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工艺技术
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30万吨凯洛格合成氨,给水泵两台,一台透平有手摇轮可建 ...?
第2点:两台汽轮机的效率不一样即汽耗率不同,要达到同样的功率,则消耗的蒸汽也不同。 第3点:多级透平一般是作为常运行设备,为了提高效益,设计为多级,另外一台作为备用的,为了保证主运行的有故障后能尽快的启动正常,则设计为两级(印象中是两级。),级数少,可以快速升速,保证供水正常,减小系统的波动。级数少,快速升速对设备的应力影响也小些。 2楼朋友,不知道你们的多级的是否是已经改为了凝汽式?凯洛格原流程中,两台汽机均为背压3.5kg。
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平地炒菜锅腐蚀的启示?
应该是吧,以前看过拆除了一个不绣钢反应器,里面的腐蚀也是一个坑一个坑的
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关于点评用语的建议?
怎么听着像40 多年前 的“斗私批修,我买2 两肉”的感觉。
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化学学科
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工艺技术
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做过重氮化反应的朋友来看看?
貌似没必要这样
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液化石油气储罐的布置问题?
真没看到哪里说lpg球罐可以和甲b类可以放一起的。 几十立方的好像很多都是用卧罐的吧?
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化学学科
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材料科学
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产物试了好多溶剂都不溶?怎么测核磁呢??
试试氘代tfa
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工艺技术
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请问几个串联脱硫的操作数据?
如果让我设计,很容易达到。不知你气量如何,也不知化二院的设计如何,但是要我设计,我可以将第一个塔做到脱硫效率80%,然后交给第二个塔处理,达到200mg/m3绝对没有问题。
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各位朋友看看这是什么阀?
木有见过
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用ANSYS进行应力分析?
同意楼上的。 同时,命令流可以用excel编辑,很方便,特别是建模。 建议先熟悉某个分析方法(比如静力分析)的实例,然后学习它的命令流,弄懂每行的意思。以后做分析、修改、检查就可只看命令流,非常方便。
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化学学科
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甲醛生产出现严重问题!?
主要是开车时,有其他物质进入系统,向有机物之类的东西, 在银层表面燃烧,使催化剂中毒,降低了活性,转化率降低,醇含量升高, 同时由于银层中燃烧使银子表面熔融,漏氧。酸度升高。
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高砷金矿如何脱砷?
中国黄金集团在湖南合资成立中南冶炼公司,处理高砷矿,两段焙烧,项目已建成,不知道生产情况如何
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工艺技术
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请问变换反应CO每降低1个百分点,温升多少度?
一般设计按10摄氏度计算吧
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液化气泵的出入口为什么不设计蒸汽吹扫线呢?大家的有没 ...?
稳定液态烃泵,介质较轻,用蒸汽吹扫体积迅速正大,并且管壁上的硫化氢易挥发,危害人身安全
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汽油产品辛烷值降低的原因?
mtbe ,在欧美一些国家已被禁用,用mtbe的话,辛烷值能上去,但是其他指标很容易超.
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仪器设备
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采购的法兰管件等,如何选择何种化工标准?
比如说sw nbt/47008-2010 hg/t20892-2009b 这样的法兰型号,是什么意思?为什么选择这个化工标准呢,不是化工标准是20592-20635之间很多的标准么?
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节能技改技措——关于聚丙烯装置D606系统减少纯水消耗的 ...?
