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RSview32历史数据问题请教? 有个rsview的问题一直没搞懂: 请教论坛潜水高手:在DLGLOG夹里面的历史数据怎么才能修改而不损坏当天数据。 每天它会生成3个DBF文件,其中一个记录了历史数据,我修改了之后文件大小由32.7M变为3M,当天历史曲线全部丢失。 如何才能做到修改数据而其他的都不受影响呢?查看更多 1个回答 . 1人已关注
比焓为负值? 为什么在ASPEN中的物性里, 烃类的比焓为负值?怎么调整啊? 查看更多 3个回答 . 2人已关注
氯乙烯尾气吸附原理和设备结构及制作技术要求及实效模式? 氯 乙烯 尾气吸附原理和设备结构及制作技术要求及实效模式 查看更多 2个回答 . 2人已关注
2016年8月17日? 为提高煤气净化板块活跃度,为提升煤气净化板块专业水平,试开展每日一判断题活动: 判断题: 罗茨鼓风机 出口气体温度高,一般都是因为进口气体温度高造成的。() A、 对 B、 错 游客,如果您要查看本帖隐藏内容请 回复 参与奖励:2财富。 答案正确的奖励:9财富。 查看更多 0个回答 . 1人已关注
氨爆炸的反应方程式? 知道 液氨 泄漏可能造成爆炸,但是不知道反应方程式,希望各位盖德能给出答案查看更多 1个回答 . 1人已关注
碳化知识点? 1 、本岗位的任务是什么?答:本岗位主要任务是用氨水吸收变换气中的二氧化碳,得到合格的原料气和最终产品 — 碳酸氢铵。 2 、本岗位的职责是什么?答 :① 负责本岗位所有设备、管线、仪表、电器等设施的操作,维护保养,主要设备有¢ 2.6 米 碳化塔三台,上段¢ 2.2 米 ,下段¢ 2.6 米 综合塔 一台。 ② 在值班期间,坚守岗位,严格规程操作,并按时填写操作记录,遵守并严格执行各项工艺纪律和安全技术规程,做好巡检。 ③ 在值班期间接受生产调度及车间值班长的领导,对生产中出现的问题及时汇报并处理。 ④ 负责管好本岗位的工器具及防护器材,做到文明生产。 ⑤ 认真做好交接班工作。 3 、氨水吸收 CO2 生成碳酸氢铵的原理?答:氨水吸收二氧化碳生成碳酸氢铵的反应过程大致可分为以下几步: CO2 ( 气 ) = ═ CO2 ( 液 ) 然后,溶解于氨水中的二氧化碳与氨反应成 氨基甲酸 铵, CO2 ( 液 )+2NH3( 液 ) = ═ NH2COONH4( 溶液 )+Q 氨基甲酸铵再吸收二氧化碳生成碳酸氢铵: NH2COONH4+H2O = ═ NH4HCO3 +NH3-Q NH2COONH4+H2O ═ = (NH4)2CO3 –Q 碳酸铵再吸收二氧化碳生成碳酸氢铵 (NH4)2CO3 + CO2 + H2O = 2NH4HCO3 +Q 在碳化主塔内,溶液的 PH 值 8.4 — 9.5 之间,主要生成物是碳酸氢铵,总反应方程式: CO2 +2NH3+ H2O = NH4HCO3 +Q 这是一个体积缩小的可逆放热反应,增加反应物 NH3 、 CO2 的浓度,提高气化压力,移走反应热,降低温度,都可以使反应向右进行。 4 、简述本岗位气体、氨水工艺流程及本岗位工艺指标?答:气体流程:由变换工段来的变换气,依次由塔底进入碳化主塔和付塔,变换气中的二氧化碳分别被主塔内碳化液和付塔内浓氨水鼓泡吸收,反应热由冷却水带走。气体从付塔顶出进入综合塔下部,气体中残余的二氧化碳分别被吸收后进入综合塔上部经软水洗涤后,原料气去精脱硫工段。 