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离心泵管道压力损失怎么计算?
计算气蚀余量就算进口的 如果是选择泵的扬程,计算损失的时候,是进出口管路加一起,还是只计算出口的压头损失?
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这种阀门方向问题?
管道上貌似有向下的箭头,截止阀好像还带旁通
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消除催化零回复,感谢朋友来交流(三十八)?
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谁知道这是什么阀门?
看着像单向阀,也像过滤器,我瞎说的
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液体好多都是下进上出的?
导热油 为了增加换热效果啊
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最近想到的一个问题:半电池中负极材料放电到0伏和电池短路时的0伏的区别?
应该就是电流大小的差别吧放电电流小,一般是恒流放电短路电流大,相当于直接恒压
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仪器设备
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鲁尔泵机械密封泄漏检测原理?
侧面出? 不是低进高出吗? 而且检测泄露? 我接触的这种都是带有补偿压力的,机封内漏基本上外面接管上压力表都有表示。
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塔底泵过滤器堵塞?
你们的过滤器网子是多少目的啊 现在分馏塔控制温度不大于350度,不会生成很大的焦子
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316L不锈钢换热器换热管和锻件哪些厂家的好?
最好先把你的图纸传过来看看
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恳请精馏操作大神解答,困扰好久了!跪谢?
可以分精馏段和提馏段来考虑,因为你给的条件是进料量不变和塔压力不变,只是组分变轻 提馏段加大塔底供热量,不用提高底温只要控制好灵敏板温度在规定上线就可以,因为你的塔压不变轻组分压不下来。 精馏段轻组分多所以每层塔盘轻重组分的比值比之前正常进料比值要大。所以说塔顶产品在回流不变的情况下很容易合格。因为你要控制塔压不变,所以你需要的冷却能耗更大。
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听说爱默生DeltaV系统是功能最强大的DCS系统?
看你怎么用,控制点多,复杂的话。我建议用霍尼韦尔
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液化气中含量最高的组分是?
C3 C4多一些
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请教,这塔用什么材料?
316L,或许可以,最好的钛材料。 都不行,好像
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英力士电解槽?
我们用着,英力士电槽从结构上电耗高点,安全性高点,从后期的维护来看英力士维修麻烦点,使用配件多点,从运行情况来看,乱七八糟的问题多点。 个人观点,不推荐上这个槽子。
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法兰标准?
DN80 法兰610 管道280 表本体不带凸台 193 8孔 孔直径18 孔距离46 法兰厚度16 Dn40 法兰孔距170 管道周长150 表体长度134 法兰厚度13 4孔 Dn125 法兰厚度20 8孔 表体235 不带凸台 法兰周长762 孔距73
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自吸泵叶轮出现这情况啥原因造成的?
三个亮点好像吸入金属类的东西给撞击的结果。
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如图,这是什么设备?
计量泵
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咨询一下选择开关常开触点的问题?
转换开关就行
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膨胀节?
1 天然气为常温介质,需要补偿的管道轴向膨胀量不大,另补偿少量的侧向位移 2 从图上看,上下管道不同轴,膨胀节补偿着少量的侧向位移,轴向失稳痕迹也不明显 3 膨胀节有3根装运螺栓,管道投运后应予以取消,也可以把装运螺栓的螺母旋松,让膨胀节能自由伸缩和适量的侧向偏转。图上的螺母还应在旋松一些
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再生斜管开工时流化不好,影响的原因有哪些?
脱气不好或提升不够,应该和设计有关,从这两方面调整
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简介
职业:福建省三明辉润石化有限公司 - 研发员
学校:咸阳师范学院 - 化学系
地区:辽宁省
个人简介:
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。
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