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关于膜法除硝浓硝水浓度?
我厂新上膜法除硝,浓硝水硫酸钠含量80g/l,但是有的厂家只有40g/l,与我厂是同一厂家的产品,这令我非常担心。 大家说一说知道的膜法除硝浓硝盐水含硫酸钠浓度。 , , -
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工艺技术
,
尿素循环系统安全阀起跳原因分析?
个人认为: 1、低压甲胺冷凝器冷却效果不好; 2、低压甲胺冷凝器局部结晶; 3、低压洗涤器吸收效果不好; 4、低压气相管路偏小。
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仪器设备
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如何正确选择化工流程泵的型号?
归纳的不错,化工生产中每一个环节都有很深的学问,都有设计人员需仔细考虑的地方,每一个设备都关乎着质量、关乎着安全!
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化学学科
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工艺技术
,
利用氯磺酸磺化合成磺酰氯[求助]?
可以用醇和氯仿重结晶
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仪器设备
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离心泵叶轮有切削?
叶轮动平衡有问题,采取的调整措施。
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仪器设备
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看图纸答问题(6月23日~6月30日)?
外行 支持一下
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管式炉结焦?
恩,我们厂就结焦了一次,最后是找到了结焦部位把炉管割开了。
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深冷分离技术讨论?
深冷空分无论是设备、操作、产品质量都是不错的,效率比别的任何途径都高,上吧没错。不知要上多大的
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化学学科
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工艺技术
,
关于酰胺的氧化?
以下是引用 hapdx 在2008-5-2 17:06:00的发言: 不是,我做的中间体化合物里面有个内酰胺环,我现在要用到双氧水作反应试剂转化其他官能团,希望不对内酰胺环有干扰 过氧化物存在下,酰胺是有可能发生水解的,而且条件或许还会比较温和。 能不能说一下你想转化什么官能团,最好换一种转换方法。
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低温变换炉出口CO 超标的原因?
床层温度提高,不知是否把三段的温度也提高了,因为变换反应是放热反应,温度越高,利于反应向反方向进行,你们属于深度变换,三段催化剂应该在较低的温度下运行,如果属于2.0mpa以下变换,应该在180度入口为佳。至于水汽比不会影响这样大,主要看你们低变一段和二段出口一氧化碳的指标。既然设计是8000的量,应该不是设计的问题,如果通过调整一二段出口一氧化碳指标,降低三段入口温度,没有任何反应的话,我估计是催化剂的问题,应为我就是专业做该系列催化剂的,估计你们的催化剂低温活性偏低,尤其是活性组分mo含量不达标。
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PRO II 案例-脱甲烷塔及冷箱系统流程模拟?
很好的资料,下载收藏!
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仪器设备
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封头探伤合格级别?
封头焊缝系数取1.0,此时应做100%rt检测,ii级合格。 gb150.4-2011中第10.3.2条a)属于局部检测中应100%检测的部位,此时焊缝系数应取0.85,rt检测ⅲ级合格即可,并做100%的表面检测。
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安全环保
,
求助:2级RO反渗透出水电导率是多少?
进水电导率是200us/cm ,预处理,2级反渗透后,出水能否稳定保证 1.5us/cm。或者出水多长时间不能在保证。 这个是没问题的了!保证进水稳定,再加以维护保养就更好了!
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#RO反渗透
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说・吧
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我在焦化厂工作,我是一名仪表工,求助?
我也在焦化厂工作了两年,根据你说的情况感觉是接头松动的可能性比较大,还有就是接头的铜线可能有氧化的痕迹,用刀子刮刮,在重新紧紧。 建议换个热电阻试试看。
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工艺技术
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四氯化硅水解的问题,21号晚上在线等?
先水解,再将盐酸进行解析。但由于盐酸为四氯化硅水解而得,浓度不会太高,这种办法得可行性还需深入考量。 关键的技术在于盐酸的提浓。
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化学学科
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丁苯胶乳用的硫醇?
我正在考虑用iomp替代叔十二硫醇, 我分散体系和镇江巴斯夫相似。
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苯乙烯工艺一对一答疑办公室?
楼主及naruto: 1、干气制乙苯,乙苯脱氢制苯乙烯是上下游装置吗,相邻着吗?可以讨论干气制乙苯技术么 ... 2、我在另外一个分区,上传了一篇文献《10wt/a催化裂化干气制乙苯装置技术改造研究》,其中乙苯分离部分为吸收塔、稳定塔、循环苯塔、乙苯塔、多乙苯塔。不知二位装置是否再此基础上有改进?分离部分精馏塔是怎样的? a、建议有空的话,把那篇文章的帖子地址发到这里来,谢谢 b、我们装置对这些塔目前还没什么动作,有个改动就是烃化液回炼直接进吸收塔,以前不是这样子的
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化学学科
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新玻璃器皿用不用清洗?如何清洗?
新买的试验仪器用不着洗 水冲冲就好!
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求清晰的NB/T 47007?
我就想知道空冷器管束水平安装倾斜度怎么要求
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安全环保
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重车方向货运量?
重车,相对于空车,也就是说对某个企业来讲,其公路或铁路运输的物流是有方向性的。或者重车来的多,或者重车去的多。
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简介
职业:寰球工程项目管理(北京)有限公司 - 电气/仪表工程师
学校:武汉生物工程学院 - 应用化学系
地区:广东省
个人简介:
这个夏天,无聊了就看书吧!看累了就写作业吧!写累了就睡一觉再继续看吧!
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