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化学学科
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仪器设备
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工艺技术
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甲醇合成塔?
找装填方案看看吧,没什么难的 ,论坛里就有
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如果你穿越到古代你要怎么做玻璃呢?
做玻璃镜子难。 首先,要做成平板玻璃,估计还能实现; 其次,要镀银,从现代穿越,怎么着也要把环保理念带回去吧,镀汞工艺不能用。 炉窑技术、冶炼技术、还有上下游一体化都需要配套,这是一个大场景。
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如何使用ASPEN模拟精馏过程中的热虹吸再沸器模块?
你将塔再沸器设成热虹吸的,从塔上引出虚拟物流,再计算换热器就行了啊,不影响收敛
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aspen版本不同,二元交互参数出错了?
把性质下的nrtl-1 clear掉或将热力学方法删除重来一次试试。
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注册工程师免试?
工龄达到一定年限可以免基础考试。但是国企设计院里是有指标的,一些老家伙们可以基础专业都不考就拿证。
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仪器设备
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工艺技术
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fisher气动调节阀在无系统供电情况下调试?
只需4-20ma就可以了,不用24v的
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怎么对动态仿真加流量扰动?
然而我想错了,哪位大神可以告诉我一下?怎么改变摩尔流量
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焓湿图.dwg?
看看,学习学习
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冷换设备的试压?
压力升到位后,看压降
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材料科学
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立式换热器拉杆强度的校核?
这个真没算过。不过我想如果需要计算的话,介质自重,压降两项一定是最主要的载荷。 对于液态介质,一般上下进上出,介质自重与压降是反向的,相互抵消一部分;气态介质的话上进下出,忽略介质自重,只计压降。 液态介质&拉杆固定于上端管板,或气态介质&拉杆固定于下端管板,则拉杆受到压应力(压降 自重),轴向受压杆稳定计算,其计算长度取法与换热管一样即可; 气态介质&拉杆固定于上端管板,或液态介质&拉杆固定于下端管板,则拉杆受拉,单向拉伸杆的强度校核(f/a)即可。 不知是否全面。供讨论。
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可不可以给一个aspen模拟计算打开的初始界面截面的截图?
你需要哪一个截图?有关什么?大致描述一下。 就是这个时候就打不开了不知道是出了什么问题
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仪器设备
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先导式安全阀。?
先导的不适合用在高压上吧 所干过的装置没用过,今年上盖德才知道这个,随后一直以为先导式安全阀应该是用在高压上的。
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谈谈您大检修后的感受?
我们这有一次检修完了 开车切换氯气时 氯氢压差怎么都提不上来 每次调节氯气的压力 氯氢压差就为零 直接跳掉 后来找来找去 发现时氢气的水封被冲开了 还有一次氯气分配台下面的排酸管与分配台的连接部漏了 拆掉补焊 机械的技术不好 本来试压时不漏 一开车 接着漏 接着补 开了两三次 终于不漏了 再开起来 等电流升上去 现场闻到好大股氯气味 到楼上检查 洗涤塔 上面一外接管(dn25) 被台风吹断了 很隐蔽的位置 没有看到 那天晚上夜班 台风还没有完 下着雨 差点被整疯掉了
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现在在包头神华煤制烯烃项目60000空分大家想了解什么就 ...?
空冷岛啊!
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安全环保
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《**化学品目录》2015年正式版?
**化学品为什么**化学品
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仪器设备
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离心泵流量低!求各位大神给分析分析?
图上看是两台泵并联运行,两台泵并联工作时的总流量并不等于单台泵单独工作时流量的两倍,会低一些,与管路特性有关。
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安全环保
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精品工业废水处理方案?
