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3月上旬国际合成氨价格呈现分化走势? 由于各个市场存在差异性,3月上旬,国际 合成氨 价格呈现分化走势,其中阿拉伯海湾及西北欧地区价格上涨,尤日内、北非等地则出现下跌走势。   离岸价:与2月下旬相比,阿拉伯海湾380-420美元(吨价,下同),低端价格上涨了20,高端价格无变化。北非地区375-390,低端价格下跌了15,高端价格下跌了10。尤日内365-375,低端价格下跌了5,高端价格下跌了25。加勒比海400-420,低端价格下跌了40,高端价格下跌了30。美国海湾450-500,低端价格下跌了50,高端价格下跌了20。   到岸价:印度380-403,低端价格下跌了20,高端价格下跌了27。远东地区400-515,低端价格下跌了55,高端价格下跌了15。西北欧地区420-445,高端价格上涨了2,低端价格无变化。坦帕港450-470,低端价格下跌了20,高端价格下跌了30。 查看更多 1个回答 . 2人已关注
BHA与BHT的测定——气相色谱法(一)? 关键词: BHA 测定 无机标准样品 岩石成分分析 标准品 进口 1 .仪器 GC 仪 ( 具氢火焰离子化检测器 ) 。 2 .试剂 ①石油醚 (30~ 60 ℃ ) 。 ② 吸附剂 :硅胶及 弗罗里硅土 (60 ~ 80 目 ) 。 ③二氯甲烷。 ④ CS2 。 ⑤无水 Na2SO4 。 ⑥ BHT 、 BHA 标准贮备液 (1 . 0 mg · mL-1) :称取 BHT 、 BHA 各 0 . 1000 g ,用 CS2 (http://www.rmhot.com/mainfiles/rmlist.asp?addkey=yes&key=%u4E8C%u786B%u5316%u78B3) 溶解,并定容至 100 mL ,冰箱保存。 ⑦ BHT 、 BHA 标准应用液 (0 . 04 mg · mL-1) :用 CS2 稀释。 3 .仪器工作条件 ①玻璃色谱柱: (2 m × 3 mm) ,内填 10 % QF 一 1 的 Gaschrom Q(80 ~ 100 目 ) 担体。 ②柱温 140 ℃,进样口、检测器温度 200 ℃。 ③载气: N2(99 . 99 % ) 流速 40 mL / min 。 ④进样量 3µL 。 4 .检测步骤 ①油脂:取油脂 ( 高等 ) 样 50 g 、油脂 ( 中等 ) 样 100 g 、油脂 ( 低等 ) 样 300 g 分别于具塞锥形瓶中。依次加石油醚 50 mL 、 200 mL 、 300 mL ,充分混溶,过夜,快速滤纸过滤,减压回收石油醚,脂肪残渣于锥形瓶中。称取脂肪残渣 (0 . 5 ~ 1 . 0 g) 于烧杯中,加石油醚 25 mL 溶解,移入层析柱中,用二氯甲烷淋洗 5 次,每次 20 mL ,合并于 K-D 浓缩器中。浓缩近干,加 CS2 定容至 2 mL ,待检。取待检液 3µL 注入 GC 仪 ( 同时注入标准应用液 3µL) 。 查看更多 1个回答 . 4人已关注
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制氢装置变压吸附(PSA)系统的扩量改造? 制氢装置变压吸附(PSA)系统的扩量改造 黄晓晖 师天林 张勇 阿克热木 李欣 (中国石油克拉玛依石化公司 新疆克拉玛依 834003) 摘要 克拉玛依石化公司通过对制氢装置变压吸附(PSA)系统进行改造,改进变压吸附(PSA)的产氢量不足,提高了供氢量,满足公司新建45万吨/年汽柴油加氢装置用氢要求。 