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废旧的红磷管道如何处理?
干嘛嘞? 是需要拆除? 还是已经拆除需要处理? 如果是拆除就比较危险,切割方法只能采取冷切割,可否向管道内充氮气,或者充装一种类似塑料泥浆之类的东西,隔绝物料 如果是处理已经拆除的管道,可以找一个河滩,或者一个山谷,进行处理就是
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仪器设备
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汽轮机拖动冰机问题?
没有,这个项目正在考察之中,目前基本确定了方向,估计这个月设计院就定了,开始啊,我等不及了啊
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工艺技术
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如何用aspen做反应精馏?急?
在column的reaction设置反应段对应的塔板,根据进料位置精馏段和提馏段自然就确定了。。。至于反应温度,是由你的条件决定的,如压力,塔顶出料等。。。gl
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仪器设备
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直接装在设备上的液位计长度与设备预留口长度不匹配?
是20mm,2公分,就是因为距离很短,弯头弯不过来。是否有其他安装方式? 昂,那就只能把下预留口割掉,做个有一定角度的弯管,计算好角度就可以对上了。要不直接把液位计改短几十公分,好安装。个人意见。
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化学学科
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甲醇制烯烃技术?
目前,听说清华大学开发出来了甲醇制烯烃的技术,有知道此技术的朋友吗?现在这项技术在哪里推广啊? 清华开发的是流化床甲醇制丙烯,现在正在淮化进行工业中试,具体情况保密比较好,不知道哪位朋友能够提供
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装置的加热炉突然熄火,长明灯又堵,整个装置怎么处理?
弱弱地问一句:长明灯的作用是什么啊,是点在炉子外面的吗
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工艺技术
,
Aspen如何模拟气体干燥?
可以用sep或sep2,模拟
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仪器设备
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工艺技术
,
氮气压缩机的选型?
确定为往复式的了,能给推荐几种吗? 推荐的话还是要看您的具体要求
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仪器设备
,
工艺技术
,
往复式压缩机缸体撞击?
检查阀片了没
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工艺技术
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二氧化碳气提法尿素氨碳比和水碳比的判断?
我费了九牛二虎之力,整理出来,供大家分享 co2气提法尿素h/c比和n/c比的判断 今天在这里回帖的时候发现很多的朋友提到co2气提法尿素h/c比和n/c控制如何控制的问题,我花了一点点时间,搜索了盖德,并根据实际的操作总结如下: co2气提法n/c比的判断依据 原始投料,如果二氧化碳流量不准,可通过压缩机一进压力以及压缩机每分钟打量来计算送进系统的二氧化碳量,从而控制系统氨碳比,这是最直接的办法。 氨碳比失调的判断及处理方法: 引起氨碳比失常的原因:操作不精心、氨和二氧化碳流量表不准、压缩机各段安全阀、放空阀及氨泵出口安全阀漏等。 氨碳比是影响合成系统压力、温度的重要工艺参数,当其不正常时,必然要引起压力上升,温度下降,进而使得二氧化碳转化率下降;蒸汽消耗量增加。如果高压洗涤器放空阀与低压蒸汽包压力控制适当,系统压力仍上升,合成塔出液、合成塔出气温度下降,则说明系统中氨碳比失调。 从操作上判断:1 高压甲铵喷射器出口液温度比较低;2 高压冷凝器气相及液相出口温度低;3 高压洗涤器出液温度低;4 低压汽包压力提不起来,高压圈压力高;5 合成塔上下各点温度偏低;6 高压洗涤器出气温度偏低。 氨碳比失调分两种: 一、n/c高的现象 1、 汽提塔分解回收负荷增加,气提效率下降,甲铵冷凝器产气量增加。 2、 合成塔温度下降,后系统分解回收负荷加大,压力高,蒸汽耗量大,导致系统h/c上升。 3、 合成系统压力将会缓慢上升, 4、 在低压气包压力一定的情况下,高压甲铵冷凝器出液温度下降,反应最为快 5、 合成系统二氧化碳转化率上升(当氨碳比 3.6时二氧化碳转化率则下降) 6、 co2气提塔负荷增加,气提效率下降,汽提塔耗蒸汽流量上升。 7、 因为甲铵生成的绝对数量增加而使产汽量增加,但是蒸汽压力偏低;如果时间长还会引起低压蒸汽包产汽量下降, 8、 在吸收系统不做调整的情况下,循环压力和温度将上升。 9、 高压调温水温差增大;高压洗涤器出气温度高, 10、 合成塔塔顶、塔底温度偏低。 11、 高压甲铵冷凝器出液温度和合成塔出气温度的温差来判定,接合上班的趋势,温差变小n/c升高(在负荷没有变及h/c没有变化的情况下很准的 ). 12、 n/c高时高压系统压力及低压的压力和低压甲铵冷凝器出液温度均会有缓慢上涨的过程 13、 高压液氨喷射器出口温度下降。 14、 hic-202的阀后温度,如果是因为nh3 多压力高要从这里大量的卸压,那么这里将nh3减压后送入吸收系统,此时nh3由于膨胀要吸热,故此温度较低相对正常的温度! 二、n/c低的现象 1、 高压系统压力迅速上升, 2、 合成塔温度略有上升,转化率下降, 3、 因为反应热的减少而使甲铵冷凝器产气量下降。 