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七巷公子
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化工工艺设计师
换热器腐蚀维修? 都可以更换的,至于保证管板不损坏可以完全保证,因为我们采用的是液压拔管设备,对管板不会有损伤,至于拔断问题就不好说了,要看你的热管的状况,和制造时具体情况而定,根据以往的经验,可能会有几根可能拔断,不会是大多数的。查看更多
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这种蒸汽的热量有回收价值吗? 看回收期,回收期1年以内的就可以啦,投资大见效慢的都不合适~~~~查看更多
GB 50349-2015 气田集输设计规范? 做个记号,需要时来下载查看更多
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怎样选择合适的导热油,吉林恒升帮您解答? 谢谢楼主的解答···懂了很多··查看更多
空分预冷系统的选择:开式或闭式? 楼主 很不幸 这样 我觉得该清洗两塔了 这和闭路开路没关了 里面可能有垢之类的存在查看更多
和利时DCS系统? 和利时的东西我比较了解,优点缺点都知道一些,总的来说我觉得还是不错的,问题肯定存在一些,但是都会有解决问题的办法,而且并不会影响使用,和利时系统现在在线下装的稳定性已经很强了,而且新推出的macs4系统已经完全解决了下装的问题,也就算完全不存在会将装置停车的问题,其实之前的系统也会提示是初始化下装还是勿扰下装,如果是初始化下装就会影响运行,但是这个都是可以避免的。查看更多
磷酸对碳钢的腐蚀性? 发现没有好用的,316l都腐蚀,超过80度以后,碳和石墨的没有试过,不知道机械强度如何,还有就是热胀冷缩的问题。查看更多
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请问Aspen怎么模拟循环流程啊? 哎,我也这方面的问题查看更多
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求助一个羟基的氯化反应? 请问各位大侠,图片中这部反应能进行吗?能的话,反应条件又是什么呢?查看更多
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催化干气制乙苯? 干气的价格是效益计算的一大项,目前苯价太高,乙苯和苯乙烯联合计算能有边际贡献就不错了查看更多
脱硫脱到0.5ppm,你们厂能做到吗? 脱硫脱至0.5ppm,对于加氢处理来说,根本不是什么难事。 只要催化剂活性够,氢分压够,加氢温度合适,加氢后对硫化氢汽提彻底,达到0.5ppm根本不是事。 重整精制原料、乙烯裂解用石脑油,其硫含量指标都比这个严格。 查看更多
储罐的入口管扩散管径及开孔怎么算?在哪有相关资料? 低进入罐内液体压力或冲击力好像只是一个方面,另外还有减少静电,降低流速,特别是对浮顶罐防止对浮顶的冲击。关键是扩散管扩多大合适?一级管径或二级?如果扩散面积够了是否可以不开孔?开孔和扩大管的面积那种方式更好?查看更多
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高温空气预热器? 可以考虑蓄热式空气预热器,用陶瓷做蓄热体。查看更多
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请教:工业上氯乙酰氯应用于哪几个产品的合成?? 最好的方法我觉得用乙烯酮与氯气反应查看更多
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调节回路的正反作用? 对,我觉得没错啊,我就是这么理解的,简单易懂查看更多
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配套循环水站与甲类装置的间距? gb50489-2009表5.3.3有规定,可以看看 查看更多
热烈庆祝s有色金属冶炼技术交流区开版? 祝贺有色金属冶炼技术交流区开版! 可以看出,盖德的影响力在不断提升!建议“盖德[wiki]化工[/wiki]论坛”改成“盖德工业论坛”!查看更多
在进行精馏设计时,塔顶冷凝器的压力自己塔板压降是如何 ...? 压力一般根据对应的泡点考虑,保证该压力下的塔顶物料能用循环水 谢谢查看更多
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冷冻机回油罐的内部结构和结构图 求助? 回油罐头就是一个小储罐,回油的管路是插管,气相充压是不是插管。侧面有的是可以看液面,有的是油视镜。查看更多
