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大氮肥净化系统检修技术方案?
大氮肥变换工序检修技术方案 编制: 校核: 审核: 批准: 大氮肥车间变换岗位 2005 年 6 月 19 日 一、热回收新上增压泵 P1703C 碰头方案 1 、因热回收需要增加一台新增压泵 P1703C ,利用检修机会预留接口,接口位置如下; l 在增压泵 P1703B 的入口管线上接 DN4 ″的 三通和 DN4 ″ ( 600Lb )的闸阀,作为新增压泵 P1703C 的入口阀; l 在 E1701 的入口 SW 阀门后管线上接 DN2 1/2 ″的三通、 DN4 ″ 2 1/2 ″同心异径管、 DN4 ″( 900Lb )闸阀,为增压泵 P1703C 的出口管线预留碰头; l 在增压泵的最小回流管线总管上接 DN1 1/2 ″的三通、 DN1 1/2 ″的闸阀,为新增压泵 P1703C 的最小回流管线预留接口; l 在 083A 管廊上的循环水来水管线 DN - 0010 - 6 ″及回水管线 DN - 0011 - 6 ″接 2 个 DN25 、 PN1.6 的闸阀,作为新增压泵 P1703C 的循环水接口。 2 、以上接口施工所需具备的条件: l 施工所需材料全部到位; l 系统停车, BW 、 SW 、 CW 管线停水、泄压处理完毕; l 施工人员到位; l 工艺监护人员到位。 3 、施工完毕后由岗位技术负责人检验焊接是否符合工艺管道施工要求,阀门安装方向是否符合工艺介质流向,管道内是否残存有焊渣和其它杂物。 二、 除氧器 V1701 的液位排放阀 HV1701 消除内漏及阀前加手动阀方案 1 、工艺处理方案 l 确认大氮肥全厂停车生产系统不再需要冷热密封水后,将高低压锅炉给水泵、增压泵按照停车步骤停下,中控逐步关闭 S3 蒸汽调节阀 PV1701 ,现场关闭前后切断阀及旁路阀,关闭补水阀 LV1701 ,现场关闭前后切断阀及旁路阀。 l 热回收现场的高压、低压锅炉给水泵、增压泵、加药泵电机办理断电手续,现场和中控将泵的自启动联锁摘除。 l 现场将除氧器 V1701 的蒸汽放空阀门对天打开,将内部压力泄尽。 l 调节除氧器的液位在 HV1701 的入口以下,防止拆开 HV1701 时,除氧器内部水流出。 l 联系维修人员在 HV1701 所在的管线与除氧器 V1701 相连的法兰之间加 Ø210 、 δ = 5mm 的碳钢带尾盲板,将管线与除氧器隔离。 l 联系维修人员在 P1702 的最小回流管线与除氧器 V1701 相连的法兰之间加 Ø130 、 δ = 5mm 的碳钢带尾盲板,将管线与除氧器隔离。 2 、施工所具备的条件 l HV1701 前施工所需的阀门 DN6 ″ 150Lb 、法兰、螺栓 / 螺母到位; l 高压锅炉 给水泵的最小回流管线的 压力调节阀 、前后切断阀及旁路阀到位; l 工艺处理完毕; l 施工人员、工艺监护人员到位。 3 、联系电仪人员对遥控阀 HV1701 拆检,解决阀门泄漏原因。 4 、联系电气焊人员在 HV1701 前加 DN6 ″ 150Lb 的闸阀。 5 、在高压锅炉给水泵 P1702A/B 的操作平台上方的最小回流管线上增加压力调节阀 PV1702 及前后切断阀、旁路阀。 6 、施工完毕后由岗位技术负责人检验焊接是否符合工艺管道施工要求,阀门安装方向是否符合工艺介质流向,管道内是否残存有焊渣和其它杂物;施工质量应保证一次试压合格。 三、变换工序( 705 )氨醇比(二期)调整甩头(预留接口) 1 、二期工程预留接口所具备的条件 l 所需管道、管件全部到位; l 系统停车、泄压、置换、隔绝处理完毕; l 工艺成立施工监督小组,负责工艺处理、施工监督等各项工作。 l 工艺人员清楚预留接口的位置。 2 、二期工程碰头施工需要注意的事项 l 动火前确认工艺管线泄压完毕; l 动火前 30 分钟取样分析 CO + H2 ≤ 0.5% ,办理《动火作业许可证》; l 焊接作业、封闭管道时要求不得有杂物或焊渣留在管道内; l 施工作业单位应按照《工业金属管道施工规范》进行作业,并保证施工质量。 四、变换汽提系统 T0901 内部、 E0908 检查处理方案 1 、按照《大氮肥汽提塔 T0901 安全作业处理方案》进行工艺处理后,对汽提塔 T0901 内部进行工艺检查。 2 、对汽提塔 T0901 内部检查的内容有 l 从顶部的人孔进入检查填料的使用情况,观察填料是否吹翻、吹出,如果吹翻、吹出,联系维修人员将汽提塔内布液器拆下、拆出,对填料进行重新装填;并对布液器的使用情况进行观察。 l 从下部的人孔进入观察填料下栅板是否吹翻有未复位现象,观察塔底部是否有填料,如果栅板未复位,应将塔内填料全部卸出重新装填,并对塔底的栅板考虑加固措施。 3 、对 E0908 进行检查处理的方案 l 拆开 T0901 出口管线入 E0908 的管法兰,检查 E0908 入口有无填料存在,如果有填料存在,联系吊车将此管线吊下,将管内的填料全部清出; l 拆开 E0908 的壳程出口,检查壳程列管使用情况,视检查情况决定处理方案。 l 将 E0908 的封头拆下,联系清洗队用高压水冲洗管程; l 联系维修人员对 E0908 的南端封头密封面进行检查是否平整,如果不平整,送装备公司进行表面找平处理。 四、 A6 管廊处 S4 蒸汽管线与 S3 蒸汽管线增加串联阀 1 、施工应具备的条件 l S3 、 S4 蒸汽管网停止蒸汽输送,在 A6 、 A3 管廊处的阀组处关闭 蒸汽阀门 ,并上锁; l 蒸汽管网泄压完毕; l 施工材料全部到位; l 工艺处理人员、施工人员全部到位。 2 、按照施工图纸进行作业。 3 、施工完毕后由岗位技术负责人检验焊接是否符合工艺管道施工要求,阀门安装方向是否符合工艺介质流向,管道内是否残存有焊渣或其它杂物;施工质量应保证一次试压合格。
