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请购单和招标文件的区别?
大型储罐的请购单和招标文件的有何区别 另外招标文件中的施工组织安排:1.主要内容是什么 2.要做到什么深度 请大家多指教
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关于建筑物0米标高的定义?
对于单个建筑物来说,0米是不是就是该建筑物的室内地面标高呢
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工程项目管理的有效的实际措施?
管道工程属于动态工程施工,对于质量、安全是重中之重,如何能够让项目的进度与质量、安全同时进行,这就需要项目部层管理人员必须每天与现场施工管理人员相结合,相沟通。不能一味的做表面文章,对底不放权,对上不求实际,天天在扯皮,对工作没积极性,严重的不负责态度,成天报以工程都是工人的事,遇事都推给施工人员,这是工程运行中的大忌,最怕不懂生产的领导当项目经理,开会没吊事,竟扯淡,说的一点跟工作没太大关系的事。 大侠们,谈谈工程实践经验 ,学习学习!!!
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连续重整第二反应器温降低原因?
我们重整装置是IFP技术,目前第二 反应器 温降只有48℃,且床层压降13.6KPa。请各位专家分析分析时什么原因?
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高分子化合物的结构如何确定?
各位大侠,请问通过那些方法和手段可以确定一个高分子化合物的结构?请指点一下啊!
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焊缝系数与无损检测?
对于钢制对接焊缝和相当于双面焊的全焊透对接焊缝: 全部 无损检测 φ=1.0; 局部无损检测φ=0.85。 你貌似在说国标
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求助一个简单的平衡计算?
流程如下图:这是一个 混合器 。 其中1是入口气体,2是混合后的,它们的T、P、流量等条件都已知。 A、B是水,只知道它们的温度和压力,二者温度压力不一样。 请问怎么算出A、B的流量呀?? 谢谢!!
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颗粒状干燥问题?
像 硫脲 等颗粒状产品怎么干燥呀?有震动 流化床 和固定流化床哪个较好一些?
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SH/T 3051-2004 石油化工配管工程术语?
SH/T 3051-2004 石油化工 配管工程术语
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炼厂二氧化碳排放的问题?
大家讨论一下炼厂二氧化碳排放的问题吧,包括二氧化碳的排放源,排放量的计算以及减排问题,这方面目前挺受关注的
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不停车紧急处理mtbe双泵不上量问题?
第一 精馏塔 =脱轻塔,第二精馏塔=脱重塔,v3103是反应塔回流罐,v3104是水洗塔顶罐,V3202是脱重塔回流罐。 P3202A 、B脱轻塔塔釜泵双泵故障,前后流程中断应急处理 一、 总体思路 1. 脱轻塔(顶压0.625MPa )塔釜利用压差将物料压到脱重塔(顶压0.41MPa ). 但流量由原来8.45t/h 降到了4.0t/h 。 2. V3103 、V3104 降低采出,拉高罐液位,争取机泵维修处理时间,同时相当于给后续丁烯-1 单元降负荷。 二、 经过 1. 及时发现 13:05内操翻看DCS发现FIC32002脱轻塔塔釜采出流量由8.45t/h逐渐往下降,阀门开度逐渐上升。内操马上对讲机指挥外操处理。 操作提示:在工艺稳定时,将一些关键流量,如FIC32002流量报警范围设置窄一点,如果有异常波动能够及时发现处理。 13:06外操现场发现P3202A 压力表 波动,怀疑泵 过滤器 堵塞导致不上量,马上启动B泵,但是打开泵出口阀时B泵压力表也掉压,反复几次,怀疑B泵过滤器也堵塞。 操作提示:备用泵入口阀备用状态是打开的,时间长也可能堵塞,要定期切换泵。 2. 在机泵修好之前的处理 得知双台泵都不能正常运转,物料无法由脱轻塔向后续系统脱重塔进料。 13:10内操决定利用压差,将脱轻塔(顶压0.625MPa)塔釜物料压到脱重塔(顶压0.41MPa)。外操全开P3202A进出口阀,内操全开FIC32002,流量由8.8t/h很快降到4.0t/h左右波动。内操赶紧汇报工艺工程师,请求进一步指示,外操马上联系茂化建检修人员处理。 13:15内操将FIC32002关到50%流量仍旧4t/h,说明利用压差流量就这么大。 由于脱轻塔塔釜采出由8.45t/h降到了4.0t/h,相当于脱重塔降了4.45t/h负荷,所以脱重塔塔釜采出随之降低到3 t/h,塔顶采出关闭,保证v3202回流罐液位。内操将脱重塔上、下塔液位设定在80%,拉高双塔液位,防止物料塔釜采出浪费。 伴随现象:脱重塔由于塔釜采出偏大,蒸汽量加热随之串级降低,脱重塔整体温区下降。脱轻塔由于塔釜采出降低,塔体温区整体上升,为了减少脱轻塔塔顶损失,将上下塔液位拉高到80%。 13:20由于后系统丁烯-1单元降负荷操作。在保证V3104承载空间的前提,降低V3104采出,FIC31027由10.1 t/h降到6.4 t/h。 