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工艺技术
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求空分的操作规程?
因 各种关系 只能 发点大家分享一下
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工艺管理考核?
学习下!
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求一个Aspen的中文版教程?
回复 2# 忆荷 能否也给我传一份,不胜感激, jjlwl
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配管图例(非常全的图)?
先下来看看,谢谢分享! - 本文出自盖德化工论坛,原文地址: https:///thread-42415-1-1.html
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HTRI已升级至7 plus —7.2,你还在用6吗?
在用6
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仪器设备
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工艺技术
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蒸馏釜液位选择?
看来是我叙述有问题,如何做支点,是个比较棘手的问题,因为蒸馏到一定时间将有晶体析出,再次请教
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仪器设备
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《固容规》产品铭牌中的容器净重?
这个东西我感觉应该有,应为是永久性连接的,算的话问题也不大 也就几百kg那样
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有熟悉异麦芽酮糖的吗?
呵呵,我现在在接触的是:异麦芽酮糖-----异麦芽酮糖醇
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安全环保
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求推荐国内石化行业的节能服务公司?
没人说话了,waiting
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尿素“六改十”总结?
简述了“新增1台尿塔、双塔并联”和与之相应的一系列改造 我公司尿素装置的设计系化四院二版通用 设计(尿塔23m3),1996年8月竣工投产。又于 1998年lo月实施技术改造,设计能力由6× lok/a提高到10×lot 。运行中我们不断摸索改 进,进一步优化工艺,强化管理,其生产能力能达 到16×l ,日产达到520t时,系统仍无明显变 化。现就改造后几年来的运行情况作一总结。 1 双塔并联流程及塔板改造 技改新增一台23tn3尿塔,采用双塔并联流程 (如图1)。液氨泵、一甲泵、二氧化碳压缩机各增 加一台。在配管和设备布置时,两边的机泵各对 应新、旧合成塔,中间的一台作为两套合成塔的 公共备用设备,方便了机泵操作,也简化了流程。 在实际生产中产量比技改前增加了一倍,但由于 两台塔各自单独运行,转化率并未下降。氨泵采 用了变频调节,两台塔负荷可单独调整,操作灵 活,并有很大的弹性。在一台塔出现问题需检修 时,另一台塔双机单塔运行,既减少了排塔损失, 也减少了停车时间和停车次数。 双塔生产能力可达55o (最高日产537t时 圈1双塔并联工艺流程 1尿素合成塔2液氨泵3甲泵4 co,压缩机 系统无异常情况,能平稳运行),转化率基本上可 个百分点。 达到63%以上。2000年3月,在不停产的情况下 2 中压系统 分别对两台塔的塔板进行了改造。