1 前言 近年来,克拉玛依石化公司积极应对市场需求,采用加氢技术改进油品质量,生产高品质润滑油、汽油、柴油以满足市场需求。2002年,本公司45万吨/年汽柴油加氢装置建成投产。I套制氢装置供氢能力为12000Nm3/h,但由于变压吸附(PSA)系统设计问题存在瓶颈,供氢量只能达到8500Nm3/h左右。45万吨/年汽柴油加氢装置投产后,氢气缺口将在3000~4000Nm3/h之间。公司、车间通过对I套制氢装置的研究、分析后,决定对制氢装置变压吸附(PSA)氢提纯单元进行改造,以满足公司的用氢要求。 2 制氢装置变压吸附(PSA)系统的现状及存在的问题 2.1 制氢装置变压吸附(PSA)系统的现状 制氢装置变压吸附(PSA)系统是由成都华西化工研究所(以下简称华西所)总承包设计和建设的。原设计变压吸附(PSA)系统工艺流程为6-2-4VPSA抽真空工艺,即单元共有6台吸附塔,在运行时,其中始终有2台吸附塔处于吸附状态,其它各塔都处在不同的再生阶段,过程包括吸附、四次均压降压、逆放降压、抽真空再生、四次均压升压、产品升压几个步骤,产氢能力为12000Nm3/h。 变压吸附系统除使用VPSA抽真空工艺外,还可用6-2-2PSA常压工艺运行,即不采用抽真空工艺,在运行时,其中始终有2台吸附塔处于吸附状态,通过吸附、二次均压降压、逆放降压、冲洗再生、二次均压升压、产品升压几个步骤,完成吸附及解吸过程。由于VPSA系统存在诸多问题,目前我装置并未使用VPSA抽真空工艺,而只是采用PSA常压工艺。 2.2 变压吸附(PSA)系统改变运行方式的原因和存在的问题 I套制氢装置变压吸附(PSA)系统1999年建成试车,从运行的实际情况来看,该单元在设计上存在不少问题,归纳起来主要有以下几条: (1) 抽真空系统设计不合理,抽吸量过大,抽吸速度太快,在几秒之内就能将一个塔的压力从0.01MPa抽到-0.08MPa以下,存在将真空缓冲罐抽扁的安全隐患。另外,系统一旦出现泄露,空气与氢气接触,危险性更大,也存在一定的安全隐患。鉴于这种情况,变压吸附(PSA)系统投运不久后就基本甩掉了抽真空系统。在设计时,由于是按VPSA抽真空运行方式来设计的,在真空系统未投用的情况下采用6-2-2方式常压工艺来运行,相应氢气的回收率也随之降低。 (2) 配管系统设计不合理,均压管径过大,均压速度太快。按照合理的设计,两塔之间的均压时间不能少于15秒,但变压吸附(PSA)系统在试车时,两塔之间的压力用不了10秒就可以均平衡,均压气流对吸附剂的冲刷非常严重。后来在停车整改时,为了控制均压速度,在所有吸附塔出口总管线上加了截止阀。但加截止阀后,如果开得太小,氢气从吸附塔出不去,阀门开度过大,则起不到节流的作用。由于均压速度过快,在均压过程中引起吸附剂剧烈冲刷、磨损,因此吸附剂有粉化现象。 (3) 变压吸附(PSA)系统投入运行后,大量二氧化碳穿透活性炭层,进入5A分子筛层,使5A分子筛严重污染,吸附性能明显降低,所以PSA系统的产氢量明显下降。目前在保证产品氢纯度的前提下,只能达到8500Nm3/h左右,当供氢能力提高到约9000Nm3/h时,产品氢纯度会迅速下降,而产品氢中的一氧化碳含量就会严重超标,高达600μg/g以上,与设计负荷相差较远。 因此,公司决定对制氢装置变压吸附(PSA)氢提纯单元进行改造,以改正变压吸附(PSA)系统的产氢量不足,并提高处理量,以满足公司的用氢需求。 3 变压吸附(PSA)系统改造方案的选择及实施 3.1 变压吸附系统改造方案的选择 在扩量方案的选择上,设计单位技术人员提供了8-3-2PSA常压工艺及9-3-3PSA常压工艺流程方案。