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工艺技术
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循环氮压机?
但实际二段加载完成后在启动一段,之后才会启动膨胀机。 那有没试过二级启动后,启动膨胀机,再起一级~~
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余热回收系统?
http:///p-90199996203.html http:///p-39097007492.html 加氢裂化装置加热炉余热回收 一、 概况 二十一世纪是保护环境和节约能源的世纪,特别是在市场经济体制下,国际上的原油供应越来越紧张,石油化工企业要提高自身的竞争力才能在市场竞争中立于不败之地,首先取决于装置的技术先进性,而对于我们这样建于上世纪80年代初期的2#芳烃联合装置来说,要降低企业的生产成本,一是要加大技术改造的力度,使装置的生产过程和装置的设备具有先进性;二是基础管理要跟上先进的设备;再是合理利用能源,节约能源,集思广义,挖潜增效,是提高我们企业竞争力和降低装置能源消耗的最有效的手段。 2#芳烃联合装置加氢单元加热炉在整个单元的能源消耗中占据很大的比例,炉子的氧含量和排烟温度对炉子的热效率和装置能耗高低起着决定性的因素。加氢单元在运的加热炉共有5台,分别是循环氢气加热方箱炉ba-101、ba-102和脱 戊烷塔再沸器加热圆炉ba-103和分馏塔再沸器加热圆炉ba-104以及航煤塔再沸器ba-105。 ba-101~ba-104自建成投产以来,虽然经过技术改造,取得了显著的技术进步,但仍然存在着很多的问题。其加热炉燃烧空气并未采取任何预热措施,直接进加热炉进行燃烧。燃烧后的烟道气经烟囱排向大气。造成了排烟温度高、炉效低的缺陷,同时对环境造成了热污染。 表1所示为当时各炉的排烟损失汇总表。 表1 改造前ba-101~ba-104各炉的排烟损失汇总表 项目 单位 ba-101 ba-102 ba-103 ba-104 排烟温度 ℃ 319.5 318.3 321.4 292.97 排烟损失 % 15.94 23.33 14.63 16.25 炉子效率 % 81.15 73.91 82.6 81.04 平均排烟温度 ℃ 313.0 平均排烟损失 % 17.54 平均炉效率 % 79.68 二、改造情况 对我们企业来说,在ba-101~ba-104加热炉增设余热回收系统,降低加热炉的排烟温度,提高加热炉的热效率具有现实意义。 2002年为了降低能耗,经过调研,加氢裂化装置将ba-101~ba-104烟道气余热回收申报立项,经上级部门调研后,采用了热管技术,并于2003年开始对项目进行实施。 热管技术采用711研究所技术,设计的内容包括: 1. 余热回收系统的有关设备、连接系统及平台支架; 2. 余热回收系统设备的安装基础; 3. 电气线路; 4. 自控仪表。 2002年底开始动土施工,做基础,并于2003年1月8日开始灌浆。基础做好后,于大检修之前(6月16日),部分设备、管道进行施工安装。大检修期间所有设备管道安装完毕。烟道气余热回收系统最终在2003年10月投用。 在开车之前,由技改办和装置联同711所一起对鼓、引风机进行了试运转,并联同仪表、电气一起对10只开风门、6只气动蝶阀的动作进行了调试。在解决了引风机超电流问题和快开风门、气动蝶阀不动作、阀位不清的问题之后。又一起对联锁动作进行了确认,经过对联锁逻辑修正后,联锁试验成功。 于是在10月9日正式投用烟道气余热回收系统。投用后,因为开车期间有一次停炉,该系统也曾停运一次,其后投运后一直运转至今。 其主要的流程如下图所示: 三、实施效果 1. 运转情况评价: 从鼓、引风机和其他设备运转情况看,至今运转稳定,未发生过设备、仪表故障。从一次因停炉而停运的情况看,当一台风机停运时,快开风门、6只气动蝶阀联锁动作均正确到位,联锁动作与设计要求一致。 从空气预热器运转情况看,空气预热温度达由原来的20℃到143℃,烟气排出温度由原来的313℃下降到了141℃,均达到了比较理想的效果。 2. 数据比较 在空气预热器投用后,我们将炉子的动转数据进行统计,列表并与空气预热器投用前数据进行比较。 表2 空气预热器投用前运转数据(取自2002年4月19日) 位号 装置负荷% 炉管流量m3/h 炉进口温度℃ 炉出口温度℃ 排烟温度℃ 燃料气用量m3/h ba-101 100.8 111607 303 388.9 312.7 314.1 ba-102 80193 303 403.7 326.5 182.2 ba-103 550.5 251 282.4 303.5 518.4 ba-104 369.3 259.4 278.2 304.9 409 表3 空气预热器投用后运转数据(取自2002年11月19日) 位号 装置负荷% 炉管流量m3/h 炉进口温度℃ 炉出口温度℃ 排烟温度℃ 燃料气用量m3/h ba-101 100.0 97175 299.4 366.5 308.3 221.4 ba-102 80655 299.4 363.9 305.4 136.3 ba-103 657.3 259.8 287.4 285.8 490 ba-104 265.1 248.8 266.7 275.9 299.3 表4 空气预热器投用前加热炉测评数据(2003年8月) 加热炉位号 过剩空气 系数 排烟损失 % 不完全燃 烧损失% 散热损失 % 热效率 % ba101 1.489 17.59 0.01 1.58 80.82 ba102 1.663 19.15 0.03 1.58 79.24 ba103 1.121 14.36 0.00 2.11 83.53 ba104 1.430 15.76 0.00 2.11 82.13 表5 空气预热器投用后加热炉测评数据(2003年11月) 加热炉位号 过剩空气系数 排烟损失% 不完全燃烧损失% 散热损失% 实际热效率% ba-101 2.687 11.39 0.017 2.5 86.09 ba-102 2.653 11.25 0.00 2.5 86.25 ba-103 1.565 15.54 0.00 2.5 90.83 ba-104 1.937 19.12 0.00 2.15 89.27 从以上表格中数据可以看出,热管投用后,各炉的热效率均明显上升。在同样负荷时,所消耗的燃料气也明显降低。 3. 产生的经济效益 (原燃料气用量m3/h—现燃料气用量m3/h)×密度×燃料气单价×8000小时 =(1423.7-1147)×1154×8000×1.25×10-3元 = 319.3万元 四、小结 自进行了热管改造后,炉子的热效率得到了较大的提升。从热管预热系统投入运行以来的实际情况来看,改造后炉子的烟气氧含量偏高。目前烟道挡板的开度和火嘴的风门开度都已经很小,问题是引风机的功率太大,致使送风量过大,使氧含量降不下来。为了解决这一问题,我们设想的解决方法是给引风机上变频调速器,通过这一途径降低引风机的电耗,并且既降低烟气氧含量又提升炉子的热效率。
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仪器设备
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工艺技术
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关于压缩机润滑油泵的停泵?