氨水流程:从浓氨水槽来的浓氨水用浓氨水泵打入付塔,在付塔内溶解疤块,吸收主塔尾气中剩余二氧化碳,逐步提高其碳化度。付塔的碳化液从塔底部由母液泵打入主塔,在主塔内进一步吸收二氧化碳,生成含碳酸氢铵结晶的悬浮液,由塔底部取出送往离心岗位的稠厚器。 工艺指标 :① 主塔进口变换气 CO2 含量≤ 26% 温度≤ 40 ℃ ;② 主塔出口气 CO2 含量 9-12% ,付塔出口气 CO2 含量 ≤ 1.0% ,出岗位原料气 CO2 含量≤ 0.2% ,氨含量≤ 0.1mg/L ; ③ 主塔温度: 上部 38 ℃ 中部 40 ℃ 下部 42 ℃ ;④ 付塔温度:上部 35 ℃ 中部 38 ℃ 下部 40 ℃ ; ⑤ 本系统压差≤ 0.2MPa ; ⑥ 主塔液位 4 个灯 付塔液位 3 个灯,综合塔 1 个灯。 5 、本岗位如何开车?答 :大修后开车: ① 作好开车前的检查; ② 单体试车; ③ 系统吹净和清洗; ④ 系统试漏; ⑤ 系统空气气密试验或水密试验; ⑥ 系统变换气置换; ⑦ 打开主塔和付塔泵加液阀门向主塔付塔加液; ⑧ 接开车信号后,打开主塔进口阀门,出口阀门,开综合塔进口阀门,出口阀门; ⑨原料气合格, 打信号向压缩导气 ;⑩ 开冷却水阀调节温度。 短期停车后开车:① 开主塔进口蒸汽阀门吹通主塔进口; ② 接信号后开主塔进出口阀,综合塔进出口阀; ③ 通知楼下岗位开母液泵和氨水泵; ④ 开主塔加液阀和付塔加液阀向主塔付塔加液,调整液位; ⑤ 原料气合格,打信号向压缩导气。 6 、本岗位如何停车?答:长期停车时应作如下处理:①开启阀门加大主塔取出量,将主塔内结晶取出完成后,停止取出,关主塔付塔加液阀门,仃氨水泵、母液泵、楼下岗位开蒸汽阀吹洗取料管。 ② 切断气源、关闭系统进出口阀门:关主塔进出口阀门、付塔进出口阀门、综合塔阀门,系统保持压力。 ③ 利用塔内余压将主塔、付塔内的液体全部压入母液槽。综合塔的液体压入母液槽,液体压完后打开各塔放空阀卸压。 ④ 洗塔:向主塔、付塔加软水,然后开蒸汽阀,开母液泵液体打循环,使循环水温度达 50 ℃ - 60 ℃ ,以清洗碳化塔内碳酸氢铵结疤和洗涤塔内的氨气,洗塔水排放掉。 ⑤ 用清水清洗置换。拆开氨水槽、母液槽出口阀门,使氨水泵向碳化打清水,使清水按流程充满碳化主塔、付塔、综合塔及系统内全部管道,直至综合塔出口放空有清水溢出为止。如此重复 2 - 3 次,取样分析系统内各塔,气体管道,液体管道内气体含氧量大于 20% ,且无氨味为止。 短期停车碳化岗位系统处保压状况应做如下处理: ① 压缩岗位逐步减量,碳化岗位加大主塔取出量,根据原料气成份,逐步减少直至停止加浓氨水,停母液泵和浓氨水泵。 ② 按停车铃后,关主塔进气阀,付塔进气阀,综合塔进气阀和系统出口阀,系统保持操作压力。 ③ 关闭冷却水阀。 ④ 利用主塔压力继续取出,至固液比达 5% - 10% 时,停止取出,整个碳化系统处于保压状况。 ⑤ 开主塔根部蒸汽阀门,用蒸汽吹洗管道,以防结晶析出堵塞管道。 事故停车,遇有特殊情况如紧急停电、停水、生产系统发生故障等均需紧急停车。凡紧急停车必须注意系统保压,因为一般情况下,待故障排除后需立即开车。处理如下: ①接紧急停车铃后,立即关闭碳化主塔进气阀和碳化系统出气阀,使系统保压。②按正常短期停车步骤进行。 7 、本岗位压差增大的原因有哪些?如何处理?