首页
youaremyhear
影响力0.00
经验值0.00
粉丝8
设备维修
PDMS 与PDSOFT这个两个软件哪个更好一些? 那你就学pdms,这个软件想对pdsoft严谨一些。查看更多
遇到捣蛋的报价该怎么办? 400块钱/点,是木的问题,可以做的查看更多
在安全电压下,人触及电源(线)是否安全? 安全电压是否安全,主要是看有多大的电流通过人体,如果环境潮湿或罐内同时又触及的是裸露安全电源(36v),也不一定安全。因为各种环境的电阻不一样,电流有大有小,例如 ;罐内潮湿的环境只能用12v电源。查看更多
锂离子电池? 一只手机锂电池含有价金属平均为:li 0.5g, co 4.1g, cu 2g al0.5g.查看更多
尿液蒸发过程? 膜式蒸发器的工作原理:膜式蒸发器工作时,加热蒸汽在管外,料液由蒸发器底部进入加热管,受热沸腾后迅速汽化,在加热管中央出现蒸汽柱,蒸汽密度急剧变小,蒸汽在管内高速上升,并继续蒸发,汽液在顶部分离器内分离,完成液由分离器底部排出,二次蒸汽由分离器顶部逸出。正因为膜式蒸发器管内中心为高速流动的气流,而液膜极薄,流速极高,这样就使加热器有极高的传热系数,以致在极短时间里就把尿液增浓到指标,这对减少缩二脲生成是非常有利的。同时,也保证了尿液迅速穿过结晶温度点,而不致引起管中结晶堵塞。查看更多
来自话题:
关键装置、重点部位台账? 资料不错 。但是你确定不会被你公司的人在论坛上认出来?以后发资料最好把公司名称、具体装置、人名隐去查看更多
来自话题:
怎样做好一个仪表车间管理人员? 现在干班长 干部还不想干 先学技术才是硬道理 仪表学学就可以了毕竟你干那一块学一块全学没那精力现在技术更新太快得学对自己有用的 查看更多
空分残液蒸发器的热源选择? 我们用的是低压蒸汽,气化效果不错,不过楼主说的方法挺全面。查看更多
来自话题:
关于鼓风机的问题? 1启动油泵·加温2盘车3打开进口阀·关闭出口阀4油温加热后,启动风机,待电流稳后将出口打到所需风量位置。查看更多
来自话题:
冷冻盐水管道的腐蚀问题? 我们厂也是这种情况!现在正在考虑添加缓蚀剂,做缓蚀剂的耐腐蚀试验,效果好像不怎么理想。可能是冷冻盐水里的杂质太多的缘故。查看更多
来自话题:
二氧化碳汽提法高压压力偏高是什么原因? 高压洗涤器液相温度是多少?氨水槽浓度时多少?查看更多
想报考注册化工工程师,咨询朋友们几个问题? 我也有个问题,本来想今年考基础,明年考专业的(能过的话),后来看了看说明,要从事化工设计工作满多少年,而我在化工厂上班,又不是在设计院,那能考专业吗?查看更多
来自话题:
换热器管板与管头焊接与贴胀哪个在先? 先焊接后胀接查看更多
来自话题:
有机硅产品及相应代号? 供大家学习查看更多
09-04-13议题——管壳式换热器折流板形式对振动的影响( ...? 出现振动的主要原因我感觉不是考虑是圆盘式还是弓形式的换热器,关键原因我觉得应是设计时没有充分考虑工况和流程原因造成的。我原先在某化工企业参观时,发现该厂闪蒸换热器的出口管道振动很大。而且是间歇式振动,隔十几分钟振动一次,觉得很奇怪,后仔细观察后发现该换热器的热介质出口管道安装了一组调节阀,用以调节换热器前闪蒸器的压力,设计不合理,使得该管道一会走的是冷凝水,一会又变成了气体了,两种介质的流速瞬间相差甚远,不振才怪呢!后来我们单位安装的时候,我们该处改装了,振动彻底消失了。查看更多
做个调查吧,朋友共鉴:国内现在还在运行的多晶硅企业有 ...? ##大全满负荷运行,目前月产400吨,新疆大全8月开车。查看更多
板式换热器哪家比较好? 个人认为:无论是国外原装进口的,合资的还是国内生产的,板式换热器无外乎是板型和胶垫质量两个方面,现在国内的版型不比国外的品牌少,在选型时也会根据用户的工况来匹配,胶垫本身就属于易损件,所以还是建议楼主选择个性价比高的品牌。顺便说句,苹果手机好,但售后门给中国用户带来的不仅仅是心情的不愉快吧?查看更多
来自话题:
求甲醇防毒面具? 我们原料也是甲醇,根本没有防毒面具的查看更多
