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PDsoft怎么选box只删管子留住管嘴? 搂主能否分享一下这个软件? 查看更多
氯气回收利用? 我在电解过程中也有氯气生成,也在考虑氯气回收的问题!不能回收就最好用碱液吸收,防止污染!查看更多
汽油加氢问题? 请问各位前辈,汽油加氢的时候,反应器里面应该是不是应该都是气体,但是实际上查阅的是气液固三相,为什么还会存在液相呢?谢谢。查看更多
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计量泵厂家? 我们这里基本都是米顿罗的,少量里瓦和普罗名特的。 里瓦的稍微贵一点,貌似质量也要好一点。 米顿罗的市 ... 米顿罗的还经济实惠呀。现在国产的也不错的。查看更多
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泵扬程与出口压力的关系? 我觉得还是看泵的实际扬程有关联的,但是实际压力小于扬程,以为它要增加流速,克服流动阻力和提升液体的高 ... 感到你正好弄反了,泵的出口压力与泵的扬程有关联的。应是泵的提升扬程要小于泵的扬程,因为它还要克服沿程摩擦阻力损失。查看更多
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活塞式循环氢压缩机图片讨论? 俗语说:有图有真相,看看吧!其实是回油孔。 一下就清楚了。太谢谢了查看更多
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循环水水质问题? 除传统的防止结垢的方法外,现在还有不少能够防结垢的设备,可以多了解下,你那边主要是什么位置结垢,管道 ... 主要是换热器,需要频繁清洗。 查看更多
请教精馏的问题? 主要的药品杂质是什么? 楼主想要什么精度的产品?查看更多
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关于电气端子排接线图怎么看? 之前一直做的是仪表设计,现在让给帮着绘制电气图。那么问题来了,很多图看不大懂。。。图中为端子排的一部分,元芳你怎么看...求详解..查看更多
行业技术交流区 技术组报到帖? 行业技术交流区氯碱化工版块 工程技术交流区生产技术版块查看更多
冬季电机防烧的方法有哪些? 对于比较精密的电机,在电机停用后,有电加热器驱潮。楼主可以参照这个办法,改造一下电机。查看更多
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不锈钢抛光能代替酸洗钝化吗? 抛光和酸洗钝化的目的不同。不能用抛光代替酸洗钝化。查看更多
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哪位大神有英国戴维公司合成甲醇的PID全图? 我有,邮箱 能否给我发一份戴维德pid图 tianliguotlg 谢谢 查看更多
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NAOH吸收SO2 填料塔? 下面是模拟结果,气相:so2 58m3/h,n2 32226m3/h,温度 293k,压力101kpa. 液相:30%的氢氧化钠溶液150m3/h,温度 293k,压力104kpa 塔板数:15. 拉西环填料 顺便问一下,aspen能否直接计算填料高度,就像简捷法计算塔板数一样。现在用的是先估算塔板数,再根据塔板数与填料的等量高度,计算填料高度。实际中我若是能够估算准塔板数,就不用aspen计算了! - calculations begin ... ** error radfrac not converged in 25 outside loop iterations. *** severe error material and energy balances failed to converge: check col-specs or supply better temperature and composition estimates. * warning in physical property system attempt to use model elecnrtl without a solvent. activity coefficient of unity is used * warning in physical property system attempt to use the clarke aqueous electrolyte density model without a solvent. calculation not performed. * warning in physical property system attempt to use the clarke aqueous electrolyte density model without a solvent. calculation not performed. ** error h-loop does not converge in 5 trials. energy balance not satisfied within maximum number of iterations. ** error flooding calculations for section (1) failed to converge. calculated diameter may not be accurate. ** error pressure drop calculations failed to converge. pressure drop calculated for section (1) may not be accurate. ** error block absorbe is not in mass balance: mass inlet flow = 0.48206959e+04, mass outlet flow = 0.48044435e+04 relative difference = 0.33827761e-02 * warning stream naoh is not in charge balance: anion flow = -.50342386e+00, cation flow = 0.51602005e+00 relative difference = 0.25021041e-01 * warning stream w is not in charge balance: anion flow = -.67645052e+01, cation flow = 0.95116797e+01 relative difference = 0.40611611e+00 - simulation calculations completed ... *** severe error fortran overflow encountered. ** error flooding calculations for section (1) failed to converge. calculated diameter may not be accurate. ** error pressure drop calculations failed to converge. pressure drop calculated for section (1) may not be accurate. * warning vlstd missing for component sodiu(s). calculated stdvol flow will be incorrect. *** severe error fortran invalid operation encountered. convergence iterations: ol ml il err/tol 1 1 1 0.24254e-09 2 1 1 0.23979e-09 3 1 1 0.94145e-11 *** severe error material and energy balances failed to converge: check col-specs or supply better temperature and composition estimates. *** severe error the following stages dried up: 13 a limit of 0.10000e-04 * sum of feeds was imposed on the flow rates. * warning in physical property system attempt to use model elecnrtl without a solvent. activity coefficient of unity is used * warning in physical property system attempt to use the clarke aqueous electrolyte density model without a solvent. calculation not performed. * warning in physical property system attempt to use the clarke aqueous electrolyte density model without a solvent. calculation not performed. ** error h-loop does not converge in 5 trials. energy balance not satisfied within maximum number of iterations. ** error block absorbe is not in mass balance: mass inlet flow = 0.48206959e+04, mass outlet flow = 0.12609178e+08 relative difference = 0.26146345e+04 * warning stream naoh is not in charge balance: anion flow = -.50342386e+00, cation flow = 0.51602005e+00 relative difference = 0.25021041e-01 * warning stream w is not in charge balance: anion flow = -.67644409e+01, cation flow = 0.95115894e+01 relative difference = 0.40611611e+00 - simulation calculations completed ... - generating report ...查看更多
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仪表测量问题? 看来您不是仪表人员,他们没有骗您,这块表排除变送器的原因外就是里面的节流元件问题,需停车处理。查看更多
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紧固件的区别? 看看标准的240页和241页就会明白的查看更多
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甲醇精馏加萃取水问题? 要脱除轻组分必须将水(脱盐水或精馏系统所排放的冷凝液)加在预塔前,最好是加在预塔回流槽或解析器中,这样可有效调节预后液比重,一般水量控制在10-15%为宜。水量过大造成蒸汽消耗大,不节能;水量过少达不到脱除轻组分的目的,并且会造成塔釜不稳而操作困难。查看更多
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粉煤灰输送设备的工作原理及工艺流程? 粉尘类物质的输送哈。查看更多
C4产品深加工? 有c4好项目推荐一下!查看更多
为什么今年注册化工工程师的领证通知还没有? 看来大家的心情都是一样的哦!查看更多
简介
职业:浙江中欣氟材股份有限公司 - 销售
学校:青岛大学 - 自动化工程学院
地区:安徽省
个人简介:我们的秘密还要对她隐藏多久呢查看更多
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