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在现场看到一差压变送器设计量程为0~30KPa,但是实际差 ...?
在现场看到一 差压变送器 设计量程为0~29KPa,但是实际差压为0~46Kpa,请问量程调整后这台 变送器 能继续用么?
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关于中速煤磨的选型?
回复 1# lzzdyx1 非常值得学习
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压力容器审核证报名问题?
A1是高压容器、A2是中低压三类容器,A3为球形储罐。这三个不能相互替代,大多数人都选,只是答辩抽题范围扩大了,其他没有关系。有些只选A2,这跟单位的产品范围有关。
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合成难题求助?
现在我在做这个化合物,用的是NCS/CH3COOH,文献报道的也是这个方法。反应后可以看到两个目标产物的MS, 还有上2个氯的MS,及原料的ms。在TLC上是在一个位置,在hplc上有一点点分开。从理论上看我要的位置不会是主要的产物,主产物应该是在2号位。我 制备出含量较少的出产品ms峰,浓缩后得很少的东西,HNMR很乱,看不出是产物。这是反应的第一步,后面还有8步,我直接用粗品往后做,在第三步的催化中不能进行,最终产物是含这个氯的,后面只是氟参与了反应。 想请问下:1,是否有其它方法,合成该化合物? 2,对该方法合成化合物有什么分离的好方法。 谢谢。
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中海油同煤煤制气项目煤样赴德试烧?
2013年6月25日,中海油新能源投资有限公司委托西门子(中国)有限公司将25吨天然气试验用 煤炭 运往德国一家公司进行试烧,以便获取运行参数和消耗指标,为中海油同煤煤制气项目气化工艺包的编制和工程设计提供依据 。
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charge transfer(CT) complex与electron transfer ...?
< >不知道在哪提问,就放到这了。恳请各位赐教</P>
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地基的桩打不下去怎么办?
我们项目的一个硫回收装置,地基采用碎石换填桩的形式,要求打到十米,可是试了3根桩,都只打到6米的地方。请问我们应该怎么办?我们厂区在沙漠中,还有其他形式的地基基础适合我们这里吗?
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MTP/MTO工艺技术成熟度?
国外的MTP和MTO都是中试项目,没有工业化(商业化);工业化项目在中国正在建设,估计还要等一段时间才能建设完毕! UOP的MTO一直想在尼日利亚建设商业化项目,但直到最近才有消息说通过EUROChem转让该国技术,以前的中试是在挪威海德鲁公司做的,后与阿托菲拉(现道达尔公司)进行MTO-OCP中试验证,主要是想尽量得到附加值更好的丙烯。 MTP是鲁奇的技术,也只通过中试,鲁奇曾预期在伊朗进行MTP10 万吨/年装置验证,但后来据说不了了之。 目前MTP技术正在宁煤进行52万吨/年的商业化装置建设,2010年投产;MTP技术也在大唐电力进行建设,估计规模在47 万吨/年,明年初投产! 国内大连化物所技术已经通过中试,正在包头神华进行商业化示范。 中石化的MTP和MTO正在进行中试,清华的MTP正在淮化中试;北京化工大学的没有听说。 MTP技术的关键在于ZSM-5 分子筛催化剂 的制备,制备突破了整个技术也就好搞了;MTO的关键在于SAPO-34成型加粘结剂这一块,由于MTO使用 流化床 反应器,对[wiki] 催化剂 [/wiki]的磨损性能要求极高。 MTO和MTP国家发改委只批复了三家。从目前来看,国家不可能再正式批复,但一旦某一家成功,会有很多企业跟进的。 [ ]
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7.2提示calculator模块未放置?
