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仪器设备
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旋壳泵效果如何?
皮托管图及特点
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仪器设备
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关于蒸汽流量温压补偿的安装方法?
常规的安装是表前装压力,表后装温度!
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搪瓷釜的问题?
问题应该不大,这种碱对搪瓷釜的损耗,可以让老板打到设备折旧里了,哈哈哈!
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减压塔气相密度?
塔内各段气相的组成不通,密度也不会相同。密度是物理性质,和压力没有关系吧。 你求密度要干什么? 负压下,气相密度是变小的,具体变小到什么程度是我想知道的
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化学学科
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工艺技术
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三氯化钛硼氢化钠还原肟?
搂主你太过分了吧,哪有提问题还找别人收钱的。请问版主,这事你不管啊?
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工艺技术
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气化炉炉温高低的判断?
正常灰渣应为粒度(ф 5mm 左右)均匀、表面光滑、灰量适中,占总渣量的 50 %以上为宜。 ( 1 )细渣较多,渣量不少,但无拉丝现象,说明炉温偏高,但渣的流动性较好,可适当降温操作,降低 o/c ; ( 2 )细渣偏多,颜色呈现黄绿色,分析 cr2o3 含量较高,此时炉温较高,应缓慢降低 o/c ,逐步降低操作温度; ( 3 )有拉丝现象,渣量适中,说明渣的流动性变差,渣口出现堵塞,呈不规则状,应适当升温,提高 o/c ; ( 4 )细丝如岩棉,无成型渣块或渣粒,且量也偏多,则说明渣口或下降管已堵塞且较严重,应降负荷处理或停车处理; ( 5 )出现粗渣粒,有少量小块,形状不很规则,渣量适量,说明炉温偏低,流动性变差,应适当提温操作; ( 6 )粗粒明显增多,出现较大的渣块和挂渣,形状很不规则,说明炉温较低,应提高炉温熔渣处理; ( 7 )渣中有块也有细丝,渣量适中,分析渣含 c 量较高,说明烧嘴雾化效果差或存在偏喷,造成气化不完全,会导致托渣板温度偏差较大; ( 8 )渣量过大说明煤灰分含量高,应注意提高炉温,或降低负荷,加强操作;量少则可能出现蓬渣或加渣,可进行反冲、反转破渣机,或降负荷处理; 实际操作中应根据渣、 dcs 操作指示以及 cs 浓度、煤质分析综合判断处理
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重整干气量大是怎么回事?
1、我觉得还是重新计算注氯。半再生的重整是否超氯不好判断。不像连续重整可以采样分析。尝试做做气中氯或油中氯指标,是否超标。 2、可以适当下调注氯,看看是否有效果。再结合循环氢纯度和干气中c1c2的含量来判断是否超氯。 3、观察反应系统温降。温降如果减少,就能判断超氯了。 4、看看进料组成,初馏点适当控制高点,一般80左右。反正现在汽油中苯不能超2%,初馏点可以适当提高。如果后续装置有抽提的话另当别论。
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仪器设备
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工艺技术
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母液和废水回收用什么样的蒸馏塔?
在生产中常常遇到这样的问题: 1、结晶离心后的溶剂母液需要回收溶剂套用,剩下的浓缩液再想办法回收其中的产品,我们现在常规是用生产的反应釜(罐)来浓缩蒸馏溶剂,但是设备的使用效率太低,不知道有没有好的设备可以替代? 2、生产中常常产生大量的工艺废水,如萃取分层后的水相,这些废水中的cod都很高,往往不能直接排放到公司的废水处理站,还需要将废水中的溶剂蒸馏出来再排放,这样导致生产时需要安排好几套反应釜(罐)来处理废水,有没有好的蒸馏设备来蒸废水? 请朋友们出出主意!
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安全环保
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有关冬天防冻的问题讨论?
每年更新防冻方案,特殊防冻防凝巡检记录表
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工艺技术
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汽轮机拖动的离心压缩机组控制有用DCS实现的了?
我觉得防喘振在什么系统里编写不是问题,只要系统能满足机组要求的反应速度。问题在于编写程序的人是否熟悉机组控制,能否完全符合机组控制要求。
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磷酸温度超过多少后会有气态氟逸出?
磷酸温度超过多少后会有气态氟逸出
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工艺技术
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DMTO水洗塔塔操作如何避免塔盘结油问题?
