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兄弟姐妹们快来帮忙答几道题!?
采样时应该上中下选取三个位置
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硫酸厂整系列设计的步骤是怎样的?
硫酸 厂整系列设计的步骤是怎样的: 我公司正要开发一硫酸项目,现在正在招投标,已有三家公司来竞标, 在竞标书,三个厂家的出入很大,我想知道在硫酸厂的设计步骤是如何? 望各位大佬帮上小弟一把。
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一个立式储罐设计成能装两种不同介质?
由于用地受限,想设计一个100立方的立式储罐,装两种不同的物料,不知道是不是可以做到,安全性上有什么问题没有? 总容量100立方,分成两半,每个50立方,两部分单独用蒸汽加温,蒸汽温度160度左右吧,不保证每一半同时都有物料,也就是说可能一半空的,另一半有物料而且要加温。 有点没有说清楚,物料是调 润滑油 用的那些 添加剂 ,稳定性还好,主要是担心有一半是空的时,另一半加温,会破坏罐子的结构
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2017年9月21号判断题,回复可得0~6分(发帖1天后回复不评 ...?
航煤中的硫醇具有恶臭,又有腐蚀性。 答: 游客,如果您要查看本帖隐藏内容请 回复
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请问衬氟球阀最高的压力等级是多少?
这个应该没问题的吧!
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今年中石油柴油加氢装置比武 在哪比?
今年中石油 柴油 加氢装置比武 在哪比
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合成塔内层换热器起什么作用?
合成塔 内层 换热器 起什么作用?
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计量泵进料波动问题?
我厂有一精馏塔是普通 离心泵 进料,在进料 调节阀 前管线上开口接另一 计量泵 。当单开离心泵时,进料平稳,而一开计量泵时,进料流量计波动就较大,且频率很高。我观察过计量泵的出口压力表,也是波动较大。请问计量泵都是这样的吗?有没有合理的解决办法?
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关于氯碱平衡的问题?
现在大家都在说氯碱企业的冬天也伴随着自然界的冬天一起到来了,其实这只是氯碱企业面临的一个侧面的问题,是相对 氯气 (液氯)产品而言,特别是有PVC 生产装置 的氯碱企业,PVC是他们的主要利润来源,当然也不能排除个别大型PVC生产厂家的恶意竞争。据我的了解,目前 烧碱 的销售形势是相当好的,特别是48%碱和固碱的销售,出口方面也有不错的业绩。在这个冬天,碱液的利润会是各氯碱企业最厚的棉袄。两全其美的事情固然很多,但不可能一直护佑着氯碱生产商,氯气和烧碱是我们握着的一把剑的两个刃,怎样使用好,平衡好两者的关系,是一个永恒的问题,大家有什么好的意见,碰到的难题,或者实际经验,不妨拿出来和大家讨论一下 # hcbbs
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H型钢抗弯强度的计算?
想做一个行车,跨距为12米,载重13吨左右,应用现有的HM200*150型钢柱子,可以吗?有哪些计算公式啊,跪谢!
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塔区技术知识汇总专贴——帮你打造为塔器好手 ...?
这个总结的真不错,学习中 https://bbs.hcbbs.com/thread-1060984-1-1.html
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关于电捕焦油器在鼓风机前清扫后开工的一切问题?
我厂的电捕 焦油 器投在 鼓风机 前,由于电捕运行一些时间后送不上电后停下清扫,我们用的是蒸汽清扫,出入口阀门全关,开的放散管,我有以下几个问题? 1,在用蒸汽清扫后准备开电捕焦油器的具体步骤是什么,例如是先开电捕入口或出口煤气阀门 2,由于蒸汽温度高,打开煤气阀门后有可能造成鼓风机前煤气温度高,使鼓风机吸力减小或产生吸力波动,怎样才能避免? 3,如果在蒸汽清扫后,在煤气出入口阀门全关严的情况下,将 蒸汽阀门 关闭,放散管打开使其自然冷却后放散管关闭,这时电捕内温度就不是很高了,这样开煤气阀门可以不造成鼓风机前煤气温度高的情况,但这样做是否合乎电捕开工 4,如果用蒸汽清扫电捕,电捕入口阀门处可不可能积水,在开电捕入口阀门时造成积水流入鼓风机前煤气管道,造成鼓风机吸力减小 5,如果电捕清扫后将蒸汽关闭,放散管一直开着,使其自然冷却有没有可能使电捕焦油器形体变形 我们在开电捕的时候时常会遇到以上的几种问题,一直也得不到正确的指示,请盖德内的各种同行能人们给点提示 还有电捕焦油器在学时间停工后的具体开工顺序是什么?
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GB 15631-2008 特种火灾探测器。pdf?
GB 15631-2008 特种火灾探测器
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电化学水处理的优点?