每次打开都提示,如图所示,请教大侠,为什么呢?怎么处理
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特种设备使用登记年审与特种设备年检是一回事吗?
同题。
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气化炉冷效率和热效率的区别?
看气化炉技术参数有冷效率和热效率,不知二者有何区别?
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加氢装置开工用油量的估算?
大家讨论一下,加氢装置开工用油的量的估算
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LUMMS再生空气加热炉点火流程?
哪位大侠知道LUMMS再生 空气 加热炉 点火流程大概是什么,感谢
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刚刚有点缓过来,心情郁闷?
其实,今年真的是好好复习了,也做了不少的题目,本来以为应该会有一个好的结果,当然,也是怀着这样的心情去参加考试的。 第一天上午考完,发现好多热力学的知识点,当时就预感到不太妙,还好下午的知识比较简单,第一天总体来说是不错的,晚上也和考友交流,关键是第二天上午,那是一场恶战。 上午案例试卷发下来,我浏览了一遍,和预想的一样,热力学很多,但是其他的题目感觉不算陌生,心里稍微宽松了些,然而过程却出奇地艰难,试着先找了两道看起来熟悉的题目做起来,第一道算到最后没有得到答案,暂时放弃,接着做第二道,又是算到最后没得到答案,心里一下子有点急了,因为选的这些题目都只能算常规题,平时也做了不少,连续两道没算出确实很意外,后面的过程自然特别的艰难,上午案例只做出了12道题目,压力突然大了起来,心里也再想 ,如果下午有5道题目不会做,就早点回家算来,毕竟考场离家挺远的。中午回到宾馆,没心情休息,洗了个澡就奔赴考场了。 下午的题目虽然好多新题型,但是过滤,萃取,干燥,保温等平时做得不多的题目我反而都做出来了,相反,吸收,精馏等平时比较顺手的居然算不出答案,觉得过程应该没错,思路应该是对的,但是答案却相差很大,下午其实也算超常发挥了,但是上午的失利也基本上宣布明年可以再来了。 从昨天晚上到今天晚上,一天都很郁闷,郁闷的是今年这么长时间的准备又泡汤了,郁闷的是好多常规题目居然没算出答案,突然不知道自己接下来要做什么,要怎么做,很长时间没有为一件事情失落这么长时间了,哎,接下来几天好好回忆下,好好研究下,从哪里倒下就从哪里爬起来吧!
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蒸汽系统优化的问题?
正在做蒸汽动力系统优化项目,但是棘手的是现场的数据太不准确了,优化的效益淹没在数据的误差中,很着急。例如从化工往炼油送中压蒸汽,化工锅炉负荷增大,但是炼油蒸汽系统没有任何反应,照例说,炼油这边的蒸汽负荷增加,锅炉负荷会下降,但是却没有送汽的迹象,所以,只好认为送出的汽损失掉了,然而,这是不可能的,现在的情况是,这条中压管线只在化工那边有温度和 压力计 量,炼油这边没有,有没有可能由于管损存在,蒸汽品质下降,炼油要做同样的功,需要更多的蒸汽,所以送来的汽都用于补偿品质下降所多消耗的蒸汽? 希望大家踊跃讨论。
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硫铁矿制酸装置焙烧,转化,锅炉,开车烘煮炉方案?
求助: 硫酸 专业技术交流区的各位盖德能否帮助提供一个 硫铁矿 制酸装置焙烧,转化,锅炉,开车烘煮炉方案,在此深表谢意!
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图形文件保存后为什么打不开?
在一台电脑上新安装了cad2004,准备将u盘储存的图形文件打开,不知为什么就是打不开,系统提示格式未知或数据被破坏.然后又试着制了一份草图保存后还是打不开,出现同样的提示,这说明不是u盘的问题.是什么原因呢,请指教一下.
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CENTUM VP安装后无法进入操作界面?
系统装完后,为啥进入不了操作界面?能进入SYSTEM VIEW,也能进行组态和画图等各项工作,也设置了HIS UTILITY,但弹出VP的图标后就是无法进操作界面。哪位高手能清楚?求教。(说明:系统是安装在个人笔记本电脑上,用于学习,因此未安装VI702网卡。按同样步骤安装在台式机上能正常工作。)
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咨询ORP与盐水中游离氯含量的关系?
氧化还原电位ORP与盐水中的游离氯含量具体有什么线性关系或者转换公式吗?单位要求在某个地点用ORP检测仪得出ORP小于-50mV,但是现在不知道ORP和盐水游离氯含量之间的确切关系。 特在此请教各位老师了。 # + + 。
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简介
职业:上海品沃化工有限公司 - 设备维修
学校:河南师范大学 - 历史文化学院
地区:贵州省
个人简介:
你不懂,还是不懂,我说的分开其实是想被挽留。
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