低氧-好氧两段工艺处理庆大霉素废水 山东省泰安市某制药厂是一个生产庆大霉素的中外合资企业,该厂排放的废水具有流量小、codcr和ss浓度高、有抗菌性等特点。采用低氧—好氧工艺处理该厂废水经过好个月的调试运行,取得了成功,处理后各项指标均稳定,处理水与低污染废水混合后排放符合《污水综合排放标准》制药行业二级标准gb 8978—88。 1.1 废水水质、水量 该厂排放废水中含有大量菌丝体,bod5、codcr、ss、色度等指标均很高。 设计处理水量:庆大霉素废水为51m3/d,其他废水20m3/h。庆大霉素废水主要污染指标为:codcr19 000 mg/l,ss10000mg/l,bod57500mg/l,ph 5.48。 1.2 废水处理工艺流程 废水处理工艺流程如图1。废水经格栅后进入曝气调节池,经低氧处理后由泵提升进入初沉池中,出水进入生物接触氧化池,其出水与低污染废水混合经二沉池泥水分离后排放。初沉池、二沉池剩余污泥经浓缩后由板框压滤成泥饼焚烧。污水由泵一次提升后,其余为重力出流。 1.3 主要构筑物 主要构筑物及工艺参数见表1。 表1 主要构筑物和设备的工艺参数 构筑物 规格型号 设计及运行参数 数量 曝气调节池(第一段低氧活性污泥池) 钢筋混凝土 13m×6.5m×3.5m 0<do<mg/l,曝气时间50-100hmlss 10g/l,污泥回流率80% cod容积负荷7.6kgcodcr/(m3.d) 1座 初沉池 钢筋混凝土 ¢2.5m×8.1m(¢×h) 沉淀时间**h 1座 生物接触氧化池(第二段好氧池) 钢筋混凝土 3.8m×3.8m×3.7m do=2mg/l,曝气时间48h 膜外的mlss 4.5g/l codcr容积负荷7.7kgcodcr/(m3.d) 2座 二沉池 钢筋混凝土 4m×2m×3.7m(合建) 深沉时间2.5h 2座 格栅 wgs-500型 1台 双螺旋曝气器 yx420型 12只 污水泵 is50-32-200型 1用1备 2台 较茨鼓风机 l32-15/0.35型 1用1备 2台 板框压滤机 bas4/320-25型 每周运转8h 1台 2 设计特点 ① 利用曝气调节池作为第一段低氧活性污泥池,这是本设计的创新。曝气调节池兼有贮存、调节、匀化和低氧生物处理多种功能,大大降低了基建投资及运转费用。 ② 第二段生物好氧处理池为生物接触氧化池,该生物膜法具有操作管理方便、可靠、污泥产量少、处理效果稳定等优点。 ③ 曝气调节池回流污泥由初沉池重力回流,不需另设动力设备。 3 调试运转 3.1培菌、驯化 ① 培菌过程 取肉联厂二沉池剩余污泥6 m3作为接种污泥,加适量庆大霉素废水、粪便水及其他水等配制后(混合液codcr在1 000 mg/l左右)进行闷曝,每天排走过量上清液,补充微生物繁殖生长所需要的营养物质,此过程经10d左右结束。 ② 生物接触氧化池挂膜过程 将调节池培养成熟的污泥加入生物接触氧化池中闷曝,定期排走上清液,15d左右填料上的生物膜生长较好。 ③ 驯化运行过程 培菌结束后开始驯化运行,此过程经3个多月、分两个阶段进行。 低负荷运行阶段:codcr在10000mg/l左右; 中高负荷运行阶段:codcr在16800~25600mg/l。 3.2 运行情况 调试运行期间水温为14~25℃。低负荷运行的进水codcr为9668mg/l,第一段处理后出水codcr为5751mg/l,去除率为40.5%;第二段处理后出水codcr为549mg/l,总去除率为94.3%;中、高负荷运行结果表明:当庆大霉素废水的进水codcr在16800~25600mg/l(平均为20193mg/l),ss在7.112~11.987g/l(平均为9.133g/l)变化范围内,经第一段低氧处理后,出水codcr为14122mg/l,去除率为30.1%,ss值为8.762mg/l,去除率为4.1%;经二段好氧处理后的最终出水codcr为1514mg/l,总去除率为92.5%;ss为276mg/l,总去除率为96.8%。 4 几点体会 ① 庆大霉素是小单孢菌在含糖蛋白质培养基中发酵代谢的产物,它是一种杀菌力较强的广谱抗菌素,对多种革兰氏菌均有较强的抗菌作用,培养的细菌主要是革兰氏菌,因此需要较长时间的驯化过程。由于一些突发原因,在两段微生物相较好的情况下,负荷提高过快,结果造成污泥中毒问题,污泥解体,沉降性能很差,通过降低负荷和闷曝等措施使活性污泥性状得到了恢复。 ② 两段生物池采用同一供风系统供应,调节供气量比较困难,应对低氧曝气池设置专一的供气系统。 5 结论 ① 低氧—好氧工艺应用于庆大霉素抗生素制药废水处理是成功的,对有机物的处理效果好,容积负荷高。此法可使废水codcr由20193mg/l降至1514mg/l,去除率达92.5%,ss由9133mg/l降至276mg/l,去除率达96.8%。 ② 工艺操作简单,运行可靠。 ③ 基建投资省(515.5元/kgcodcr)。 ④ 处理成本低:电耗为0.4kw·h/kgcodcr,处理成本为0.63元/kgcodcr,污水处理投资占全厂投资总额的2.5%左右,污水处理成本占庆大霉素产品成本的0.81%。
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工艺技术
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分馏塔底循环泵不上量?
我们的做法是不用过滤器。
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仪器设备
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泵冷却水的问题?
给水泵带夹套冷却结构,绿色管子是冷却水,用来冷却夹套的,一般使用工业水即可。
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化学学科
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十万火急!!!电除尘内部积灰怎么处理?
要是积灰搭桥的话,只有进去清理了.
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简介
职业:无锡贝塔医药科技有限公司 - 给排水工程师
学校:烟台大学 - 机电一体化
地区:云南省
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