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工艺技术
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关于PI调节问题?
个人观点:自动调节是在工况稳定的情况下投用的,工况不稳定,任何pi参数都不好使,看一下现场流量由10t变为3t的时候是不是压力不稳定了。至于怎么调节pi参数,这个得现场根据实际情况调整。
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取反与逻辑非区别?
取反,是输入为1,输出是0;输入为0,则为1 逻辑非,输入为1,输出可以1,也可以是0 取反就是绝对的逻辑非则不一定,逻辑非输出是1还是0还要看具体要求。用法上呢
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压力基求解器与密度求解器的区别?
上的风格和经济
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怎么利用物性分析功能做氯化铵溶液浓度和沸点的关系图?
最好能查到手册数据。 难道aspen 做不出来吗? 感觉就是用了电解质的模板加一个物性分析功能而已嘛,怎么就不行了呢?
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Aspen塔重沸器怎么使用EDR计算?
你设置好reboiler之后塔边上会自动出现的。
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化学学科
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工艺技术
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防止减压蒸馏过程中发生凝胶的方法?
聚乙二醇有抑制开环的作用,阻聚作用就不清楚了
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工艺技术
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氨合成热量衡算的问题,非常有意义?
先计算蒸汽系统热: 水带入热量420kj/kg*16.2=6804000kj/h 蒸汽:我估计你们的蒸汽流量不对,也按水的量进行计算:1.43mpa下蒸汽的晗值2792*16.2=45230400kj 所以废锅取出的热量=45230400kj-6804000kj=38426400kj/h 循环气比热容没有具体的去算,按30kj/kmol,得出热量为3774295.8kj.两者相差不大。 你们的产量为16.7吨/小时。不知有没有算错。合成反应热-混合热=53823916kj/h,所以废锅取出**合成反应热少40%才是对的,因为合成反应热只是部分回收到废锅,其他的部分到水冷排报废了。 可惜我们没有流量计,很多温度计都不真实,要不也请你计算计算。
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除焦风动马达故障?
应该是风马达钻杆轴承故障。检修时拆检吧。
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大家看看这是啥 呵呵?
呵呵 现场制作珠光沙的设备!
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化学学科
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氯化试剂制备?
难道你认为所有的氯化试剂的合成都是一种操作方法吗?
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2017年注化专业第二天下午-立式容器浸润面积?
“封头切线”里的“切线”指椭圆长半径端点处的垂直切线,而不是短半径端点处的水平切线。 大牛,真厉害,受教了。我都带了20570进去都没做对,真可惜了。明年再战
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套管换热器划类?
楼主有没有算下圆环空隙容积然和根据容规计算后是否满足容规划类的要求。 您好,请问为何是一定要划类呢,能说一下理由吗?
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仪器设备
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工艺技术
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空气压缩机?
在压缩机的整个采购安装配管试车过程中遇到下列问题: 1.采购时给出了冷却水上水压力2.5bar(还是从循环水 ... 真的好感谢,这些都是经验呀!
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浓硫酸的配制?
用20%的发烟硫酸配制了,这个应该比较简单的,只是要注意安全,不要整到身上,估计温度变化不会太明显的!!!
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Aspen7.2安装教程 及CSSBS8 首发ASPEN系列教程?
谢谢楼主 给你评分了 你好,邮件已发送到你邮箱,请查收。
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无氧环境下是否可以发生化学爆 zha?
所有放热反应都可能发生爆 zha,聚合、裂解类的不一定需要氧,例如乙炔和铜在一起,没有氧也能给你一个惊喜。
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化学学科
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工艺技术
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鲁奇甲醇合成塔汽包蒸汽压力问题?
一般化二院所设计的工艺合成塔汽包蒸汽经过减温减压装置进入低压管网,我们的工艺是合成塔汽包蒸汽直接进入中压管网,因为合成塔汽包的压力直接影响鲁奇塔的触媒温度,所以灵敏的调节汽包压力还是比较重要。那么阀前和阀后压差是多少才能比较灵敏的调节呢?实际上我问的就是中压管网压力应该控制到多少。
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甲醇中水含量问题?
造成系统甲醇中水含量高的因素有: 1.进洗涤塔的气液分离罐分离效果不好; 2.进低温甲醇洗装置变换气的温度过高,饱和水量增加 3.甲醇/ 水分离塔处理能力低、分离效果不好 4.补充的新鲜甲醇水含量过高 5.没有及时将废水排出,或排量不够 希望你从这几个方面看看,检查下自己的装置。如果甲醇/水分离塔分离效果不好,可考虑更换高效复合塔盘。还可从热再生塔塔底引一股甲醇去甲醇/水分离塔,作为塔顶回流液,降低水含量。
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腐蚀的力量--恶之花+塔盘、浮阀之花061?
什么物质腐蚀成这样,检修也不敢往上踩了吧
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仪器设备
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泵的选型?
回复 2# 016910 流量较大每釜物料在6立方左右需在短时间内返料至另一溶解釜 且温度在90℃
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简介
职业:石狮市佳龙石化纺纤有限公司 - 给排水工程师
学校:河南工程学院 - 纺化工程系
地区:河南省
个人简介:
街上热闹的霓虹灯越看越悲哀,孤单三年五载,我依然读不懂一个未来。
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