4、 严重时会使系统结晶堵塞。 5、 液体结晶温度升高,在低压气包压力一定的情况下,高压甲铵冷凝器出液略有上升(但要注意此点偏高的原因还可能是合成系统水碳比高), 6、 nh3/co2偏低严重时,合成塔出液、合成塔出气温度、合成塔壁温下降, 7、 合成转化率下降,气提效率下降,汽提塔耗蒸汽流量上升。 8、 高压调温水温差减小; 9、 循环吸收系统压力上升; 10、 高压甲铵冷凝器出液温度和合成塔出气温度的温差来判定,接合上班的趋势,温差变大n/c降低(在负荷没有变及h/c没有变化的情况下很准的 ) 11、 n/c高时高压 系统压力及低压的压力和低压甲铵冷凝器出液温度,在n/c低时它们会有一个较快的上涨过程。 12、 高压液氨喷射器出口温度上升。 氨碳比失调,若能正确判断处理及时,调整得当,系统会很快恢复正常。若不能及时判断可以在控制压力的前提下,稍加点氨再观察判断处理。若严重失调时,为保证安全平稳,可以先降负荷,再来处理。 co2气提法h/c比的判断依据 h/c一般对应负荷甲胺泵有相对应的转速,加水量已能满足低压系统nh3和co2的回收控制低压压力在0.22mpa左右,水量越底越好, h/c偏高的现象 1、 如果是高压超压,气提塔出液超温,合成塔塔顶温度低,塔底温度高,气提塔出气温度偏低,基本可以确定是h/c偏高。 2、 系统的热平衡点上升,可以加快反应速率,降低高压系统压力,但是转化率降低,加重后工段负荷,不利于节能降耗。
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说・吧
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CAD新手求助,如何快速进入工作状态呢。。?
图层之类不要为难 一般已经有现成的图的时候,拿过来,删除图形,调整图纸等设置,比新建要方便得多。
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一道考试题,谁能说出正确答案?
不太理解iii型反输出是什么意思?
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安全环保
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CCPS过程安全管理体系?
关于过程安全管理体系想谈谈个人的看法,2楼的朋友认为高大上的体系不应该上,但这实际上就是我国欠缺重要一环,由于我们中国式的安全理念·(诸如中国式过马路)造成安全事故层出不穷,就是我们大部分执业者的认识水平太低,形成了事故前大家麻木不仁,事故后都又认为是别人发生的事与我无关,又由于我国的幅员辽阔,又分各个行业,总体上看是事故很多但具体到某一地区、某一行业又好像没有什么事情发生,所以大家仍然我行我素。 过程安全体系国家安全总局对化工企业在2013年已作出指导意见(安监总管三〔2013〕88号)各位朋友可以仔细看看,还是对自己有所帮助
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蒸汽冷凝水管道问题?
一般的蒸汽;冷凝水爬个高问题不大,我们这都得爬高去管廊
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工艺技术
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合成工艺流程改造?
可以这样改,我们就是这样做的,但冷交下部分离器的旋流板要反装过来.再就是冷交上的填料要固定,防止窜气及冷交内件跳动.
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为什么煤制油的胃口越来越大-2?
第一句话有错误,请改正!
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关于aspen DIPPR的调用机制?
一、活度并不反映逸度,更不反应化学位。它只是一种往下的近似(望准确理解)。 二、活度并不反应像平衡,它与液相组成乘积,再乘以逸度才能反反映。而在液相逸度中的坡印廷因子直接包含了摩尔体积,正是因为这一系列的关联,才使人想到密度的重要性,如果进一步引申,又何止密度呢? 三、gamma对不同的模型都有不同的公式,虽然摩尔体积在其中没有直接的表达出来,但是我敢肯定它不可能不反映摩尔体积。否则的话,说明摩尔体积是5还是一万对结果没有影响,我相信大家都觉得可笑。至于它在哪个因子反映了,有时间再发帖。 四、我没用过pro ii,但却说过pro ii应该的是准的,对水。
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怎么解决空气中的灰尘降低空冷换热效果的问题?
我觉得参与换热的空气应该采用空气净化装置,先将空气处理干净是不是会好一点。
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仪器设备
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速关阀不能全关?
检查一些油路吧 多半是你的油压回油有堵塞现象,导致油压不能即时卸掉,检查一些你控制系统的那几个插装阀
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化学学科
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怎么低成本浓缩或者净化浓硫酸?
楼上几位说的都非常有道理,低价卖也好,做化肥也好,但都是一厢情 愿的事啊。。。。也跟很多厂家联系过,白送给他们还要收钱,郁闷!其实主要这里面还是去杂的问题,里面的有机物为有机醇和微量的酯化物,cod要是能除到100以下就好了,大家有没有什么好点的降cod的措施,求教!
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简介
职业:天津开发区国隆化工有限公司 - 工艺专业主任
学校:四川交通职业技术学院 - 自动化系
地区:湖北省
个人简介:
谬误越大,真理取得的胜利就越大。
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