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化工厂一年一度的大修做些什么工作?
化工厂一年一度的大修做些什么工作?要检查些什么地方?查漏补漏吗?腐蚀的管件更换、还有清洗吗? 今年的检修工作就要开始了,我不知道咱们电气部门的大修要针对哪些部位?大家讲讲你们公司进行大修 电气部门都做哪些检查?
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近期国家能源局将发布煤化工差别化准入条件?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 近期国家能源局将发布 煤化工 差别化准入条件,根据地区条件确定不同的水耗、排放等量化指标,作为项目的审批门槛,与以往相比大幅提高。
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生化水处理压滤机污泥压不出来?
生化水处理 污泥压滤机 泥水不分,使用 压滤机 是撒点煤粉污泥就压成饼了,不撒泥和水分不开,是什么原因
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Aspen运行总是出错,什么原因啊?
本人初学者,运行塔的精馏,输入所有条件以后,但是总出现这样的结果,如下 蒸汽密度高于液体密度,什么原因啊 望高手帮忙,谢了,急
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压缩机管道托垫?
各位盖德厂里面用的是什么管托啊?我们目前用的是上圆下方的木托,但是使用上质量不怎么好,用久了就松掉,虽然减震效果不错,但是有更好的厂家或方式介绍嘛?
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再生气压力?
进气0.8mpa进气量10立方每分钟。用百分之十五的气进行再生,调结球阀时百分之十五的气量所对应的瞬时 压力表 值为多少?如何计算?再生管道放空
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英利六九硅业巨额亏损的反思?
不错的文章,值得我们大家反思!
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硫铵饱和器温度需控制在多少?
硫铵 饱和器温度需控制在多少?
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阻碍智能电网发展的四个难题?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 智能电网建设是根据我国能源分布于负荷消纳地域分布特点,适应我国当前和未来社会发展所采取的的电网发展方式,对各类能源,尤其是大规模风电和太阳能发电电的计入和送出适应性强,能够实现能源资源的大范围、高效率配置。 我国智能电网的建设已经上升至国家战略层面的高度。智能变电站是坚强智能电网建设中实现能源转化和控制的核心平台之一,智能电网要想得到更快更好的发展,需要应对以下挑战: 一、更大范围优化资源配置能力亟待提高 中国一次能源分布及区域经济发展的不均衡性,决定了资源大规模跨区域调配、全国范围优化配置的必然性。随着中国经济的高速发展,电力需求持续快速增长,就地平衡的电力发展方式与资源和生产力布局不均衡的矛盾日益突出。缺电与窝电现象并存,跨区联网建设滞后,区域间输送及交换能力不足,电力资源配置范围和配置效率受到很大限制,更大范围优化资源配置能力亟待提高。另外,由于环境问题日益突出,尤其是东部地区频繁出现的雾霾天气带来的环保压力,也要求加快建设以电为中心,实现“电从远方来”的能源配置体系。 二、新能源接入与控制能力需要进一步强化 中国风电、光伏等新能源发展迅猛。一方面,八大千万千瓦级风电基地正在加快建设,呈现大规模、集约化开发的特点。另一方面,分布式新能源及其他形式发电方兴未艾,未来存在爆发式增长的可能。2002年以来,国家电网公司经营区域内风电装机年均增长74.9%,光伏发电装机年均增长52.2%。这给电网运行带来了重大的挑战。一是需要进一步提高天气预报的精度,提高新能源发电预测准确性;二是需要合理安排新能源并网方式,实现风光与传统电源、储能等的联合运行;三是需要进一步提升大电网的安全性、适应性和调控能力;四是需要进一步加强城乡配电网建设与改造,要求配电网具有自愈重构、调度灵活的特点,具备分布式清洁能源接纳能力。 三、电网装备智能化水平需持续提升 自2009年以来,国家电网公司应用了输变电设备状态监测、故障综合分析告警、配电网自愈等一批先进适用技术,但整体来说,这些技术应用的规模、范围和深度仍较低,需要进一步加大推广。同时,需更加注重应用先进的网络信息和自动控制等基础技术,进一步提升电网在线智能分析、预警、决策、控制等方面的智能化水平,满足各级电网协同控制的要求,支撑智能电网的一体化运行。 四、与用户的互动需不断增强 随着用户侧、配网侧分布式电源的快速发展,尤其是随着屋顶太阳能发电、电动汽车的大量使用,电网中电力流和信息流的双向互动不断加强,对电网运行和管理将产生重大影响。一是需要重点研究由此带来的电网物理特性的改变,建立数学、物理模型,解决信息交换及调度控制等相关问题;二是需要大力探索配套政策与商业运营模式,适应分布式电源并网的需要,丰富服务内涵,拓展终端用能服务领域和内容,促进终端用能效率的提升,实现可持续发展。
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螺杆泵的排出压力问题?
