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工业管道图形绘制软件GDCad?
篓子好人
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2010年上午第37题?
0.0256/(1+0.0256)=0.025???? 简单蒸馏时本身x y就是摩尔分率,你这是转换成什么?
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仪器设备
,
为什么有的缓冲罐要冲压,后面有泵,上面有冲压泄压管线 ...?
充压、泄压是怎么要求的? 是不是不充压泵的出口压力不够? 不泄压,前面的物料就进不了罐? 不是,不冲压的情况泵的入口压力不够,当罐内液位低的时候根本进不了泵(因为有到u型弯的原因),或者说进入泵的流量等达不到要求! 泄压是防止罐内液位忽然升高或者别的原因导致罐的压力升高,而导致进不了原料罐! 所以罐内有冲压线跟泄压线就是为了保持罐内压力的平稳,压力平稳了进入泵的量才能平稳,从而装置就能稳定! 一般的压力就是要求一个区间,大致相当就行!
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一种较快的专业英语翻译的方法?
实话说,这是最不好的一种方式。
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工艺技术
,
求助~反应精馏模拟,温度分布不好?
塔顶70—72℃,组成乙酯-水,乙酯-水-乙醇共沸物混合物,压力1atm,塔底100-110℃均可,压力1.2atm,塔底主要为乙酸循环
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工艺技术
,
这是一个操作规程上的话,怎么理解?
进口控制水后,循环水(管程)在局部高温管线水被气化(水的压力降低),同时更加使管束压降增加,长时间换热器管束结垢严重,这有是水走短路的情况;同时引起的后果换热器效果差,上不管束出现断水现象,上热下冷。
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实现梦想,从来都不会太晚?
实现自己心中的梦想
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仪器设备
,
按JB4732设计,2.25Cr-1Mo-0.25V的许用应力?
楼主的问题应该是担心高温下材料许用应力由谁来控制吧,4732适用于蠕变温度以下,而楼主的使用温度估计高 ... jb4732是以弹塑性理论作为设计准则的,应不考虑蠕变工况。 如果材料的许用应力受蠕变温度控制,按gb150设计可能更合适。
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高压氮罐的缓冲时间是如何确定的?
主要是满足双炉停车吹扫需要,点子不正赶上倒炉的时候会是三台 既然知道,就详谈
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仪器设备
,
判断蒸汽流量表的好坏?
你装的二次表是不是累计仪,查看参数 流量系数,二次表换算出体积流量 根据量程,设置好内部参数再试试 嗯是的 一次表和二次表仪表系数应该设成一样的吗
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说・吧
,
您对搞好“安全标准化工作”有信心吗?
我们原来公司是请的安全评价机构作指导 可是整个过程太趋于表面,说实话,台帐方面可能有所改善,但是对现场几乎没起到什么作用
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导热油选型的探讨?
是否按照国家标准采购就可以?
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仪器设备
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按JB4732设计,2.25Cr-1Mo-0.25V的许用应力?
楼主的问题应该是担心高温下材料许用应力由谁来控制吧,4732适用于蠕变温度以下,而楼主的使用温度估计高 ... jb4732是以弹塑性理论作为设计准则的,应不考虑蠕变工况。 如果材料的许用应力受蠕变温度控制,按gb150设计可能更合适。
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突然发生DCS死机、黑屏事件,岗位人员该如何处理?
你是指操作站死机,还是主控卡件死机?如果是前者,需要有预案的,如果是后者,通常主控卡件都是冗余配置,会无扰自动切换的。 我觉得,预案应该是调整操作站权限,重启操作站,如果故障仍无法排除,可让操作站工程师判断。
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仪器设备
,
减温减压方案?
长期使用减温减压阀,就没见过能比较长久稳定的,一般都是开停车阶段以及某些特殊工况下投用的减温加压站,尤其是您这样的9.8mpa直接减到1.35,而且蒸汽流量还有100t/h,需要找一些牛逼点的厂商或者设计科研单位好好算算,偶们原来的13mpa减到4.5mpa,流量一般就是30t/h,极端的工况有110t/h,几乎是半年一修,可不堪言,而且还不是长期使用,就是开停车以及某些特殊工况情况下使用。
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化学学科
,
关于2道物化题?
1) p1v=n1rt1 p2v=n2rt2 其中n2=0.5n1 t1=273.15+30 t2=273.15+10 带入即可得出c 谢谢了,这题我忘除2了
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如何提高磺酰氨的收率?我们做一般收率很少能达到70%?
回复 8# zlping 可以的。
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安全环保
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废水总氮问题求助?
考虑一下加【次氯酸钠】 谢谢,之前我们有测试对氨氮还是可以的,但我们废水含有机氮(可能三聚氰胺)
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再沸器进料口的问题?
大概是是否是虹吸之分吧
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化学学科
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关于2道物化题?
1) p1v=n1rt1 p2v=n2rt2 其中n2=0.5n1 t1=273.15+30 t2=273.15+10 带入即可得出c
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简介
职业:江苏诚信药业有限公司 - 机电工程师
学校:商洛学院 - 化学系
地区:福建省
个人简介:
在年轻人的颈项上,没有什么东西能比事业心这颗灿烂的宝珠更迷人的了。
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