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由现场的变送器传至DCS的4-20MA的信号线,一定要用屏蔽 ...?
如果干扰源少的话,可以不使用!但为系统的总体稳定性考虑,一定要使用屏蔽线!
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#变送器
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2010年版本注册化工工程师基础上册已经出新版了。。。?
辛苦了,必须买
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固体电解质电子电导率的测定方法~~~~~~~~~?
原理是一样的,压片,测厚度,两边不锈钢压紧,测阻抗,最后求出离子电导率
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Auto CAD Plant 3D 的问题。?
软件都好高级啊~!
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求HASP HL driver 和 Setup ESL 这两个文件?
传一份给我吧。邮箱: paiqiwu
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返流废气膨胀高纯氮流程(30000标方每小时)开车的一些 ...?
重点是这里了,进一步细化求证下: 就是主工艺因为个别设备出故障导致空分源头的压缩空气气源短暂中断,空 ... [回复] 2小时似乎是不太可能再少了。一旦系统空气气源中断,那么空冷塔、分子筛、以及下游的精馏塔等统统乱掉了。究竟能在多长时间之内恢复供气,取决于各个部分的连锁、启动许可等条件。 1. 比如说空冷塔。设计完善的系统在空压机气源中断之后,会连锁停运水泵、排放塔中的水,并对塔进行泄压,以防止长时间停气造成塔内的水位不断上升,进而威胁分子筛的安全。我曾经见过某厂的空冷塔完全被水淹掉,水直接从塔顶溢出。。这是出于安全考虑,但是你在重新启动工厂时,就需要花费一些时间了。 就空冷塔来说,这块的话,就算没有连锁,操作人员及时干预应该还是能处理掉的,就是把空冷塔水洗泵和凉水泵停掉或者打回流,如果回水因为空冷塔失压造成压力低于循环水回水管网的压力,辛苦点,现场排。如果动作快的话,适当把空冷塔隔离出来保压。分子筛不能顺控,强制走手动,这方面来说问题不大。 2. 分子筛部分。停车时,分子筛进行到哪个步骤了?再次启动时,顺控器能否在任意时刻切入?这些都会影响再次启动的时间。 0 t. ~$ `* j4 o1 d" l$ y3 | 3.精馏塔。停车后,塔盘上的液体全部落下,塔内的浓度梯度和温度梯度被破坏,需要重新建立。具体的时间与n2纯度有关。纯度要求越高,越费时间。如果是2-5ppm这个级别的话,个人估计怎么着也得半个小时才可能拿到纯度。毕竟对你的工厂负荷不了解,不敢妄加猜测。。 产品氮气的浓度为99.5%,关于空气中断后,精馏塔如何处理的问题,我大致有这样的疑问或者想法:如您所说,为满足快速冷态开车,下塔需要保压,然后首要的是必须想办法保持主冷浸泡这足够深度的液位,就是说满足这个,除去尽快将下塔的液空抽到主冷,如有可能反冲液氮也应该是不错的吧????另一个,透平膨胀机的处理,按说在这5分钟里面,还是能有一定量的返流废气的,通过制动器确保透平膨胀机最低负荷运行是否可行?还是说该怎样处理?就这一问题也咨询了空分厂家,得到的回复是:他们不建议这么做,建议还是按部就班的开车步骤。但我们认为按部就班是必定不合理,那意味着后续储罐需要做很大不说,对于主工艺装置来说,一停再开,损耗太大。应该还是有更好的办法,就是冷态开车的处理问题,厂家是否没有这个经验? 此时如您所说的有无必要说在流程要求设计改造一条线路即加强主冷出来进入膨胀机的废气量,这样能满足所有膨胀机全部最大负荷启动制造冷量。 【回复】这个管线不应该是增加的,是设计上就有的啊。。。。如果没有的话,我很佩服设计者。因为那样的话,要保证膨胀机在启动时的气量,唯一的办法就是把液空回流阀/管线设计的很大,那样的话,正常运行时,这条管线很容易出现“半管流”的情况,会直接影响产品纯度和稳定性。运气差的话,n2纯度就不合格了。 这个管线设计上有,但是从管径来说,与从主冷出来的返流废气管径差不多,但是注意到返流废气的压力仅为一公斤多一点,而开车近路压力就是进塔空气压力,接近5公斤,另一个,与厂家沟通中,他们认为尽快的开车意义不大,(题外话,不是自己的钱确实有点那个哈),开车的时候,透平膨胀机仅开两台,接近正常才开第三台,我们想知道的是为什么不能四台一起开,他们觉得空气量不足,这个让让人匪夷所思。
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JB/T4702设备法兰的问题?
乙型平焊法兰比甲型平焊法兰增加了一个厚度一般大于筒体壁厚的短节,这样既可增加整个法兰的刚度又可使容器器壁避免承受附加弯矩。
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白图和蓝图有什么区别?
