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化学学科
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水 甲醇 乙酸乙酯 能分层嘛?
上层:乙酯、水、少量甲醇 下层:水、甲醇、乙酯
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仪器设备
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大家帮我解决一下呀?
电源,电阻,变送器串联,475接变送器接线端子
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Aspen Hysys能否得到气液平衡关系?
离子液体的个别参数??? 有哪些参数?
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工艺技术
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仪器设备
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加氢裂化原料油过滤器得问题?
加氢裂化原油过滤,过滤的是什么?
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能介绍几家国内成品油库设计或总包单位吗?
找我们院吧,中石化南京工程有限公司(原中石化南京设计院和中石化第二建设公司合并)
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氨水管道为什么经常堵塞?
1.氨水中可能含萘,蒸氨过程中气化进入浓氨水,冷凝下来后一固体形式存在于浓氨水中,引起管道堵塞。 2.剩余氨水中的碳酸盐类以及其他弱酸性气体蒸氨过程中成气相进入氨汽。进入管道形成碳酸铁类固体。
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各位前辈大家好,我是个迷路小书童。有些问题 请教?
回复 4# huming18 培训的那个人不干了。。。。。。。。晕
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工程现场安全管理?
这个现场不是一般的乱。不仅是吊装违规,场平回填、砼基础支模、深坑开挖、临边围护等等都有问题。 确实乱 您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 7 字节 系统限制: 10 到 258000 字节
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安全环保
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事故的伤亡为什么老停留在9上面?
按照事故级别来的,调查的权限也是不一样的
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仪器设备
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想问一下大家封头直边高度怎么测量啊?
有标准的啊一般都是25 gb25198-2010
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仪器设备
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工艺技术
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加急!!分散布置的泵该如何经济可行地通过液位控制达到 ...?
抽水井环境:内径370mm的,浮球怕是空间太小了,而且井里有泵。电源怎么就地取??直接做个开关?再小总 ... 37cm浮球行程够了!你在井边固定根钢筋啥,让浮球绑在上面。泵反正是在最底下,也不矛盾,怕浮力设影响距离拉大点也可以绑个上浮物啊
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换热器进料口与折流板缺口的关系?
好像接管大小与介质状态、换热目的、压降等有关,比如气相冷凝后体积减少,压降大,入口应比出口大很多,具体情况具体分析,是经过计算出来的。
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请教一个关于加氢处理的问题?
明确一点就是烯烃饱和比芳烃饱和容易的多,可作如下两个操作调试: 1、在温度一定条件下减少压力,采样分析检查烯烃饱和是否达到要求,压力只要保证烯烃饱和就可以; 2、在压力一定条件下,降低温度,温度只要保证烯烃饱和就可以(注:该前提是此温度条件下反应动力学影响占主导,受热力学影响较小)
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工艺技术
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合成压缩机一入抽负压会有什么后果?
前面工序断气,压缩机不自动连锁啊?抽成负压,压缩机踹振,压缩机震动大,容易损害压缩机,管道等
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设计波纹管换热器?
传热量1.5万kw 壳程 管程 进出温度 47.1/40 32/40 流量kg/h 20000 1700000 密度kg/m3 0.07/978 988/978 材料应该是304 请问一下就这几个参数可以设计一个波纹管换热器不?我看列管换热器都要知道什么比热容粘度等。如果可以用什么公式进行设计,或参照什么标准进行设计?请教各位大神了
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仪器设备
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工艺技术
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萃取精馏塔塔径核算问题?
但是我计算出来的就是这个结果啊~还有修正是根据经验修正吗? 找本《化工原理》下册或是板式塔设计的书看看。这里说的修正不是经验,而是一步一步验算出来的,一两句话说不清楚。 估计可能是萃取精馏塔的液相负荷一般较大,初算塔径下可能造成堰液头超上限(60~70mm)。
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工艺技术
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重整反应温度对芳烃收率的影响?
从理论上来说,芳烃收率略有增加。 一般在四反主要是烷烃脱氢环化、加氢裂化。提高反应温度有利于反应进行。
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工艺技术
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连续熔硫釜操作中滤出的清液你们是如何处理的?
不知道你们用的是什么脱硫剂, 直接返回系统会出现脱硫塔填料表面吸附大量硫膏,造成塔压差增大,进而拦液 首先你们调整好熔硫釜进料速度,蒸汽量大小,釜上温度等,尽量将进熔硫釜的硫膏中的硫磺熔出,釜上温度不能太高,太高会发生很多付反应,造成脱硫液组分发生变化,同时熔硫釜出来的清液要经过冷却、沉淀、过滤等步骤才能回到系统,而且不能回到再生槽,可以回到富液槽,经过喷射再生后进入系统
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判断分子筛阀门内漏的问题?
变温吸附和变压吸附。
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小小凉水塔叫我挺费解~?
不同意三楼的意见,楼主的凉水塔设计存在问题,无填料塔负荷低了降温效果会很差的,你们塔按500立方米设计的,水泵却是400立方的,这样水压不够,喷淋效果不好,起不到雾化作用,降温效果就不会好的。建议将雾化器拆掉几组将水压提起来在看效果。另外温差大小与热水温度和当地湿球温度有关。不过像楼主在沈阳,湿球温度比较低这种降温效果确实太差。如需进一步交流楼主可以联系本人,电话18729679199
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简介
职业:江西博雅欣和制药有限公司 - 生产管理人员
学校:湖南理工学院 - 化工系
地区:江苏省
个人简介:
相信谎言的人必将在真理之前毁灭。
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