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氮肥装置中是否有用到三通换向阀?
尿素装置上有一处要用到楼主所说的三通阀:即塔式造粒机前的三通阀。正常生产中,熔融尿素送造粒机,打循环的阀门关闭;当造粒机跳车或出现其它异常情况时,熔融尿素通过该三通阀打循环,即去造粒机的阀门关闭,打循环的阀门打开。
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油价下跌下的包头煤化工?
只要能够做好,管他是否被圈钱!
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急求:请教关于汽油中硫含量的问题?
谢谢了 不过我的计算结果 是168.9kg 是不是哪里计算有问题啊
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求助aspen甲醇三塔精馏模拟?
努力做吧
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仪器设备
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按JB4732设计,2.25Cr-1Mo-0.25V的许用应力?
按标准规范的要求进行设计,是不用担心是否冒进的。按照《容规》释义中“安全系数调整论证报告”的说法: ... 您分析的很对,谢谢指教!
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加热盘管计算?
请教一下,里面的容积流量是怎么算的?
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关于再沸器蒸汽压力和底部温度的关系?
在一定范围内,蒸汽压力变化0.1mpa,对应于温度变化约为1.35℃。
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为什么我的Aspen打不开BKP文件?
或者更高一点的,aspen2006或者v7.1,只要比11.1高就可以了。
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多晶硅倒炉与过程控温、停炉的关系?
过程控温,一定要确认测温仪瞄准的是被测硅棒,很多情况是测温仪没有瞄准目标,测的是炉子中间空隙或者炉壁温度,导致显示温度值低,在加大功率后,导致实际温度偏高,温度过高,棒料难以支撑过大的重量,导致棒倒,所以温度监控非常重要,准确的温度监控尤为重要,有关问题,msn 交流, sidevin0518
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关于焦炉除尘中烟尘的成分?
装煤: 颗粒物0.025kg/ t焦 苯并芘0.5mg/ t焦 二氧化硫0.02kg/ t焦 氮氧化物0.02kg/ t焦 出焦: 颗粒物0.05kg/ t焦 苯并芘0.02mg/ t焦 二氧化硫0.01kg/ t焦 氮氧化物0.03kg/ t焦 熄焦: 颗粒物0.035kg/ t焦 二氧化硫0.085kg/ t焦
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储罐的安全高度问题?
基本上就是设计高度的85%左右。如果有联锁值的话,比联锁值低于300-500应该可以。
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仪器设备
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热油泵机械密封冒烟了怎么办?
没有采取冲洗方案吗?如果没有的话机械密封冒烟有可能是密封已经失效
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化学学科
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酸性水罐顶的废气如何处理?
可以经过脱臭罐后用胺液吸收,解析后进制硫炉,避免直接放空,带来二次危害!
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化学学科
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工艺技术
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谁有硫铁矿制酸操作规程和开车方案?
七、抓斗桥式起重机不正常现象原因及处理方法 序号 现 象 原 因 处理办法 1 大车行走摆动 轨道打滑;大轴已断;包刹太紧。 擦干轨道上的雨水;检查哪头断了轴;放松包刹 2 小跑车行走打滑 卡轨或轨道不平,断轴、轨道上有油 校正轨道及车身;擦去轨道上油污 3 抓斗旋转 钢丝绳长短不一;钢丝绳在卷筒上太多 调整钢丝绳使其整齐;割去几米 4 抓斗下滑 包刹太松或刹皮已坏或别帽脱落 调整包刹 ,更换刹皮,重新修理别帽 5 包刹轮发热或刹皮冒烟 包刹间隙太小 每连调大2 ~ 3毫米 6 大小车提升,开合速度不一 控制器电阻触头烧毛或变阻器回路有故障 锉去触头毛头。找电工检查变阻器及电缆等 7 电磁铁响声大 有灰尘,短路环已坏吻合不好 消除灰尘。找电工更换 8 电机响声异常 控制器触头烧毛,接触不良碳刷磨坏,电阻断路等 消除毛剌,更换碳刷。处理断路 9 控制器漏电或有弧光 绝缘套损坏。触头烧坏 更换绝缘装置。除去触头毛剌或更新 10 导电轨着火 绝缘子击穿 更新绝缘子 11 控制磁铁与马达行动不一 马达一相断路或电磁铁线圈断路一相,或线圈烧坏 先检查电动机,再查线路等
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工艺技术
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请问硅棒破碎用什么工具?
我们公司用的是普通的铁锤
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化学学科
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工艺技术
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合成汽包加磷酸盐的问题?
加药管道改至锅炉给水泵前
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建设一套年产15万吨硫铁矿制酸装置需要多少投资?
呵呵!上来学习学习!
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化学学科
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化药
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仪器设备
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求助!!!?
