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颗粒过磷酸钙结块的原因?
颗粒之间在仓库存放时间长了,会有“盐桥”出现,造成颗粒粘连(板结)。
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烟机蝶阀的开度?
当然可以关小了 .但是我们的可以开到55(70全开)
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管程串连换热器的定性温度?
还是应该按照进出口平均温度定吧,这么个走法可以把它看作是在一个换热器内
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很弱的问下ASPEN、HYSYS、HTFS、TASC+区别?
学习了 , 多谢5楼8楼
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硝酸银滴定氰根的问题?
这不是什么需要讨论问题,这是贵单位的管理问题。 沉淀滴定法测定氰离子,是有标准的,为什么车间与化验室不按同一标准方法所述的相同规程进行检测。 判断滴定终点的方法在标准方法中肯定有明确的说明。
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化工制图软件VCAD?
装不成怎么回事呀?
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#化工制图
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工艺技术
,
分程控制两种实现方法的优缺点?
关于用dcs系统进行分程控制,我在以前的帖子中出过配置图; 用dcs分程需多占用2个控制块和1个模拟输出卡件的输出点(本身有一个输出),再多一个需放置一根电缆(根据距离长度可调整)至分程调节阀,如果一个阀门定位器出现断线不会影响另一个阀门的使用; 用dcs分程投用时必须先将2个man/auto站(honeywell系统)投至串接才行。 用阀门定位器进行分程,节省dcs资源,节省一根电缆,但需在现场分线箱内将2个阀门定位器进行串接,一旦一个阀门定位器出现断线会影响另一个阀门的使用。 不管采用哪种方式,均需采用2个阀门定位器,只是用dcs系统进行分程,阀门定位器可以采用全行程,而用阀门定位器进行分程,需调整阀门定位器的反馈板的位置来实现分程。
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化学学科
,
催化裂化装置跑剂原因讨论?
同意2楼的观点,另外补充几点: 1、检查一下再生器系统与蒸汽相关的工艺流程,有无阀门内漏现象,有蒸汽窜入再生器;(如待生立管上松动副线阀、汽提蒸汽及锥体松动副线阀、主风事故蒸汽、待生套筒事故蒸汽、燃烧油雾化蒸汽等阀门是否关严),正常开工期间燃烧油喷嘴反吹及保护介质可改为非净化风; 2、提升管的原料雾化蒸汽量是否过大,造成催化剂破碎,但从油浆固含量看,应该可排除; 3、主风量是否过大,主风量为多少? 4、再生器床层料位是位过低,否则需补充再生器催化剂藏量,可略降主风量; 5、再生器旋风分离效果变差,待停工后仔细检查旋风及翼阀设备是否出现异常; 6、不知为什么将再生器主风分布管改为分布板,望楼主说明一下,变更的用意; 7、至于催化剂作显微诊断分析可与武汉石化周复昌教授联系,很有必要(将待生剂、再生剂、油浆中的固含量及三旋回收物做一分析便可查明原因)
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低温甲醇洗腐蚀问题?
此设备在检修的时候一定要加氮气保护,防止腐蚀的加剧。在正常生产中严格控制贫甲醇中的水含量小于0.5%。
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关于焦炭塔换塔条件的疑问?
1)塔顶、塔底温度我们看塔顶出油气线温度点和塔底四通阀后进料线上的温度点,主要是反应灵敏,塔体热电偶测量不太准确; 2)装置不能满负荷运转,加工负荷量低:如果加工负荷低,可以考虑实施28或者36小时生焦周期,这样既可以延长暖塔时间又节能;另外暖塔过程中可以考虑适当关小油气总线环阀憋压,不知你们设置没有? 3)暖塔时间:中石化一般为5小时左右,过短对焦炭塔有损害,不过国外时间一般控制在3~4小时; 4)切换塔要把甩油罐中的油拿净: 考虑有两方面一是避免切换四通时新塔底有油造成生成软焦或冲塔;另一方面甩油罐液位过高影响暖塔速度,自己可以试一下; 5)暖塔前如何判断新塔存水已放净:赶空气时经跑水线见无水流出.建议出来调研一下新焦化工艺.
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免费设计蒸汽喷射器?
没有需要的吗?自己顶一下,前段时间看到有一些需要的呢!性能绝对可靠!可以跟踪技术支持!
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化学学科
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现在聚合尾气都有什么回收方式呢?
聚合尾气就是氯乙烯气体了,压缩冷凝后,未冷凝气回氯乙烯气柜,加压降温再液化重新精馏成氯乙烯精单体,供聚合使用。
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化学学科
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仪器设备
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换热器问题?
主要看工作介质,如果是气--气,使用热管比较好,如加热炉用烟气余热加热空气。如果是气---液,使用列管式换热器或余热锅炉。如催化余热锅炉系统。如果是液---液,使用列管式换热器,如油浆蒸汽发生器。采用板换作为余热利用的很少,板换对介质的洁净程度要求比较高。而且板换一般造价不菲,在余热利用系统上与列管式换热器相比没有优势。
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#换热器
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化学学科
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工艺技术
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大家的矿制酸稀酸浓度控制是多少?
冬天和夏天有大概3~5%的区别,影响酸度还有以下三点问题: 1.原料矿的含水量。 2.净化段的指标控制补水排酸情况。 3.稀酸中去悬浮物及杂质去除情况。
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安全环保
,
进入安全评价行业,大家给些建议!?
安全评价要很多方面的知识,经验要很丰富
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脱苯塔的贫油含苯究竟能达到多少?
不知道是化验问题,还是其它的原因,我厂的贫油含苯量在1.2——2.0之间,但是塔后的苯含量却小于4,不知道其它公司是怎么样的这个问题我也在论坛里面问过,只可惜大家说的都是理论上的数据,没有人说本公司的,不知是保密原因还是放不开
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化学学科
,
变换催化剂问题?
庄信的可以
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aspen多vary多design specs的设计规定和塔板数对回流比 ...?
第一个问题已经解决了吧!现在是一个自变量和因变量相等的问题,不存在优化,应该是有唯一解的,强非线性 ... 谢谢回复 可能我们对问题的理解有歧义,问题一中试图用optimization解决问题只是我浅显的理解,别受到误导啊,呵呵。 问题一,多vary控制多个design spec,麻烦下载附件例子帮忙修改一下。用 其他方法 实现radfrac模块里design specs相同的功能(附件例题中为:通过改变塔顶采出量和回流比实现塔顶和塔底产品要求) 这个例子修改好的话,对于一个大的流程,n个vary同时控制n个design specs的问题就迎刃而解了。 谢谢了
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安全环保
,
臭氧脱色与其它脱色成本比较?
直接脱色剂脱色(市场较多)、另外,生物也能脱色,估计这水有点吃不消。 脱色成本一般一吨水为1-5元,实际根据水质有较大差异
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江苏的新上的丙烷脱氢制丙烯项目?
丙烷脱氢制丙烯,首先要有充足廉价的丙烷作为原料,江苏是否有此条件? 应该可以,液化丙烷全部是中东进口的。 没有记错的话07年这个项目就在探讨可行性了! 应该是采用uop的技术。
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简介
职业:山东华安检测技术有限公司 - 设备工程师
学校:株洲师范高等专科学校 - 化工系
地区:辽宁省
个人简介:
时间是真理的挚友。
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