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专业考试是否需要校正NPSPr,2010年25题讨论?
npsh在不同密度液体的输送设计不需要,同时也查验过几个国外设计的算例资料。当然,化工原理教材中也从没有提供过npsh的校正计算公式,呵呵。。。 此题中海拔高度的数据用于确定大气压强。 另外,楼主的问题让我有另外一个问题,还没有想的太明白(也是因为没有找到国外设计算例的缘故吧) 为什么国产供应商提供的“气蚀余量”需要做校正,如化工原理中所描述的那样,而npsh不需要做类似的校正呢?
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膜漏在什么情况下会造成槽电压升高,什么情况下会造成槽 ...?
膜泄漏后期,电压会升高,因此泄漏后及时更换,减少损失。
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MTBE的前景如何?
mtbe主要用作汽油添加剂,提高辛烷值,美国已经禁用,会对驾驶员人身构成危害,就像原来国内用的含铅汽油一样。 目前,国内汽油生产的发展趋势是:加氢、重整,这也是大趋势,今后新建大型装置催化裂化的处理能力将越来越低
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上升管里结石墨原因讨论?
与煤的挥发份有关,比如在配煤中气煤比例大 但是,炉顶空间温度过高,加热速度快对碳化室结石墨都有很大的影响。
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化学学科
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工艺技术
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催化反应温度控制?
外甩这么高?你的轻收到70吗?反应深度不大啊!建议把反应深度加大,提高剂油比,观察再生剂烧焦效果
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今年的职称英语押题出来了吗?
先感谢了! peasebird2001
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工艺技术
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如何确定煤的反应活性?
其实 ,粗略的可以通过挥发分来评估。
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化学学科
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顺丁橡胶丁二烯回收塔问题?
塔中蒸去的是溶解水,游离水是倒淋排放的,水在游离状态时水分子间存在氢键,若干个水分子以氢键作用缔合在 ... 明白了,谢谢
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如何计算混合物料的泡点温度?
这个好像不需要计算泡点温度吧,就是到了泡点温度只要是操作不当,也会造成问题,你需要看看你的hcl塔的工作压力大约多少,拿r22的hcl塔来做比较,工作压力1.6mpa,塔顶温度-16度,塔釜45度,塔中形成温差截面一般控制到0-10度。
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ASPEN11.1安装时出现下面的问题(配有图片)?
在安装到最后的时候就出现下面这个对话匡:1图 我就在 aspen 11.1 安装文件中选择了一个:2图 结果出现下面的情形:3图 以下是 aspen11.1 的所有安装文件 . 不知道出现以上的对话匡时选择那个 , 请教各位下:4图 在论坛中这个安装指南中我安装的时候没有看到下面两个步骤:5,6图 windows 系统的aspen安装指南(非常全详尽) https:///thread-54704-1-3.html 还有一点是我的license是下面这个样子:7图 而论坛中是下面这个样子 , 不知跟这个有没有关系:8图 当我要删除aspen时就出现下面的对话匡:9图 [ ]
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使用补膜器补膜怎么找针孔?
我们是伍迪的槽子有专门试漏的装置,没有的话弄一块大海绵再弄点肥皂水也可以试。
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烷基化装置技改与合理化建议征集?
原设计为连进连排,为什么实际操作时改为自循环???? 连进联排得多浪费水合碱液啊,自循环降低能耗
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工艺技术
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吸收塔吸收H2S,MDEA的使用量?
大到什么程度?与实际情况符合吗? 可以找个实际的数据来比较一下。
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求HG/T 4187-2011尿素取水定额?
谁有电子版的能发一下不?或纸质版的扫描一下也中,非常感谢
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化学学科
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高温掺合阀问题?
我还想问一下,用mdea吸收h2s时,mdea的浓度应该越来越小,那么mdea的浓度底限是多少?能用多久?怎么把浓 ... 1、胺液浓度的事情,我们的经历看着像个笑话,别人可以不信,反正我信:早期我们的胺液浓度长期在15~18%之间,几年前我们的一个干过催化、脱硫的副总工程师要求提浓度、降胺液循环量,以求节能,经过几个月好不容易浓度提高到了25%以上,最终循环量却没有降下来(先是降了,不合格就提一点,不合格就提一点,最后又回去了),浓度最低我们到过9%,没有任何感觉。由于新mdea计划给的不足,去年我们的浓度就在持续下降,今年年初大约为13%,我们车间没人在意这个,可生产处的领导不愿意了“这事不能没人管了”,我们也为难:我们按计划量每月补5吨,浓度就是不长。这不终于有明白的了?这几年你不停地上加氢、增上了不少的脱硫塔,可没人给我增加胺液消耗的计划,明年的计划终于增加了。 2、提浓度,就是买新的mdea往系统里补。 3、尾气经过焚烧后是有大量的过剩氧的,氧进了加氢反应器,催化剂就会被钝化失活的。 4、流程叙述别落下尾气加热器、急冷塔。急冷塔前的蒸汽发生器有的装置没有。
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工艺技术
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工业氯气使用中干燥?
氯气干燥是个棘手的事。 要考虑的因素多: 准备用耐酸的3a分子筛。外面的容器是316l,但是不知道有没有哪些厂家可以订做。。
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换热器的清洗问题?
高温 还可以使用烧焦的方面来消除,换热器就只能用高压清洗了
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仪器设备
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11月26日锅炉基础第101题:(前50名给予一定评分)?
应该是对的 。
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工艺技术
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环己酮装置氧化单元烷醇酮与废碱液分离器运行问题导致后 ...?
我们这里是ppm级的控制,还要一年停一次车呢,还有能控制更好的吗?也做过技术改造就是更换3号分离器的内件,不过没什么用的,有谁还有更好的办法,照目前装置运行来看即使再增加1~2台分离器效果也不会好到哪里去的
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从PID流程图上如何分辨现场压差是有表头或者是计算出来 ...?
细实线是引压管线,带 圈圈的是仪表信号线(软连接,可以理解为连接两块控制室仪表的),所以引压管线上的pdt是个真实存在的压差变送器,当然也可以带显示,仪表软连接上的pdy是个计算模块,系统内的,所以是看不见的。pdi就是他们各自的压力显示了,一个是直接测量得出的,一个是通过两块表进行比较得出的。a是报警,不需要解释。
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简介
职业:远东联石化(扬州)有限公司 - 设备维修
学校:河西学院 - 化学系
地区:云南省
个人简介:
受过伤却依旧活的漂亮的姑娘们万万岁
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