前者是在原有6塔的基础上增加两个塔,在运行时,三塔同时处于进料吸附的状态,在解吸时,经过两次均压,氢气的产量将提高到12000Nm3/h左右;后者是增加3台吸附塔,在运行时,也是三塔同时处于进料吸附的状态,但在解吸时,经过三次均压,氢气的产量将提高到13000Nm3/h左右。 9-3-3PSA常压工艺和8-3-2PSA常压工艺顺放冲洗流程两个方案相比,具有如下不同点: (1)9-3-3常压工艺和8-3-2常压工艺在运行时都是三塔进气,只是前者比后者多一次均压次数,因此产氢能力相差不大,前者略高一些。 (2)9-3-3常压工艺比8-3-2常压工艺供氢保障能力高,对9-3-3常压工艺流程而言,当单元某台吸附塔出现故障时,计算机可以立刻切除该故障塔,将单元的运行程序转入8-3-2常压工艺方式运行,此时氢气的产量依然会保持在12000Nm3/h左右不会降低很多;但是对8-3-2工艺而言,当单元某台吸附塔出现故障时,计算机只能立刻切除该故障塔,将单元的运行程序转入7-2-3常压工艺方式运行,此时由于只有2塔进料吸附,氢气的产量会明显下降,此时只能达到8000Nm3/h左右。 (3)9-3-3常压工艺比8-3-2常压工艺多一次均压,均压时压差更小,均压时间长,对吸附剂的冲刷磨损小,有利于延长吸附剂的使用寿命。 (4)9-3-3常压工艺比8-3-2常压工艺的投资高,两者相差约70万元,主要是前者比后者多了1台吸附塔、8台程控阀门、约16吨吸附剂及相关的土建等配套系统。 从保障全公司的供氢和单元运行的可靠性出发,9-3-3常压工艺比8-3-2常压工艺的具有明显的优势。本次改造采用9-3-3顺放冲洗工艺流程。 3.2 改造方案的实施 改造时,充分利用原有的设备。改造前后,相关设备及其位号变更如表1。 表1 改造前后相关设备及其位号 改造前 改造后 序号 设备名称 位号 数量 序号 设备名称 位号 数量 一 吸附塔 1 吸附塔 T101A 1 1 吸附塔 T101A 1 2 吸附塔 T101B 1 2 吸附塔 T101B 1 3 吸附塔 T101C 1 3 吸附塔 T101C 1 4 吸附塔 T101D 1 4 吸附塔 T101D 1 5 吸附塔 T101E 1 5 吸附塔 T101E 1 6 吸附塔 T101F 1 6 吸附塔 T101F 1 — — — 7 吸附塔 T101G 1 — — — 8 吸附塔 T101H 1 — — — 9 吸附塔 T101I 1 二 容器类 1 顺放气缓冲罐 V101 1 1 顺放气缓冲罐 V101 1 — — — 2 解吸气缓冲罐 V102 1 2 真空缓冲罐 V102 1 3 解吸气缓冲罐 V103 1 三 液压泵站 液压油泵 P101A/B 2 液压油泵 P101A/B 2 合计 11 14 4 改造后工艺特点和效果 4.1 改造后工艺特点 这次改造,不仅仅是扩量改造,还对原6塔程序中的工艺不足之处进行改进。改造后的工艺流程具有以下特点: (1) 变压吸附PSA系统供氢能力有充分保障,且供氢负荷变化调节化灵活。当全公司需要12000~13000Nm3/h时,单元以9-3-3常压工艺流程运行,万一某个塔出现故障,切掉一台塔后,单元仍然还可以按8-3-2常压工艺流程运行;当公司需要7000~8000Nm3/h时,可切除两塔,进入低负荷的7-2-3常压工艺运行方式。在低负荷运行方式下,如果出现故障塔,程序立刻会将其切除,并将预留塔投入使用,系统仍然按7-2-3常压工艺方式运行。 (2) 公用的程控阀都采用双阀(A、B阀),并在其前后加了 手动截止阀 。在正常情况下,A、B阀交替工作,一旦其中的某一台阀出现故障,程序将会把故障阀切除,使另一台阀单独工作。被切除的阀门可以在线维修,也可以离线维修。这一改造,将进一步增加PSA系统运行的可靠性。 (3) 对配管系统重新设计和布置,将均压截止阀放置在吸附塔出口总管线之后均压总管线之前,可以有效、灵活地控制单元均压的气流速度,而且不会影响产品氢气的流动。 (4) 对吸附塔重新设计,将塔底分布器改造成平面分布器,使钢丝网更容易铺平整、钢丝网之间更好搭迭而不产生缝隙。 (5) 充分考虑了解吸气利用系统。现在的变压吸附PSA单元解吸气的利用存在一定的问题,压力波动大,燃料气组分混合不好,对转化炉冲击比较大,改造方案如下:将现有的真空缓冲罐改成解吸气缓冲罐,增加一台容积为60m3的缓冲罐,同时在两台缓冲罐之间加 压力调节阀 组,一方面保证变压吸附PSA系统能够正常运转,另一方面保证供加热炉燃烧的解吸气压力平稳。 (6) 变压吸附PSA系统经过4年的运行情况表明,冬季时液压油粘度增大,影响了阀门的开启,对工艺操作产生了一定影响,在本次改造中对液压油管线采取保温措施。 4.2 改造后效果 改造前变压吸附PSA系统的主要操作参数及工艺气分析结果如表2,在供氢量到9700Nm3/h时,氢纯度已下降到98.8%,CO接近1200μg/g,甲烷含量已到0.1%。 改造后设计原料气仍然为低变气,除流量比改造前有所增加外,其组成、温度、压力基本都没有变化,产品质量、温度、压力要求与改造前设计值相同。 表2 改造前后变压吸附PSA系统的主要操作参数及工艺气分析结果 项目 改造前 改造后 吸附时间/S 400 240 吸附压力/MPa 1.1 1.05 入口流量/Nm3.h-1 16115 21048 出口流量/Nm3.h-1 9744.4 12546 入口气体组成/% H2 75.51 77.246 CO2 1.09 16.63 CO% 18.1 0.134 CH4 5.3 5.99 续表2 项目 改造前 改造后 出口气体组成 H2/% 98.86 99.42 CO2/μg.g-1 70.22 94.9 CO/μg.g-1 1199.43 1195 CH4/μg.g-1 10094.58 3687.5 PSA氢收率 77.2 在这次改造的过程中,新增加了三个吸附塔,扩大了变压吸附PSA系统的处理量。另外,在检修过程中,对原6塔的吸附剂重新进行装填,即使这样,原6塔的吸附效果还是较差。在供氢(变压吸附PSA出口流量)达12546Nm3/h的情况下,CO+CO2的含量超过1000μg/g,在满负荷的条件下,为达到纯度要求,操作时将吸附时间设得相对较短,但PSA氢收率只达到77.2%,未能达到80%的设计值。由于制氢装置有甲烷化反应,故对PSA出口气的CO、CO2要求不是很严格,改造后的供氢量能达到设计值,满足公司的用氢要求。 改造后,变压吸附PSA系统乃存在的问题,只有通过对操作参数来进行优化,如通过调整均压速度、调整吸附时间、调整吸附压力等,在保证产品质量的情况下,来提高氢收率。 5 结束语 公司制氢装置变压吸附PSA氢提纯系统成功扩量表明,在用氢最紧缺的情况下,如果转化、变换系统能满足要求,通过对PSA扩量改造来提高供氢量,可以节约投资,缩短施工周期,达到扩大供氢量的效果。 参考文献 [1] 12000Nm3/h制氢装置操作规程,制加氢车间,2003.10 [2] 制氢 变压吸附装置 扩能改造初步设计说明书,德美环境与化学工业有限公司,2001.10 [ ]查看更多 2个回答 . 5人已关注
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职业:安徽恒远新材料有限公司 - 改性塑料销售高...
学校:黄河水利职业技术学院 - 环境与化学工程系
地区:辽宁省
个人简介:上课偷玩手机,眼神是这样的←_←、→_→、↑_↑、↓_↓查看更多
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