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给排水工程师
红外核磁问题? 大家好,KBr压片 三级醇 的红外羟基吸收出现在3560左右,尖峰,能不能说明是二聚体还是其它?为什么有些三级醇的羟基吸收峰裂为双峰数值在3500左右?三 二茂铁甲醇 的羟基吸收较弱,出现在3750左右,在氢谱中无羟基吸收可能吗?哪位好心人能帮我查查四 二茂铁 乙烯有人合成过吗?谢谢查看更多 0个回答 . 4人已关注
螺杆压缩机双螺杆结构必须设同步齿轮吗? 螺杆压缩机 双螺杆结构必须设同步齿轮吗,同步齿轮的作用是什么?查看更多 3个回答 . 3人已关注
2011动力专业知识第20题? 城市热力网供应采暖热负荷,热力站采用混水直接连接,用户室内采暖系统调节方式为质调节,设计供回水温度90/70,城市热力网调节方式为量调节,设计供回水温度130/70,当相对热负荷0.8时,用户室内采暖系统供回水温度82/62,城市热力网供回水温度应为多少? A:130/70 B:130/65 C:130/62 D:110/62 每年有这样的题,麻烦大师们讲解一下查看更多 3个回答 . 4人已关注
仪表显示值与DCS系统画面显示差异较大? 现场仪表显示值与DCS系统画面显示差异较大的原因,DCS系统集成商认为是系统接地和屏蔽存在问题,原因是DCS显示的数据全部略偏低,如果硬件或者精度有问题显示值不可能一致偏低,只有信号衰减才会产生此类情况。是这样子吗? 查看更多 14个回答 . 5人已关注
GBT 12351-2008 带型旋转电机环境技术要求? GBT 12351-2008 带型旋转电机环境技术要求查看更多 0个回答 . 1人已关注
DN100管线在管廊上跨度超过6米,符合标准、规范么? DN100管线在管廊上跨度超过6米,符合标准、规范么?用什么规范啊?查看更多 2个回答 . 4人已关注
关于质量流量计现场一次表与中控二次表的一致性? 现在在生产计量中,发现现场一次表一个月下来与二次表不一致的问题,而且单纯二次表, 每天的纪录与一个月,月初月末的差值,严重不一致,请问大家,使什么原因?? 查看更多 12个回答 . 4人已关注
Aspen模型上面出现小方框,无法计算。? 我最近做个计算,输入的物质比较多,就出现了这种情况,如图所示,不知道如何解决。不知道谁遇到过类似问题,如何解决。谢谢。 查看更多 9个回答 . 2人已关注
蒸馏车间设备腐蚀机理及防腐工作进展总结? 蒸馏车间设备腐蚀机理及防腐工作进展总结 设备腐蚀机理: 1 、高温硫腐蚀 高温硫对于设备的腐蚀从 240 ℃开始随温度增高而迅速加剧,原因是当温度大于 240 ℃时,硫化物开始分解,生成 H2S ,形成 S- H2S-RSH 型腐蚀介质,随温度升高,腐蚀加重。当温度大于 350 ℃时, H2S 开始分解为 H2 和活性很高的 S , S 与 Fe 反应生成 FeS ,在设备表面形成 FeS 膜,对设备起到一定保护作用,但如果有环烷酸存在时,保护膜被破坏,又强化了硫化物的腐蚀。当温度达到 425 ℃时,高温硫对设备腐蚀最快。温度再高, H2S 近于完全分解,腐蚀性下降,反应公式: Fe+H2S FeS+H2 H2S H2+S Fe+S FeS 2 、高温环烷酸腐蚀 环烷酸在低温时腐蚀并不强烈,在高温无水的环境中,腐蚀最强烈。 反应公式: 2RCOOH+Fe Fe (RCOO)2+H2 FeS+2RCOOH Fe (RCOO)2+H2S 由于 Fe(RCOO)2 是一种油溶性腐蚀产物,可被油流带走,故金属设备表面无法形成保护膜,即使有 FeS 保护膜,也会与环烷酸反应,露出新的金属面,使腐蚀继续。当酸值大于 0.5 mgKOH/g 时在 270 — 288 ℃和 350 — 400 ℃环烷酸腐蚀最为严重 3 、低温 无机盐 腐蚀 腐蚀机理主要是无机盐受热水解出的 HCI 遇到蒸汽冷凝水,生成盐酸在塔顶低温部位发生露点腐蚀,露点腐蚀的产物 FeCI2 溶于水,被水冲刷带走,造成设备腐蚀减薄甚至穿孔。