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往复式压缩机火塞杆十字头是通过打压固定的,它的结构是 ...?
液压结构图百度有很多,说明书里十字头与活塞杆打压连接体专门有一小节是介绍这个的 有图 谢谢
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各企业加氢车间设备员职责?
先占个楼层,回头好好给你说说。。。
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甲烷化和甲烷蒸汽转化是一回事吗?
甲烷化: co+h2→ch4+h2o co2+h2→ch4+h2o 甲烷蒸汽转化: ch4+h2o→co+h2 ch4+h2o→co2+h2 这样够直观了吧~!~!~!~ 甲烷化反应和甲烷转化反应互为逆过程~!!~!~
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工艺技术
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合成氨厂净化工段的设计?
合成氨厂净化工段的设计 作者/来源:王志武,李 良,刘宜堂(山东明水化工有限公司,章丘 250200) 日期:2008-10-20 1 综述 山东明水化工有限公司于2005年6月与山西晋煤集团实现成功合作,借此契机,我们于2006年1月开始进行520 kt/a尿素技改项目,该项目于2007年3月一次开车成功,使公司形成了一定的生产规模优势,进一步降低生产成本。 整个技改工程全部采用dcs集中控制,共分为造气、净化合成、尿素三个操作点,节约了人力及占地。工程采用固定床煤气炉间歇制气;栲胶法脱硫;中低低变换;七级压缩;碳丙法脱碳;醇烃化精制并副产甲醇;22.0 mpa合成氨;水溶液全循环法制取尿素;大颗粒造粒技术。其中造气、净化及公用工程部分为我厂自行设计,集中了近些年来中、小氮肥所取得的先进成熟的工艺设备技术。笔者负责了净化工段的设计,参与了系统的原始开车过程,现将净化工段的设计思路简介如下,以供交流探讨。 2 工艺方案的设计 净化工段又可细分为半脱、变换、变脱、脱碳、精脱硫等几个工段。 2.1 半脱工段 根据我厂多年实际使用的情况,仍采用了技术成熟可靠的栲胶法,该法再生硫颗粒大,易分离,贫液中悬浮硫低,不易堵塔,投资省,流程简单,并且排出液中无氨氮超标问题,无环境污染。 (1)脱硫装置生产能力设计为20×104 t/a氨醇,脱硫塔直径为6000,在塔体上设置填料冲洗装置。再生槽放大至φ10000,再生时间为16~18 min,在再生槽内设置加热器,在冬季时保证溶液的正常再生。 (2)罗茨风机出口设安全水封,系统循环气采用电动阀控制,以便及时有效调节气量、控制好气柜高度,保证安全。 (3)2个静电除焦器并联设置,φ1600的进出口管均用u型水封取代阀门。 (4)采用连续无高位槽式融硫釜,设置溶液沉淀池。 在7.6φ104 nm3/h的气量下,系统压力为38 kpa,系统阻力0.72 kpa,再生温度48 ℃。现脱硫液总碱度为24.2 g/l栲胶1.56 g/l,悬浮硫0.23 g/l。半脱前h2s在1.1 g/m3左右,半脱后h2s在0.016 g/m3左右。 半脱主要设备见表1。 2.2 变换工段 变换系统是合成氨生产中的重要工序,是影响合成氨稳定生产和能耗的重要环节。综合我厂的实际情况,采用成熟、可靠的中低低工艺。 (1)采用高效的中、低变催化剂。 (2)中变炉分3段,分别设置**、蒸汽、煤气冷激来调节催化剂层温度,自动控制,操作简便;低变炉分2段,每段入口均设调温水加热器控制入炉气体温度。 (3)饱和热水塔采用规整填料塔,减小了系统阻力,增大了系统传质传热效率,系统采用多个高效低阻专用薄管换热器,以充分回收余热。 (4)针对变换的腐蚀状况,第一热交换器采用全不锈钢材质,饱和塔出口管等也采用了不锈钢材质。 在7.6×104 nm3/h的气量下,系统压力为0.78 mpa,系统阻力0.06 mpa;饱和塔出口半水煤气温度112 ℃,热水塔出口变换气温度68 ℃;中变出口温度328 ℃,低变出口温度181 ℃;中变出口co为9.3%,低变出口co为3.1%,蒸汽消耗在180 kg/t氨以下。 变换主要设备见表2。 2.3 变脱工段 因煤中除含有无机硫外,尚含有部分有机硫,该有机硫在高温变换过程中转变成无机硫,为保证后工序长周期正常运行,在变换后增设脱硫设备,进行二次脱硫。我们采用了栲胶法脱硫。现在,变脱前h2s在150 mg/m3左右,变脱后h2s在6 mg/m3左右。 变脱主要设备见表3。 2.4 脱碳工段 通过比较,从能耗、净化度、投资等方面综合考虑,结合本工程合成氨的工艺流程,采用碳酸丙烯酯法脱碳工艺。 (1)脱碳设为2套系统,脱碳塔直径均为3000,并联设置。2套系统各成体系,生产操作弹性较大,在低负荷下可单套运行。 (2)脱碳泵设为5台,其中1台2套系统可共用。脱碳泵配置涡轮机,节电效果显著。 整个系统采用三级闪蒸、分级回收,流程简洁合理,在7.6×104 nm3/h的气量下,系统压力为2.6 mpa,闪蒸压力0.46 mpa;常解气中co2为98.4%,o2为0.5%,净化气中co2为0.2%;碳酸丙烯酯温度为27 ℃。 2.5 精脱硫工段 我厂合成氨系统采用醇烃化精制流程,微量硫易使醇烷催化剂中毒,因而设置精脱硫工段。由于脱碳溶剂碳酸丙稀酯也是很好的脱硫剂,气体中大部分有机硫和变脱后少量的无机硫经脱碳“顺带脱除”,脱硫后残余的h2s和有机硫,再经精脱硫装置将总硫脱至0.05×10-6以下。脱硫槽并联设置,设置副线。每槽上装t102,下装t104。 脱碳及精脱硫主要设备见表4。 2.6 精制工段 对于原料气的精制,采用湖南安淳公司的醇烃化工艺,此工艺是把联醇工艺和烃化净化工艺有机结合在一起的,使变换和脱碳系统出口的co和co2等氨合成原料气中有害成分与氢反应生成附价值较高的甲醇,进烃化催化剂气体中的co和co2为(50~200)×10-6,合成氨原料气中的ch4基本没有增加。 醇烃化精制工艺,采用13.5 mpa甲醇合成和烃化、22.0 mpa氨合成。新上一套由两个φ1600甲醇塔串并联工艺,副产甲醇年生产能力可达(3~4)×104t,其后串φ1400烃化塔,压力等级同为13.5 mpa。精制工段与合成氨工段建在一个框架内,占地面积小、布局简单,采用dcs控制,节约人力,且生产弹性也较大,可根据市场情况平衡甲醇与尿素产量。甲醇第一塔出甲醇,第二塔净化把关,烃化塔控制微量。 3 结论 现系统已开车8个多月,原料煤耗在1.2 t左右,尿素氨耗在0.6 t左右,生产控制平稳,达到了预期效果。总而言之,我公司进行520 kt/a尿素技改项目是成功的,它降低了合成氨的能耗,增大了企业经济效益,形成了一定的生产规模优势。