在“自启”的状态下,手动停泵就行了。如果润滑油压力低,泵还会自启,没什么好担心的。退一步说如果没自启 ... 摘除压缩机的润滑油压力低连锁,应该不会影响泵的自启动吧?
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仪器设备
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泵的最小回流线?
能穿上个图来看看么?实际的pid图都可以啊?
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安全环保
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工艺技术
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循环水浊度低,设备内泥沙大的原因?
主要是换热器管束内壁粘付所致,可在使用中加一部分剥离剂剥离粘泥。或内壁做847防腐
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麻烦大家帮我看看这个灵敏度分析哪出问题了(aspen8.0)?
今晚尝试了用摩尔回流比跑了一下,出结果,没有错,而用质量回流比怎么就一直出错,麻烦大牛帮忙看看
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请问电机超电流电气方面会存在哪些原因?
学习了,一起进步
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各模拟软件模拟油品时存在问题?
在软件输入组份中输入的油品干点是194度,为什么进入计算界面后塔底算出来的温度是200多度?输入的油品已经是最重的东西了,按理说不应该超过194度才对呀。这是怎么回事啊。我用三个软件做了模拟结果proii和 hysys 温度比较低是188度, aspen 算出来是203度。
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炭黑尾气的成分?
成分 最小值 最大值 平均 co 11 20.43 19.9 h2 10 19.5 16.9 c2h2 0 0.7 0.5 o2 0 1.0 0.2 ch4 0 0.6 0.5 co2 0 2.52 2.2 h2o 0 7.0 5.0 n2 40 58.3 54.8
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LNG市场会井喷吗?
煤改气会拉动一部分,气还是较燃煤贵
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国内好的LED防爆灯具都有哪几家?
不知道你要多少瓦的,可以找我们给你提供样品看看。
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安装ASPEN需要的电脑配置?
我也要买一个,值得参考
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化工流程模拟软件的应用进展 (转)?
看了评论,感觉不怎么样吗。
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仪器设备
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汽轮机驱动还是电机驱动好呢?
如果不差钱,电带动的压缩机,启动快,运行平稳,但由于电价的上涨,运行成本会高。汽轮机启动时间长,运行时受蒸汽波动大,但运行成本低。从节能减排来看,汽轮机主要省电,启动对电网影响小等。
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猜猜看这是干啥?
修补------------------------
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仪器设备
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系统因子与负荷因子的问题?
回复 2# wiseboy 系统因子全程系统发泡因子。 发泡因子只跟精馏体系中物系本身的性质有关,如果一定要具体到哪项性质的话,应该是表面张力关系比较大电。由于起泡性能大的物系在精馏,吸收过程中容易产生很高的泡沫层,从而降低体系的气液分离效果,严重的甚至引起液泛。 因此在设计中需要考虑系统发泡因子,发泡因子越小,泡沫层越高,需要的分离时间越长,降液管停留时间,板间距等都需要加大。 目前资料显示的发泡因子都是表格形式选取的。还没有找到关联式的资料。有人找到的话,麻烦共享下,谢谢!
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安全环保
,
关于重大危险源辩识的问题?
按重大危险源辨识标准gb18218-2000做安评。 做环评。 向当地省市区(县)安监局报批。 向当地省市区(县)公安局报备和报批。 向运输途经省安监局、公安局报备。 向国家应急中心报备(在青岛)。
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化学学科
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BET数据报告单出来了 怎么处理?
比表面积,孔容,孔径直接读取,吸脱附曲线根据数据作图得到 那个孔径分布怎么处理呢?
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化学学科
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工艺技术
,
湿法乙炔发生器水中溶解乙炔的提取?
问一下硫酸清净,最后的产物是什么呀
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今年什么时候可以领证啊?都5月份了。。还没消息?
耐心等吧,好饭不怕吃,拿到了也没啥用,学点其他的,炒炒股,锻炼身体都比等待好 炒股一会红 一会绿的 小心脏受不了啊~~
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简介
职业:江西联合化工有限公司 - 水处理工程师
学校:济宁职业技术学院 - 化学系
地区:云南省
个人简介:
善良和谦虚是永远不应令人厌恶的两种品德。
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