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谁有这个规范--过程用二进制逻辑图[SHB-Z03 -95)(等同于 ...?
我就搜索到你的这个帖子,你在搜搜看 没有了我过会儿上传
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内蒙古发展煤化工资源储备充足?
煤水,生态破坏严重,交通运输制约,煤炭品质低下,没有统一整体规划,盲目扩张 都是问题啊
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仪器设备
,
压力表?液位表?
压力表啊,连个取样口,增加了数据的可信度。 测量罐车空车时的压力,如果压力超高,不予充装。 请教一下为啥接两块表/?
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换热器方案优化?
错了,应该用板式换热器,只有这样才能平衡质量基本相等,热负荷相差很大的工况。通过改变冷热物料的程数,可以很好的平衡热负荷,
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地面除尘站效果不好,如何解决?
说说我的地面站,看是否有参考价值,连续使用半年了,效果还好,没有出现堵或烧布袋现象: 1、炉顶导烟车燃烧效果不错(无点火装置,自动燃烧); 2、刚开工时也曾在布袋上附着吹扫不下来的东西,导致布袋阻力增加,严重时风机喘震,原因是那时吹扫风内含水,使煤粉、焦油残渣等粘在布袋上。用干燥风后就好了; 3、5炉反吹,反吹压力在0.5mpa左右; 4、5炉出焦除尘的焦粉做为预喷涂,然后出焦和装煤交替除尘5炉后反吹; 5、4米3捣固焦炉,风机流量25万立方米,400kw电机。 我感觉楼主应从煤气燃烧、预喷涂和反吹上找找原因。 [ ]
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液氧汽化器?
循环水里有药剂,不会腐蚀啊 我没有接触过这种换热器,我觉得若是不锈钢材质,循环水氯离子过高会造成腐蚀,铝材质更容易被腐蚀吧。
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CAD图层?
格式-线型---加载新的线型。 加载完毕后随你了,愿意在图层里不同的图层给予不同的线型(一般都这么做)也行,愿意在0层里全部做完(遇到不同的线赋予不同的线型,在对象特性或者图层管理工具栏里)也行。 不过后一种方法很少见,一般用在内容很少的方案绘制上。
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求CAD2004?
谢谢版主.原来是cad感染了病毒
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仪器设备
,
长1米的DN60厚壁油管如何攻内丝?
感觉这个与长1米没有太大的关系,就是个如何固定、攻丝工具与攻丝夹具以及长度的问题。
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工艺技术
,
员工的操作水平如何提高?
理论培训与现场演练相结合,实行星级操作员制度
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仪器设备
,
工艺管线中有苯酚,温度200度,那么压力表上的截止阀里 ...?
用四氟垫,妥妥的。厂里几百台变送器,压力表导压管里都用这个,几年了很靠谱。 铜垫紧固效果虽好,但是工人紧固很吃力,稍有力度不足就是漏,工人操作比较麻烦,对技术要求很高。
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工艺技术
,
还原炉喷嘴?
个人觉得螺旋状出来的气体也为螺旋状喷出,气体分布更好!
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成立注化联盟,大家能参与下吗?
支持一下,弱者就要团结起来! 不过我没有证件只能精神支持啊
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低温甲醇洗大检修时的注意事项,如何注意塔罐防腐?
一般来说都可以置换合格的,只是时间的问题,如果实在不行的话,就带空呼吧!
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减压过汽化油?
为保征石油蒸馏塔的拔出率和各线产品的收率,进料在汽化段必需有足够的汽化分率。为了使最低一个侧线以下几层塔板有一定量的液相回流,原料油进塔后的汽化率应该比塔上部各种产品的总收率略高一些。高出的部分称为过汽化油,过汽化量占进料量的百分数称为过汽化度。精馏塔的过汽化度一般为进料的2~5%、过汽化度过高是不适宜的,这是因为在生产实际过程中、加热炉出口温度是受到限制的,在炉出口温度和进料段压力都保持一定的条件下,原油的总汽化率已被决定了。因此,如果选择了过高的过汽化度,势必意味着最低一个侧线收率和总拔出率都要降低。如果在条件允许时可以适当增高炉出口温度来提高进料的总汽化率,但必然会导致生产能耗的上升。过汽化度太低时,随同上部产品蒸发上去的过重的馏分有可能因为最低一个抽出侧线下方内回流不够、而带到最低的一个侧线中去,导致最低侧线产品的馏分变宽、残炭及重金属含量上升,影响到产品的质量。
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12.10 看看本图中是什么装置?能回答出装 ...?
虽然没见过 但是查了下 轻油裂解装置,反应过程为非催化热裂解,在管式裂解炉中进行,主产品为乙烯丙烯。
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HTRI计算结果求助?
shell h -壳程换热系数 tube h -管程换热系数 hot regime 纯气体 actual u -实际总传热系数 required u-需要的传热系数 duty (megawatts兆瓦)-换热量
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化学学科
,
甲醇生产基础知识接龙活动开始了?
回复 32# yangzhi5114 就是没有相变的能量转变
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热管的传热系数?
不是很清楚
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材料科学
,
带相变冷凝器Aspen模拟(Condenser Design on Aspen-Plus ...?
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
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简介
职业:山东沾化奥仕化学有限公司 - 给排水工程师
学校:漳州师范学院 - 化学与环境科学系
地区:贵州省
个人简介:
在人的生活中最主要的是劳动训练。没有劳动就不可能有正常人的生活。
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