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焦炉气制LNG联产甲醇项目,LNG储罐液氮预冷问题?
氮气纯度最好大于99.9%
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低温甲醇洗项目最新的发展?
包头神华煤制烯烃的低温甲醇洗处理气量多少?是不是最大的呢?
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帮忙分析一个具体的"水击"案例?
既然是进水温度100度,换热后当低于100度,凝液总管一般处于临界态,管径也不大。冷水进去和热水混合易水击。循环水总管那么大,完全可以消耗掉那一部分能量,所以无水击
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安全环保
,
工艺技术
,
求GB50050-2007《工业循环冷却水处理设计规范》?
能不能共享一下报批稿?先参考一下!
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仪器设备
,
如何理解'封头上法兰的螺栓通孔应与通过封头中心和管中 ...?
请问“封头上法兰的螺栓通孔应与通过封头中心和接管中心的定位线跨中布置”这句话来自哪里?
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带增压端的膨胀机?
谢谢分析
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现场测出数据和软件模拟数据相差太大?
aspen数据库的气液平衡和物性数据都要进行一些修正和回归的,这个也是一些大的设计公司的核心技术,说的好! 和国外公司接触过,他们使用chemcad,结果准确度时ppm级别的!!!比较可拍。 关于物性修改、回归等,这一块才真正是核心。
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膜法脱除并回收料液中的余氯?
领教了! 那就改变操作模式,把气态膜过程改为膜解吸过程。 错了,现行工艺脱氯后盐水指标为<10ppm,与你介绍的气态膜概念脱氯后的指标是一样一样的。这部分游离氯都只能化学法去除,脱硝成本是一样的。如果采用在脱除侧增加真空设备,与现行工艺是差不多的,等同于把脱氯塔换成了气态膜设备。 我的理解是这样的,是这样吗?
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安全环保
,
现场巡检室?
你们巡检室不只是噪音的问题。离生产装置太近了,符合安全要求吗?? 别跟弱智领导废话,找公司安环部。安环部不管就匿名劳动局
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求助:Nm3/h叫标立方,它与m3/h怎么换算?
现在标方也都不加n了,都是m3/h
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#Nm3
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电机标准求助?
我有jb/t 7565.2-2002
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能否提供醋酸乙酯的公用工程消耗?
序号 项目名称 单位 消耗定额 小时用量 消耗定额 小时用量 1 电 kwh 15.43 96.44 15.43 96.44 2 循环水 m 3 80.18 501.13 100.23 626.44 3 脱盐水 m 3 10.02 62.63 10.02 62.63 4 蒸汽 t 4.20 26.25 4.20 26.25 5 氮气 nm3/h 120 750 120 750 6 工艺空气 nm3/h 40 250 40 250 7 仪表空气 nm3/h 160 1000 160 1000 第一个是醋酸乙酯 第二个是醋酸丁酯
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化学学科
,
液硫泵试车通常采用何种介质试车?
用水试泵我认为意义不大。因为一方面氺与液硫的密度相差加大,另一方面液流泵易出问题主要在蒸汽夹套相关系统,而该系统只能通过液硫来试。
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国内做LNG储罐计算最好的高校和负责人都哪些?
目前中石油北京的寰球工程公司epc总承包大连4台16万方lng低温储罐和仪征2台16万方低温储罐,快中交
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XV1306A阀门初始化、复位动作讨论?
应该都知道气化炉投料前需要进行氮气置换,目的是为了确保炉内氧含量<0.2%。如果氧气切断发生内漏就会导致炉内存有氧气,势必对气化炉的投料带来安全隐患,如果有高压氮气进入进行保护(也就是所谓的xv1306开),即便是氧气阀漏,漏入炉内的也只是氮气,所以......
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仪器设备
,
泵的机械密封问题?
不盘车不漏,说明动静环接触面没有什么问题。可能是盘车时泵轴产生了轻微的轴向串动,而动环由于弹簧紧力偏小,或动环o型圈的轴向滑动不及时。造成动静环不能保持贴合造成的,这种情况开起车来往往不漏,因为背压和温度升高有助于动静环的贴合。
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工艺技术
,
事故氯岗位尾气吸收塔碱槽炸顶?
楼主可否谈论一下现场的情况。确认是化学爆炸吗还是物理爆炸。最少上传个现场的照片!见炸吸收塔的倒是有几个厂发生,配碱槽的倒是比较少见,一般都是憋爆或者丑瘪的。感觉应该是憋压爆炸了。你们配碱槽多大容积!
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仪器设备
,
直径1800mm的筛板塔,开孔数>10000合理吗?
在什么范围内是合理的呢?
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说・吧
,
大家有去中石油工作的么?说说情况?
勘探开发??炼化? ?储运? ?销售!~主干与辅业关系!~有的时候职位不是很重要!~~ 不是说销售是最赚钱的么?您觉得什么重要,
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CAD制图教程,有需要的联系我?
你好。劳驾发到344396855
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简介
职业:江西联合化工有限公司 - 水处理工程师
学校:湄洲湾职业技术学院 - 化工系
地区:贵州省
个人简介:
人生并不像火车要通过每个站似的经过每一个生活阶段。人生总是直向前行走,从不留下什么。
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