无机盐如氯化镁、氯化钙被加热到 120 ℃以上温度遇水水解,生成 HCI 气体,反应式如下: MgCI2 + 2H2O = Mg ( OH ) 2 + 2HCI CaCI2 + 2H2O = Ca ( OH ) 2 + 2HCI Fe + 2HCI = FeCI2 + H2 4 、低温部位硫腐蚀 当加工含硫原油时,硫与金属作用在金属表面生成具有保护作用的 FeS 钝化保护膜。但当 FeS 遇到 HCI 时 , 生成溶于水的 FeCI2 ,具有保护作用的 FeS 钝化保护膜被破坏。 FeS+2HCI=FeCI2+H2S 金属表面失去保护膜,同时放出具有腐蚀作用的 H2S ,使金属表面再次收到 H2S 的腐蚀, H2S 对低温硫腐蚀具有强烈的促进作用,加快腐蚀速度。 Fe + H2S = FeS + H2 因此,在塔顶低温轻油部位,当 HCI 和硫同时存在时,发生 H2S - HCI - H2O 型腐蚀,当 FeS 遇到 HCI 时 , 由于生成的 FeCI2 溶于水,会造成设备内表面不断地被腐蚀、溶解;再腐蚀、溶解,如不采取有效的防范措施,将构成腐蚀的恶性循环,直至设备腐蚀穿孔,给长周期运行带来安全危害和经济损失。 5 、加热炉烟气回收系统腐蚀: 腐蚀形式为露点腐蚀,由于我厂瓦斯系统硫含量较高,露点腐蚀温度为 140~150 ℃,从加热炉烟气回收系统工况看,正好处于露点腐蚀温度范围内,同时加热炉燃烧过程中生成 SO2, 在现有过剩空气系数条件下, SO2 与氧气氧化合成 SO3, 当温度降低, SO3 遇水蒸汽合成稀硫酸,在预热器烟气末端低温位段形成低温硫酸腐蚀,反应式如下: SO3+H2O H2SO4 Fe+H2SO4 FeSO4+ H2 高温管线、换热器、机泵、塔器高温易腐蚀部位的防腐工作进展 1 、 工艺防护措施 工艺防护从原油酸值、硫化物控制;温度;流量;防止异常操作;工艺防腐 5 个方面着手制定对策(见表— 1 )。 表 -1 工艺防护措施 酸值、硫化物控制 平稳操作 工艺防腐 温度 流量 异常操作 1 )对 0# 、哈萨克斯坦原油罐取样分析监测 2 )根据原油性质和加工方案,同厂部一起确定出优化的加工负荷和掺炼哈萨克斯坦原油比例 3 )严格控制掺炼比例,班班核算,误差不大于 1% 1) 严格控制常压炉总出口 365± 1 ℃ ;减压炉分支 395± 3 ℃ 2 )采用炉出口优化控制软件 3 )各侧线抽出温度采用计算机软件全过程监控统计 1 )处理量控制在± 50t/d 内,班班核算 2 )接到调度指令提降处理量严格按操作规程执行。 3 )对于侧线流量调节幅度进行控制 1 )电脱盐罐压力控制≯ 1.4Mpa ,控制好电脱盐界面,防止原油带水对操作造成影响。 2 )制定出Ⅲ蒸馏大处理量和低负荷运行安全规定 1) 低温部位采取 “ 一脱三注 ” (常压塔顶、减压塔顶注 中和缓蚀剂 )防腐措施 2 )进行原油深度脱盐攻关 2 、设备材质升级 依据高温易腐蚀部位 1 、 2 、 3 、 4 四类危险程度的划分,对设备材质升级提供了一个相对科学的依据和方案。 ( 1 )、材质升级的原则是: 1 、 2 类的管线设备必须换, 3 、 4 类的管线设备在资金允许的情况下,逐步更换。 1 、 2 类的换热器管束优先更换, 3 类换热器管束在资金允许的情况下,逐步更换。 机泵应对 1 、 2 类的机泵进行更换, 3 类机泵在资金允许的情况下,逐步更换。 塔的材质升级可参考设计院的Ⅲ蒸馏防腐改造设计方案。 ( 2 )、Ⅲ蒸馏材质升级方案 ①管线材质升级方案(部分) 表— 10 序号 管线名称 类别 起始点 目前材质 升级材质 常三线 1 T-2 到 T-3 Ⅲ段 20# 碳钢 316L 减压过汽化 1 P-17/AB 到 E-49 20# 碳钢 316L 渣油线 1 E-28 到 E-26 20# 碳钢 316L 常二中 2 T-2 到 P-11/AB 20# 碳钢 316L 减三线 2 P-15/AB 到 E-29 20# 碳钢 316L 渣油线 2 E-31 到 E-24/AB 20# 碳钢 316L ②常压塔材质升级方案 常压塔:常三线抽出以下部位筒体内衬 2mm 0Cr18Ni12Mo2Ti ,四层园泡帽塔盘和 5 至 26 层条阀塔盘换为 0Cr19Ni9 。 