答:碳化系统压差增大,即系统阻力增大,使压缩机二段出口压力升高,三段进口压力降低,减少了压缩机打气量,增加了电耗,也不利于安全生产。碳化系统压差增大主要是由于系统液位过高,如主塔、副塔、固定副塔 液位过高;主塔结晶过多,气体管道、阀门被结晶堵塞;回收清洗塔水垢严重,塔阻力增大等原因。处理方法是控制好各塔液位在规定范围内,主塔结晶过多时,应加大取出量;如管道堵塞,可是蒸汽加热吹通,及时清理回收清洗塔水垢,系统压差一般不大于 0.2MPa 。 8 、本岗位为什么要进行倒塔?倒塔操作有哪些要点?答:塔化主塔在使用过程中,由于结晶的折出,会在塔壁、冷却水管上形成疤块,使塔的有效面积减少,冷却水管的传热系数下降,致使主塔温度和出口气二氧化碳含量难以控制,降低碳铵产量,严重时造成堵塔,所以碳化主塔和副塔需定期倒换操作。倒塔操作要点如下 :⑴ 倒塔前的准备工作:①用蒸汽吹洗碳化主、副塔的气体进口阀和出口阀及有关管道,使其中的结晶溶解;②适当加大主塔取出量和主塔加液量,适当减少直至停止向副塔加浓氨水 。⑵ 压液:当主塔取出液中固液比低于 20% ,副塔液位降低至符合倒塔要求,主塔停止取出,开启主、副塔底部的液体联通阀,利用两塔之间的压差,将主塔悬浮液压入副塔,直至液位升至正常高度时,停止压液 。⑶ 倒换 气体阀门 :①开启新主塔进气阀,关闭旧主塔进气阀和旧主塔出气管与旧副塔进气管之间的串联阀;②逐渐开启新副塔出气阀,使两塔出口压力相等;③开新主塔出气管与新副塔进气管之间的串联阀;④迅速关闭新主塔去综合塔(回收塔)出气阀,将新主塔出气串入新副塔 。⑷ 调整正常:气体阀门调好后,将浓氨水打入新副塔,调节各塔液位至正常高度,调节好冷却水量,恢复正常生产。倒塔操作应注意以下几点:①倒塔时应尽量减少气量、压力的波动;②倒塔应必须保证原料气合格,如气量较大、原料气成分较高时,倒塔前可在综合塔、(回收塔)固定副塔段加适量浓氨水。③倒塔操作迅速准确,在短时间内恢复正常生产。④阀门开关必须正确,如果开关错误,或开关先后顺序、快慢不合规定,将可能引起倒液,超压,原料气超标等事故。倒塔结束后,应检查阀门开关情况,阀门是否漏气,如有漏气,应及时处理。 9 、主塔取出液结晶过细原因有哪些?如何处理?答:主塔取出液结晶过细,会使离心分离困难。许多细小结晶随母液进入母液槽,降低碳铵产量。细小结晶一部分在母液槽中沉积下来,一部分随母液吸氨,进入浓氨水中,使氨水碳化度升高,影响碳化正常生产。造成碳化主塔取出液结晶过细的原因和处理方法分述如下:①主塔温度控制不当,主塔温度控制过高,尤其是塔底部温度过高,碳酸氢铵溶解度大,过饱和度小,不利于结晶的折出和长大,但温度突然下降,过饱和度急剧增加容易生成大量的晶核,也不利于结晶的长大,所以塔温度过高或降低过急都会使结晶细小;主塔各点温度严格控制在工艺指标范围内,操作时不得将冷却水突然开得过大或过小。②主塔取出量过大,那些尚未长大的细晶过早被取出,并会使反应区下移,塔下部温度升高,结晶区变小,不利于结晶长大,因而取出的结晶细小;处理方法是在保证主塔尾气二氧化碳含量合格的条件下减少取出量,给结晶以长大的时间。③进塔溶液氨浓度过高。碳化反应激烈,放出的热量多,温度上升很快,难以逐渐降温,只好加大冷却水量,这样会使温度波动大,不利于结晶成长;处理方法是控制好进塔氨水成分,氨水中氨和二氧化碳的浓度都应控制在工艺指标范围内。④进塔变换气气量过大,碳化反应剧烈,温度升高,结晶变细;处理方法是稳定进塔气量,严禁超负荷生。