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炉顶空间温度?
炉顶空间温度过高, 首先要看标准温度是否合理? 其次装煤高度, 再次看是否集气管压力是否过低,造成炭化室负压,吸入空气, 这种情况一般容易在炉门管理较差的焦化厂发生,[因为集气管操作压力正常时,跑烟冒火严重] 总之,焦炉操作,首先要保证各项工艺指标符合要求,不然会次生很多问题!
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备用泵何时使用?
当然是观点二。不定期切换,备用泵老也不开,紧急情况下很难保证能及时启动。
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关于明年调和油的指标问题?
增加了调和剂税,硫含量控制是一个发展趋势。汽油<50 柴油<350 其他标准暂时没什么变化
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仪器设备
,
工艺技术
,
压缩机的效率问题?
一般是指理论输出功比实际输出功 理论功是通过p-v图或者说是热力学计算出来的吧?实际功是怎么计算的或者是直接读出来的?谢谢
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笨鸟先飞-回首入行打基础那两年经历?
很羡慕你,工作距离家近。我就没有这福气啊 刚刚面试回来,生产副总给面试,一聊才知道是个大神级别,常减压,催化,加氢,重整,聚丙烯的都干过,以后聊了下安全设备工艺,之后问我来干啥,我说应聘外操
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主风事故蒸汽?
各位楼上说的都有道理!我认为主风事故蒸汽还是保留为好,原因有下: 1、防止催化剂倒流入主风机,。经过长周期运行后,谁也不能保证,单向阻尼阀等特阀动作到位或关的严,曾发生过特阀不动作(卡在一个位置),也有特阀关不严的,大概3~4秒催化剂就会倒进主风机,这是有教训的。 2、防止有待生剂带油;或油气压空,进入再生器。曾发生过塞阀关不上的危险事情。这时事故蒸汽可保持再生器压力,也起到防止超温危险。 3、保持再生器完全死床,主风中断后自保动作短时间内可以通入事故蒸汽,即使带水,遇上高温催化剂也会汽化。但时间不宜过长,如确定短期内不能恢复进料,外操应停掉事故蒸汽。否则会催化剂和泥,也会使再生器温度下降较快。 4、开车赶空气啊! 以上均是主风事故蒸汽的好处,大家应考虑下自己的情况,不要人云亦云!
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ACT-1在脱碳中的运用?
act-1是美国环球石油产品公司开发的新型高效苯菲尔特脱碳活化剂,它适用于热钾碱法吸收co2、h2s时作为活化剂,与目前使用的活化剂dea相比,其水溶液溶解co2的溶解度高,选择性好,气体净化度高,达到节能、降低投资费用、提高现有装置生产能力的目的。其中大庆化肥厂、云天化、川天化、锦西、海南等工厂分别在2000年、2002年、2004年、2005年用act-1代替dea。 较为普遍的经验是(1000mtpd工厂):在苯菲尔特脱碳溶液加入act-1之后,满负荷条件下,吸收塔出口气体中的co2含量在原来基础上降低600μl/l,甲烷化炉温升相应降低,co2产量增加约600m3/h。 另外,由于脱碳系统容量增大,系统稳定性增加,再生热量减少。以吸收塔出口气体中的co2含量500μl/l计算,甲烷化系统将少耗氢17km3/h,多产合成氨9t/h。 你提到的循环量的降低问题,这个与吸收/再生塔及系统工况有关系,但降低20吨/h还是可信的。 [ ]
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纪念倒下的淮安华尔润?
大浪淘沙,潮起潮落。
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仪器设备
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关于热电阻/热电偶防爆要求?
那么热电偶呢? 热电偶有mv信号,若构成回路就会有电流流过.有电压,有回路,就有电流。
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12.23 大家看看本图中的大基础是什么基础 ...?
空分储罐
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化学学科
,
糖研究领域的一些重要网址?
谢谢 [em01]
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仪器设备
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工艺技术
,
请教各位朋友,我们厂在建的低温甲醇洗工段再吸收塔发生 ...?
变形很严重吗 恩,比较严重,塔盘的受液盘卡子根本卡不到支撑圈,都成这样,可塔内件还在安装,哎,不知道领导咋想的
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化学学科
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工艺技术
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环氧丙烷的付克反应?
见图。
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CAD中实体天圆地方的制作方法?
我用交集怎么弄不出呢?
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强电对弱电会产生什么干扰?
具体的不清楚,只知道不能放在一起,有干扰
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燃气系统的问题求解决一下~?
瓦斯热值都是波动的,只不$ ... 天然气优先用于制氢 因为制氢效率高 然后燃气管网实在不够的话再通天然气 可是天然气也带来不好的就是说装置上的火控制不好 天然南和干气的比例不稳定 火时大时小
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有谁知道国内加氢装置清洗连多硫酸的公司?
有专业资质公司吗?
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安全环保
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安全漫画(8.14)逐级衰减?
汇报事故损失逐级衰减,但对安全生产的重视程度不应出现逐级衰减的现象。
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化学学科
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净化工艺探讨?
我们的是“焙烧炉+旋风+电除尘”+“动力波+冷却塔+动力波+电除雾”,仅供参考。
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化学学科
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糖研究领域的一些重要网址?
对于 做糖类合成工作的兄弟,搂主的帖子就是一场及时雨
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简介
职业:上海安赐环保科技股份有限公司 - 设备维修
学校:山东师范大学 - 化学化工与材料科学学院
地区:湖南省
个人简介:
持续不断地劳动是人生的铁律,也是艺术的铁律。
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