常压汽提塔、减压汽提塔:建议下次大修将塔内壁筛焊 2mm 的 0Cr18Ni12Mo2Ti 不锈钢 ,各段塔盘换为 0Cr19Ni9 。 低温管线、烟气回收系统易腐蚀部位的防腐工作进展 1 、工艺防腐 车间对塔顶低温部位腐蚀进行工艺防腐技术攻关。筛选新型缓蚀剂( EC1020A )、中和剂( EC1005A )在三蒸馏装置常压塔顶馏出线注入,解决塔顶冷凝冷却器的腐蚀问题。本次新剂试验与前期装置使用洛阳孟津产的中和缓蚀剂 (KG9302B ,主要成份为有机胺、缓蚀剂 ) 的效果进行对比。从新剂的适用性、经济性以及实用性等几方面进行比较,综合评比以确定新型缓蚀剂、中和剂在装置使用的实际效果。 新型缓蚀剂、中和剂相关物化性质如下:缓蚀剂( EC1020A ):一种混合在重香芳石脑油中的咪唑啉。比重: 0.90 ( 15.6 。 C )  闪点: 162 。 C ,中和剂( EC1005A ):一种链烷醇胺和烷基胺的混合溶液。比重: 1.0-1.04 (15.6 。 C) , 闪点: 93 。 C, 沸点:高于 760mmHg93 。 C , PH 值(纯):大于等于 11.0 。新剂注剂操作基本条件: 缓蚀剂加入量:塔顶馏出物总量的 5-8ppm 加注, 中和剂加注量:根据 V-4 (汽油回流罐)排水的 PH 值进行控制,初期确定 PH 值控制指标为 5.5-6.0 ,后根据现场实际效果调整为 6.5-7.0 进行控制, 2003 年 2 月 PH 值指标调整为 7.0-8.0 。 新型缓蚀剂、中和剂在装置的适用性直观表现为 V-4 的污水监测分析数据,其中 PH 值控制与 Fe2 +  3 + 含量两项指标直接反映新剂对腐蚀的控制情况。 2 、在操作调整阶段 PH 值控制不稳定,这与 V-4 排水 PH 按 5.5-6.0 控制有关,如 2002 年 12 月 2 日 分析数据: PH 值为 4.18 ,相对应 Fe2+ 、 3 +含量高达 14.27mg/l 。 12 月将 PH 值指标调整到 6.5-7.0 ,后期操作逐渐稳定。 3 、 2003 年元月之后 PH 值控制基本稳定后, V-4 排水 Fe2+ 、 3 +含量控制在 2mg/l 以下。 V-4 排水 PH 值控制在 8.0-9.0 时, V-5 排水 PH 值可控制在 6.0-8.0 的范围, V-5 排水 Fe2+ 、 3 +含量也可控制在 3mg/l 以下。 总结 : 注新剂操作稳定的条件下, V - 4 排水铁离子含量能够控制在 2mg/l 以下,能够有效的控制常压塔顶冷凝冷却系统的腐蚀,防腐效果优于注中和缓蚀剂 KG9302B 。达到了筛选新型工艺防腐注剂的目标。 V-4 排水 PH 值控制在 7-7.5 的范围, V-5 (汽油产品罐)排水 PH 也可以控制在 6-6.5 的范围。 V-4 、 V-5 排水铁离子含量控制效果比较明显,实现了 V-4 、 V-5 排水铁离子含量在≯ 2.0mg/kg 的预期目标。有效地控制了塔顶低温部位的 H2S - HCI - H2O 型腐蚀。从工艺技术上保障了塔顶低温轻油部位设备的长周期运行 4 、烟气回收系统预防措施: a: 降低过剩空气系数,可以减少 SO3 的生成,从而降低腐蚀速率; b: 预热器内壁铺耐热衬里,提高预热器运行温度,避免露点腐蚀; c: 将烟气出口段 4 排热管材质建议升级 ND 钢。 夯实 设备日常防腐工作 做好设备防腐蚀日常工作,定期对装置 7 个试验釜挂片检测,及时对《腐蚀监测体系》油品分析数据、 《腐蚀监测体系》污水分析数据、车间三套装置油品分析数据分析,为工艺注剂提供生产指导依据,针对生产变化及时调节注剂量、通过有效地开展设备防腐蚀日常工作,提高了设备管理的内涵,为设备的长期运行提供强有力的的技术保证,加强防腐管理,延长设备运行周期。认真做好工艺防腐,管理人员专人负责工艺防腐,对一脱三注运行状况全过程跟踪。在做好工艺防腐的同时,对关键设备、重点腐蚀部位采用合适、经济的耐蚀材料,车间在三蒸馏 E - 0 管束采用 Ni-P 镀防腐技术,收到了较好的效果。 查看更多 1个回答 . 2人已关注