Aspen精馏塔径模拟? 有效塔径吧 能给出有效塔径和实际塔径的对比吗? 谢谢!查看更多
双氧水生产装置节能? 浅论蒽醌法双氧水装置的节能减排 摘要简要介绍了川化股份有限公司双氧水装置的节能减排措施、技术改造情况以及取得的效 果,提出了继续加强节能减排的新项目。 关键词双氧水装置;扩产;改造;节能减排 川化股份有限公司气体厂有1套钯催化剂固定床蒽醌法双氧水装置,原设计年产双氧水14 kt (27.5%)。为执行国家的大政方针,促进节能减排工作的开展和落实,降低产品单耗,增强产品竞 争力,创造更好的经济效益,近几年公司加大投入力度,对双氧水装置进行了多次技术改造,实施了一系列节能减排措施,使装置规模达到年产双氧水30 kt(35%),且技术指标达到国内较好水平。 1 节能减排措施 (1)2006年新增碳纤维吸附系统。氧化系统的尾气先经冷冻水降温冷却、冷凝回收重芳烃 后,再经碳纤维吸附系统进一步回收芳烃后放空,提高了芳烃回收率,年回收芳烃约15 t,既减少了 废气排放量又降低了芳烃的消耗。 (2)2006年对污水处理系统进行改造,将污水处理工艺改造为三级隔油、气浮除油、催化氧 化、生物氧化工艺。双氧水装置产生的废水经过污水处理系统处理后,达到国家污水综合排放一 级标准。 (3)2006年新增的氧化塔采用塔外盘管冷却,塔内使用清华大学专利技术的不锈钢规整填 料(国内首次使用),同时塔内设置多个气液再分布器,增加了塔内空气与工作液的混合效果,使物 料流通顺畅,氧化更加完全,氧化收率达到96%以上。 (4)2007年将先进的氧化塔填料技术应用到老氧化塔。将老氧化塔内的冷却盘管改为塔外 换热器冷却,塔 安装规整填料及气液分布器,提高氧化收率。 (5)提高循环水浓缩倍数。2007年7月将 循环水浓缩倍数调整到4(以前平均为1.8),每小时能减少循环水排污水约2 t,每年可减少排污 水15 840 t耗高、产量低的问题仍然没有得到解决。2001年再次请黎明化工设计院对装置进行技术改造,这次改造较为f}u底,恢复生产后单耗和产量都达到了设计值。2005年底,请江阴宝硕化工技术工程有限公司对装置进行了大规模的扩产改造,使装置规模扩大到了30 kt/a。 2 技术改造情况 3 产品单耗比较2000年底,请黎明化工设计院对该双氧水装置进行了改造,使装置能够连续稳定运行,但是单该装置2001—2oo7年的主要原料消耗和产量情况见表1。 表1 2001—20o7年的主要原料消耗和产量 可以看出:经过2000年、2001年2次改造后,2003年装置的产量和单耗基本达到设计值; 2005-2006年完成大规模扩产改造后,装置产量增加的同时主要原料消耗大幅下降,主要原料的 单耗基本达到设计值(芳烃和活性氧化铝的消耗较高,这是因为扩产改造完成后,装置增加了约 180 m 的新工作液,配置新工作液的原料一次性计人2007年度统计中)。 4 节能减排新项目 计划2008年开始继续进行装置的技术改造升级,挖掘内部潜力。 (1)新增变压吸附解吸气回收装置,将放空的解吸气(含氢36% 、甲烷15%)回收利用。按 每小时回收1 200 m 解吸气计,年可回收解吸气86.4万rn ,折合标煤1 050 t。 (2)进一步回收氧化尾气中的重芳烃。新增l台冷水机组,降低碳纤维吸附装置的工作温度, 提高芳烃的回收率。此项改造完成后,每年可减排芳烃30 t,减少废气排放量约30% ,芳烃消耗也 能大幅降低。 5 结语 通过多年的技术改造,双氧水装置的生产规模达到了30 kt/a,同时装置的安全和环保系数也 得到了提高,各项消耗指标在同规模装置中达到国内先进水平。 只有继续进行技术更新升级,狠抓装置的长周期安全稳定生产,才能真正发挥装置的优势,达 到高产低耗,同时才能真正做到节能减排。 [ ]查看更多
简介
职业:浙江禾田化工有限公司 - 设备维修
学校:四川信息工程学校 - 自动化控制(电力控制方向)
地区:重庆市
个人简介:我们的秘密还要对她隐藏多久呢查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务