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标方每小时和工况立方每小时之间怎么换算?
如题。现场 气体流量计 的量程为XX-XXX标方/小时,想换算为现场实际工况的量程,怎么换算?
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往复压缩机空负荷时出现异响?
今天往复 压缩机 切换,备机空负荷运行时,发出滋啦滋啦的声音,好像活塞摩擦缸体的声音,带负荷以后声音竟然消了。
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我是谁 我在哪里 一 支热电阻的谜团?
我是谁 我在哪里 一 支热电阻的谜团这几天,北方天气就像洗桑拿一样,闷热无比,本来天气就整得人很不爽,谁知道,平静似水的日常工作节奏被一支热电阻给你打乱了。公司某车间 氧化炉有温度n支,传感器均为K型热电偶,某日其中一支温度从正常220摄氏度降到了155摄氏度,经过检查,发现热电偶正常,温变坏了《温变在现场,直接连接热电偶冷端》,更换温变后正常恢复显示220摄氏度左右,本来这单活应该就此结束,结果在每日下午的车间作业活动讨论会上,主任得知温变所在环境温度在58摄氏度以后认为这是一个隐患,对温变不好,即使我们告知其温变使用环境温度在-40到85摄氏度之间也无济于事,要求更换移动温变到室温环境使用,但是因为我们没有现成的补偿导线,所以这个方案放弃,改成将传感器更换为热电阻,温变移动到DCS机柜,高潮来了,更换以后,热电阻 加温变后显示183摄氏度,比之前热电偶时低了40摄氏度左右,检测热电阻阻值,换算后大约175摄氏度左右,也就是说实际少了40多度,随后更换热电阻n支 更换热电偶n支热电偶都正常,但是热电阻均不正常,这里所说不正常是指测量温度均为180摄氏度左右 热电偶均为220摄氏度左右相差40摄氏度左右,将热电阻 和热电偶取下进行对比校验,实验室相差1摄氏度左右,没问题,但是装上就是差40摄氏度左右,无解。。。。。。。。。。。。。全工段集体讨论也没想出问题所在,卡壳了。实验室和现场唯一的差别就是冷端温度,现场冷端温度在58摄氏度左右,热电偶是在温变进行自动补偿,热电阻无需冷端补偿。 问题到底出在什么地方?思考人生无果啊、、、在这里向兄弟姐妹们求教,你们有什么想法和判断?O(∩_∩)O谢谢 ==============================================================内容有点长有点乱,总结如下:同一个测温点,同一个温度套管,插入同样长度的 铠装热电阻 和 铠装热电偶 ,传感器测量温度值不一样,热电阻比热电偶低40摄氏度左右《热电偶冷端补偿已考虑并且计算加入》换过n多支热电阻和热电偶,均如此。现场冷端温度大概在58摄氏度左右。不管温变在现场还是在dcs机柜,也均如此。
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20%氯化铵溶液等于多少摩尔浓度?
质量分数20% 氯化铵 溶液,等于多少mol/mol H2O?我的计算是假如100g溶液,含氯化铵20g,水80g, 氯化铵摩尔数20/53.5=0.374mol,水80/18=4.444mol溶液比为0.374/4.444=0.084mol/mol H2O这个结果与书上差的很多,请问我的计算正确吗?
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求泵类设备基础知识?
最好有那种图纸,最佳是动画的那种。谢谢。
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管道走地下比架空麻烦啊,为什么还要走地下呢?
管道走地下比架空麻烦啊,为什么还要走地下呢 敷设和检修都比较麻烦什么样的管道设计为地下 什么样的管道设计为架空和介质 口径压力 温度都有关系吗?
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加氢装置高压法兰能带压紧固吗?
加氢装置 高压法兰 能带压紧固吗?
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过热蒸汽管道设置经常疏水的目的是什么?
5054规范要求 蒸汽状态为过热蒸汽,主蒸汽管道仍然要求设置经常疏水,查阅了下网上的说法:1、蒸汽输送过程中散热,温度降低凝结析水。个人认为这种说法可能不对, 汽轮机 进口的蒸汽都要求是过热的情况下 怎么可能散热降温到饱和状态。2、启动锅炉暖管时用。启动暖管专门设置有启动疏水,为什么还要单独设经常疏水。3、过热器故障时,旁路掉过热器,使饱和蒸汽直接进入主蒸汽管道。看了下我们常用的锅炉图纸,都没有过热器旁路只是设置了减温喷水。不知道我的理解是否正确,希望求解
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硫醇硫的超标?
催化 汽油 装置轻组分在系统中循环,为什么会导致硫醇硫含量超标?
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换热器是否属于压力容器界定?
压力容器 定义:压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、 液化气 体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器。现在有这么一台压力容器,管程内径19mm、容积0.2㎡、介质液氮、压力17MPa,壳程内径1142mm、容积2.5㎡、介质热水、压力常压那么这个 换热器 是否属于压力容器,管程和壳程要分别看吗。
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开始做闪烁晶体了?