保留下面三块 (1)中压分解系统:在两合成塔出液汇合后 旋流板,把四块多孔板中的最上端两块去掉,新 新增一台预分离器,用新型的自汽提式分解塔代 增i3块球帽塔板(宁波远东化工科技有限公 替原来的预蒸馏塔,首家采用预分离一自汽提工 司)。新型合成塔内件通过增加塔盘上气相的分 艺(如图2)。 散度与气液两相的接触机会和时间与小气流的 扩散,改善物料在合成塔内的流动,减少返混和 强化气液两相的接触,带走局部反应热来提高 co 转化率。从分析结果看,在单机最大负荷 (66m3/min压缩机,一段进口加到0.37mpa),转化 率能达到65%以上,比改造前转化率提高i一2 圈2 预分离一自汽提流程 维普资讯 http:// 第6期 于涛:小尿素“六改十”运行总结 35 (2)中压吸收系统:新增一台换热面积为 1 10m2的一吸冷却器放在原71m2一吸冷却器前 面与之串联,新增一台闪蒸蒸发器,其热能利用 段换热面积为50m2,放在一段蒸发器热能利用段 后串联。使一吸塔前的换热面积达到330m2。一吸 塔不动只对塔板进行了改造,把8块塔板中的下 面4块更换成宁波远东化工科技公司的dl新型 塔板。上面4块增加一些泡罩。dl型塔板解决了 气液比偏大的问题,提高了气体流量和分离效 果。满足了负荷增加的要求。 (3)氨冷凝系统增加一台换热面积为220m2 的氨冷凝器放在原氨冷凝器a后串联。 3 低压系统 把二分塔取消,原来的预蒸馏塔当作二分塔 用,换热面积94m2,在二循一冷前新增一台换热 面积为100m2的二循预冷器。开车初期,系统极不 稳定,几乎无法生产。主要表现为一吸塔波动大, 经常超温,回流氨、回流氨水加不进去。一吸塔加 新鲜氨。惰洗器氨水走近路维持生产。低压吸收 负荷重,压力高,预冷器带液严重。 针对以上状况,我们对各处组分、压力等进 行分析、测定后认为: (1)一吸塔波动的原因主要为:负荷低时下 面的四块dl型塔板不起作用(气速过低,罩帽周 围的液体吹不起来,形不成循环)只有原来的4 块泡罩起作用,精洗效果差,温度波动。负荷高时 汽提塔气相带液,一甲液中尿素含量高(可达到 16%),鼓泡段温度高,吸收效果差,负荷上移。精 洗段负荷过重。 (2)回流氨、回流氨水流不下来的原因是:氨 冷a换热面积小,气氨冷凝不下来,而出气管径 相对偏小,阻力大,使一吸塔与缓冲槽和惰洗器 间的压差过大,回流氨和回流氨水不能自流到一 吸塔。 (3)汽提塔带液的原因主要是:汽提气量过 大,预分离器气相全部通过汽提塔,汽提管内气 体流速过高液体下流速度慢。 (4)低压吸收负荷过重的原因是:汽提塔出 液nh 02比过高,冷凝量少,气体流速快,造成 气相带液。 针对以上原因我们做了以下改动: (1)预分离器出气管上加装一阀门,在阀前 设一近路,使预分离气不进汽提塔,而直接进一 吸冷却器,这样既减少了通过汽提塔的气量,消 除了气相带液,同时也降低了汽提塔出液中的 nhjco~比。相对来讲也减少了低压吸收的过剩 氨量,降低了低压吸收负荷。采用预分离一自汽 提流程后,分解压力和分解温度采用的仍是原预 蒸馏流程的工艺指标,在相同的压力、温度下由 于汽提的作用甲铵分解率增加了许多。又由于测 温点在出液管上,从汽提管下来的液体与上升的 温度较低的预分离气逆流接触,传质传热,一方 面降低了出液温度,另一方面有部分氨溶解到液 相。所测量的温度不是最高分解温度,由于上述 原因造成甲铵分解率提高,而总氨蒸出率并未提 高。 (2)氨冷凝器d由与a串联改为并联。这样 氨在a和d中大量冷凝,出a、d的气体量减少, 压力下降,一吸塔与缓冲槽、惰洗器的压差减少, 回流氨和回流氨水能顺利流入一吸塔。稳定了一 吸塔的操作,也降低了消耗。 (3)二循预冷器改到二循一冷器后,由于二 循一冷换热面积较大,约有80%-"氧化碳在一冷 内吸收冷凝,一冷内气体流速降低,消除了带液 问题。 经过以上改造以后,中低压系统运行非常平 稳,在双塔达到最大负荷(el产520t左右)时,系 统无明显变化,一吸塔运行稳定。充分显示出dl 型塔板的优点。 4 蒸发系统 新增一台与原一段蒸发器结构、型号相同的 设备,作为闪蒸蒸发器,正常生产时用低压蒸汽 或汽提塔出来的冷凝液进行加热。二段蒸发器进 行分体改造。取消二表氨冷,增加一台换热面积 为122m2的水冷,二表冷换热面积达到178m2。改 造后总体情况看蒸发系统运行比较平稳,产品质 量基本能达到优等品,但也存在一定的问题。 (1)一蒸加热器列管和管板脱焊。加热器泄 漏。分析原因可能是负荷较高,加热蒸汽压力波 动大,温度波动也大,加热器较短,弹性小,列管 与简体膨胀不一致,使焊缝处反复受力、脱焊。后 与设备制造厂联系在加热器壳侧加波型膨胀节。 同时加热器直径由500mm增加到700mm,换热 面积增加一倍。 (2)二蒸腐蚀严重,气相分离效果差。二段蒸 发加热器到分离器切向进口8mm厚的18—8材质 维普资讯 http:// 氮肥技术 20o6年第27卷 的钢板,使用不到一个月便被冲刷腐蚀穿孔,每 次检修都补焊、更换钢板弯头。 (3)二蒸分体改造后,分离空间几乎增加了 一倍,但分离效果并不理想,二表液中尿素含量 比原改造前还略有升高。 (4)一表冷换热面积小,夏季负荷高时真空 度不达标。 5 解吸塔、尾吸塔的改造 随着尿素系统负荷的增大以及吸收部分外 来氨水,解吸负荷重,尾吸塔吸收效果差,尾吸放 空气氨含量高。既损失了氨又污染了环境。于是 我们对解吸塔和尾吸塔进行了改造。 (1)解吸塔 解吸塔原设计是cl,700mm,25块泡罩塔板组 成的板式精馏塔,在其它方面不改动的情况下, 只把泡罩塔板更换为规整填料。后又用退下的一 蒸热能利用段换下原1 6m2的解吸换热器,加大入 塔蒸汽管线直径和蒸汽调节阀。扩大蒸汽分布器 小孔直径。从运行情况看效果良好,原泡罩塔正 常生产时第十五块塔板温度控制在120~c,解吸 废液中氨含量0.06%左右,改造后此点温度控制 100~c时,解吸废液即可达标,110℃时废液中氨 含量在0.03%左右,最大负荷可达25t/il。能保证 全部回收合成氨系统来的氨水,保障了污水达标 排放。 (2)尾吸塔 原尾吸塔cl,600mm,内散装用ci,25的废铝 管截成长度30mm左右的铝环填料,改造时塔径 不变,简体加高3m,把散装填料更换成不锈钢规 整填料,原来的瓜形喷头更换成多层槽式分布 器。增加一台冷却器与原尾吸冷却器串联使用。 在系统负荷增加一倍,吸收液量不增加的情况 下,尾吸塔出气中氨含量控制在3%(v)左右,远 低于设计值(9.5%)。 6 其它方面的改造 (1)膨胀槽 随着运行时间的延长,加热器列管结垢,换 热效果差,蒸汽消耗增加,蒸汽冷凝膨胀槽超压, 低压蒸汽时常放空。一、二分加热室压力在 0.89mpa以上,一蒸加热室压力在0.4mpa以下。 通过计算,一、二分加热后冷凝液减压到0.4mpa, 每吨尿素可产生二次蒸汽100kg,效益相当可观。 我们便把一、二分加热后冷凝液单独引入一个槽 子,我们称为一级膨胀槽,膨胀产生的二次蒸汽 供一蒸使用。冷凝液通过调节阀控制流人原冷凝 膨胀槽(二级膨胀槽)再次膨胀的蒸汽供系统保 温使用。 一段蒸发加热蒸汽不足部分通过tv一401补 充,保温蒸汽不足部分可直接引入一、二分加热 后冷凝液。 (2)蒸发器洗涤器 水溶液全循环法中用一表液作为尾吸塔的 吸收液,通过解吸只有极少部分尿素水解后被解 吸出来,绝大部分尿素随解吸废液排人地沟,浪 费了原料,污染了环境。为了回收这部分尿素,我 们又增加了一台蒸发器洗涤器,用二表液循环洗 涤一段蒸发气中央带的尿素,回收到蒸发或低压 系统。解吸废液中尿素含量从1.o%降到o.6%左 右,按平均降低oi3个百分点,每年可回收尿素 200t左右。厂区排放废水中nh3一n可降低 20mg/l,经济、环保效益显著。 (3)流化床冷却器 在激烈的市场竞争中,尿素的外观质量成为 产品质量的重要部分。农民喜欢颗粒大,粉尘少, 氨味小的产品。为了满足农民的需求,提高产品 在市场上的竞争力,我们定做了造粒喷头,上了 流化床冷却器,解决了颗粒增大后夏季成品温度 高易结块的问题,减少成品中的氨味。通过一系 列的技术改造和加强管理,从投产时吨尿消耗蒸 汽1.58t,氨耗590kg降到目前的蒸汽1.30t,氨耗 573kg,在负荷较低时蒸汽消耗达到1.2t。提高了 产品质量,降低了尿素成本,增强了产品的市场 竞争能力。 (收稿日期:2006—09—05)
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仪器设备
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导热油的适宜流速?
