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如何用aspen 计算反应热?
如题,请大家帮忙,提供一下方法,不胜感激! [ ]
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多晶硅还原炉国内做的最好的厂家是哪个?或者多提供几个 ...?
国内知名的厂家已经有一个帖子大家综合的很多了,知名的森松、开原、西核、双良等
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#还原炉
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隔离和安全栅?
横河模拟输入模块AAI143自带通道隔离,那还用加装 安全栅 么?
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GB20041.24-2009 电缆管理用导管系统 第24部分:埋入地 ...?
GB20041.24-2009 电缆管理用导管系统 第24部分:埋入地下的导管系统的特殊要求
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离心机的共振问题?
我们都知道 离心机 组在运转时有低速共振区和高速共振区,请教各位盖德,产生共振的原理是什么?它的共振时的流量及转速是怎么计算出来的?公式是多少?请指教!
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请问精馏塔内塔板被冲翻后对产品纯度的影响大么?
请问 精馏塔 内塔板被冲翻后对产品纯度的影响大么?
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管理学和施工管理到底有多大联系?
2楼的问题挺不错的, 国外承包项目确实很普遍,业主不怕花钱请PMC,不怕承包商挣钱,只要承包商在他们规定的程序控制内合理存在风险和利润。 国内的业主可能更愿意把采购控制在自己手中,把责任分配给设计或施工单位。 我们也有总承包啊,有不少,但可能普遍都是名义上的总承包。我们本身设计单位、业主等许多都是一个系统内的公司,如果是私营业主或跨行业业主(由于不习惯承包工程,认为那样失去控制),往往不总承包。 可能业主会认为就那么些工作内容,自己组织管理人员管理,一个是可靠,另外一个就是可控,何必总包让别人挣钱。 但是, 隔行如隔山啊, 业主中有多少人是从设计一线转过去去当业主的,除非业主的各专业人员全都是设计或采购一线转过去的,如果业主有这个能力,他就不用设计单位了,呵呵。没那个能力,还想控制,必然会出现浪费,就是不浪费可能也未必合理。 国内做项目前期工作做的太不认真了,前期投入和设计投入的时间也太少了, 各级领导,各家老大,好好努力把俺们工程承包能力搞上去哦,
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在线检测原理!!!?
在线检测系统借用生产现场已有的信号(温度,压力,流量等),并根据具体项目在适当位置增加若干测点(购置国外成熟硬件设备),将检测需要的一次信号引入智能仪表进行模型的运算,同时现场样品化验值进行参数的校正。公司主要技术方法是开发现有硬件二次功能,以物理化学方法进行机理建模,根据客户实际工艺设计唯一适用模型,通过数据库平台实现欲测值的有效测量。技术核心优势在于产品属于完全自主研发,参照各类检测对象本质,工艺情况,所处环境,建立对应模型,设计实现方案,使产品完全满足客户实际需求。
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净化人员外出培训计划?
最近领导要求小弟带队出去实习,让小弟写一份外出培训计划,有那位大哥有这样的范本让小弟参考一下,万分感谢!
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MDEA的浓度控制在多少。?
大家说一说各自的 硫磺 回收装置尾气吸收部分MDEA的浓度控制在多少呢。
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PTA行业陷入全线亏损?
