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化工研发
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精馏湿氮除硼?
我刚才看了一下氯化硼和水的反应,应该是生成氯化氢和氧化硼或者氧化氯硼,可以和二氧化硅产生络合物吗?有理论数据做支撑吗?而且在精馏塔中加湿氮对tcs影响太大了吧。 望高手给解答一些,不胜感激。
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换热器能否用碳钢焊管?
看这个: 应该可以用.
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压力(吸力)与直径(开度)的关系?
谢谢楼上的帮助。煤气主管压力范围应该为700~1500pa,比如:p1=1300pa,d1=36mm和p2=1034pa,d1=34mm两种情况,都在压力允许范围之内,哪种好呢?
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A694 F65堆焊英科镍600,用ErNiCrFe-5堆焊没问题吧?
楼主,这里不让打广告,呵呵,我们不是自己炼钢的,我们是销售 我们也是销售的,贸易公司。有机会合作
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三元共沸相图如何解释?
aspen可不可以读取相图溶解度曲线上任意一点的数据,怎么做,求助 可以 show tracker
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请教前辈,如何在空分行业发展的更好?
如果楼主想当官最好是换个公司!现在新建的公司比较多去了会给你一个好职位!
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丁二烯岗位开停车方案?
蒸汽是不是引的太早了,溶剂进料到冷循环结束要好长时间呢
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化学学科
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煤制乙二醇消息?
丹化的合作方也是玩资本的高手,项目有概念就行啊。 化工生产真想赚钱,还是要丰富产品链,尽量往下游走,既有原料优势又有精细化产品,这也是中国化工业的出路。
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工艺技术
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沉降槽积灰的处理及技改?
请您联系我,把具体情况说一下,我的邮箱: 2705114375
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请教几个变换的问题?
1.提高水气比,则气量增加负荷加重,所以床层阻力增大。负荷增加空速也增大啊,所以停留时间短。 2.提高水气比能抑制副反应的发生,主要原因应该是水气比增加了,则变换反应的反应物浓度h2o(g)增加的原因。有催化剂存在和较高浓度的水蒸气,co肯定首先选择和水蒸气发生变换反应,所以说增加水气可以抑制副反应的发生。 3.如果空速很大很大,根本来不及发生反应气体就出变换炉了。如果空速很小,则反应完全,但前提是负荷很低才行,这样是不符合工业生产要求的,所以变换反应要选择适宜的空速。 4.变换工艺冷凝液带氨,主要是最后一个分离器中的。可以选择部分送气化,另一部分外排,正常开车过程也是这样。
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化学学科
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多肽公司评级?
看来做肽的还不少
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仪器设备
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求解 “铜垫δ=2.5mm ?49/36” 是个什么意思?
铜垫:厚度δ=2.5mm; 外径=49mm; 内孔径=36mm
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安全环保
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工艺技术
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循环水颜色变绿的原因?
如17楼所言,循环水的绿色要注意区分是正常的绿还是不正常的绿,一般注意藻类的生长控制消灭,就可以保证循环水的质量。
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化学学科
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催化分馏顶压变化?
汽压机转速是否有变化? 如果转速上升,则说明气体产量增加; 如果转速不变,则说明塔顶压力显示有误。
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化学学科
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催化剂装填讨论?
对于四楼提供的参数,感觉这个装填系数要达到99.9%的转化率有点危险。这里我有几个问题想问问楼主: 1. 这个数据是你们实际运行的数据吗? 2. 如果是,那你们现在的装置开车多长时间了?产量是否能够达到921吨酸/天? 因为催化剂的初始活性是非常好的,不论国产的还是进口催化剂,只要操作条件比较好,开车后的一段时间内是应该可以达到比较好的效果的,特别是大多数工厂开车初期产量还不一定能够达到设计值,比如说只有80%-90%的负荷,这个时候你实际的装填系数超过了200(90%的负荷的话,828吨酸/天)。 所以说根据最近的一些经验即使是进口催化剂在硫磺制酸装置上面要“长期”达到99.9%的转化率,装填系数应该也要在200以上,否则随着装置产量的提高和运行时间的增加,用户未来的运行成本可能增加的更多。希望四楼能够再分享一下贵公司装置相关的运行数据,事实与我的判断相左的话也只能再次感叹进口催化剂的“强大”了。 另外,如果可能的话请告知详细的工艺流程,比如说祥光,听朋友说,好像其工艺与普通的制酸工艺还有些区别,它一次转化后的气体有一部分好像又回到了一段,相当于又多转化了一次,如果这样的话他超高的转化率是可能实现的,毕竟又多了一次转化。本人没有祥光的朋友,不知道这个消息是不是准确?
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工艺技术
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循环水最大回水温度?
南北方温度差异较大,对循环水的要求也应该不同吧,建议南方的应用企业在温度超过34度以上时使用5~10度的空调水。
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需要(汽油、柴油)加氢精制技术问答?
楼主我这里没有书,但是我有一些我们公司的题库,是否需要,要是需要邮箱发给我
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化学学科
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烟囱冒大烟?
期待高手解释。
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化药
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2007年正在进行III期临床试验和和递交新药申请的抗癌新 ...?
看看,是不是新东西,
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化学学科
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工艺技术
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CO2合成甲醇?
现在的情况是,技术正研发,经济性谈不上。
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简介
职业:青岛鲁海光电科技有限公司 - 化工研发
学校:山东铝业职业学院 - 冶金化工系
地区:海南省
个人简介:
谬误越大,真理取得的胜利就越大。
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