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低压富裕蒸汽如何利用?
加热汽提塔出液液相物料,分解甲胺
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仪器设备
,
孔板流量计压差?
不一样的吧 两者同样条件下的密度是不一样的
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有人了解际特公司(GTC)吗?这个公司怎么样?
有人了解际特公司(gtc)吗? 这个公司怎么样?
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化学学科
,
纯碱项目 总承包资质单位?
中国成达工程有限公司 在成都
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仪器设备
,
CrMo类钢为什么需要焊后热处理?
消除焊接应力
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影响透平机电流的因素?
进口、出口阀位开度一定,分配台压力稳定时: 回流开度大,透平机电流大;回流开度小,透平机电流小。
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工艺技术
,
合成氨事故总结(希望大家积极参与)?
精炼回流塔填料着火事故.原因:2000年本厂技改回流塔再生气出囗管加粗.中午12:00未完工,电焊工下班.13:00左右回流塔底部发红,保温层有明火.上塔检查,回流塔内填料起火.接水灭火后,塔内填料全部烧结。被迫更换。外筒也有损害。2004年更换为不锈钢体。事故直接原因是:电焊工将焊渣调入塔内。塔内填料占有油污。引起起火。车间安排不细检查不到位也有一定的原因。
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关于管道应力计算的问题?
我们单位的pds都是样子货,属于盖德,设计者还是2d作图流程,pds最后补上3d模型应付甲方。 所以,我有个问题想问问,工艺配管使用pds建立了众多管道的3d模型后,比方说有30根管道,那么他们需要导出15个2根一 ... 俺们单位没用pds,和大院合作过,他们应力专业和管道专业在一个平台上工作,授权不一样,应力专业只有读的权限,管道专业完成设计后,应力专业从网络上读取模型,然后判断那些管道需要计算,那些需要进行管网计算.当然喽,应力要承担完全责任了. 至于单根计算还是多根管网计算要根据管道的相互作用来确定,没有说必须2根一组或者几根一组的,根据实际来确定.俺们有pdms,很少用,太麻烦了,设计上使用的是pdsoft,把单管或者管网分出来生成cii格式文件很简单啊,点几下鼠标而已,管网更简单,点一下鼠标就可以,哈哈!我们几百根管道的装置,先进行压力管道判定、再分析管网、再生成cii格式文件,再用autopipe进行计算,个把小时就能处出结果,把整个模型倒出来当然更快,但是没必要。效率不是问题,俺说过了,追求这点时间的速度没什么意思。要把重点放在特殊的大直径、高温管道上仔细推敲,找出最优方案,应力计算过关不代表方案的优良,不要把所有管道同等对待,实际上俺规定100度以下、dn100下的管子真没必要计算了,俺们算了很多了没见过不合格的,走向美观、不碍事就可以了,工作还是要有重点的。俺算过直径2米的高温烟气管道,那才叫头疼呢,应力合格外还要考虑场地空间、土建费用,初步定的钢结构把结构专业吓的出凉气,简直就是国防工程里的碉堡了,和结构专业、厂方代表讨论了几个星期,现场就跑了几回才敲定方案。 老兄的模型俺下载了,用autopipe计算了,用了十来秒,计算问题不大.关键是一旦计算出不合格对管道进行调整,密密麻麻的管子看起来费劲,俺的计算机浏览你的模型就很卡,有个管架被拔起,这个节点俺很费劲才找到,出正式应力报告需要节点图的,这么复杂的iso节点图怎么出?你自己作的模型当然自己熟悉,让别人来看,my god!
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仪器设备
,
设备管口法兰问题?
同意8楼的意见
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仪器设备
,
介质为纯液氨的离心泵,选用什么机封比较好?
至少选磁力泵
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对孔板流量计下列哪项是正确的?
必然是d 孔板流量计是测流量的,要求流体流动的均匀性才能测量精确。c项错在前半句,不是必须垂直安装。
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SHT3184-2017石油化工罐区自动化系统设计规范?
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化学学科
,
60度以下浓硫酸用酸管?
建议使用阳极保护不锈钢浓酸输送管道,基本上可以解决上述问题。
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安全环保
,
化工废水处理工艺?
这个爱莫能助了,我不是设计人员,只是运行人员,等楼下回答吧
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外企“老白领”的生存心经?
哎,其实在国企还是外企鸭梨都很大
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关于磷酸进化的资料?
回复 2# huang2864 是这样啊!我以为还有一些关于那方面的资料哦!! 还准备在工作之余看看的! 那有没有有关的资料推荐呢??
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请教托砖板温度高的原因?
托盘温度高,应该是托盘冲洗水起作用吧,是不是托盘砖磨损
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停车期间变换炉温度变化?
短期停车不用开电炉的 你的炉温在400摄氏度以上就更不用了 开电炉是长期停车后炉温在触媒活性温度一下才开电炉升温的,升温是需考虑电炉的设计压力,一般都是低压的,如果氮气充足的话可以不用开风机,用低压氮气边充边放就可以了
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化学学科
,
为什么砂轮只能用酚醛树脂?
楼上正解!
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仪器设备
,
动力波泵的电流下降原因?
运行情况和设计工况进行比较再找原因
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简介
职业:岳阳昌德化工实业有限公司 - 化工研发
学校:潍坊职业学院 - 会计电算化(原财务会计)
地区:云南省
个人简介:
我想我还是喜欢三五熟知人的热闹,一或两人的安静,以及一个人的孤独。
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