一、选题理由 1、公司的要求 公司提出“人本为先,成本领先”的主题活动, 在提高产品质量的同时,大力降低产品的能耗,降低产品的成本,提高产品的竞争力,实现“低成本战略”。 2、节约资源的需要 聚丙烯装置的冷凝液回收系统浪费纯水比较严重,每月整个装置的纯水消耗在10000 吨以上,而据测算,每月纯水的消耗量可在7000吨以下即可满足装置的生产需求。 二、现状调查 1、d606系统的流程图(见附件图示一) 2、小组成员对2009年2月、3月、4月的纯水消耗进行统计 ,三个月中纯水的消耗比较明显,平均值14770吨 (见附件图示二) 三、目标确定和目标值的可行性分析 1、目标确定 纯水消耗 活动前:14770吨 ——> 目标:7000吨(见附件图示三) 2、目标值可行性分析 1)e606的冷却能力和有效负荷的分析 2)d606系统的整体调节 四、原因分析(见附件图示四) 五、要因确认 1、e606冷却效果差 要因论证:e606冷却效果差,致使d606温度升高,e606冷却效果差的主要原因是冷却能力不够,从而无法有效降低纯水的温度。 结论:要因 2、sc管线堵 要因论证:sc管线堵,导致纯水只能通过排放管线排至地沟,造成了不必要的浪费。 结论:要因 3、d806纯水消耗 要因论证:d806在正常生产中要保持一定的溢流,大大增加了纯水的消耗。 结论:要因 4、蒸汽压力波动的影响 要因论证:蒸汽压力的上升导致蒸汽温度的上升,d606对调节蒸汽温度的冷凝水消耗也因此增加,从而减少了去d606的冷凝水。 结论:非要因 5、循环水泵设计流量偏小 要因论证:p603的设计流量偏小导致d606无法得到足够的回水,因而需要增加补水。 结论:要因 6、lic631的控制 要因论证:lic631控制不当,造成d606料位波动,温度难以控制。 结论:要因 7、挤出机开停车耗水 要因论证:挤出机的开停车需要大量的切粒循环水,需要加入纯水进行补充。 结论:非要因 8、环境温度波动的影响 要因论证:环境温度对e606的冷却水温度影响很大,因此也降低了e606的冷却效果。 结论:非要因 9、补水阀门的操作 要因论证:d606温度波动时可以加入补水调节,补水阀门的开关直接影响到纯水的消耗。 结论:要因 10、操作方法不够明确 要因论证:操作法对d606系统操作的解释不够详尽。 结论:要因 11、纯水输出量的仪表坏 要因论证:及时校对仪表。 结论:非要因 六、制定对策 (见附件图示五) 七、措施实施 1、对e606冷却效果差而采取的措施 配合装置在2010年1月份对e606进行了更换,现e606的冷却能力和有效负荷较之以前有大幅度的提高,极大地提高了e606的冷却效果。 2、针对sc管线堵所采取的措施 检修时对sc管线进行清堵 3、补水阀门操作采取的措施 根据d606的温度随时调整纯水的用量,做好补水阀门的微调工作,在温度保持稳定的情况下尽量减纯水的用量。 4、对操作lic631所采取的措施 dcs由自动改为手动,增加监测频率,同时外操加强巡检。 5、806纯水消耗采取的措施 将补水由原来的纯水改为冷凝水。 6、对循环水泵流量不足所采取的措施 减少返回界区纯水量,使有足够的经过e606冷却的的冷凝水返回到d606,降低d606冷凝水的温度。 7、针对操作方法不够明确所采取的措施 统一d806的补水操作方法以及d606系统操作方法。 8、针对纯水输出表不够准确采取的措施 及时校对纯水输出表 八、效果检查 1、活动前后对照目标比较(见附件图示六) 活动前后纯水消耗对照图(见附件图示七) 2、经济效益 若以纯水的单价为5元/吨,活动前纯水消耗量为14770吨/月,活动后纯水消耗量为6519吨/月,每月可节约(14770-6519)*5=41255元 九、标准化 现在装置对d606的操作以生产运行指令来操作: 1、lv631手动控制,根据ti631及lic631指示控制阀门开度;避免因阀开度过大造成回水不够飞温现象的发生 2、ti631温度允许下,尽可能关小d606补充水阀 3、操作控制中注意d606液位,避免液击现象发生 4、切粒水温度≤65℃条件下,d806补水用蒸汽冷凝水,否则用纯水补充 5、每日一题以纳入日常培训工作内容,装置确认 十、遗留问题和今后打算 通过活动,聚丙烯装置的纯水消耗得到一定的控制,但还必须看到纯水的节约还有一定的空间,例如对d606溢流、d806溢流的纯水进行回收利用,使纯水得到最大程度的节约,为此我们小组将在下一pdca循环中围绕这些问题开展活动。 谢谢广大朋友支持!特将此节能技改技措倾情奉献!:loveliness:
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仪器设备
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薄膜蒸发器?
好东西,学习学习
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工艺技术
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反应深度与分馏塔底温度?
反应深度高,反应温度不一定高吧,应该从油浆产率来考虑吧。
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安全水封超压?
安全水封超压?那是排水不畅或上水量太大了。 您好,应该这两方面都有。您可以告诉我一下您那边煤气水分离工段膨胀气系统的运行情况吗?
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尿素谁做的最好?
天脊、泸天化,恒日,丰喜这些传统大厂家生产的化肥质量还是相对过硬些吧
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简介
职业:浙江鑫甬生物化工股份有限公司 - 工艺专业主任
学校:鲁东大学 - 化学与材料科学学院
地区:黑龙江省
个人简介:
因为有伤口,才能感受到自己的存在
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