如果前系统不停车或降负荷,V3104由60%液位上升到85%大概需要多久,我们可以粗略估算留给我们的最大处理时间: V3104体积50m3,碳四物料比重0.6 t/h 50*(85%-60%)*0.6/(10.1 t/h-6.4t/h)=2.08h 在保证V3103空间的同时,降低FIC31026采出,由10.0t/h降到6.4t/h,也可以争取时间,但是这个过程要慢,不然水洗塔塔压、塔顶界位波动剧烈。 V3103体积13m3,碳四物料比重0.6 t/h 13*(85%-60%)*0.6/(10.0 t/h-6.4t/h)=0.54h 也就是说留给我们大致的处理时间是2.08+0.54=2.62h,由于卧式罐上部空间小,加上其他未知因数,理论为2小时左右。 实际上,由于处理时降量操作慢,以及其他处理耽误,只坚持到1.4h。 3. 机泵检修后的工艺调整 14:30 , P3202A 检修完毕,将 FIC32002 脱轻塔塔釜采出手动关到 20% ,启动泵后,流量稳定在 4t/h ,然后逐渐开大 FIC32002 ,向脱重塔加料,脱重塔塔釜采出由 3 t/h 逐渐开大,塔顶采出根据 V3202 液位适时调整。 操作提示: FIC32002 逐渐加大,每次多少?多长时间由 4 t/h 提到 8.45 t/h ?这个是紧急条件下快速提负荷哦。 14:40由于V3103、V3104液位已经达到85%,再升高很容易超压,所以要稳住两个罐的液位,然后逐渐减低液位。因此,V3103采出FIC31026由6.4 t/h 逐渐提到10 t/h 然后加大到10.8 t/h ,V3104采出FIC31027由6.4 t/h 逐渐提到10 t/h 然后加大到10.9 t/h。脱轻塔塔釜采出由4 t/h提到8.45 t/h然后加大到9.5 t/h。 伴随现象:在加大脱轻塔塔釜采出到脱重塔后,脱重塔塔顶丁烯-1在线分析AI32001A由99.60%逐渐上升到99.75%,为了加大塔顶采出丁烯-1收率,塔釜采出控制在5 t/h(有点偏小),当纯度 开始下降,逐渐加大塔釜采出。纯度上升原因是加料过大,液泛了。之后是全回流调整,产品纯度。 这个是自己遇到的,不知道处理的对不对。。希望大家批评指正。。。未完待续。。。。。。。。。。。。。。。。
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烯烃的吸收方法?
请教各位,有什么方 法能 够对生产过程中残留的烯烃进行有效吸收,并转化为清洁物质,谢谢!
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高硅压铸铝合金的表面处理?
请问高手有高硅压铸铝合金的洗白 除垢剂 的配方吗,不用 硝酸 和氢氟酸,要环保安全点的,有酬!!!
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气化炉取压管堵塞?
气化炉取压管是通过砖缝取压的,通入 氮气 是为了保护降温保护取压管和内壁支撑砖,那么有问题恳请各位老师指教: 取压管在什么情况下会堵?有没有可能堵? 按说,当初设计的时候应该会考虑相关问题,但是气化炉投料后,炉温升高,炉壁会出现挂渣,挂渣厚薄又会随着煤质灰分大小而变化,灰分大,挂壁厚,那么取压管口是在砖缝间,挂渣厚了会不会影响取压口呢。。。 另,水冷壁的取压管是如何设计的? 恳请各位老师指教! 为感!!
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提盐的技术?
请教各位专家, 硫氰酸氨 经过 离心机 后可以用 振动流化床 烘干吗,真空烘干机和流化床有什么区别吗
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加热炉的工艺流量?
大家好,我最近遇到一个问题,我们有一台 加热炉 ,是加热导热油用的,在加热炉的数据清单上显示,它的设计工艺流体流量和正常的操作流量是一样的,是不是数据清单有问题啊,还是加热炉允许这样的设计呢 ,我在其他论坛上求助过,可是没有人给我答案,希望盖德们能够帮帮我啊,谢谢
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我国金属镁工艺的最终极限?
就我国 金属镁 而言,皮江法是不是已经过时,皮江法因投资小在我国普及,但因污染严重等因素,很多企业纷纷走入低谷;金属镁工艺及设备最终走向何处,希望大家发表高见。
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6501净洗剂?
各位大侠:那个对6501净洗剂哟研究,希望交流。尤其是市场方面的,技术也可交流。
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请教下,有没有国产耐水的硫酸催化剂?
废气中的水分,会把 催化剂 中的 活性成分 V2O5析出,有没有耐水的国产硫酸催化剂?能够达到托普索WSA技术那样不需要干燥的水平。 托普索的WSA工艺说是处理前不需要干燥,即使酸性气中水分过量30%~50%,成品酸的质量浓度也能达到93%~94%。 什么样的催化剂,废气中水分含量对其活性影响小?含 铯催化剂 也会被水析出吗?
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注化费用几何?
在网站上看到有的省份开始报名了,写的考试费用每科74元,每科的概念是啥子?
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简介
职业:浙江禾田化工有限公司 - 设备维修
学校:河南工业职业技术学院 - 化工系
地区:山西省
个人简介:
待我长发及腰,他早已与她双宿双飞。
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