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清欢渡不归路
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Aspen的企业数据库不可以用 如何解决? 感觉你遇到的问题跟我曾经遇到的差不多,我之前装v8.4以后,企业数据库不能用,调试也没用,当然重装系统应 ... 谢谢你的解答 这个方法对一般的问题还是很 有效的 我的不是这个毛病 不过现在还是解决了 感谢你的回复 查看更多
关于氧气放空阀的设置? 一般安全阀和放空阀 都是 气闭阀(仪表气控制) 比如停电或者仪表气中断等突发情况 阀门仪表气源断 阀门马上全开,起到保护作用。查看更多
空气储罐图纸? 颜色用这种的人不是很多的? 查看更多
氢气管道置换? 氢气系统置换见附件:查看更多
油水分离问题? 请你试一下纳尔科公司所产的破乳剂,或者也可以尝试一下ge的破乳剂。查看更多
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我厂机组汽轮机一直有问题,这次拆开如下图,有从事汽机 ...? 看图需要返厂维修,更换叶片,估计抓紧时间也得2个月左右。 前天已经拉到杭州厂家了,更换叶片怎么时间那么长啊?查看更多
单位耗氢和氢耗计算? ⑵耗氢计算公式 ①转换公式: vh2 = (1000×22.4)÷ m平 vh2— 重量耗氢量 m平 — 平均分子量 ②化学耗氢量计算公式: vh2 = (12.5s + 20.9n + 12.1o)+2.82(141.5/d - 131.5)(cnh2n +2cnh2n-2) 式 中 vh2 — 化学耗氢,nm3/t s — 加氢脱除的硫含量,重% n — 加氢脱除的氮含量,重% o — 加氢脱除的氧含量,重% d — 原料油比重 cnh2n — 加氢脱除的单烯烃含量,% cnh2n-2 — 加氢脱除的双烯烃含量,% 查看更多
影响表面活性剂粘度的因素? 加点醇,会变稀,比如乙醇之类的,也会使溶液变得澄清一点查看更多
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电机驱动什么设备时需要考虑服务系数? 服务系数就是指工作制式和过载率,是衡量电机连续负载工作能力的一个参数。它是为了满足特殊应用场合而备用的一个功率系数。工作制式有连续工作,短时工作,间歇工作,过载率是指电机超过额定负载的能力,服务系数是一个综合指标,一般式s1--s9,过载系数一般式1.15-1.2。 电机服务系数=最大可输出功率/额定功率查看更多
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之电化学腐蚀? 防止电化学腐蚀,我想到的最简单的就是螺栓加非金属垫片。 在其中起到绝缘作用 查看更多
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污泥沉降极差? 溶解氧怎么样? 初步判断是: 1.负荷低,进水cod低或者进水少; 我们现在打算加点营养后观察效果。查看更多
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征集塔式干法脱硫相关资料? 干嘛用干法呀?用干法脱硫产生的硫酸钙做什么用啊?用湿法多好啊,亚硫酸铵还可以做氮肥!!!查看更多
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之精馏塔中部补氮气对精馏效果的影响? 嗯嗯!好的,改天可以的话我试试看,也有一些人认为说是用来除氧。~不知道能不能除氧呢? 物料里面还有氧?氮气除氧是何原理?氧气在该系统中应该也是属于惰性气体,要除氧也只可能是通过气流将其带走! 查看更多
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压力容器的加强圈问题? 1.设计压力有个-0.1mpa,所以肯定要按外压容器进行计算,虽然我没有计算,但是看这个直径和长度,增加加强圈应该是必要的。 2.gb150中的加强圈是适用于外压容器的,你这台是卧式容器,卧式容器是存在轴向失稳和周向应力过大造成设备损坏的情况的,如果存在上述问题,也是可以通过增加加强圈来解决问题的,具体可以看卧式容器标准的要求。 3.内外都可以,4-13只是一种示例,不用内外都画出,另外内部加强圈可能遇到的问题会多一些,外部相对没这些问题,所以就直接拿内部的举例。 4.加强圈是越没有间隙越好,只有因为排液(气)等因素才要考虑留有一定的缝隙,但是还不能超过标准规定值。 5.连续焊的焊角高度是有要求的,其实连续焊和间断焊不是关键,关键是能让设备在受外压情况下,加强圈在整圈方向上与筒体不分离的效果就行,所以外置的加强圈的要求要相对比内置的高就是这个原因。 问题肯定不是出在这个加强圈上,首先,压力试验压力太高,这是问题的关键所在,其次是否按照此试验压力对设备进行过校核计算,尤其是充水情况下,这么大的卧式容器,充水重是很大的,很多东西都需要校核,再就是加强圈的焊接质量是否存在问题,导致该处筒体材料发生了变化,还有就是水温和水质等问题,都需要排查一下。 查看更多
搪玻璃平面阀标准? 难道大家都没有吗 1# metre 查看更多
监理应该学习哪些方面的知识呢? 回复 3# shixiaoxiao 谢谢哈。 能再补充下不。我是干工艺的,是不是要熟悉化工工艺方面的规范?具体是什么呢,我还不了解规范到底什么什么东西。。。 施工经验我怎么获得呢??? 谢谢。 我现在在看化工设计手册和建立手册,不知道还有推荐点不。。。查看更多
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超级双相钢SAF2507的焊接问题? 这种钢材的焊接难度是不是比较大啊?因为是双相钢,焊接区域在焊接过程中是不是容易形成相变啊?这样会不 ... 这材料 我也没遇到过。。所以无法给你更多建议。 查看更多
关于气压机反飞动的讨论? 我说下我的观点: 首先要明确的是:压缩机的喘振是由于入口流量低或者是出口压力升高造成的,同时压缩机的出口压力升高造成 了入口流量的降低,一句话,压缩机喘振就是入口流量低了(流量低有主动和被动的啊,这个 自己体会) 第二点:我们分析下楼主所说的情况,分成两种情况来说: 1. 压缩机出口压力升高,造成压缩机喘振。楼主的压缩机应该是2段12级压缩的吧(稳定塔的 顶压具体多少了,12公斤?不干催化好多年了,记不住了),,只能是压缩机后面憋压或者压 缩机选型有问题,达不到稳定塔的操作压力造成压缩机入口流量被动的降低,从而影响分馏塔的 压力,并带动反应器的压力升高。 。 2. 压缩机入口流量主动的降低降低,造成压缩机喘振,并且反应压力升高,造成这种现象的原因应 该是反应器至压缩机入口有堵塞的地方吧,反应器的物料不能正常的达到压缩机的入口 第三: 压缩机一般选型处理量肯定要大于富气量生成量的。压缩机调速一般有液力耦合器的还有变频的 根据反应器的压力来调整压缩机的转速,保持压缩机入口微正压即可(防止抽负压,空气进入) 反飞动线 尽量不开就不开,来回的打循环,增大能耗。 希望我说的对你有点帮助 有不明白的在联系查看更多
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循环水二次利用做原水? 大家有什么办法,可以讨论一下,你的水质和我们公司的差不多,我们用的uf+ro,回用率约50%以上。直接用沙滤肯定不行,电导降不下来。查看更多
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A+K平衡流量计? 楼主一定要a+k的平衡流量计吗?用在什么地方的? 对,只要a+k。 就是不知道官网。查看更多
简介
职业:浙江卫星石化股份有限公司 - 销售
学校:河南省工商行政管理广播电视大学 - 财会电算化系
地区:河南省
个人简介:一个人其实挺好 只是偶尔会觉得孤单。查看更多
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