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工艺员/技术员
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重磅出击,打造仪器仪表版块为领头示范版块的构想及规划 ...? 仪表板块最火的板块 加油同志们 查看更多
PSA氢回收装置原料含水问题? psa吸附塔下部都装填有活性氧化铝作干燥剂。查看更多
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关于三元催化剂制备? 请问一下,您是在学校做,还是在企业做,有没有产业化?谢谢,... 企业做 当然产业话了?,查看更多
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不锈钢与碳钢焊接自动焊出现裂纹? 你们可以查下焊剂的原因啊查看更多
离心式风机能不能代替液环真空泵抽真空? 应该没有可能达到这个真空度的,如果能够达到也没有必要开发抽真空设备了吧。查看更多
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氨解反应不错的,看看? 谢谢 查看更多
注化报名的一些疑问? 我也是在企业里面呢,正为这事犯愁呢,等高人回答查看更多
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收集进口调节阀供大家参考? 估计楼主也了解很多进口阀的应用优势,有空跟大伙唠唠! 查看更多
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液氨球罐液位和液氨普通设备液位怎么测量效果好啊? 液氨储槽就是用磁翻板液位计就行,要求高可以带远传,否则现场显示即可。液氨球罐建议选择几种液位计组合:磁翻板作为现场显示仪表以及远传仪表的比对仪表、外测式液位计+雷达液位计作为远传显示报警的仪表,其中外测式液位计可实现每15分钟自动校验一次,可实现外测式液位计和雷达液位计相互比对。当然如果资金紧张,可在外测式液位计和雷达液位计之间二选一,推荐外测式液位计。查看更多
v7安装老是提示我找不到ase2e2~1。cab这个文件? 我也遇到这个问题 ,有没有高手具体解释一下。查看更多
到底什么能源最好? 没有最好的能源,各种能源相互 补充才是未来发展趋势.查看更多
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气动调节阀? 气动调节阀有气开式和气关式,气开式在失气时阀门关闭;气关式失气时阀门打开。最简单的判断方法就是看阀门没有气时的状态....查看更多
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耐硫钴钼催化剂? 硫化方法及流程    低变催化剂使用前需硫化,本次硫化采用一次通过硫化法。首先将液体 cs2 加入储槽,然后用钢瓶中的氮气将储槽压力升至 0.2mpa 左右备用,半水煤气置换合格后(o2<0.5%),经静电除焦和焦炭过滤器后通入低变炉,开电加热器,使催化剂升温最低点至 120℃以上后,开启 cs2 储槽出口阀,使 cs2 经转子流量计计量后,进入半水煤气管道经低变炉放空。流程顺序如下。罗茨风机→电加热炉→低变上段催化剂层→段间换热器→下段催化剂层→出口管放空。    (2)升温硫化前的准备    1)煤气升温,备好 3 台大罗茨风机,理顺气体管线。    2)低变系统试气密、试压及安全检查合格,惰性气置换完成。    3)电炉的绝缘、电阻值及相关电器的检查合格。    4)硫化罐及氮气准备好,催化剂厂家指导人员到厂。    5)各压力表、测温表、记录仪等的检查合格。    6) 各阀门开关密闭及隔绝盲板的位置情况检查落实。    7)dcs 运行正常并已联动运行,中变系统开车正常。    8) 升温硫化操作记录表及升温曲线绘制完成。    (3)硫化操作    1)拆除半水煤气进电炉管道上的盲板,联系脱硫岗位供气。    2)低变系统惰性气置换后,在开电炉前应先用半水煤气置换系统,期间严禁电炉送电。    3)升温,通入半水煤气排净大约半小时,成分合格后,即开电加热器,使两段催化剂层开始升温,当上段出口温度 80℃以上时,开启段间换热器热水,并开上下段连通阀(段间换热器没加盲板)。当两段催化剂层温度都达到 220℃,最低点温度>150℃以上时,开始硫化。开始时控制空速在 200~300h-1 左右。计划用时 10h。    4)初期,将硫化罐加压至 0.2mpa,经电加热器后导入低变炉,流量 40~80l/h,空速 200~300h-1,升温速率 10~15℃/h,温度控制在 300℃以下,当出口 h2s≥3.0g/m3 时,认为穿透催化剂。计划用时 18h。    5)主期,温度 300 ̄400℃,cs2 流量 80~140l/h。计划用时 16h。    6) 末期,温度 400 ̄430℃,cs2 流量 120~240l /h,在确保床层各点温度在 400~500℃情况下恒温 4h,出口硫化氢>15g/m3 时视硫化结束。关闭低变进出口阀,静态硫化闷炉 8h。    