诸位老师,我想问一下:聚合物是否可以做h-nmr,谱图能否反应定量关系?
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求助甲烷化?
原料气甲烷化净化是气相中(co+co2)在催化剂作用下与h2 反应转化为ch4 而得以净化,是早期氮肥生产的一种传统气体净化工艺,近年由于精脱硫技术的发展而在中小氮肥厂中引起重视。甲烷化气体净化技术应该说较铜洗先进合理,而本身技术成熟。甲烷化反应是一种强放热反应: 3h2 +co = ch4+h2o+206.37 kj 4h2+co2 = ch4+2h2o+165.35 kj 甲烷化要求变换中co含量 0.3%,(co+co2) 0.7%,以控制催化剂床层的温度。(co+co2)含量指标的要求在以煤为原料固定层气化的中小氮肥是较为苛刻,所以较难普及。目前仅有山东、河北等少数厂采用,近期山西兰化集团晋城 "18.30" 工程已采用了甲烷化技术。采用甲烷化净化技术在整体生产配置合理而管理水平高的厂家,能够体现出一定的运行效益。 1) 甲烷化工艺流程 甲烷化操作压力一般在 0.75-3.5mpa 间。并与深度变换系统相匹配,典型的甲烷化净化工艺 甲烷化炉出气温度一般在 300-340 ℃间,而人炉脱碳气需升至 300 ℃左右,要借助于中温变换气作为热源提升(亦可自热),然后变换气返回变换系统。 甲烷化工艺流程简单,主要设备甲烷化炉的结构类似于变换炉,在占地、投资、生产操作等方面均优于铜洗。采用甲烷化净化技术的关键是:将变换气 co 含量稳定降至 0.3 %内,确保甲烷化催化剂床层温度稳定。方法是:(1) 变换系统尽量采用多段反应,降低末段反应温度; (2) 采用二次变换和脱碳工艺,将变换气中的 co2 脱除后再进行末段变换反应,利于变换反应平衡,降低 co 含量。不管采用哪种方法,合成氨的整体装置和工艺显得相对要复杂些。 甲烷化是体积缩小的反应,提高压力有利于(co+co2) 微量的降低,但由于气相中反应物h2 含量高,经计算在操作温度条件下 2.5mpa 的压力即可使微量达到10-6数量级,所以甲烷化净化压力不必提至很高。 2) 甲烷化净化的生产操作及效益分析 甲烷化生产使用镍催化剂,生产前要还原为金属镍,还原气要求(co+co2)≤1%。还原生成的金属镍在180℃以下时与 co 生成羰基镍,对金属镍具有毒性,因此当停车检修温度降至 180 ℃时必须停用含 co 的工艺气而改为n2(h2)进行降温置换。甲烷化催化剂与联醇催化剂对原料气的净化脱硫要求基本是相同的。 甲烷化炉温控制在,280-320 ℃之间,生产操作较稳定,微量(co+co2)低于10×10-6,但原料气中(co+co2)变化会造成催化剂床层温度波动,是引发甲烷化生产事故的主要因素。甲烷化运行费用仅是设备与催化剂的折旧,几乎未有物耗。它的主要损耗是甲烷化反应消耗了有效气h2 而产生无用的ch4 ,当(co+co2)含量为0.7%时,经甲烷化后气体中ch4 含量大约同步增加 0.7%-1.0%,计算合成氨系统物耗原料气量至少将增加 100nm3/tnh3 。仅从甲烷化增加耗气量方面考虑,人甲烷化炉气体中(co+co2) 应越低越好;而合成氨系统应适应于循环气中,ch4含量较高的生产条件,否则甲烷化净化的效益难以体现。有甲烷化净化的合成氨系统应配以合成氨放空气氢回收装置。 总之,甲烷化净化技术本身是成熟的,在以煤为原料固定层气化中应用价值,主要取决于变换气co含量降至 0.3 %所付代价,及甲烷化气ch4 增加幅度,即深度变换、脱碳、精脱硫、氨合成及气体回收配置是否合理及管理水平。笔者见到甲烷化技术使用较好的厂家,但亦有的厂家变换阻力大、耗蒸汽多,甚至无法将变换气中 co 含量降至0.3%以下;亦有的厂家合成氨系统无法适应气体ch4 含量上升的条件而放空量大,尽管放空气进行了h2 回收,但仍然耗气多,原料煤消耗偏高
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辽阳石化新延迟焦化技术?
马瑞油不能加工,四组分比较强悍,容易出现弹丸焦。
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简介
职业:响水新宇环保科技有限公司 - 设备维修
学校:华南理工大学 - 化学与化工学院
地区:海南省
个人简介:
空洞的双眼,回忆不起记忆的旁白
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