发个广撒贴,做了十年晶体,开始闪烁晶体了, 碘化钠 160mm以内, 碘化铯 110以内及二维阵列, 溴化镧 2.5英寸以内,性能,数量均no problem!
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烟道加固肋间距问题,回帖有奖?
按《DLT 5121-2000 火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程+配套设计计算方法》标准计算的烟道加固肋间距太小,就是布置的太密,看下面图片的计算,从烟规标准规范上确定的加固肋间距为928,这个间距太小。问题来了:现场其它厂家设置的烟道加固肋间距都是很大,都不符合标准规范的,请问怎样调大这个间距?调大间距后怎样通过计算来验证这个间距是否安全?怎样计算的?还是我对这个标准理解有误?是否可以通过调节参数来调大这个间距?
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说说自己研究的晶体及其应用?
碳化硅
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PVDF铸膜液气泡问题?
本人用DMAC配置PVDF铸膜液后,发现铸膜液经过 计量泵 之后出现了泡,在泵之前肉眼无泡(但放料至 培养皿 就会浮上来很小的泡),真空脱泡好几天都还会有泡上来,很困惑,请问哪位老师有遇到这种情况吗?会不会是PVDF或PVP不干?
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物理化学大题,求助?
求助
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研究水果中香气成分,用哪种提取方法比较好?
我想利用GC-MS分析水果中的香气成分,但现在常用的提取方式好像是顶空固相微萃取技术,这个我们实验室没有,只有顶空进样。1.有哪些提取方法2.对于其他的提取方式,会不会造成水果的变性,成分的改变,出现的成分多不多3.水果的香气成分研究是不是和中药的提取方法不同
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化合物解析求助?
从植物中分离出的化合物,对其做了质谱和核磁(包括氢谱、碳谱和二维谱)分析,算是初步鉴定了结构。但由于本人对核磁只是略懂一二,恳请大神帮忙看看化合物结构鉴定是否正确,着急毕业,非常感谢!
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求助关于上海辰华CHI660E测试交流阻抗剩余200+秒停止?
做出来的阻抗图谱就像不完整一样,还是就是这样子的?初入电化学行业,还有很多不懂,希望有大神可以帮助,非常感谢!参数设置.jpg阻抗结果.jpg
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非水电解液锂空气二次电池的研究方向?
最近有点时间看一看本,看来大家对锂空气电池讨论很热烈,顺便谈一下本人的看法,仅供参考。? ?? ? 本室对锂空电池研究已有十多年,主要集中在一次电池研究,原始目标是用高能量密度锂空气电池在特殊条件下充电二次 锂离子电池 。后来人们把目标转移到二次电池上,现在就对二次锂空气电池谈些看法。1. 氧气透气膜问题:可以说没有一种膜可以做到可以让氧气透过,而不让CO2从空气透入和阻碍绝有机溶剂挥发。同碱性燃料电池和锌空气电池一样,空气中的CO2是一个很大困扰。2. 氧还原催化剂:要使锂空气电池可逆,氧气还原产物不能到-2价(如Li2O, LiOH, 等)。现在大多催化剂要么催化氧气四电子还原,要么催化过 氧化物 歧化分解。即使纯碳,它也会慢慢催化过氧化物歧化分解。本人注意到一些文献做出非常飘亮的数据,但忘记所用的催化剂本身是一个二次锂电池的正极材料,把催化剂本身的容量算到碳容量上去。3. 安全性:即使氧还原产物是理想的可逆过氧化物,它是一个极危险的 氧化剂 。另外,Li2O2与二氧化碳在少量水汽催化下分解出氧气并生成Li2CO3(一种水下制氧方法),导致反应不可逆。4. 非水电解液:氧气还原过程产生过氧阴离子自由基中间体,它极活泼,分解绝大多数有机物。在污物处理上就是利用这一原理处理有机污染物。虽然在电池界认为是过氧化物亲核进攻有机溶剂,但真真反应的是过氧阴离子自由基。5. 正极电流集:空气电极板腐蚀也是一个严重问题,在氧存在下铝接头会很快腐蚀,使电池失活。另外,对二次电池来说,溶解氧对锂负极腐蚀也必须考虑。? ?? ???基于上述原因,我们一直没有开展二次锂空气电池研究。以上仅是我的个人看法,我不会回复任何对本帖的支持和批评,如果想了解本人的工作可查阅:http://scholar.google.com/citati ... ;view_op=list_works张博士
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寻找材料,考考大家看有人知道吗?
想寻找一种材料,在常温下有一些粘接力,但70度几分钟后会不再有粘接,有这种东东吗,或高人给出方向
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简介
职业:寰球工程项目管理(北京)有限公司 - 电气/仪表工程师
学校:西昌学院 - 生化系
地区:江苏省
个人简介:
我渴望随着命运指引的方向,心平气和地、没有争吵、悔恨、羡慕,笔直走完人生旅途。
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