我们现在水洗塔大概产汽油700~800吨 时间为4个月左右 控好lica1602
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工艺技术
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内压缩的优缺点?
安全 稳定 才是最重要的 ,能耗 问问谁平时 老算啊 ,大家要的是 连续的产量 ,生产的安全,这样才好像上级 交差,个人认为 内压缩 可以做到。
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工艺技术
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醋酸对316L的反应罐严重腐蚀,请大家分析分析原因?
现在有很多搞化工的都有一个通病,一提耐高温高腐蚀的材料就用316l,它是属于高镍钼不锈钢,但不是什么环境都能用的,建议大家好好看看“不锈钢选材手册”。另外根据楼主的情况,一是材料表面处理不好,再有就是醋酸中cl离子含量过高,其他卤素离子对材料腐蚀不大。 我建议,设备重新酸洗处理 钝化 防护 抛光。。。。。。,提高醋酸的质量标准。
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#316L
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安全环保
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您的企业怎么看待环保?
随着化工业的发展,可怜的环境是越来越差呀,很多企业为了节约成本,不管不顾,您的企业对待环保采取了什么措施呀?欢迎大家热烈讨论!
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工艺技术
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甲醇合成和氨合成的反应气冷却分离温度如何确定?
在13mpa左右,氨合成气冷却到32度就会有氨冷凝下来,降到0度就有大量氨液化,压力越高冷凝的越多
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请教有关SIS中的旁路开关问题?
回复 8# nihaocarter 文件已下载,学习了。。。 感谢斑竹不吝赐教。
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#SIS
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重油装置改造为蜡油装置遇到问题?
按照秋天版主的指示,发表一点看法,不一定正确,只是为了讨论,有错误之处请大家指出,开始没有写出来是恐怕大家有先入为主的意见。 装置改为蜡油进料后,烧焦难度增大的主要原因是由于反应深度较高,沉降器出口温度505度以上,急冷油回炼量在7t/h以上,回炼油保持在5t/h左右,无油浆回炼,装置再生器烧焦稀密相温差大,经常出现密相温度620-632而稀相温度已经达到685-718,造成稀相温度过高,为了降低稀相温度只好大量放风,在保证稀相不大于700的情况下(工艺指标不超过700度),密相温度无法达到650度,从而出现催化剂定碳高,这就是我提出的一个疑问点,油轻了,催化剂定碳反而高了; 在这种情况下,只好采取补充重油组分的方法,严重时我们在原料中混有 减压渣油,一旦混入重油烧焦情况就会好些, 催化剂颜色(再生剂)仍然没有改观,黑沉沉的,定碳仍然在4以上(正常操作,催化剂定碳只有2) 油浆系统在改造以后,出现流量波动,没有各位朋友想象的那么严重,一般在20吨左右滑量,装置也没有出现补原料油的现象,曾经有一次分馏塔液位过低,当时都准备补充原料油,后来补充了回炼油,情况好转,分析原因可能是分馏塔改造后,回炼油系统抽出管线位置不合理,在格栅填料上侧,返回分布不理想,一旦中部温度波动就会造成分馏塔底液位相应波动,对操作造成一定影响; 分馏中部温度一直偏低,由于汽油加氢装置不再吃稳定汽油,我装置稳汽直接进罐区,导致稳定热量需求变大,而中部取热手段基本已经停用,没有多于热量(装置无二中系统),现在这个是困扰质量的一个难题; 目前装置在适当掺入重油的情况下,烧焦问题已经有所好转,这个可能是其他装置可以借鉴的地方,而再生热量也随着盘管的切除(外取热已经停用)也有所改善 现在还存在的一个问题是分馏塔底热量无法提升到中部去,油浆换热器产汽达14t/h,而中部温度只有217度,严重偏低
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aspen 模拟?
模拟膜组件?能具体说下吗?
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工艺技术
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旋分器是硬链接,操作时应该注意什么。(才不往分馏内跑 ...?
1、两器差压稳2、进料和蒸汽也要平稳。
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简介
职业:上海北卡医药技术有限公司 - 工艺专业主任
学校:郧阳师范高等专科学校 - 化学系
地区:甘肃省
个人简介:
每次你说那些奇怪的,忧伤的,阴郁的话的时候,我都默默地觉得这都是我的错,是我不能温暖你。
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