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求购二硫化碳设备及技术?
本人现在求购每天最少两吨的 二硫化 碳的设备 要求有正规的手续资质和增值税发票及技术支持。有能力的请与15130727588章国昌联系
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笑死我啊 这车主太有才啦?
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加氢裂化的循环氢与反应产物换热器内漏?
看书上说加氢裂化的循环氢与反应产物 换热器 内漏,循环氢机出口循环氢量会增加,且作锯齿状周期性变化。 为什么会作锯齿状周期性变化? 问车间人也不知道,求大神解答~~~~
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简述均匀设计法处理含硫废水的研究讨论?
对钠盐型和铵盐型含硫工业废水进行脱硫处理,采用均匀设计法设计试验,得到定量描述试验内在规律的多元非线性回归方程。用该回归方程计算的预测值与试验结果一致。对影响脱硫效果和脱硫效率的影响因素———絮凝剂投加量、pH以及废水含硫量进行了考察。利用回归方程,对反应体系进行了模拟优化处理。研究表明,在试验条件下,用 聚合氯化铝 作为絮凝剂、pH=7的条件下,采用两段工艺,可以使脱硫后废水含硫量降至40mg/L以下,满足下游污 水处理装置 对含硫量的要求。 1 试验部分 1.1 废水来源 1#原水为制革废水,钠盐型,硫主要以Na2S的形式存在,pH=12。 2#原水为炼油废水,铵盐型,硫主要以NH4HS、(NH4)2S存在,pH=9。 1.2 试验仪器和试剂 PHB29901pH计;MY300026智能型混凝试验搅拌仪。 聚合氯化铝(PAC);硫化物测定相关试剂。 1.3 试验及分析方法 1.3.1 试验方法 500mL的原水置于1000mL烧杯中,加药后用六联同步自动升降搅拌机以300r/min快搅60s,然后以60r/min慢搅5min,静置1h后,取上清液,测定含硫量。 1.3.2 分析方法 采用碘量法测定含硫量。 2 试验设计及结果讨论 2.1 试验设计 筛选了PAC作为脱硫絮凝剂,对其脱硫效果进行了较全面的研究。采用均匀设计法,对PAC投加量、原水pH和含硫量进行了考察。试验共选用3因素10水平。含硫量采用拟水平。选用均匀设计试验表为U10(102×5),D(均匀设计系数)为0.1878。 2.2 试验结果与讨论 2.2.1 脱硫试验条件与结果 试验条件与试验结果见表1。序号1~10为1#原水(X1),序号11~20为2#原水(X2),X3为pH。用脱硫量(ΔS)和脱硫率(Y)来表征脱硫效果,以单位PAC脱硫量(Z)来表征脱硫效率,计算公式见式(1)至式(3)。 ΔS=S0-Si (1) Y=ΔS/S0×100% (2) Z=ΔS/X4 (3) 式中:S0、Si分别为原水含硫量、脱硫后废水含硫量,mg/L;X4为PAC投加量,mg/L。 采用多元非线性回归对试验数据进行处理,得到多元非线性回归方程,见式(4)至式(6)。 ΔS=A10+A11X3+A12X4+A13S0+A14X23+A15X24(4) Z=A20+A21X3+A22X4+A23S0+A24X32+A25X42(5) lnY=A30+A31X3+A32X4+A33S0+A34X32+A35X42(6) 式中:Aij为回归系数,与原水性质有关;i为1~3自然数;j为1~5自然数。1#原水的多元非线性回归方程具体为式(7)至式(9)。 ΔS=-23.41+30.97X3+1.30X4+0.64S0-4.95X23-2.94×10-3X24(7) Z=10.66-0.30X3-0.09X4+5.02×10-3S0+0.019X23+1.64×10-4X24(8) lnY=3.41+0.23X3+1.76×10-3X4-3.22×10-4S0-0.03X23-3.73×10-6X24(9) 2#原水的多元非线性回归方程具体为式(10)至式(12)。 