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30%碱液性质?
易造成管线堵塞。
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化学学科
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仪器设备
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板式换热器?
板式换热器什么情况下串联使用,什么时候并联使用?板式换热器串联效果好,还是并联效果好?高手给指点一下哦!
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水的PH值在2时对碳钢的腐蚀量有多大。?
水的ph值在2时,硫酸的浓度是多少,温度70-80度时对碳钢的腐蚀量有多大?碳钢贮罐能用吗?用什么防腐方法较好?
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#PH值
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仪器设备
,
搪玻璃容器?
标准搪玻璃反应釜 是69标?79标?还是92标的?
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潜热到底怎么翻译?
latent heat潜热没有错,很多外文都这么说的。 take strict precautions against the latent heat loss of steam condensation .
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微生物
,
试密时气泡怎样才合格?
既然垫片损伤,就算用液力扳手再拉伸效果甚微,还可能损坏密封面。 这种情况一般都是检查多次了,再检查 ... 法兰密封面损坏?施工阶段,施工方安装设备前你们建设方不参与开箱检查么?检验批验收、分项工程、分部工程和单位工程都不做验收么?既然都做到密封性试验了,应该是进入单位工程验收阶段吧?
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ProII《每天进步一点》(2017.08.15)?
ace 请看答案
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化学学科
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造成加氢催化剂失活 具体物质是什么了?
加氢裂化催化剂的失活与激活 王贵文,乔楠森 (中石油吉林化学股份公司炼油厂,吉林吉林132022) 摘 要: 针对中石油吉林化学股份公司炼油厂加氢裂化装置在生产中遇到的加氢裂化催化剂失活问题,分析其失活原因,并介绍了在生产过程中“激活”催化剂的措施,使中毒催化剂的活性逐渐得以恢复。 关键词:加氢裂化;催化剂;失活;激活 中石油吉林化学股份公司炼油厂(简称吉化)加氢裂化装置设计能力为600kt/a,氢分压为10.0mpa,采用串联一次通过(ssot)流程,以生产乙烯裂解原料为主要产品,是一套上承炼油、下启化工的装置。该装置自1996年7月份投产以来,长期被加氢裂化反应器顶部催化剂失活问题所困扰。特别是 2000年,裂化催化剂前两个床层均已失活,严重影响生产的正常进行。如果采用停车更换新催化剂的方法,整个开停、车过程需要近半个月时间,对公司的总体物料平衡影响很大;同时加氢裂化催化剂价格较贵,一次性投资大。而2002年大检修时又必须把催化剂全部卸出进行设备检查。鉴于各种因素吉化加氢裂化装置未停车更换催化剂,而是采取在线恢复活性的方法,在生产运行中采取措施以“激活”催化剂,使中毒催化剂的活性逐渐得到恢复,从而延长整体催化剂的寿命,保证装置正常生产,经济效益显著。 1 加氢裂化催化剂失活原因分析 催化剂的失活机理分中毒、结焦及烧结三类[1-2]。加氢裂化催化剂的中毒,主要指碱性氮诸如吡啶类化合物化学吸附在酸性中心上,不仅使催化剂失去活性而且堵塞孔口及内孔道;结焦是在催化剂表面形成炭质,覆盖在活性中心上,大量的结焦导致孔堵塞,阻止反应物分子进入孔内活性中心;烧结则使催化剂结构发生变化而丧失活性中心,对于加氢裂化催化剂是指小金属聚集或晶体变大。结焦和杂质化学吸附造成的酸碱中和均属于暂时性中毒,可通过空气烧焦而恢复活性。吉化加氢裂化装置1996年投产时使用3825加氢裂化催化剂,一段时间后发现第一床层无温升,刚开始由于反应温度较低(仅330℃)左右,故认为温度不够高, 尚未达到催化剂活性要求。但随着温度的提高仍未发现有温升,入口最高温度曾达376℃。说明第一床层的3825催化剂已经失活。而加氢裂化反应依靠后三个床层的3825催化剂维持。运行3年后,又发现第二床层3825催化剂的温升也逐渐降低,活性变差。吉化加工原油为大庆油,杂质少,性质较好,而且生产一直较平稳,反应温度不高,反应器压降小,所以催化剂失活原因就排除结焦和烧结的可能。确定其原因是由于催化剂在开工或生产控制中使用不当,精制油氮含量超标造成碱性氮类化合物化学吸附在酸性中心上而导致催化剂中毒。2000年6月份装置大检修,将加氢裂化反应器第一床层的3825催化剂8.32t卸出再生,装填了8.7t新鲜3976催化剂,投产后3976催化剂运行情况良好。但不到半个月,装置由于dcs电源连续三次发生故障,造成装置全面紧急停车。频繁的开、停车使新催化剂受到了很大冲击,不合格的加氢精制生成油进入裂化反应器内,致使3976催化剂也由于碱性氮吸附在酸性中心上导致加氢裂化催化剂中毒失活。第二层3825催化剂也因受到了严重影响,失去活性。到2000年7月,加氢裂化反应器四个床层中,第一、二床层已失去活性,由于只有后面两个床层发生裂化反应,所以必须保持较高的温度才能使生产继续进行。但这样的生产操作难度大,产品分布和产品性质不理想,且催化剂失活速度快。 2 催化剂活性的恢复 研究表明[3],加氢裂化催化剂的氮中毒现象有一定的可逆性。当降低精制油氮含量后,即使裂化段反应温度不变,转化率也能有所回升,并随运转时间的延长而继续升高。因为低氮油对原来吸附在催化剂活性中心上的有机氮化物有一定的洗脱作用。此外,提高裂化段入口反应温度,也有利于氮化物在催化剂上的脱附,减轻催化剂中毒现象。