galvanic isolation barriers 是什么? Complete DCS hardware for implementation of its control logics / software, including I/O conditioning units (I/Os, power distribution, galvanic isolation barriers etc) and operator station. 请教标红处的中文?? 查看更多 5个回答 . 3人已关注
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大家支招,出现这种问题咋办? 大家好,现场施工过程中,出现这种问题:轻污油线总管坡到污油罐附近时,出现管线标高低于轻污油罐入口嘴子标高大约110MM,管径100的管线。现场咋处理啊?小崩溃。。查看更多 13个回答 . 1人已关注
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冶金技术 转炉炉型控制? 转炉炉型控制 控制转炉合理炉型是提高转炉整体工艺操作水平的重要途径,也是降低生产成本的重要措施。合理的炉型控制为: 1优化溅渣护炉工艺。 1)溅渣护炉效果的因素有炉渣性质、溅渣量、溅渣用氮气压力和溅渣时间。溅渣过程应避免炉渣碱度高、溅渣时间过长、渣中高熔点 氧化钙 和 氧化镁 质量分数高,否则高熔点物质会堆积在炉底,炉内有效容积减小,炉型合理性受到破坏。 2)控制炉渣粘度,合适的粘度能确保炉渣能挂在炉壁上,而粘度取决于熔渣中 氧化铁 等,而这与终点碳息息相关,如用低碳Si-Mn合金代替高碳锰铁,可提高冶炼终点碳;出钢过程中调渣,在吹炼前期加入适量白云石,降低酸性炉渣对炉衬侵蚀,出钢时加适量的镁粉以调渣,确保溅渣效果;用白云石代替轻烧镁球造渣,提高初期炉渣的氧化镁质量分数;实行低碱度、小渣量操作。每炉炉渣量为1.2t,R=2.8-3.2,渣中w(FeO)=15-18%,w(MgO)≤8%,可以使高熔点的炉渣融化掉,防止炉底上涨。 3)合理的溅渣工艺。工艺中重要的因素是合理的溅渣用氮气压力、溅渣时间、溅渣***位。合适的溅渣用氮气压力p=0.85-0.90Mpa,否则过大加速侵蚀,过小动力不足,造成炉底上涨;溅渣时间控制在1-1.5min,这样当短时间向熔融炉渣吹入大量氮气会带走大量热量,使炉渣和炉壁迅速降温,当温度低于液相线温度后,炉渣能附着在炉衬表面并烧结凝固成溅渣层。 2炉口转外侧防氧化处理。 密封效果不佳时,炉衬外侧的炉衬转会发生脱碳反应,侵蚀加快,维护困难,发生窜钢,影响炉型控制。需要 1)在砌炉过程中降低砖层高度,在衬砖上部用耐火泥找平、压实。 2)在耐火泥层上面加一层绝热毡,隔绝空气,避免空气沿耐火泥与炉帽法兰之间的空隙进入炉衬,造成衬砖外侧氧化。 3优化砌炉工艺。 出钢口套管采用分节出钢口套管,因为整体套管,体积较大,整体压力成形困难,整体强度偏低,影响寿命,改将出钢口套管在长度方向上分为若干小段,相互扣结,再在内侧用套筒连接,这样提高了强度。此外炉衬采用14A镁碳砖,可以提高寿命。查看更多 0个回答 . 3人已关注
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盐水泵的切换问题? 盐水易结晶致管堵,备用泵难启动,大家是多长时间切换各盐水泵的,切换时要排放管内的盐水吗?有没有更好的办法。 # hcbbs 查看更多 10个回答 . 2人已关注
简介
职业:中安信科技有限公司 - 给排水工程师
学校:青岛科技大学 - 化学与分子工程学院
地区:福建省
个人简介:想告别这无聊的日子,又讨厌无用的自己。查看更多
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