那么就是说在外面的时候管子内的流速稍微低一点也没有什么关系,那么1.3m/s也可以,2米多长时间的话总是不太放心,还是速度低一点吧
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工艺技术
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求30万吨合成氨变换工艺流程图?
帮我发一份 [email]752978020 谢谢
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哪里有丙烷长输管线的计量站?
还有,请各位提供一下哪里有大型氢气站,最好是高压(200bar)的那种,谢谢。
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保温的管子 需不需要涂防锈漆啊?
地下管线需防腐,一般四油三布。管架上保温保冷不需要。
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工艺技术
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二氧化硫泄露如何处理?
1. 涉及到二氧化硫的工段,其地面应该设计成耐酸地面环境才行,比如铺设一层防酸瓷砖,或在地面涂上一层防酸涂料等等; 2. 现场对跑冒滴漏加强管理,减少泄漏
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FRPP与PPH的性能检测?
按物性标准检测吧。密度(基本树脂),典型值:0.91;单位kg/m3;测试方法din53479iso/r1183 熔流率(190℃ ... 你提供的参数是指国产pph吗?这些参数是不是标准上的?
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求助氧气管线施工验收表格?
氧气管线施工比常规管线施工多了一个脱脂化学清洗吧,如果是中石化的项目采用sh/t3503-2007即可,中石油项目按中石油07版交工表格,这些都是通用交工表格,没有专门的氧气管线施工验收表格的。
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安全环保
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工艺技术
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高炉气中一氧化碳的回收利用方式?
高炉气成分复杂,热值低、燃烧不稳定,应用起来比较困难,一般来说,应用有如下几种方式: 1,高炉热风炉、烤包、烧结机/球团竖炉、烧石灰窑、蓄热式加热炉,以上基本都是直接燃烧 2,与焦炉气或天然气等高热值燃料掺烧,作为均热炉、加热炉、热处理炉等的燃料,并可用于烧结机点火,也可用于加热热轧的钢锭、预热钢水包等。 3,剩下的大部分都用来发电了 4,目前还听说有人能把高炉气提纯,做化工原料或者直接返回高炉做还原剂,他们的网站是: ,这是个国家鼓励的项目,估计未来能取代发电。
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双相钢2205和317L比较?
高浓度醋酸和溴离子存在的条件下:2205相对来说要好一些。 谢谢~ 是否知道 有没有什么公司用过2205材质的压力过滤机,或其他转动设备,腐蚀情况如何?温度在105℃,醋酸和溴离子条件,有家设备厂商给我们推荐254smo,但我们觉得材质似乎太高了
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行业技术交流区各版版主、技术讨论者明细表(2010-5-13 ...?
chengjingbao (平淡)
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简介
职业:福建未来药业有限公司 - 仪表管理
学校:华中师范大学 - 化学学院
地区:甘肃省
个人简介:
即使曾经通宵达旦地聊过无数次,现在我们还是晚睡,也心照不宣地再没联络过。
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