⑤硫化氢含量过高,碳化过程生成硫化铵、硫氢化铵,使结晶变细;处理方法是加强对半水煤气中有机硫的脱除。严格控制变换气中硫化氢含量,必要时可对变换气进行二次脱硫。⑥碳铵添加剂的质量不好,混有杂质或其他 表面活性剂 ,或添加方法不当。处理方法是选用质量好的添加剂,改进添加剂的加入方法。 10 、原料气中氨含量超标有原因有哪些?如何处理?答:原料气中氨含量高,不仅增加氨的损失,降低氨利用率,而且当原料气中二氧化碳含量也高时,容易生成碳酸铵,冬天在高压机高压管内折出结晶,堵塞管道。因此,要严禁原料氨含量超标。原料拨了中氨含量超标的原因以及处理方法分述如下:①浓水中氨含量月,使副塔出口气体中氨含量增高,加重了回收清洗塔的净氨负荷;处理方法降低浓氨水中氨的浓度,使其控制在工艺指标范围内。②副塔尾气带液,将浓氨水带到固定副塔段,增加了回收塔净氨负荷;处理方法用稀氨水置换出固定副塔段部分氨浓度高的氨水,同时消除副塔的带液现象。③各塔温度高,造成液面上氨的平衡分压高,出塔尾气中氨浓度增高,导致原料气中氨浓度超标;处理方法调节冷却水量,使各塔温度控制在规定指标内,尤其是固定副塔段的温度应尽量低一些。④回收塔加入的软水少,取出的稀氨水少,净氨效果差,导致出塔尾气氨含量高;处理方法合理控制回收塔软水加入量和稀氨水取出量,控制系统水平衡。 查看更多 3个回答 . 3人已关注
氯碱厂树脂塔废水的处理问题? 各位盖德,现在讨论话题较多的是污水零排放的问题,我公司污水的收费为10元/吨,排放费用较高,如果将 树脂 塔的酸洗废水再送去一次盐水用双碱处理用以化盐,是否可行,各位专家讨论一下,如果不行,具体的原因是什么? # hcbbs 查看更多 12个回答 . 1人已关注
PSA制氢工艺比较? 有哪位高手能说出国内PSA制氢工艺比较,例如天一科技与华西化工科技有限公司进行比较查看更多 0个回答 . 5人已关注
每日看漫画评质量意见回收及漫画征集贴? 活动开展以来,众盖德踊跃参与 小可在此表示感谢。 就像质量改善一样,活动质量也是一个逐渐改进,不断提高的过程。 故,小可在此,广泛征集大家意见。 大家觉得12月12-12月16的活动中存在什么不足或者需要改善的地方,可发表意见至本贴。 欢迎大家提出批评或者反对意见,指出不足,只要是与活动有关,什么意见都可,我们必虚心学习,积极研究,查漏补缺,提高后续活动质量。 大家也可发散思维,提出更完美的提议,只要是能提高广大盖德兴趣,启迪大家思维,增长大家见识,有助于大家提高质量管理水平,或对列位实际工作有帮助的,我们一定采纳。 至于溢美之词,就不敢当了 。 同时鉴于部分盖德对我们提供的漫画不甚满意,若大家有立意新颖的质量漫画也欢迎上传至本贴。我们择优选录,并给与适当奖励。 欢迎大家积极参与, 不吝言辞, 指正提议。~~~~ 查看更多 7个回答 . 1人已关注
aspen模拟简单精馏? 做了一个简单精馏的模拟 但不知道为什么一直出现错误 求大神 指导图片在下面组分分别是 乙醇 水 乙酸 乙酯 查看更多 1个回答 . 3人已关注
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简介
职业:上海宝钢气体有限公司 - 设备工程师
学校:武汉软件工程职业学院 - 生化与环境工程系
地区:广东省
个人简介:我终于知道田亮是多么伟大了查看更多
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