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仪器设备
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设备各压力关系求解答?
肯定已超压了,会出问题的。
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大煤浆泵回流管线限流孔板的作用问题?
主要作用是提高投料背压,
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焦油除了作为初产品外卖还可以怎么用啊?
回复 1# whbhq42 可以根据产业准入条件,建年处理无水焦油15万吨及以上的焦油加工装置,提炼各种萘油、酚油等一系列的高附加值的化学品。
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保温工程量计算小软件?
谢谢楼主分享,有个设备要算保温层的厚度正好用上
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有中石化《浮头式换热器、冷凝器 U型管式换热器系列--型 ...?
好资料,下载使用
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仪器设备
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进口与国产超声波流量计品牌?
上个项目用的krohne的超声波液位计optisound3010c,精度是0.1的,实际使用只能用悲催来形容,而且经常有莫名其妙的短时间偏差,抗干扰能力不是很好,尤其是周围有频繁启动的大功率设备,感觉实际使用精度有5%就不错了。超声波流量计这个东西在有其他选择的情况下,最好还是放弃,别给自己以后找麻烦。
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空分开车,如何缩短启动时间?
还有好多同事被高温高焓降弄迷糊了,多学习,理论与实际相互结合
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化学学科
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二甲醚可以用作切割气么?
可以,和用液化石油气代替乙炔气的一样,不过枪头有所区别!
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化工逗比设计圆满结束?
{:1106_362:}{:1106_362:}{:1106_362:}{:1106_362:}{:1106_362:}{:1106_362:}{:1106_362:}{:1106_362:}{:1106_362:顶顶顶顶顶顶
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热爱工程行业,但酒量不行,怎么发展?
感觉近些年项目中喝酒的激烈程度已经大大下降了,随着总体素质的提升,劝酒的恶习已经只有在落后的地区才会看到。沿海地区靠喝酒搞定项目或者收回项目款的做法已经很罕见了。能喝不是坏事,但更重要的还是实力。
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工艺技术
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铜萃取加隔栅与不加隔栅对分相的影响?
我的 意思是,三相平时随便打捞,主要还是到定期集中处理,把三相大量的赶到下一级,富集之后好打捞 -- 不知道赶到下一级你们是怎么个赶法,赶得累不累? --
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加氢裂化紧急泄压阀的设置?
我们厂的同时有热高热低和冷高冷低,紧急泄压设在冷高顶上。
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安全环保
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一针见血的一句话!?
安全生产的理论比较完善了,安全管理也比较专业了, 而且上升到安全标准化管理,这是值得肯定的事实,其实大家忽视了一个重要的问题, 企业最高管理者是否重视安全, 这里所说的企业最高管理者主要指民企老板、国企董事长或总经理,这些是否从根本上重视?这是取决于安全生产管理得好与不好的关键。老板重视了,那么安全管理人力资源配置上就会合理全面专业,软硬件也会达到一个很高的水平,否则只是停留在口头上,两层皮。我们是从事安全生产管理多年的负责人,对此深有感触。
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仪器设备
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多级离心泵回流管线震动问题?
目前是全回流正常投用后就会好的,回流管线设计 达不到泵的设计流量,如果试车需要可以在回流阀 前面加限流孔板,使回流阀前后压差不是太大。
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化学学科
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混合气冷却器冰堵?
我们把混合脱水放的酸装瓶里,放进-32℃水池里,也没结冰,盐酸的结晶条件很苛刻吗? 我觉得这是个稀奇事,等我们这开车了,我试下
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仪器设备
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液位变送器和手操器问题?
显示设置里改的 量程对了输出就对了 表头的显示方式只是给人看的
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安全环保
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活性污泥处理废水故障问答?