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旋流雾化脱硫技术运用在长海电厂脱硫效率高达99.33%? 为了检验南海长海发电有限公司组 9# 脱硫塔增效改造工程的效果,在三次测试与调试的基础上,对南海长海发电有限公司 9 号炉烟气脱硫提效工程进行了验收测试,其测试结果总结如下。 经过各方协商一致,本次测试条件为: 负荷130t/h,原烟气量为150000nm3/h, 煤硫分为0.8%,原烟气so2浓度约1500——1700mg/m3, 稀碱浓度为1.396%, 液位维持在2.8m; 排浆ph值5.6-6.2 现场满足满足的条件 1 、负荷135-141t/h,原烟气量为150000nm3/h, 2 、煤硫分为0.8%,原烟气so2浓度约1400——1800mg/m3, 3 、稀碱浓度为1.0%, 4 、液位维持在2.6-2.7m。 5 、排浆ph值5.6-6.2 5 、 运行工况稳定25min,供浆、排浆正常。 测试参数与工况 1 、测试参数 锅炉负荷、原烟气so2浓度、净烟气so2浓度、供浆浓度、脱硫塔排浆浆ph值、蒸汽压力。 2 、测试工况 本次验收共进行了如下6个工况(1.2.3为电厂原有喷淋层,4表示新增旋流雾化层): (1)工况一:1、2、3层全投运情况 (2)工况二:不投蒸汽,1、2、3、4层全投运情况 (3)工况三:不投蒸汽,1、3、4层全投运情况,停顶层 (4)工况四:不投蒸汽,2、3、4层全投运情况,停中间层 (5)工况五:不投蒸汽,1、2、4层全投运情况,停底层 (6)工况六:投蒸汽,1、2、3、4层全投运情况 为了保证供浆浓度一致,供碱由废碱一车,加一定浓度的naoh,加水调制一罐,供碱量保持在crt显示的开度24t/h。 测试结果 1、供浆浓度测试: 电厂化验结果为碱液浓度1%。 2、排浆ph值测试:由电厂运行负责取样,由仪表测试,每个样测试三次取平均值,每次稳定在5.61-5.68。 结论 (1)在工况一下,即原1、2、3层全投运情况,负荷138t/h,原烟气so2浓度1410mg/m3时,净烟气so2浓度127mg/m3;负荷130t/h,原烟气so2浓度1120mg/m3时,净烟气so2浓度64mg/m3; (2)在工况二下,即不投蒸汽,1、2、3、4层全投运情况下,负荷138t/h,原烟气so2浓度1410mg/m3时,净烟气so2浓度17mg/m3; (3)在工况三下,即不投蒸汽,停顶层2,投运1、3、4层的情况下,负荷138t/h,原烟气so2浓度1410mg/m3时,净烟气so2浓度稳定在25mg/m3; (4)在工况四下,即不投蒸汽,停中间层1,投运2、3、4层的情况下,负荷138t/h,原烟气so2浓度1637mg/m3时,净烟气so2浓度稳定在22mg/m3; (5)在工况四下,即不投蒸汽,停底层3,投运1、2、4层的情况下,负荷138t/h,原烟气so2浓度1637mg/m3时,净烟气so2浓度稳定在35mg/m3; (6)工况六:投蒸汽压力0.27mpa,1、2、3、4层全投运情况下,负荷141t/h,原烟气so2浓度1637mg/m3时,净烟气so2浓度稳定在11mg/m3 。 脱硫效率高达99.33% (7)在运行完旋流雾化层,返回原三层运行,脱硫塔工况出现较好工况:即原1、2、3层全投运情况,负荷136t/h,原烟气so2浓度1410mg/m3时,净烟气so2浓度可下降到40mg/m3.该结果与上三次调试结果一致。 旋流雾化技术原理 广州市清晏环保科技有限公司的雾化旋流法高效烟气深度脱硫技术主要是将现有的脱硫喷淋塔改为喷雾塔,采用超声波雾化技术,使脱硫剂粒径由传统的1500-3000μm 降至50-80μm,形成云雾状,大大提高脱硫剂比表面积,使脱硫吸收反应速度加快;采用雾化旋流切圆布置的专利技术,构造脱硫塔内喷雾旋流场,烟气与脱硫剂充分传质混合,加大烟气中so2与脱硫剂反应机率,实现了云流场再造,实现了小液气比的情况下的高湍流传质吸收反应,提高脱硫效率。同时使脱硫剂在烟气中的循环反应倍率由原来77次降低至3次,大大降低了脱硫反应液气比和循环泵电耗,降低了脱硫系统能耗,解决了深度脱硫经济与排放的矛盾。 旋流雾化技术请咨询13622284717 刘教授 查看更多
简介
职业:爱森(中国)絮凝剂有限公司 - 化工工艺设计师
学校:长沙理工大学 - 化学与环境工程学院
地区:台湾省
个人简介:生活是无聊的,是需要季节的陪伴。查看更多
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