ΔS=-37.84+64.64X3+1.12X4+0.31S0-7.56X23-2.63×10-3X24(10) Z=5.84+0.21X3-0.04X4+1.12×10-3S0-0.04X23+0.59×10-4X24(11) lnY=4.06+0.50X3+4.98×10-3X4-1.21×10-3S0-0.05X23-1.17×10-5X24(12) 用回归方程式(7)至式(12)进行预测计算,并进行了验证试验,其结果见表2。预测值与试验结果基本一致,表明回归方程是可靠的。 2.2.2 工艺参数对脱硫效果的影响 pH对脱硫量的影响见图1。从图1可见,pH对脱硫量有较大的影响,且存在最佳值。根据图1推测以及式(8)、式(9)、式(11)和式(2)的计算可知,不同的PAC投加量时,Y(Z)—pH曲线也是一组平行线。 PAC投加量对脱硫效果和脱硫效率的影响见图2。PAC对脱硫量和脱硫率的影响是一致的,存在最佳值,但单位PAC脱硫量一直是在下降的。在试验条件下,当PAC投加量达到200mg/L时,脱硫量和脱硫率开始下降,单位PAC脱硫量稳定在一个较低的水平,说明过多增加PAC的投加量是不适宜的。这与有关研究结论相同。 原水含硫量对脱硫效果的影响见图3,脱硫量随着原水含硫量的增加而增加。不同的PAC投加量时,是一组平行线,不同的原水其增加的趋势不同,但脱硫率是降低的(见图4)。从图1、图3和图4可以看出,1#原水比较容易脱硫,2#原水脱硫难度大得多。两者的脱硫率相差10%~25%。 根据式(7)至式(12)计算可知,pH为4时,脱硫量、脱硫率和单位PAC脱硫量最高。由于含硫废水的pH通常为碱性,要调整pH需要消耗大量的酸,增加运行成本和安全性等不利因素。含硫废水的pH为4~5时,对 水处理设备 的腐蚀将带来严重的问题,且其再利用也有一系列困难,因此进水选用pH为7左右。 当原水含硫量较高(600mg/L)时,在pH为7的条件下,采用两段工艺调整PAC的投加量,结果见表3。由于脱硫效率的限制,脱硫后出水中含硫量为200mg/L,达不到下游装置进水对含硫量的要求,因此可以采用两段流程,将含硫量降至40mg/L以下,满足下游装置要求。 表3 两段工艺脱硫效果 结 论 试验中选用制革废水和炼油废水进行脱硫处理。在相同的工艺条件下,这两种原水脱硫性能差别很大。因此,必须针对原水的特性,合理优化工艺参数,才能获得最佳的脱硫效果。 (1)pH为4时脱硫率达到最大值 AC投加量超过200mg/L后脱硫率不增加;随着原水含硫量增加,脱硫率一直降低。 (2)pH为4时,单位PAC脱硫量达到最高值;随着原水含硫量的增加,脱硫量和单位PAC脱硫量增加;由于原水含硫量和PAC投加量的不同,单位PAC脱硫量的最高值也不同 AC投加量增加时,单位PAC脱硫量降低。说明增加PAC投加量,对提高单位PAC脱硫量是不利的。因此,需要根据其他参数选择最佳的PAC投加量,以降低运行成本。
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各位专家:油管线两切断阀之间,该不该加导淋?
各位专家:油管线两 切断阀 之间,该不该加导淋?
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#切断阀
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没有实践经验,要做煤气化的工作!?
我硕士马上就要毕业了,签了一个公司,说公司将来要做煤气化方面的,但是我的研究方向不是这方面的,仅仅也就是学了一些理论知识,没有去过现场,不知道将来工作能不能做好,希望各位大侠能提供一些经验!
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ESR测试中溶剂的影响?
之前听说过在用ESR测试羟基自由基时用水为溶剂,超 氧自由基 时用的甲醇,捕获剂都是DMPO, 现在有个问题在于我的光催化反应体系里除了 光催化剂 ,还有双氧水做助 氧化剂 ,那么ESR测试的时候加入了双氧水还有没意义,尤其是想表征超氧自由基是否产生的情况。
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如何完全除去溶剂吡啶啊?
