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化工研发
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空气预热器末端需不需要设置低点排污??
回复 8# gmdyes 你好!给你发了信息不知收到了吗?
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换热器求助啊?
也只有楼上的办法可行了。
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仪器设备
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规整填料的等板高度问题?
建议找个实验室,用一两米的塔做个实验,塔径50cm左右就够了。水力学数据由冷模实验获得,其余的要考虑热模实验。
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#规整填料
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分馏事故处理?
控制好两器压力,汽包液位,分馏塔液位你想怎么搞都可以
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仪器设备
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屏蔽泵流量偏低有哪些原因?
是不是过滤器的问题 是过滤器脏了,需要清洗了
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工艺技术
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HYSYS V7.2 丙烷循环制冷无法进行计算?
你一定么有给condenser压降
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工艺技术
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求《汽油加氢装置操作工》(培训教材)!!?
木有吗?难道沉了?
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真空脱氯泵气液分离器着火了?
分析,气液分离器由于其它原因没水了,使得湿氯气的水份降低与钛发生电化反应同时产生了热,加上外面又有电伴热加热使的热量不断聚集,当温度达到140度以上它就能剧烈反应,燃烧发出大量的白烟
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化学学科
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仪器设备
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在线检测技术在化工生产上的应用?
分享一下,日本富士在线浓度计在离子膜烧碱装置上的应用。
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仪器设备
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哪位好心人有填料塔的基本资料(不要设计有关的)?
我这有个塔器管理的ppt.164页,比较全面,不只是填料塔,内部结构介绍,检修啊,验收啊。管理啊…… 不是设计那种的,就是个课件类型的。
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仪器设备
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介质状态的分类?
有'蒸汽'和'蒸气'两个词语,前者特指是水蒸汽,后者是某些物质在高温下的气态.
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硅酸根分析问题?
1.试剂的浓度在仪器《操作手册》中会有具体的描述,不同的仪器对试剂的要求不完全一样; 2.至于反应式……还是楼主根据仪器的分析原理自己琢磨吧……
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仪器设备
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螺栓与螺母等级?
谢谢21楼提供螺栓和螺帽等级资料 对我设备管理工作有帮助
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化学学科
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灵敏板温度?
采用外排控制有什么好处呢?
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关于中低变炉触媒温度?
变换炉温度应根据不同催化剂计算出其最适宜温度曲线。操作时尽量围绕这条曲线进行。实际上不可能完全按这条曲线操作,但在曲线的两边偏移量越少越好,且两边偏移量要大致相当。 具体来说;进一段炉温度应该只略高于催化剂起活温度(视催化剂性能而定,一般在340度左右),一段炉内的温升是最大的,因为大部分的氧在一段炉内反应掉(0.1的氧大约会造成6度的温升),大部分一氧化碳也在一段反应掉,(反应掉1.0的一氧化碳大约会造成6--7度温升,温升和汽气的关系很大)。进一段的氧在0.5以下,可以视为在一段全部反应掉。进一段的一氧化碳在30左右(视造气工艺而定),出一段的一氧化碳应该会降到15以下。这样算下来,一段炉的温升起码在100--120以上。也就是说一段炉的出口温度就会是整个变换反应的热点温度,而控制热点温度不超标才能保证催化剂的使用寿命。控制热点温度的手段除了控制进口温度(煤气副线)、控制进口一氧化碳量(造气工艺固定,进口一氧化碳也不会大的波动)、控制好负荷外,最主要的是控制好合适的蒸汽添加量。 从一段出来后需要移走反应热(段间加水或与半水煤气换热或与冷水换热),换热后只要不低于起活温度肯定是温度越低越好。其它各段的温升也能客观的反应一氧化碳的变换率及催化剂的活性。 低变进口温度和进口汽气比更不能超标,否则会有反硫化的危险。到低变的一氧化碳含量已经很低了(一般在5.0左右),所以低变炉内不可能有太大的温升,(一般低变炉内1.0的一氧化碳反应会造成10度左右的温升)。出低变一氧化碳如果控制在2.0的话,低变温升也就在30--40度左右。如果温升很高,就说明低变进口一氧化碳含量升高。也就说明中变炉控制有问题或换热器有泄漏。 总的来说,温升情况反应的是一氧化碳变换情况,要根据实际工艺合理设置、合理控制。
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工艺技术
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DCS操作站显示器尺寸?
本人使用下来20lcd的应该是够用了,宽频可能不太适合。
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仪器设备
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多级离心泵回流管线设置这样的阀组作用?
我认为设置这个旁路压控的主要原因是:你的泵出口有一个连锁快速切断阀,这个阀一旦关闭,你的泵就会憋压,憋压时间长了就会发热、抽空、损坏机械密封……
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LNG制冷剂的比例?
我公司是三次制冷的。采取的制冷剂是四种,制冷剂配比主要根据原料气的不同而组成,调整制冷剂是看冷箱各段降温效果和冷剂压缩机的工况来决定的。
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中硅开车了吗?
瑞能18号开了吧,有没有瑞能的朋友在
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单凭一两个人的力量想做一套工艺包是不是天方夜谭?
不是不可能,而是有难度。需要做的东西太多,基础设计、设备设计、管道设计、流程设计、电气设计、安全设施设计、环保设施设计、管件配置、化验配置、仓库配置等等。
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简介
职业:山东沃东自动化技术有限公司 - 化工研发
学校:厦门大学 - 化学系
地区:浙江省
个人简介:
真理只能和永久的服役甚至与有力的牺牲相接近。
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