84. 我曾经在一个污水厂实习,这个污水厂用的是卡罗塞尔氧化沟工艺处理城市生活污水。有一次化验室的人跟我说他们的出水中氨氮的出水比进水还高,不过出水中tp就很底,进水tp2.5mg/l 左右,出水只有0.2左右。一直查不出什么原因,急得要命,怎么回事?曝气量3台满负荷运行,卡罗次鼓风曝气机 降低一点溶解氧吧! 85. 我的公式是在化学工业出版社出的《化工废水处理技术》上看到的;我手头上也没有具体的实例,不知三丰老师能否用我的公式计算一下,看看和您的公式所算出的结果是否相同。如果相同最好,如果不同~~~~~~我该用哪个公式呢? 我想数据及变化趋势应该比较接近的! 86. 我要给uasb接种!由于我在小镇上调试,书籍没带.现在不确切ab法a段如何控制.请问:1\是从一沉池以等同的流量给a段连续回流吗?2\sv30应控制在多少?是5%-10%吗?3\一沉池废弃污泥吗? 1.您讲的一沉池我不太理解,如果是二沉池我比较能理解的。 2.我的认识是ab法为两级生化处理,通过ab法处理比较难降解的有机物比较有利,因为停留时间比较能够保证的。 87. 关于污泥龄的计算公式,为什么我的书上的公式和您的不同呢?我书上的公式是:污泥龄=(mlss*曝气池容积)/(废水流量*进水bod浓度)我该按哪个计算呢?? 1.我是以微生物在曝气槽内的停留时间作为污泥龄的计算的。 2.和您提供的公式确实不一样,您的公式看上去倒像是食微比的倒数。 88. 我想请教一下,我们厂处理石油出水,现在进调节池水质较好,可暴气池处理能力差,水面漂油很多,是污泥老化的原因吗 油类本来就不易被生物降解的,跟污泥老化没有太大关系的。 89. 我公司现接手一焦化厂蒸氨废水处理工程,此厂以前也用的活性污泥法,但是由于氨、酚浓度极高,所有菌种全部阵亡。其水质如下: cod=8000-11000;挥发酚=1700-2300;挥发氨=300;硫氰化物=635我们采用的预处理工艺为:蒸氨废水(加碱)→隔油调节池(除油)→密封吹脱池→双机气浮→中间水池→砂滤效果依然不好,有什么更好的办法吗?在预处理工艺中还需要哪些改进? 1.此类废水,处理成本的提高已为必然。 2.保证出水达标,我想过滤后段增加a/b法处理可能会得到好的效果。 3.通过增加生化系统,并且要求设计安装单位,提供设计方案和理由,合理选择生化工艺,应该没有问题的。 90. 我想问问曝气池下的曝气头设置有怎么样的规范和注意要求呢? 给水排水设计手册第5册第二版鼓风曝气设计规范也许对你有用. 91. 一沉池、二沉池、污水脱泥房采用的絮凝剂用何种较好,(当然现在脱泥房的絮凝剂不是很急)。一般浓度及投入量是多少?现在一沉池、二沉池絮凝效果不是很好(我采用的是聚铝pac)。建议采用硫酸铝铁絮凝剂,不要用聚铝pac,这样效果可能要好一些。浓度及投入量可根据污水具体情况进行小试确定。 我觉得二沉池投加絮凝剂 是乎不合理。即使污泥恶化,也应慎重决定的! 92. 看了一些资料说活性污泥法的食微比在0.1-0.6之间但cast、a/a/o、百乐克等工艺处理城市污水好象有不少采用低负荷运行,这些运行方式与常负荷运行有那些方面不同? 1.本身工艺特点和进水情况,会导致以什么样的负荷来运行的。 2.通常低负荷运行比较能够保证出水的达标(相比较);而高负荷运行则相反。 3.操作中应该避免极端,即负荷过低或过高。 93. 我们厂是一级处理,而且是间歇进水,进水水质有点超标,处理效果也没有达标,我想问问您,影响一级处理有哪些因素? 1.有关一级处理,影响因素较多,包括:原有设计、运行工艺、药品选择、操作方法等方面。 2.可以改变的方面主要是药品的选择和投加方式。 3.我想您可以认真的选择絮凝剂,以得到理想的处理效果。 94. 最近刚做完一个工业废水的初步设计方案,我想请教你帮我看一下该工艺流程是否可行,是否合理。该废水是在生产精制棉的过程中产生的,其cod为5000mg/l,色度为5万,日处理水量为6000吨,还有一点,该废水的cod值变化范围相当大灾几百到一万之间。我所采用的工艺是:废水----调节池----加酸----中和池----加絮凝集----沉淀池-----加脱色剂----反应池----加絮凝剂----沉淀池----厌氧反应池----cass反应池----加脱色剂----反应池----加絮凝剂-----沉淀池-----达标排放。我的目的是通过二次脱色处理是水中的色度降低到200以下,同时通过添加絮凝剂保证废水中的悬浮物达标,利用厌氧反应池的厌氧消化和cass工艺的好氧处理工艺以控制废水中的cod。还有像这类废水,我的投资预算以处理一吨废水的一次性投资为2500元/吨计算,是否合适? 你的这个方案太保守,出水达标没有问题,但是,投资太大而且运行费用较高,你可以采用废水----调节池----加酸----中和池----混凝反应池----沉淀池----厌氧反应池----好氧反应池----沉淀池----脱色剂----脱色出水池----达标排放。投资在1200元以内,运行费用低于0.8元/吨前端加脱色剂效价不高,比较浪费的! 95. 南方的低浓度生活污水采用传统活性法处理,出水一般cod小于20mg/l、bod5在10mg/l左右,但ss总难以控制稳定在20mg/l以下,二沉池为圆形中进周出,在出水堰板1m范围内有细微的浮粒从池下往上反涌,外观很不好。就算ss是达标的,也过不了领导、记者、外行但有绝对影响力的检查团的眼睛。 低负荷运行是产生此种情况的主因吧,也是必然的现象。适当根据食微比降低污泥浓度可以尝试一下。 96. 