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化工研发
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塔顶温度对粗苯生产的影响?
说实话,这样的帖子,没人关注,我很失望! 我的帖子都是集专业知识和二十年工作经验的精华, 在这样的论坛里,肯公开自己的经验的并不多,至少我没看到一个! 作为一个企业的高层管理者,我对行业内的后来者很失望的! 说实话,作为一个职业的化工人,仅粗苯也就够你养家糊口的了! 现在,一个好的粗苯工段的工段长,月薪1万是很平常的,只要你胜任!而不在年龄! 你只要达到我公司的粗苯管理水平,即便你只有20岁,也能高薪! 只是这个社会浮躁的人多,踏踏实实钻研技术的少!
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关于旭化成电解槽充液时的问题?
旭化成电解槽在充液时,操作要求必须充到槽尾17 16 阀溢流,可是在实际的操作中电解槽出槽软管见液后继续充大管和分离器等16 17 溢流时压差很难控制和掌握,一不小心就会出现大压差和负压差!在这里和大家讨论一下充液时要求16 17 阀溢流才算完成到底是为什么?如果不等到17 16 溢流,只是等到出槽软管见液后直接并槽有什么害处? 个人的理解是:充液充到大管满液溢流主要是为了彻底的清除大管里的气体,如果不彻底清除的话一旦槽子并入系统后将对氯气和氢气的纯度产生较大的影响。如果是刚开车系统中没有电解槽运行,是可以在出槽软管见液后直接并入系统的!(记得日本专家在协助我们开车时,曾说过如果的刚开车没有电解槽运行,可以把电解槽联通后按照循环的方式把电解槽充满然后送电) 望大家指教! # hcbbs
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在建中国多晶硅项目?
目前在国内多晶硅项目已经成为类似于“一窝蜂”的趋势了,都是高耗能、高污染、高成本的重复建设了,国家正在加强这方面的关注和调控了,主要是关键技术还没有得到突破,没有国际竞争力和技术支持了。前景是令人担忧的。终将会有洗牌的那一天了。
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化工节能减排的出路在哪里?
目前节能无非就是将一次能源“吃干榨净” 至于减排吗,这个是能不能继续的问题,必须减的
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天然气脱硫工艺车间平面布置图?
邮箱 1025249726
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容积式换热器如何选型?
建筑给排水设计规范 表5.4.10给出了贮热量
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2012年注册安全工程师考试试题及答案?
学习一下,
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新焦炉加煤?
1、不可先加两个边炭化室,避免温度下降过多。 2、加煤的顺序,要便于产生的荒煤气驱赶集气管内的其他气体。 3、便于以后生产的顺笺。
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晶间腐蚀问题?
如果设计方同意发变更,就行,如果不同意,能行也不行
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工艺技术
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高炉气中一氧化碳的回收利用方式?
正想要这方面的知识,听大家的也学习下
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求助,这是什么类型的腐蚀,原因什么?
我公司做物理式吸垢除锈杀菌抑藻,防腐蚀,可以了解一下! 留个联系方式
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氨吸收制冷,氨蒸发器真空度高?
就是说没有达到真空度,也不是真空泵的问题 最后发现排气之后压力就下来了,慢慢实现真空了,应该是系统中不凝气积累的问题
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塔顶温度对粗苯生产的影响?
我们也是260~280排渣! 洗油耗量大的原因和洗油质量差的原因是一样的:都是洗油的轻质组分被蒸出,进而恶化了洗苯环境! 这才是根源! 科班的化工人应该知道怎么做! 你要是严格按照焦化操作规程操作,你就别想搞好粗苯! 理论上要大胆突破,操作上要敢于实践!
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工艺技术
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DCS显示黑屏,现场控制系统正常,如何处理?
国企主要考虑安全责任,损失不是主要的,我们做的方案就是紧急停工。呵呵
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工艺技术
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固定床气化炉烧粒度煤,谁能介绍些经验?谢谢了!?
固定床碎煤加压气化气化入炉煤是分粒级的,小于5mm的尽量少,根据以前的经验数据,如果小于5mm的大于5%,气化工况就会恶化且废锅堵严重,煤气水分离工号尘含量大、去酚回收水中悬浮物多等一系列问题。我们把粒径分布定位在:小于8mm的微量;8~13mm小于10%、13~25mm占40%、25~50mm占40%、50~100mm占10%、大于100mm微量;在这种粒度下,气化工况是相对较好的。
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夹套管保温蒸汽的温度比物料一般高多少?
确实楼主说的有点笼统啊,一般来说若果物料循环好(就是搅拌充分,换热良好)相差10~15度。
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水煤浆粘度与温度关系?
水煤浆气化中,煤浆粘度是煤浆输送过程中一个很关键的因素,水煤浆管线需要保温或者伴热吗?水煤浆粘度和温度之间是什么关系?
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求能做酸性水汽提和硫磺回收的厂家?
山东三维院在国内设计硫磺方面还是比较有经验的
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COD计算?
楼主有一点不明白,就是换算系数是2.1,若水中磷酸三丁酯浓度为100mg/l,则cod=2.1*100=210? 你上面的2100?是怎么得来的呢?
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电捕焦油器含氧量范围?
我们要求0.4,但不稳定基本在1%一下.我们电捕爆过2次,都是分析仪骗人的.多亏防爆板. 造成氧含量高的原因需要检查负压系统,及时排除,很危险.
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#电捕焦油器
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简介
职业:上虞京新药业有限公司 - 化工研发
学校:河南理工大学 - 物理化学系
地区:山西省
个人简介:
相信气话的人会失去很多
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