国家发改委网站上周发布的信息显示,2012年 精对苯二甲酸 (PTA)行业总产能首次超过总需求,行业盈利水平下降。记者随后采访调研发现,曾经是耀眼明星的PTA行业,如今已陷入全线亏损。今年以来,因不堪天价对二 甲苯 (PX)原料压力,PTA企业纷纷停产,部分企业甚至破产,大批项目停建或者缓建。 PTA行业陷入困境的原因主要有两个:一是产能增长过快;二是原料PX价格高企。 分析人士指出,2012之前,PTA可以说是化工市场的贵族产品,盈利丰厚。随后,众多企业大肆上马PTA项目,国内产能扩张过快,导致行业竞争加剧、产品价格持续低迷。统计数据显示,2012年我国PTA总产能首次超过总需求。当年,我国PTA总产能为3280万吨;产量2040万吨,同比增长15.5%;进口537万吨,同比减少17.8%;表观消费量2576万吨,同比增长6.6%;自给率79%,同比提高了6个百分点。 原料PX成本高涨是导致PTA亏损的另一个重要原因。由于近年来国内民众对PX项目产生抵触情绪,PX项目大多搁浅,国内PX产能严重不足,远远不能满足市场需求。而日韩等国趁机竞相大建PX装置,并且不断提价。2010年国内PX均价约每吨8350元,进入2013年后PX价格最高达到每吨12800元。因不堪承受天价PX的压力,今年3月底,国内PTA企业的整体开工率一度不足50%,化纤、纺织等行业更是苦不堪言。 即使是扬子石化这样的龙头企业,采取多种挖潜措施,也未能幸免于难。今年扬子石化对PTA 2#装置进行了节能改造,使每吨PTA成本下降约300元,其产品的市场竞争力处于中石化先进水平。但该装置生产负责人徐洪波依然忧心忡忡,PTA产品二季度因短暂的边际效益形势稍有好转,但9月份以后又陷入亏损。 在如此严峻的形势下,专家呼吁,未来国内PTA行业要想健康发展,必须控制PTA项目的投产节奏。他们建议国家有关主管部门综合考虑各个新上项目的原料来源、技术先进程度以及下游需求等各个方面的情况,合理安排审批相关项目,以避免盲目投资建设,造成不必要的经济损失。国家相关部门还应当合理引导PX产业的健康发展,形成健康的产业链,避免下游为上游打工的尴尬局面。 专家同时指出,因我国PTA用途比较单一,几乎全部用于生产 聚酯 ,市场风险很大,应当加大科研力度,研究开发除化纤纺织领域以外的新用途,特别是加快PET超薄型薄膜、高阻燃材料等新型功能材料的开发,以拓展PTA的需求空间,规避市场风险。
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水处理树脂?
是否为吸附 树脂 ?目前脱工艺是什么?脱附率为多少?可以发些样品,我们帮你分析检测一下
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未来新能源的走向(讨论议题)?
首先是限制发展核能,德国人已经做出了榜样。
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变脱停开对后工序的影响?
对于变换气脱硫,有的厂家后工序采用 变压吸附 后就停开变脱,这样做对后工序的影响?
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火炬单元中分子封和水封罐单一使用的安全性有多高?
RT:先来说分子封 分子封 分子封的作用:作为火炬单元的安全设备,保证在火炬气中断后阻止空气倒流到火炬筒体内,确保再次排放时不发生回火或爆炸,确保火炬设施及 生产装置 的安全。 分子封的工作原理:利用氮气作密封气体,将燃料气充满分子封折流筒体的顶部,在该区域内形成微正压。当氮气在其内的流动速度略大于空气的分子扩散速度时,即可在分子封折流筒体的顶部长期形成一个不含空气的微正压区域,达到阻止空气倒流至火炬筒体内的目的。 分子封的耗气量:分子封的设计采用专有技术,在保证密封效果的前提下可将密封气的耗量降至最低。分子封密封气耗量小于34.0Nm3/h。 分子封的材质:分子封的材质多采用16MnR 分子封的排液措施:分子封内积液的有效排除对降低分子封的腐蚀,对提高分子封的使用寿命有着积极的意义。wo所在设计中针对以往分子封底部采用 椭圆封头 ,导致凝液不易排除的缺点,将底部改为板式结构,并设DN80的排污口,使分子封内的积液可有效排除。另分子封底部还设置手孔,便于清除残渣异物 水封罐 液封在化工生产中被广泛应用: 为了防止 控制器 内气体压力不超过给定的数值,常常使用安全液封装置(或称水封装置)。