装置有几台很小的电机驱动的 螺杆泵 ,作为容积式泵,其出口压力是否像 往复泵 那样由背压决定?另外,如果背压决定出口压力,如果背压太高,除了功耗太高是否还会有其他影响?
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请教酸性水汽提装置侧线无氨抽出且净化水指标不达标的解 ...?
我公司一套酸性水汽提装置从开车到现在一直运行不好,该套酸性水汽提装置为单塔侧线抽氨结构。现将基本情况描述如下,希望各位专家能帮忙解惑,不胜感激! 酸性水生产情况说明 酸性水装置近期生产工况波动频繁,净化水指标合格率低。现就装置设计和实际操作两方面汇总如下: 一、装置设计情况 1. 装置任务 用水蒸汽将催化裂化装置( 60 万吨 / 年)、常 减压装置 ( 120 万吨 / 年)及加氢焦化联合装置来的酸性水中的 硫化氢 和 氨 汽提出来,得到合格的净化水及一定浓度的 工业氨水 。 2. 设计规模 装置正常处理量 60 吨 / 小时,年开工时数为 8000 小时,加工负荷适应能力为正常设计值的 70 - 120 %。 3. 原料性质 原料 — 酸性水组成如下: H2S NH3 CO2 油类 H2O 6000PPM 6000PPM 280PPM 15Mg/L 98.77%(wt) 4. 产品质量指标 ⑴ 净化水 硫化氢不大于 10ppm NH3 不大于 50ppm PH=6~8 ⑵ 酸性气 H2S 含量 ≥95.04% CO2≥4.43% 氨含量 ≤0 H2O 含量 ≥0.53 ⑶ 氨水 氨含量 20%( 重量比 ) H2S 不大于 1ppm 二 . 实际运行情况 1. 装置任务:因暂无加氢焦化联合装置,仅回收处理常减压、催化裂化装置的含硫污水。处理后的净化水外排至污水处理场进行处理。 2. 加工量及开工时间:因原料水进料量达不到要求,加工量一直按低限 70%(42 吨 / 小时 ) 左右控制,开工 7 天后原料水罐液位低限停工, 10 天左右原料水罐液位达到高限再开工,不能连续正常生产。近期为了让装置能连续生产,加工量按 18 吨 / 小时(设计值的 30% )控制。 3. 原料水性质: 实际进装置原料水 — 酸性水组成 时 间 H2S NH3 g/L PPM % PPM 2009.10.9 3.14 3140 0 . 237 2370 2009.10.10 3.49 3490 0.255 2550 2009.10.12 1.40 1400 0.162 1620 2009.10.14 1.74 1740 0.417 4170 4. 净化水标准: 改为按能源进水指标控制 : 硫化物 ≯ 50mg/L , 氨氮≯ 80mg/L 5. 操作条件 序号 地点 操作条件 单位 数值 备注 1 酸性水 汽提塔顶 压力 (g) MPa 0.5 ↓ 温度 ℃ 37 2 酸性水 汽提塔底 压力 (g) MPa 0.55 温度 ℃ 162 ↑ 3 脱气罐顶 压力 (g) MPa 0.05 4 一级凝液分离罐 压力 (g) MPa 0.437 温度 ℃ 132 5 二级凝液分离罐 压力 (g) MPa 0.367 温度 ℃ 95 6 三级凝液分离罐 压力 (g) MPa 0.287 温度 ℃ 40 7 氨精制塔上段 压力 (g) MPa 0.265 温度 ℃ 74.3 8 氨精制塔下段 压力 (g) MPa 0.28 温度 ℃ 63 9 塔冷进料 温度 ℃ 36 10 塔热进料 温度 ℃ 151 11 侧线抽出 抽出比 % 12.5 ↑ 原料水性质数据为化验室提供,对比设计要求指标,原料水中实际 H2S 、 NH3 的含量都达不到设计值。所以侧线系统没有出氨水。同时为了能达到更改后的净化水指标,调整以上打箭头指标后,效果仍不是很明显,净化水的指标合格率偏低。 三.存在的问题 1. 酸性水装置自第一次开工以来就一直没有达到设计要求。现更改净化水指标为能源进水指标。 2. 酸性水装置开车以来从来没有按照设计要求打通侧线流程到氨精制塔 , 仅到三级凝液罐后再回到原料水罐。原料水内的氨组分从未被提取过。 3. 酸性水装置因原料水进料量的问题一直开开停停,却没一次全面检查和检修。原因为装置停工后按操作规程应置换 72 小时,全面置换的蒸汽只能排至火炬系统,分公司为了保证火炬系统的畅通,一直没有同意酸性水装置的全面置换。 4 、长期加工量低限生产, 原料水泵出口压力升高,净化水空冷器有水击现象,塔顶压力、温度、热进料温度、侧线抽出温度等控制不灵敏,汽提塔塔盘结盐,侧线三级分凝系统堵塞等现象。 5. 仪表问题:①酸性水汽提塔液位不波动,调节也无效果。仪表回复为设计问题,此装置同行业已淘汰,无法解决。②三级分凝罐 D107 ~ D109 液位远传显示自投用后就频繁失灵,仪表处理多次没有效果,现操作只能以现场玻璃管液位为准,三级分凝罐液位不能打自动。③汽提塔顶酸性气控制阀调节塔顶压力无效果,现开控制阀副线手动调节塔
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纯氧转化炉 炉底三通的作用及结构?
