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设备工程师
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双螺杆挤出机螺杆扭断? 没有扭距联锁吗???????????查看更多
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动力波循环稀酸酸浓最高可以达到多高? 现在我们公司的动力波酸浓都达到20%了搞得整个废酸,污水处理都快要崩溃了。。。查看更多
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碱性烟气的余热锅炉用什么材质好? 燃料成份是什么?能不能具体点,这样才能知道用什么样的材料最好的查看更多
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煤气化最前沿技术进展? 这又叫什么炉,五环炉??????查看更多
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cad中如何选择某一图层内的所有图元? 朋友画图多了啊,现在追求速度了。。。 关闭其他图层,就行了 找到个好方法,右键-快速选择,这样更方便。 查看更多
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换热器、堆焊,热处理,铁素体检测? 一般都是对面层进行铁素体测定。对堆焊过渡层后肯定要进行消除应力热处理,但是面层及隔板焊完后是否还进行热处理,这与设备的要求有关,如果进行堆焊不锈钢是耐高温的可以热处理,如果是耐腐蚀的最好不要热处理,热处理会对耐腐蚀性能有影响。查看更多
低温甲醇洗甲醇消耗都是在哪个环节? 3楼说的较为全面,主要就是气体带走的甲醇及水分离塔底废水带走的甲醇。查看更多
栲胶半脱设富液槽问题请教? 个人观点: 传统概念的脱硫只是一个纯脱硫反应,因此对脱硫反应的描述都是“脱硫反应是飞速反应”,根本不去考虑原料气在脱硫塔内的停留时间。但是当脱硫方法进步到加[wiki]催化剂[/wiki]之后,由于催化剂携氧并参与反应,在脱硫塔内的脱硫全过程就应该是“脱硫+再生”的反应过程。而由于再生反应需要时间,脱硫塔内的脱硫反应或称“脱硫+再生”反应就需要时间了。富液槽是增加停留时间的,是增加脱硫塔内的停留时间,让还原态的硫在进再生槽前进一步聚合成稳定的单质硫。硫的稳定态是s8,其它形态的都属于还原态,比如hs-、s2、s4、s6等。再生槽停留时间30分钟个人感觉有点长了,时间太长已经成型的泡沫就会始萎缩、变小甚至破碎;这时硫泡沫上粘带的单质硫颗粒就可能沉淀下去。 [ ]查看更多
aspen EDR使用? 换热器的选型时根据工艺条件来的。查看更多
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各自厂家的煤浆粒度分布一般能控制在多少呢? 14目98--100% 40目90--95% 200目32--40% 325目25--30%查看更多
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二氧化钛空心球制备? 你可以试一下改变乙醇和水的比例,或者可以把乙醇改成甲醇查看更多
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求推荐一本关于材料的书? 压力管道用金属管件制造及产品性能要求 压力管道用金属管 看看资料,或许对你有所帮助查看更多
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关于防火规范? 小型化工厂或小装置(尤其是精细化工与原料药装置)是执行建筑设计防火规范还是石油化工企业设计防火规范?查看更多
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正常反应的聚合釜被误加终止剂,终止了反应。怎样处理才 ...? 回复 8# 凝望 你说的所谓加得多和加的少是个什么样的概念?查看更多
男生是否适合干化工分析行业? 差不多,能干到工程师就很不错了,需要努力钻研技术,主要是,大多数人都没机会,自己研究很难的 以我的观点,如果做了五年还没机会,没什么发展,果断跳吧查看更多
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JJD水管甲醇塔单位容积传热面积比管壳式大? jjd基本和日本tec的mrf-z相似,只不过将反应器倒了个,比冷面比较小。查看更多
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蒸汽流量计算? psw,我的确是算错了,不好意思,我还另算错一个参数: 1/2*(1/6*u2+u2)=7/12*u2,不是7/6*u2。 带入以后解出u2=351m/s,则马赫数小于1,应该用此计算值,流量为15.6t/h。 关于出入口的问题,如果你取出口界面外,则应该考虑出口损失,但流速取0;同理,入口界面外,也应当考虑入口损失,流速取容器内流速,如果要取管道流速,则不用考虑入口损失;参见p56,化工原理,姚玉英主编,天津科技出版社,1992年第1版。 k值是绝热指数,用steamtab计算300c, 1bara, 1.30; 300c, 6bara, 1.32,变化不大。 今天有空我会用51楼的公式计算一下,应该比速度平均数准确。查看更多
电气施工报价问题? 先根据设计条件选择设备,材料的规格型号,根据品牌资讯产品报价,然后加上安装措施费用。查看更多
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二甲醚精馏塔压力不正常? 好久没操作过了,已经记不太清了,釜液槽(你们叫罐)应该至少有三条管道与塔设备相连,一条气相,一条釜液采出,一条是放尽,不知道和你们的是否一样,当然釜液采出也可以和放尽汇合成一条,但功能是一样的,你这样的情况我给个建设,你可以把放尽开一下,采出一点关了,然后观察能不能正常采出了,基本上这个方法是有用,原理自己想,有心人会想到的。查看更多
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关于催化裂化双动滑阀? 有图有真相。 您催化的规模20万吨/年? 200万吨的催化有烟机,对阀还要留安全余量吗?查看更多
简介
职业:中国乐凯集团有限公司 - 设备工程师
学校:华南师范大学 - 化学与环境学院
地区:四川省
个人简介:瞬息东陌 丶找不到狂妄释放点.查看更多
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