而提高床层入口温度还可“激活”催化剂活性,使其活性在高温下逐渐得以恢复。根据这些理论,在生产控制中,最大限度地降低加氢精制生成油的氮含量,一段时间内精制油的总氮含量均小于5ppm。但催化剂的活性并未好转,表明仅靠低氮油洗脱中毒催化剂的作用不够。从2000年11月开始,将加氢裂化反应器第一、第二床层催化剂的入口温度提高到380℃,用高温来“激活”催化剂。经过约30天,两个床层开始有明显温升,第一床层温升可达2℃左右,第二床层温升达4℃左右,催化剂活性开始恢复。而后来有段时间,因装置原料油的干点提高,精制油氮含量上升,致使床层温升下降1~2℃。说明仅靠提高温度不能恢复催化剂活性,必须同时采取提高温度和降低氮含量。2001年,装置在生产控制中始终坚持这一原则,尽量降低加氢精制油氮含量,提高裂化反应器第一、第二床层温度,降低第三、第四床层反应温度。经过长时间的运行效果非常好,催化剂活性逐渐恢复。特别是第二床层的3825催化剂,正常生产时最大温升可达到8℃,而第一层的3976催化剂最大温升也有4~5℃。通过分析正常生产时催化剂床层温度分布情况发现,第二床层的3825催化剂活性恢复效果大大好于第一床层的3976催化剂,因为它位于3976催化剂的下面,中毒较轻。从其入口温度和温升看,第二床层3825催化剂的活性与第三、第四床层相比有较大差距,说明活性完全恢复很难做到。并且第一、第二床层催化剂失活时,第三、第四床层的反应温度较高,反应器平均温度也较高,而在此条件下的反应转化率并不高,产品分布和产品性质亦不理想。而当前两个床层催化剂活性变好后,后两个床层的入口温度降低约10℃,反应转化率却有所提高,此条件下产品性质和产品分布均优于前者。2001年加氢裂化装置的液体收率比2000年增加1%,而且催化剂整体寿命得到延长,按此状况预计可以运行到2002年5月检修。 4 结 论 加氢裂化催化剂在生产操作中会因原料中的碱性氮过高而引起中毒,造成催化剂的失活。但在生产运行中可以采用提高催化剂操作温度、降低原料油中氮含量的方法“激活”催化剂,使其活性提高。这样就可避免装置非计划停工和催化剂器外再生,从而延长了生产周期,经济效益显著。 出处: 石油科学与技术论坛
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purging在句中的意思?
我怎么老觉得填充(fill)就是充物料,replace就是物料置换呢。装催化剂什么的一般叫loading,relace倒是确实也有更换的意思。 要是更换以后,不可能马上进料的,中间还需要封好进料口,试压,然后氮气置换,物料置换什么的。 对于这个具体的装置我不如楼主了解,不过鉴于这个问题的重要性,还是说一下自己的想法。 根据上面的这句,好象filling 跟purging是同时进行的,除非是气力输送装填粉剂,不然机械装填不大可能这样。 其实都不是英语的问题,主要看对工艺的理解吧。
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化学学科
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安全提问忘了怎么办/?
邮箱找回密码之后重新设置安全提问,你试试看吧
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共同学习1023:参与+2财富,答对+9财富?
风管水力计算方法有 控制流速法、压损平均法、静压复得法 等。
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YSR的问题,解决不了了,老是Not Solved?
看看原因啊
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咨询中小型空分的选购?
回复 9# bluetear2008 这样写太累。你要感兴趣的话,看你的站内信,发邮件给我。
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win7下安装ASPEN V7.1出错?
我装了htfs,可以用的,但是aspen就是不行,还是提示找不到license。不知道谁有办法啊?
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安全环保
,
做了个,门限位器?
为关门后不会绊倒人,可以埋上,与地面平齐就可以了。
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仪器设备
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高炉煤气余压回收透平装置?
主要有陕鼓和成发得。我们厂用的是陕鼓的,还可以。主要看高炉炉况了。
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化学学科
,
风帽层结疤,堵眼孔原因?
我对沸腾炉不太熟,斗胆建议:在沸腾床加入比重大的石英砂,同时把出料口抬高减少石英砂消耗,这样与风帽接 ... 是个不错的想法,主要是控制炉膛温度
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AutoCAD Plant 3D 2011教程?
不能下载,麻烦lz发到我的邮箱里: thechrist_82
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仪器设备
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微小流量的测量?
你所谓的10l/h,需要看管径的,如果大管径是10l/h,采用计量泵,如果小管径的话,建议采用金属转子流量计,毕竟经济实惠嘛,这个需要计算的
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小问题:AIA表示什么?
aia字母分别代表 分析 指示 报警
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简介
职业:安徽悦康凯悦制药有限公司 - 班长
学校:成都理工大学 - 材料与化学化工学院
地区:吉林省
个人简介:
相信谎言的人必将在真理之前毁灭。
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