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化学学科
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工艺技术
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VCM单体加料量如何做到精确控制?
能详细讲解一下吗?具体是如何进行核校的?我是仪表专业的,之前的设计也是两台流量计,在dcs的组态中上游 ... 两个流量计之间的距离你考虑没?vcm聚合要严格控制水油比及水和vcm的比例,这个对聚合反应的影响很大,超出范围会产生废料或发生危险!
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渭南蒲城的煤化气建的怎么样了?
大家知道蒲城那个怎么样了,规模如何?
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焦化开工遇到的难题,请大家帮忙?
顶温热偶是否正常,顶循开大导致下行的液相增多,导致中段柴油温度立即下降,这样应该不是塔盘吹翻吧?首先原料应该是头轻尾重,过于的提高顶循反而造成塔顶气相负荷的增大,气相温度的升高,建议降低炉出口温度,降低蜡油回流,提高柴油回流。将顶循液位大幅度出装置,置换一下。
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工艺技术
,
新建水解系统?
1楼的问题有两种方案,其一是采用传统的斯塔米卡邦解吸-水解流程,但解吸塔和水解塔要在原有的基础上优化设计,原设计的解吸塔有较多问题。看一楼合成氨的制气是常压间歇造气炉,因此需要较多的低压蒸汽。新设计的解吸塔每吨含氨废水的气耗低于200公斤,斯塔米卡邦原设计每吨含氨废水低压蒸汽消耗为235~240公斤,经优化设计的解吸-水解流程最大的特点是节能即降低蒸汽消耗。其二是采用单一解吸水解汽提塔,同理,在孟山都公司和国内某些公司单塔流程的基础上进行优化。据了解,上述流程在国内的生产运行情况,大多没有达到设计指标(氨、尿素低于5ppm),即在解吸水解塔和流程上有缺陷,经对塔盘技术、和流程的优化,经计算,吨尿素节约蒸汽40公斤。
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请大家帮忙说一下福克斯波罗DCS图形化组态IEE和IACC的区 ...?
楼上的请问有关于iee的学习资料和虚拟机吗?我们要用iee了但现在还不会呢。还有ide是什么?
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aspen物性估算方法?
看下物性手册上面都有介绍啊!需要输入分子结构式
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工艺技术
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冰机压缩机开车时充压?
我们冰机开机不充压,但必须要置换。操作压力式16公斤。
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求问一级建造师报考?
用自己的证号去办个假证
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换热器结垢处理技术大家谈?
柠檬酸清洗水垢,配比40公斤柠檬酸/1t水,柠檬酸为颗粒状,溶解后40℃左右保持2小时。 其实可以把比例提高到15%~18%左右,加热到80~85度,用隔膜泵将壳程连起来进行循环,4小时就可以了!淡黄色的柠檬酸水出来后保证让你大吃一惊啊!哈哈!
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安全环保
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动植物
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日本核电站泄露,会不会使周边海洋的动物和植物产生变异 ...?
影响近期不会立马显现,但一百年、五百年后呢?对海洋生态肯定会造成影响的!
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化学学科
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工艺技术
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硫磺尾气处理加氢反应器采用低温催化剂,床层温度控制多 ...?
加氢反应器床层压差增大,个人感觉还是操作因素占多,如床层温度、氢气浓度控制或床层积炭等因素影响,故想请教操作经验。只是心中有两个疑虑,就是低温催化剂会否出现床层积硫和有机硫水解不完全问题。
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aspen 泄压动态模拟?
楼上分析好详细啊
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安全环保
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混床出水和蒸汽氯离子指标高?
化验有问题,氯离子浓度这么高,电导不可能低到0.1去。
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塔的动态模拟问题?
你是用hsysy计算吗?请在设计塔板尺寸时,进行tray rating,查看降液管停留时间等关键参数,如果此值过小便可能出现问题。
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水泵也能急死人?
今天备用泵也出了毛病,以前泵开起来之后,出口压力0.4兆帕,可现在只有0.34兆帕,期间也进行了停泵,排气,重启,几次仍是0.34兆帕,哪位朋友给分析下?!
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老问题,空分装置第一滴液体来自哪里?加深对空分的理解 ...?
这个问题是个老问题,我可能是这个问题的发明者。问题问的并不笼统,不管啥形式的深冷装置都是主换热器冷端出现的第一滴液体。下塔看到的只是在这个位置显现出来的。这是个原理问题,搞不懂等于没学。
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临界压力以上的低温乙烯加热问题?
你说的确实是 我这里的意思是先加热到临界温度,在继续过热,分两段加热。 我没有表述清楚。 这个肯定是可以的 理论上肯定没问题 实际的话就是这么操作的事情了
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冷凝器换热面积的求算?
根据设备的材质和流体的介质查传热系数,计算出对数平均温度,q=ka△t
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安全环保
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浙江关闭1800多家原料药企 刑拘400人?
触目惊心!环保是真的动真格的了!
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我想问一下:加工一吨焦油用多少水呢?
这个算是比较务实的一个数,2.4-4t/t 水、原料是正常的的可研数据,实际消耗希望在运行装置的出来说下。 反正有家数据一算才零点几,觉得不靠谱
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简介
职业:液化空气莆田新明宝化学工业有限公司 - 化工研发
学校:兰州交通大学 - 化学与生物工程学院
地区:福建省
个人简介:
这是你生命中最好的年纪,身体健康,亲人安在,现世安稳。可惜你意识不到,因为一点小事心情就一团糟。
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