回复 20# forus 目前,经济发展较为迅速,图纸应该规范这是设计应该做的,业主往往为加快进度在设计还未全部完成的情况下就开始施工,
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关于一起典型分析事故的论述分析?
同意你的观点! 制度的确存在问题,有异常情况当领导的不知道,能行吗? 有制度,但是制度的执行力不强,之前没有经验,现在只能靠着教训前进,得抓管理了
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安全环保
,
国内的废气处理技术到底如何?
二氧化碳,倒是小事儿。 主要是里面的n、s元素,那才是酸雨的来源。 看看这不是懂点的么,现在说有个更讨厌的臭氧污染这个更难缠
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共同学习1104:参与+2财富,答对+9财富?
压缩 机 、 冷凝器(凝汽器)、制冷换热器(蒸发器)、膨胀机或节流机构
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安全环保
,
一般的特种设备报检及检验都需要怎么做 什么程序?
要是使用单位,在安装前需到特检部门进行备案,安装完毕后申请特检部门现场进行验收,特种设备一般情况下一 ... 我是使用单位 昨天压力管道检验测壁厚 一个弯头20个点 测壁厚怎么判断管道级别 测完壁厚是探伤 然后后面的检测还有什么?
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天然气管道流速和管径计算软件?
给我一个,谢谢, lxmlq
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介质为二氯一氟硝基苯,壳体用ECTFE或ETFE能耐得住吗?
你的使用温度是多少?我们做过的,可以使用这类材料
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仪器设备
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与大侠们讨论关于热电阻安装在敞口池壁上的问题?
总之咋嘛胡球整,也不会延时12秒测不出温度变化的……
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仪器设备
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请问泵开平衡孔会影响泵的效率和扬程吗?
我补充一下 原来的泵是有平衡孔的 。现在现场实际的情况是开了孔以后问题得以解决。 你的意思是买的叶轮没有钻平衡孔的 。而且叶轮又是双口环的吗?平衡孔是买回来自己钻的孔吗?
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高手给看看为什么用PRO2不收敛啊?谢谢了?
把.inp文件放上来看看吧
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大家觉得化工设计应力专业应该怎么发展自己呢??
国内的思想都是尽快出图,早点竣工的思想, 承办方和投资方都喜欢造价低,设计周期短, 所以没有几个重视技术、设计的,导致目前搞设计的人很多考证,因为这个是市场,很现实的市场, 你需要钱,他需要证,接项目,资质提升都靠证书, 本人也在蛋疼中……
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什么时候出成绩?
考的不错不着急的,不上不下的才着急呢
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膜法海水淡化的实际成本是多少?
先给你看看网上下载的 的部分内容,先大概了解一下吧。 设计 参数 海水含盐量: 34000mg/l ;水温: 15 ~ 32 ℃;水量:总制水量 1440m3/h ,单套出力 240m3/h 。 ( 34560m3/d )分为 6 套. 系统流程 海水→混凝澄清→超滤→一级反渗透→二级反渗透 制水成本 海水淡化 的运行成本是大家比较关注的问题,也是评价系统方案可行性的重要依据。根据玉环工程投标商的报价情况、性能指标、使用保证寿命,综合考虑设备折旧、人工、药品、检修维护等各方面的因素,以上网电价为基础,吨水的制水成本在 4 元左右 ( 表 3 )。 表 3 华能玉环电厂 海水淡化 工程成本测算 项目 金额 单项成本 ( 元 /m3) 以年运行 以年运行 7000h 计 6000h 计 工程动态投资 ( 万元 ) 19244 其中贷款 ( 万元 ) 14433 利率 () 6.12 15 年经营期利息 0.11 0.13 ( 万元,假设 15 年平均还贷 ) 110.41 化学药品消耗 ( 元 /m3) 0.3184 0.32 0.23 电力消耗 ( 元 /m3 , 1.2 电价 0.30 元 /kw·h) 1.20 1.20 大修及检修维护费 ( 万元 / 年 ) 193 0.19 0.22 反渗透膜更换费用 ( 万元 / 年 ) 980 0.73 0.88 人员工资 ( 万元 / 年 ) 60 0.06 0.07 固定资产折旧费用 ( 万元 / 年 ) 1282.9 1.24 1.48 单位运行成本 ( 元 /m3) 2.49 2.69 单位制水成本 ( 元 /m3) 3.84 4.30
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#海水淡化
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简介
职业:烟台分公司东营联合石化有限责任公司有限公司 - 设备工程师
学校:兰州理工大学 - 石油化工学院
地区:江西省
个人简介:
或许拥有的人总是把失去看得很淡其实你失去时也会心痛的。
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