作为一种清洁的处理技术,EST电化学水处理技术(EST电化学除垢)和其他水处理技术相比,具有无法比拟的优点: (1)EST电化学除垢具有高度的灵活性。电化学技术兼具气浮、絮凝、杀菌等多功能,必要时,阴极、阳极可同时发挥作用。既能给水做单独的处理,也可以和其他设备相结合。如作为前期处理,可以将一些钙镁矿物元素直接转化为可清除物质,从而提高了后期处理的效率; (2)EST电化学除垢的经济性。设备占地面积比较小,并且电化学水处理系统设备相对简单高效,操作与维护费用低,作为一种清洁的处理工艺,特别适用于人口拥挤的城市运用; (3)EST电化学除垢的无污染或减少污染性。电化学过程中能够把水中的物质降解为二氧化碳或者把水中的悬浮物能够好好地降解开,同时还可以避免添加 化学药 剂而引起的二次污染; (4)EST电化学除垢具有多功能性。电化学水处理技术可用电氧化还原反应使毒物降解、转化外,还可以用于悬浮物或胶体体系的相互分离。电化学水处理技术具有广泛的选择性,在废水、 废气 有毒物处理方面等发挥作用; (5)EST电化学除垢的易控性。电化学水处理的整个过程可控性比较高,由于电化学水处理过程需要在常温下进行,所以一些处理参数易于控制和监测。
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原油一般性质?
天然石油通常是淡黄色到黑色的、流动或半流动的粘稠液体,也有暗绿色、赤褐色的,通常都比水轻,比重在0.8~0.98之间,但个别也有比水重的,比重达到1.02。 石油基本上由五种元素即碳、氢、硫、氮、氧所组成。其中碳的质量分数一般为83~87%;氢的质量分数一般为11~14%;硫的质量分数一般为0.05~8%;氮的质量分数一般为0.02~2%;氧的质量分数一般为0.05~2%;除以上几种元素外,还有微量的金属和非金属元素。 蒸气压、沸程和平均沸点。 密度ρ20(标准密度)、相对密度d420、特性因素(K) 平均相对分子质量.( 汽油 的平均分子质量为100~120; 柴油 的平均分子质量为220~240;减压侧线馏分蜡油的平均分子质量为370~400;减压渣油的平均分子质量为1000; 油品的粘度.(动力粘度,运动粘度) 临界性质、压缩因子及偏心因子. 热性质:焓;质量热容;汽化热 表面张力、界面张力、折射率、导热系数
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有没有乙胺的生产技术方面的信息?
浙江的建德化工为国内最大的 乙胺 生产企业
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闪蒸塔和闪蒸罐有何实质性区别吗?
如果闪蒸塔作为精馏用,那么是不是应该要有侧线抽出的才叫闪蒸塔呢
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#闪蒸罐
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荏原离心泵(甲胺泵BB4)振动高原因分析!?
这是台API-610 BB4型 多级节段式 离心泵 。 介质为甲胺(cabarmate), 机组概况: 出口压力13.5mpa,扬程1500m左右 由电机驱动2950转速+齿轮箱增速后约为5900rpm 主泵入口与“增压泵”连接防止主泵气蚀(见帖子附图 机组布置图) 配有单独油站( 润滑油 压0.15mpa) 密封水站PLAN 32单端面冲洗(密封水压3.0mpa 流量0.4m³/h) 径向轴承:5油叶可倾瓦 止推轴承:金斯泊尔 6瓦 问题描述: 在泵安装完毕之后,用除盐水作为介质,最小流量阀打回流的方式来进行单试。转速、油压油温、密封水流量压力正常 轴承温度40℃、止推轴承移动量正常0.130 温度40℃ 均为正常值。 但是在试车过程中发现止推轴承端振动值偏高 40μm。工厂实验的时候为25-29μm。 根据BENTLY 3500分析和现场情况我排除了以下的可能性: 1.轴承损坏、间隙、瓦背紧力 (瓦温稳定、震动值稳定) 2.油膜振荡 (无0.5x频谱) 3.不对中 (拆开联轴节复查过) 4.运行流量在65m³/h, 正常工况也是65m³/h,额定76m³/h (排除最小流量引起的震动) 5.碰摩 (正进动,现场听针没有摩擦异响) 6.基础没有松动,现场检查过 整个试车过程8个小时多(9:00-18:00),振动值一直很稳定40μm±2,相位也很稳定在 340°±5° 用加 速度传感器 测得轴承座的震动值最大1.1mm/s, 其他位置均<1.0mm/s. 我在帖子中 给出了所有的数据频谱,轴心轨迹,趋势 我初步怀疑有2个原因引起震动: 1.装配误差,因为是BB4泵,叶轮、导叶轮、壳体都是单独组装,而且频谱中出现5X高频分量(刚好是叶轮的流通频率) 我认为流道不对中很大关系,同时可能装配误差导致了部分的摩擦,只是很小在图像上没有办法显示,(没有反进动和相位变化) 2.管道共振,平衡鼓的平衡管线与增压泵(单级离心中心支撑泵)连接,这个管线一直有脉冲,是否是因为这个管线引起了机组的共振? 在工厂实验的时候,频谱是1X主导,但是现场高频(2X 3X 4X 5X) 各种分量,我很疑惑。 请各位专家,根据我给出的描述和频谱图帮我分析下,是什么原因造成的? 感谢,我的QQ 597881791 如果需要其他的参数或者资料可以联系我
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圆管上怎么安装单层百叶回风口?
圆管上怎么 安装 单层百叶回 风口 ,做成喇叭口状吗?中间用什么材料(ppc软管)才能使两者连接更紧密?如果是要排的气体是 氯气 的话是不是还得考虑防腐?
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同样温度压力的蒸汽,一个含水多,一个含水少,多蒸汽的 ...?
是不是含水量多的蒸汽,同样的生产消耗的多。
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简介
职业:杭州盛弗泰新材料科技有限公司 - 给排水工程师
学校:电子科技大学中山学院 - 化学生物系
地区:甘肃省
个人简介:
最甜美的是爱情,最苦涩的也是爱情。
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