我厂采用氧化沟处理工艺,进水量为3700立方米每小时,进水bod5为80mg/l左右,二级排放标准,每日排泥量为50立方米/小时,现污泥浓度mlss已达到13000mg/l,不知如何是好? 应该不会出现此状态或不会常时间存在,是仪表故障、污泥沉积?若确实还请三丰兄解惑。我想,这样高的mlss值是不可能达到的!因为如此数量级的微生物,简单曝气装置已经无法满足其供氧量了! 97. 进水cod=150,bod=35 出水cod=90,bod=28。而且进水量还不连续。开泵抽30分钟,就要停机(没有水抽)。一般是抽30分钟停40分钟。 镜检只有鞭毛虫,数量不多。svi(30)只有3%。 氧化沟可以看到大量小颗粒的污泥翻动。二沉池的压缩沉淀效果还可以。请指点:怎样提高mlvss以及下阶段该注意的事项! 1.我想水量的升高和进水污染物浓度的提高,是您的系统正常运转的根本前提! 2.mlvss的提高还是依赖于上面的前提。 3.既然水量不够,就暂且关闭几条线运行吧,也可提高水量,集中运行培养。等水量等提高后在全部开起来吧! 98. 小水量的污水站格栅怎么设计?按照教材或设计手册上的设计公式算出来的格栅宽度太小,无法布置。 对于小水量的工程,计算出的格栅宽度太小,可以保持栅条间隙不变,直接把宽度放大为水渠的宽度,不必太拘泥于手册。 99. 二沉池为圆形周进周出(不是中进周出)。在出水堰板1m范围内有细微的浮粒从池下往上反涌,外观很不好。只是我们的出水还没达到标准。cod大约89mg/l,bod大约28mg/l,ss大约23mg/l。目前我们的培菌工作进展比较顺利。svi(30)大约有10%。镜检可以看到少量的轮虫。跟这两天下雨,进水量大有关吧。但我们进水的bod/cod太低,导致培菌工作比较缓慢。现在还没有排泥。 针对我们目前的状况,我有几个问题: 1、我们是否可以连续进水,我们的污泥是否已经耐一般的冲击负荷? 2、氧化沟do大约有8左右,是否只要开一台曝气机推流?还是偶尔开动曝气机,氧化沟前面有进水推流,尾部有回流污泥推流。 3、估计什么时候开剩余污泥泵?怎样控制回流比? 1.有10%的沉降比,f/m不要大于0.25;连续进水是没有问题的。 2.检测氧化沟混合液流入二沉池的溶解氧是否满足要求,有1.5的溶解氧就可以了,最好考察整个氧化沟的溶解氧数据。然后决定曝气方式。 3.如果,氧化沟混合液流入二沉池的溶解氧大于3.0,我想,一是能源浪费,二是出水夹有细小未沉降活性污泥颗粒。 4.间断的短时间排泥是有必要的。否则10%的沉降比,会有很大的折扣。 5.回流比的控制,可根据进水量来调节,和传统污泥法一样,如非脱氮除磷,50~100%皆可。 6.轮虫产生和数量,与下雨,进水量大没有太大关系,与低负荷,污泥龄长有关联的,也提示可以连续进水,提升负荷了。当然,也要求适当排泥。 100. 最近我们放空沉淀池,不知道为什么进水后大概一天后就有很多浮泥,是黑色的,已经持续了一个多星期了,现在还有。究竟为什么会发生这种情况?有什么办法补救呢或者预防呢? 1.我不知道,您的沉淀池是废水处理的沉淀池,还是做自来水的沉淀池。如果是废水处理的沉淀池,我想你应该检查一下清洗前和清洗后,沉淀池进水的工况有无变化!如进水量、进水溶解氧含量、进水停留时间等! 2.作为好氧生物处理,二沉池污泥发黑上浮,首先应该考虑池内溶解氧含量,避免出现缺氧或厌氧。 3.沉淀池回流污泥是否通畅,回流量是否过小,刮泥设备是否隐藏故障,也要检查一下。 4.如果是初沉池污泥上浮,可考虑废水有机颗粒物浓度是否增加,排泥是否到位,停留时间是否过长,刮泥设备是否隐藏故障等。 101. 我目前研究cass工艺处理高氨氮污废水的脱氮效果,因在实验室,所以配水做,浓度为:cod(葡萄糖)-400,氨氮-100,磷-8,用碳酸氢钠保持ph为7.5左右,污泥浓度4500左右,时间为:曝气2h,沉淀1.5h,排水0.5h,曝气末端溶解氧为2,水力停留时间为12h,排水比1/3,回流比150%,但是目前脱氮仅仅50%左右,可否提高,如何提高? 我想脱氮除磷,不论何种工艺,原理多是大同小异的。您的mlss较高,我不知道您的碳源是否充作,否则会影响脱氮效果。通过检查食微比可以了解碳源是否充作。已决定您是否应该增加碳源来提高脱氮效果。 [ ]
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化学学科
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求助:有机氯含量的测定?
分析什么含量,如果没有标准和可以帮你制定分析方法。qq:1044937616
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仪器设备
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拉别令是什么,怎么解释?
就是,翻译这么怪一个名字
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Proii不收敛问题求助?
能不能将模拟文件发上来,让大家研究研究,也学些东西呀.
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职业:常州菲纳斯能源科技有限公司 - 工程设计
学校:成都大学 - 中外文化交流中心
地区:江西省
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理想是人生的太阳。
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