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气化主操
乙烯球罐运行注意的关键问题? 压力控制:低于工艺指标时,通过蒸发器来的气相乙烯来平衡;高于工艺指标时,向乙烯装置输送气相乙烯;压力波动较大时,通过罐顶安全阀副线紧急放空。 液位的控制:主要远程用dcs控制。 温度的控制:主要通过调节换热器来调节。查看更多
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光催化中的通氮除氧反应器和操作方法? 要用管式反应器-------------查看更多
某设计院绘图规范标准? 国家建筑设计深度要求2008版即将出版。查看更多
关于重整装置的C5馏分油用途? c5可以分离的,分出正戊烷,异戊烷,环戊烷,价值就高了查看更多
焦化干气脱硫装置出现溶剂发泡现象? 怎么不加阻泡剂呢?我现在做的装置在再生塔顶回流泵入口增加了阻泡剂线,根据需要定期或连续注入,能解决这个问题。是石油大学提供的技术。你可以找他们咨询一下,下面是我们选用的复合型甲基二乙醇胺(mdea)溶剂脱胺剂 资料介绍优势:(未经我自己实践) 1.对h2s有较高的选择吸收性能,溶剂再生后酸性气中硫化氢浓度可以达到70%(v)以上。 2.溶剂损失量小。其蒸汽压在几种醇胺中最低,而且化学性质稳定,溶剂降解物少。 3.碱性在几种醇胺中最低,腐蚀性最轻。 4.装置能耗低。与h2s、co2的反应热最小,同时最高使用浓度可达40~50%,溶剂循环量降低,使再生蒸汽消耗量大大降低(为稳定脱硫和再生系统的操作,降低胺耗,推荐采用复合型甲基二乙醇胺溶剂的浓度为30%)。 5.因其对h2s选择性好,溶剂循环量降低且使用浓度高。查看更多
高压洗涤器放空大,请各位高手帮助分析? 从常规来分析一下: 1、co2纯度低,特别是来自另系统co2气量,取样分析能判断此问题。 2、高洗器填料问题:在高洗器上加吸收液,看系统情况是否好转;停产时检查; 3、精馏塔 的问题 填料层上部分布器故障,填料油污结垢严重查看更多
我的作品:成品油库? 新上项目有汽油的话油气回收基本都要上,说实话就是应付检查。查看更多
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各位设备大神帮忙看看这个句话是啥意思? 这是一台什么设备呢?不好解释呢。 是不是只有在设计温度下才能达到全真空呢查看更多
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离心泵问题? 轴“抱死”的原因很多,很多都是操作上的原因。 比如: 腐蚀环境下的泵,长时间没有运转,有可能抱死。 管道内有大的固体颗粒进入泵壳造成抱死。 长时间处于振动大的运行状态,造成偏心,会过载,抱死,烧电机。 要按规程启动,不能经常带载启动泵,有可能造成抱死,电机也容易过电流!查看更多
煤制天然气? 我马上毕业了,现急需煤制天然气方面的资料,望各位前辈能提供一些这方面的材料和书籍!多谢!查看更多
离子膜法制碱生产技术? 发你邮箱了,收到没? 离子膜法制烧碱操作问答1怎么都是问题呢? 没有答案啊 查看更多
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求高手帮忙看看下面这段,重点是后处理是否隐含了什么操 ...? 时间长了是不是会消旋?查看更多
chemcad资料,适合初学者? 听说做可研特别好用?查看更多
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仪表设计工程师 and 自控仪表工程师?? 一个偏向现场仪表,一个偏向dcs系统,其实都差不多,一般来说仪表工程师现场仪表和dcs都懂查看更多
有搞LNG液化的么,帮忙看看这个流程如何优化? 老实说,你这个工艺不可能生产出lng,第一、井口压力一般较高,lng汽化气返流需要增压; 第二、psa吸附能否达到要求,理论上可能可以,但实际应用可能不现实,并且天然气浪费极大; 第三、用膨胀机这个工艺,膨胀机出口直接节流液化,这种高压膨胀机不好做,液化率也不可能达到30%,你确定算对了吗; 第四、节流后的返流气压力为250kpa,你确定lng压力130kpa,闪蒸汽怎么处理的; 查看更多
85 Nm3/h 空气处理量,需要多大的PSA? 找设备供应商就行, 真心做就留联系方式查看更多
煤制天然气? 催化剂要研制,甲烷化反应器也需要验证查看更多
有搞LNG液化的么,帮忙看看这个流程如何优化? 混合制冷工艺投资较大,你的每天的加工量有点小 查看更多
多大储罐才需要用网壳顶啊? 化工设备设计全书 球罐和大型储罐 2005.pdf 219页查看更多
看看这个图片,我单位发生的? 我们这也发生过这样的事情!查看更多
简介
职业:北京百达先锋气体科技有限公司 - 气化主操
学校:开封大学 - 化学工程学院
地区:陕西省
个人简介:我 在 等 待 一 個 人、可 是 那 個 人 到 底 是 誰 呢、查看更多
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