求助 纯氧转化炉 炉底三通的作用及结构 是因为温度太高才采用三通吗? 采用弯管出料可以吗?
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双氧水环氧化丙烷制环氧丙烷第一步分离丙烯?
双氧水和环氧 丙烷 在Rstoic 反应器 反应,出料进入 丙烯 分离塔,塔顶是气液出料的,还是只是液相,它的的condenser pressure是多大,column pressure drop是多大,求帮助
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GB/T29463.2-2012疑问?
哪位盖德知道,为什么GB/T29463.2-2012中浮头 垫片只有DN≤900的,DN≥1000的浮头垫片不能用缠绕垫吗?
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苯环上的格氏反应?
苯环上的格氏反应需要注意些什么?需不需要特别的 催化剂 ? 尤其 氯苯 格氏试剂 怎么做?
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哪位高人知道巴斯夫公司的环保增塑剂?
不知道巴斯夫公司的环保 增塑剂 效果怎么样,国内有应用了吗?国内有类似的产品吗?
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求关于压缩机和泵的英文资料?
请教各位大侠,有没有介绍 压缩机 和泵的比较好的英文书,或者是关于压缩机和泵方面的专业词汇的汇总?如果有的话,希望能与小弟共享,我的邮箱:zmf_0218@163.com,谢谢。 [ ]
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低温甲醇洗喷淋甲醇经换热后进入甲醇水分离塔前的分离罐 ...?
低温甲醇洗喷淋甲醇经换热后进入甲醇水分离塔前的分离罐具体作用是什么?我看了好多厂家的图纸,有的厂家有这个分离罐有的厂家没有,我想如果有的话是不是考虑到喷淋甲醇经换热后减压膨胀,形成气液 混合物 进入甲醇水分离塔影响塔内气液平衡和温度,并且可能损坏塔内件!设置了此罐可以保证气液分离,保证平稳稳定进料!具体作用还请大家讨论! 现在的问题是: 1. 在部分厂,喷淋甲醇虽然经过换热后温度较高(60多度),经过减压阀进入该分离罐后闪蒸吸收的气体后降温,可以见到该分离罐外壁经常结霜,甚至结冰现象!而我们厂的该分离罐外壁温度则与 换热器 后温度接近,比较热,感觉很奇怪,请高手解释?? 2. 我们厂的该分离罐液位 调节阀 它是设计在气相管线上的,液位总是不稳定,忽高忽低,一会很高,一会则很低,甚至没有液位,进分离罐前调节阀前压力是3.0MPa,阀后分离罐设计压力是0.6MPa,而我们现在的压力在0.28~~0.45之间波动,导致液位不稳定,进甲醇水分离塔物料流量也不稳定,所以严重影响甲醇水分离塔的温度指标,请高手支招,该如 何处理?? 3. 我们的甲醇水分离塔有51块塔板,从热再生塔回来的回流甲醇从塔最顶端进料,喷淋甲醇过来的分离罐气液两相分别从第32块塔板的上下部进料,从尾气洗涤塔过来的洗涤水进入第13块塔板上,现在为较低负荷运行,在实际操作中如何保持该塔有很好的温度梯度,并且靠近各个温度指标?
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大唐多伦煤气化等装置累计运行91天?
2012年4月27日获悉,截至本月23日,大唐多伦煤化工公司煤气化装置经 净化装置 至 甲醇 装置累计运行91天。3台煤气化炉平均单炉负荷70%,其中1号煤气化炉累计运行49天,2号煤气化炉累计运行55天,3号煤气化炉累计运行57天,再次刷新了多伦煤化工项目此过程装置运行新纪录。
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ASPEN 与PFD?
用ASPEN如何绘制PFD?还有个别设备的物流计算?
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简介
职业:江西名成科技发展有限公司 - 工艺专业主任
学校:济宁职业技术学院 - 生物与化学工程系
地区:广东省
个人简介:
让我们继续以此闻名:「这家代理商,花了大部分时间在改进它的理念,而不是在辩解它的正确性」。
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让我们继续以此闻名:「这家代理商,花了大部分时间在改进它的理念,而不是在辩解它的正确性」。
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