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配煤煤中焦粉过粗会有什么结果?
不均质, 易产生裂纹。
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仪器设备
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做个调查(关于压力容器制造企业),众人拾柴火焰高!?
最近项目上遇到很多压力容器厂家,产生了对这个市场做个调查的念头: 想调查的内容: ... 你很了解压力容器厂家啊
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仪器设备
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打算成立一个仪控技术服务咨询公司?
有勇气有实力,祝你创业成功。
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仪器设备
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供油泵机封接连损坏?
启动前有没有先盘车?我怎么感觉像是密封面粘合引起的呢?
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仪器设备
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总承包项目,离心泵现场就位后调整同心度由那方负责?
离心泵同心度由施工单位负责,具体标准见sh3538-2005《石油化工机械设备安装工程施工及验收通用规范》和《石 ... 有没有国标要求这个的,我查了个风机、泵安装规范没有提到这个
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为何加氢过程中,脱硫对脱氮会有促进作用?
哦 谢谢 但是硫化氢的浓度应该控制在合理的范围内 否则对催化剂造成不利影响 请问硫化氢浓度应该控制在什么范围? 2# refining
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安全环保
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烟气污染物的浓度标定为什么是是6%O2?!?
燃煤锅炉正常燃烧时所排烟气中的氧~6%是一般要求,高了浪费燃料,低了燃烧不完全
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仪器设备
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仪表气源分配器在仪表位置图上的表示方法?
简单点说,就跟个分气缸差不多,一根母管,上面做几个分支,用阀门控制就可以
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工艺技术
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变压吸附能不能脱除氮气?
psa脱出气体中的氮气现在的技术很成熟的,天一的cna-198型吸附剂就有脱出氮气的能力。psa的吸附和解析主要看分子体积,简单的可以从分子量判断。
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工艺技术
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GE气化炉锁斗压力比炉压高吗?
楼上的你们带破渣机吗,带破渣机的话,没有你说的这么高吧。肯定是锁斗的压力大于炉压。
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关于装置中的那些水?
酸性水进酸性水汽提装置提取硫化氢进硫磺回收造硫磺
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化学学科
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催化剂失活原因分析?
1# caoshangwen 原料出问题了, 催化剂失活应该是二乙胺的强碱性。
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仪器设备
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含有HCl气体的设备,碳钢行吗?
如果用不锈钢,若气体中有水,那不是比碳钢问题更大
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仪器设备
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流量计的问题。?
哪一种液体流量计?还是转子流量计?
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高温换热器?
楼主方案数据不清晰 由于是气体,两侧压力都得给比较准确。温度也是 两侧气体组分也得提供。 还有材料客户有没有特殊要求。
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14年基础172,16年专业143+94,谈下个人考试经历(适合 ...?
厉害啊,恭喜恭喜,向楼主学习
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简介
职业:上海法玛强建设工程有限公司 - 工艺工程师
学校:广东工业大学 - 轻工化工学院
地区:海南省
个人简介:
手握冰淇淋,吃着棒棒糖,哼着小曲调,坐着摩天轮
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