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新手求教加热炉问题?
说白了 还是三门一板的调节
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“目”是什么单位?
一英寸上有多少个孔。
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求cad plant3d 教程!?
我也有,邮箱发自己整理的 给发一份呗,正到处找,谢谢了! guojin002
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关于触媒型号你们用的有哪些?
联醇c207,氨塔a110h预还原的、a301
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延迟焦化加热炉?
国内设计的焦化加热炉,一般设计操作温度是509度。但实操多是在500度以下。其原因,诚如2楼兄弟所言,出口温度提高,会加大结焦倾向。然而,深究其原因,终归是多数焦化炉设计过于保守,管内流速不是足够快,使得管内结焦速度和清焦速度不能达到平衡;或者管子太多使管内停留时间过长,致使“延迟焦化”反应发生在炉管当中。 出口温度越高,裂化深度越大,就会增加液收和轻组分气体,会提高收益。而且,出口温度的控制,也会影响焦化液收中的汽柴比。炼油厂会根据市场行情,适时调整。
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工艺技术
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往复式压缩机二级出口压力过高什么原因?
二级超压,主要原因是后级打气量小或二级冷却效果差造成的。 具体分析如下: 1、不论是三级出口还是入口,气门阻塞或是气门漏,都会造成三级打气量减小,这样就造成了二级气体积累,二级就会压力较高或超压了。这时漏气的气门要比正常时要高。阻塞的气门一般要比正常时偏低一些。 空分的产品气都是很干净的,气门阻塞的可能性很小。 2、二级排气冷却器冷却效果差,那么二级气体温度就高。根据定容时,气体压力与温度的正比关系,二级的压力就会升高。这时三级的入口(也就是二级的排气)温度要比正常时高。 3、仪表失准造成的超温假象。
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西门子通讯问题谁会、?
如果lz指的是计算机通过普通的串口(485方式)与西门子315进行通讯的话,那么解决方法有两个(前提是上位机做modbus master): 1是购买dp-modbus(slave)网关,cpu上的dp口连接这个网关 2是购买西门子的cp340或cp341串行通讯模块插在315的机架上,作为modbus-slave
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仪器设备
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工艺技术
,
往复式压缩机入口压力低有何危害?
往复式压缩机入口压力低会造成吸气阀提前打开,影响排气量,这样造成部分气体未及时排出,影响机组效率,同时部分气体反复压缩会造成机组温度升高。 入口压力过低,机组如果在背压一定的情况下,会要求做更多的功,造成机组各部件不在额定工况工作,轴承、活塞、活塞环等部件容易磨损。 入口压力低可以考虑采用预压缩或改善入口条件,减少阻力等措施提高吸入口压力。
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#往复式压缩机
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仪器设备
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谁能告诉我二线制可燃气体报警器和三线制气体报警器的区 ...?
供电方式不同而已。
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氯根差大小有什么影响?
滤过氯差大,说明你的碳化结晶差,洗水当量大。滤过损失也会增大。后续的蒸馏耗气量加大。
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仪器设备
,
细胞及分子
,
内压弹性失稳?
有考虑啊 比如内压作用下的椭圆封头 由于受内压作用 顶部有“趋园”现象 也就是0.8di以内为拉应力 以为就是压应力,gb150正是考虑到这一点 规定了椭圆封头的有效厚度 详见 gb150 p117
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仪器设备
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哪个地方有卖这种隔离栅的?
菲尼克斯也有,厂子在南京,是外企
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仪器设备
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浮筒密度设置?
浮筒对密度要求很重要。如果实际密度与选型时的密度稍有偏差时可以以实际的密度为准作为修改值,然后校准下浮筒精准度。如果偏差很大建议更换浮筒在标定然后投入使用。
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化学学科
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热敏性高沸点有机物的脱水?
楼主的小作坊有多大啊?你做的东西好杂啊! 既然沸点相差这么大,而且是热敏性的物质,根本不必精馏,直接真空蒸馏,把水抽掉,估计物料控制在50℃就可以将水分降低到0.5wt%以下。
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关于ASPEN组件?
可以装!不过可用 2006版 判断共沸物
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焦炉气制LNG,一般考虑什么净化工艺?
甲烷化是把co 加h2 转化为甲烷? 加压? 那co2呢?
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浮头式冷凝器管束照片?
回复 7# 恰似你的温柔 谢谢提醒,这个照片拍的是管束的底部,你从照片上可以看出来的,防冲板在上部,改天补一张照片,另外不是每个冷凝器都用防冲板的,请去看一下防冲板的设置前提
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VCAD不能用怎么办?
反复试过,w7-2014cad用不了
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#VCA
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关于电机的一些问题?
yb3及yx3电机上的能效标识不一定都是三级,有的是二级能效电机。
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安全环保
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工艺技术
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循环水中淤泥清除?
分散剂、旁滤、清洗、、、
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简介
职业:湖南中化恒科工程设计有限公司 - 应届毕业生
学校:山东农业大学 - 化学院
地区:四川省
个人简介:
曾经删说说删到手抽筋,感慨了一句,**,我以前真够无聊。
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