我用 乙酐 / 吡啶 做酰化反应,后处理用水处理,洗了好多遍,有机相仍然有不少吡啶,不仅点板有吡啶的浓点,而且导致产品蒸不干,我该怎么办呢? [此贴子已经被作者于2006-9-29 22:28:00编辑过]
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硬线连接和总线连接的优缺点和选用?
仪表信号传输可选用硬线连接和总线连接。 一般的现场仪表使用硬线连接,而对电机, 压缩机 或其它工艺包的数据传输多用总线。 但是一直没有很清楚,想请教各位,它们的区别是什么?另外,各自的优缺点有哪些?选用的标准是什么? 可以说硬线的安全性和传输速度比总线要好吗? 先谢谢大家了!
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工厂采用哪种发电方式比较好?
印染厂从工业锅炉(锅炉为35t/h)来的蒸汽,压力 1.0Mpa(表压),蒸汽温度250℃, 工厂用汽波动比较大(基本在18~30 t/h之间 ), 平均蒸汽流量25t/h;车间用饱和蒸汽压力0.5Mpa(表压),原先中间有 减压装置 。 根据现有蒸汽情况,利用这部分减压的能量发电,发出的电并入企业电网,供工厂使用,做功后的蒸汽供应生产,请问采用哪种发电方式比较好。
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技术求助:调节池加了隔墙,不要曝气,可行吗?
调节池里面有隔墙就已经有了均质的作用。我觉得就不需要曝气。大家觉得可行吗?
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卡尔。费休?
我有个问题请教一下,卡尔. 费休试剂 是怎么配制的?
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硫酸头孢匹罗的理论含量是多少?
硫酸头孢匹罗 的有效部分是什么?怎么我算的理论含量还没有我做的含量高?
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关于再生温度高低的讨论?
再生温度在 催化剂 再生效果允许的情况下控制的越低,剂油比越大, 轻油 收率越高,但现在的原料残碳越来越高,再生器负荷越来越大,请大家说说各自装置的再生温度及再生压力,做一下对比?
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焦炭业逢艰难之秋 副产品回收加工须被重视?
在下游钢材成交持续不景气的拖累下,近期国内焦炭告别前期猛涨,出现松动。而上游焦煤行情持续走高,轮番上调价格不改,上下游双重挤压,焦炭市场利润空间不断被压缩。同时,财政部日前发出通知,自8月20日起, 焦炭 的出口暂定税0633率由25%提高至40%。种种迹象显示,我国焦化企业面临的行业不确定性增加,或将进入一段艰难时期。 上半年频繁提价 焦炭 业盈利喜人 自2007年以来多次提价后,焦炭业在今年上半年继续上演“盈利大戏”,行业整体盈利状况喜人。近日,安泰集团、国际实业、美锦能源和四川圣达四家焦炭企业相继公布半年报。根据wind统计,已经披露中报的四家 焦炭 企业上半年加权平均净利润同比增长率达到144.8%,其中国际实业达到417.8%。 焦炭企业能够取得大幅增长的“秘密武器”无外乎焦炭价格的增长。继2007年七次提价后,今年上半年焦炭业界再度数次上调销售价格。今年以来,国内 焦炭 销售价格累计提价幅度达到1400元/吨。 由于冶金、化工、机械等行业生产持续快速发展以及国际市场对焦炭需求的拉动,焦炭市场整体呈现需求旺盛的态势。中国炼焦行业协会日前召开的“2008年上半年焦化行业运行情况信息发布会”透露,今年上半年,全国规模以上焦化企业焦炭产量增幅为11.42%,低于国内 焦炭 表观消费量12.46%的增幅。 炼焦煤价格高涨 焦化企业成本压力加大 上半年,国内炼焦煤资源奇缺,行情持续走高。继日本、韩国同澳大利亚炼焦煤2008财年长期协议价格敲定,由上年的98美元/吨涨至300美元/吨,暴涨206%后,国内炼焦煤亦是连续几度提价,3月份突破1000元/吨,到6月中旬以后,山西、河北等地主焦煤最高价格已突破2000元/吨,基本与国际接轨。 