7)降温排硫,cs2 加入量 20l/h,降温到 300℃停加 cs2,当 h2s<1.0g/m3 视排硫结束,并入系统。    8)催化剂升温速度控制(见表 2)                       (4)注意事项    1)当催化剂层温升到 150~200℃后,可视催化剂层的温度情况,适当增加半水煤气的流量,从而使催化剂层上下温度拉开,此时半水煤气流量应控制在 1 500nm3/ 左右(根据温度变化情况进行调节)。    2)低变炉下段进口加 cs2,下段的温度一定要在 150℃以上加 cs2 的同时,一定要注意随着温度的变化,加减 cs2 量。     3)在硫化过程中,要求每小时分析一次低变炉进出口煤气总硫(h2s+cs)2的含量,至硫化主后期,要求增加至每半小时分析一次。当低变炉进出口气体中总硫接近即告硫化结束。    4)低变催化剂价格昂贵,耐高温性能差,所以操作中一定要注意控制好催化剂层的温度,控制过程中要做到一慢,二看,三加量,切忌猛开猛关,严防烧坏催化剂或硫化不彻底。    5)cs2 是无色易燃液体,沸点,燃点都较低(沸点 46.3℃,燃点 112℃),有剧毒,因此操作中一定要小心谨慎,穿戴好必要的防护面具,严防发生安全事故,cs2 储罐远离热设备 10m。    6)整个硫化过程,要认真记录,按规定每半小时画好升温曲线,硫化结束后,交技术科存档。    (5)升温还原存在的问题     此次升温硫化因为组织合理,升温硫化比较顺利,但因是新系统运行,升温过程中也出现了以下问题。    1)准备工作不充分,升温硫化过程中,因硫化流量计不合适和硫化胶管腐蚀损坏多次,从而影响硫化进度。    2) 电炉不是可控硅控制,调控幅度不好控制,造成后期温度控制困难。    3)新装置测温点多次出现问题,使升温控制出现误差。    3 运行情况   该装置至今已运行 10 个多月,目前各项指标运行稳定,出口 co 控制在指标之内且容易控制,热点温度控制在合理范围内,为后工段的稳定运行提供了条件,运行数据见表 3。     说明:   1)每天数据系根据记录表统计后的平均值。    2)低变后 co 成分较高是因为后工段醇烃化需要,甲醇价格较高时,为多产甲醇,人为提高co 含量。    3)下段催化剂温度较低,是因为装置初期不满量生产所致。    经过近几个月的调整,现在“18.30”工程已进入稳定运行期,开四台 305m3/min、一台 180m3/min 压缩机,日产合成氨 600t,甲醇 160t。已超过设计能力。另外在联醇岗位使用了临朐大祥公司生产的 dc207 型甲醇催化剂,已使用 10 个多月,热点温度在 230℃左右。co 转化率在 90%以上,使用效果良好。在ⅲjdφ2 000 合成塔使用该公司生产的 dnca、a110 型合成催化剂,已使用 10 个多月,热点温度在 465±5℃左右,压力19.5mpa,使用效果良好。    为了更好地发挥“18.30”工程的生产能力,我们又建设了一套变换系统,仍采用临朐大祥公司生产的 dnb303q 催化剂,催化剂装填量 85m3,将于近期投入生产。    4 存在问题    (1)段间换热器水管道水量自调阀调节幅度较大,下段进口温度较难控制。    (2)低变炉直径较大,生产量小时炉温控制较难,副线不好调节。查看更多
新鲜水里为什么有氯离子?? 在石油加工过程中要严格控制氯离子,对设备和管线腐蚀严重,尤其是加氢装置中对高压空冷的腐蚀以及不锈钢材质。查看更多
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纯碱的溶解槽和管道输送用什么材质比较好? 请问:在反应器中,液碱(naoh)与氢氧化铝反应,液碱浓度为30--35%,反应温度为120度,反应器采用什么材质?谢谢!查看更多
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关于洗涤问题的请教? 我有个想法,能不能在水罐下面加一个类似曝气管一类的从管里往出鼓油呢,不行再加上循环鼓呢查看更多
四面全敞开的结构要做室外消防楼梯,在做楼梯的部位要不 ...? 果然是专家组,回答的很准确,我们一般的化工装置都是钢梯,只有维护的结构,室内有可能设混凝土楼梯查看更多
理工A过关窍门? 哎,买本人事出版社的职称外语教程,熟读文章,带字典,很简单啊,我就考试前一晚上看了一点,就过了哈,希望楼主顺利啊!查看更多
出槽碱液中有黑点? 电槽出了什么问题?--电解槽什么材质的?不锈钢的也会腐蚀的。期待你的答案。 查看更多
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克劳斯反应器中过程气温度控制? 一转温度高的原因还有:温度高时有助于有机硫的水解反应。查看更多
简介
职业:江西理文化工有限公司 - 工艺员/技术员
学校:济宁学院 - 化学系
地区:贵州省
个人简介:真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。查看更多
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