其目的是确保设备的安全,若气体压力超过给定值,气体则从液封装置排出。 液封还可达到防止气体泄漏的目的,而且它的密封效果极佳,甚至比阀门还要严密。例如煤气柜通常用水来封住,以防止煤气泄漏。 在火炬单元中两者公用是很常见的,请问单用其中一个会怎么样? 注:分子封在使用中由于质量问题出现过安全事故,不知现在国家是怎么预防的?事故是: 6月3日,茂名地区遭遇强雷雨天气,18时32分,强雷击造成外电网瞬间停电,引起茂名乙烯2号裂解等一系列装置停电跳车。在多套装置同时往火炬排放气体的过程中,火炬管网压力超高,造成2#裂解炉憋压,18时55分,2#裂解炉急冷锅炉出口的膨胀节因压力超高被拉裂,高温油气喷出着火,引发火灾。2#裂解装置紧急停车,2#裂解炉北侧6-9层的管架、管线被烧坏。事故没有造成人员伤亡,没有引发环境污染事故。 经初步分析,事故主要原因是雷击晃电后,装置紧急停车,大量气体向火炬排放。火炬分子封设备质量问题造成排放受阻,导致2#裂解炉憋压,压力超高,出口管线的膨胀节被拉裂,高温油气喷出着火。 紧急停车时,各装置都向火炬系统紧急排放、泄压,18时51分左右,D火炬管网压力达到0.428 MPa,超过了裂解气管线的设计压力0.35 MPa,导致2#裂解炉憋压无法排往火炬,18时55分,2#裂解炉急冷锅炉出口管线膨胀节被拉裂,高温油气喷出着火。 检查发现,火炬顶部“分子封”中的金属罩已脱落,直接罩在内筒体上,当火炬排量较少时,金属罩不时被吹起,离开内筒体,“分子封”一定量的火炬气还可以通过;但在火炬排量较大时,金属罩就被彻底吹起,顶住其上沿的排放口,致使火炬气不能排放,造成火炬管网压力超高。
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暖气片的那些事?
各位大神: 我公司暖气通的是低压蒸汽3.5公斤,为何当 暖气片 不是很热时,总是噼里啪啦一阵乱想呢,我百思不得其解。是跟暖气片的构造有关呢?还是因为暖气变为水时压力过大,碰撞产生的声音呢?
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燃烧炉是不是出问题了?
燃烧炉是和大的烟囱相联系的,瓦斯线进燃烧炉,以前 调节阀 后的压力是0,不过最近调节阀后的 压力表 显示是1公斤,是不是燃烧炉出问题了?
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生产泡花碱用的锅炉?
我想建一个小型的 泡花碱 厂 专门生产液体泡花碱 需要什么样的锅炉啊 是不是压力锅炉啊 哪位行家帮忙指点一下 谢谢 谢谢 生产液体泡花碱作为纸箱 黏合剂 用 请问有没有小型的设备 一天能出10吨就行 是不是用蒸汽锅炉和溶解滚筒啊 [ ]
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电气车间节能?
电气车间除了节水、节电,还应从哪些方面着手节能工作?
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四喷嘴气化炉成分波动问题?
两台气化炉运行,同样的煤制出的煤浆,A炉 甲烷 一直控制在800-1000,成分没有问题,B炉甲烷刚开始控制也是800左右,但是成分一直有点高在线分析和取样结果都是CO差不多51%左右,现场看渣渣况也不是堵渣很厉害的状态,只是稍微有点拉丝渣量也挺好;就是成分一直不好。煤质基本问题不大,也就是后期底层煤稍微差点,但是后期也是好煤跟底层煤掺兑使用;中心氧比例一直控制在15.5%左右,单烧嘴煤浆15m3左右, 氧气 量7400Nm3/H;成分不好之后一直控制甲烷在400左右,期间偶尔成分有好转(基本很少),但是在线分析和取样结果还是有48%这样;气化炉控制压力6.3MPa左右。 请教各位大神成分不好的原因有哪些?
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简介
职业:湖南中化恒科工程设计有限公司 - 应届毕业生
学校:内江师范学院 - 化学与生命科学系
地区:辽宁省
个人简介:
最成功的说谎者是那些使最少量的谎言发挥最大的作用的人。
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