同时,焦煤供应不足,高价难求,一些焦化企业不得不延长结焦时间限产减产,加之油电运等不断涨价,进而推动焦化企业焦炭生产成本和焦炭价格的不断攀高。据对部分焦炭企业调研统计,6月份同年初相比,炼焦平均采购成本提高71.36%, 焦炭 单位制造成本提高64.51%,同比分别提高94.84%和83.38%。 焦化副产品回收加工成企业利润新增长点 在炼焦煤成本推动下,上半年,我国主要产焦地山西的焦炭价格已经连续上调7次,累计上涨1400元/吨,继续上涨的空间已经越来越小。随着下游钢铁价格持续下跌,钢厂在成本增加、销售不畅,以及资金周转困难等重重压力下,已经难承焦炭再次涨价之重。但与此同时,上游焦煤的涨价步伐却尚未停止。加之关税增加,运力持续紧张,焦炭业价格救市空间有限,或将走到尽头。 焦炭 行业要保持又好又快发展,加大焦化副产品的回收和深加工成为必然选择。搞好焦化副产品的回收利用,发展循环经济,不仅节能减排,减少环境污染,还能提高企业的综合经济效益,可谓一举多得。 数据显示,上半年全国焦化企业总计实现利润125亿元,同比增长198.24%。这些企业的利润增长主要是来自 煤 焦油 、粗苯、 焦炉煤气 、甲 醇 等焦化副产品回收及其深加工,而单靠 焦炭 已难以换回买煤钱。 同时,中国炼焦行业协会提供的统计资料显示,1-6月份,重点统计企业煤焦油、粗笨产量同比分别增长7.92%和9.35%, 硫酸铵 增产10.67%, 煤焦油 精制品产量增长6.39%。焦化产品的增幅小于 焦炭 产量11.42%的增幅。 以焦炉煤气为例,作为炼焦过程中产生的副产品,每生产1吨焦炭要产生430立方米左右的焦炉煤气,其中一半用于回炉助燃。统计数据显示,2007年全国规模以上焦化企业生产 焦炭 3.28亿吨,产生的600多亿立方米焦炉煤气白白排放,经济损失上百亿元,在浪费宝贵资源的同时,也对环境造成了极大的污染。截至今年底,焦炉煤气制甲 醇 的产能也仅仅只有200万吨,仍然有相当一部分企业焦炉煤气没能回收利用,放散污染环境。这说明, 焦炭 行业焦化副产品回收利用仍有很大的空间。国内焦炉煤气综合利用迫在眉睫。 上下游的挤压,虽令焦炭行业面临艰难之秋,处境堪忧,所幸压力中常蕴含新的生机。焦化企业如能越来越重视焦化副产品的回收利用,发展循环经济和产业“一体化”,实现多元化经营,则 焦炭 业的良性 健康 发展有望。焦化企业如何应对这种困境,难处逢生?界内界外人士关心关注。
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聚二甲基硅氧烷?
聚 二甲基硅氧烷 在油和水溶液中加热、离心后分成三相,哪位知道原因啊?
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合成氨联醇?
请大家从效益的角度来分析一下: 1.中压联醇和低压联醇的各自优势; 2.对生产成的影响; 3.醇氨比例? 4.目前各地的 甲醇 价格情况,成本情况?
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湿法冶炼浓密机问题?
湿法冶炼锌中,1.浸出要用到浓密机,浓密机的浓缩能力怎么理解?2.在炼锌中,多个工序需要 压滤机 ,请各位大侠指导同一种压滤机有没有什么办法或者窍门使压的渣含水更少一点?
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调度和班长该如何选?
我本人目前是车间的中控班长,最近有个机会是竞聘公司的调度,估计工资比现在的高1000,我现在的工作管理着四个下属,车间有十个小工序,要比一般的车间大,设备、工艺也很复杂,目前副班长干了有个半年左右,我个人喜欢学习新东西,调度给我感觉是很轻松,但可以总揽全公司的生产情况,视野不一样,该如何选啊
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小女请教大虾们一个问题~~!?
电缆的差动保护有几种方式?
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简介
职业:中国光大绿色环保有限公司 - 工艺专业主任
学校:青岛科技大学 - 化工学院
地区:湖北省
个人简介:
如果三个臭皮匠顶个诸葛亮,那么中国至少有亿个诸葛亮。
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