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煤制油单位大调查?
我知道神华煤制油厂,具体信息还不知道,应该可以到网上查询
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加氢裂化高压系统泄露着火事故处理预案?
事故现象:装置内发生异常声响 系统压力迅速下降 装置内可燃气体报警仪报警 事故原因:高压设备老损,造成泄漏 事故确认:现场确认高压系统大量泄漏 事故处理: 1、启动0.7mpa/min紧急泄压按钮 2、报气警,若发生着火,则报火警 1、 进行紧急泄压,防止事态进一步扩大 2、处理过程中保证装置人员和设备安全 1、大量泄漏时,易发生火灾、爆炸和中毒,应做好防范措施 2、进行紧急泄压时,易造成其它设备泄漏,应注意防范 a级操作步骤 b级操作步骤 [ i ] — 事故发现者立即报告班长 [ m ] — 联系调度、车间,汇报情况 [ m ] — 联系火炬岗准备泄压 [ m ] — 联系罐区,停止送原料 [ m ] — 通知罐区变通不合格线 [ m ] — 报气警,若发生着火,则报火警 [ m ] — 启动0.7mpa/min紧急泄压按钮 [ m ] — 调esd画面至“联锁逻辑图(装置)” ( m ) — 确认esd画面上紧急泄压阀为打开状态 ( p ) — 现场确认紧急泄压阀已打开 ( i ) — 确认系统压力已大幅度下降 ( p ) — 确认运转的原料泵已停运 [ p ] — 关闭原料泵出口电动阀 [ i ] — 关闭原料泵出口流量控制阀 ( p ) — 确认运转的新氢机停运 [ p ] — 当反应流出物/原料油换热器管层出口温度低于180℃时按停往复泵规程停用注水泵 [ p ] — 关闭注水泵出入口阀门 [ p ] — 关闭反应流出物/低分油换热器前后两注水点阀门 [ i ] — 降压过程中,控制稳原料油缓冲罐、高压分离器、低压分离器 [ m ] — 系统压力降至2.0mpa时,按停机规程停运循环氢压缩机 ( i ) — 确认系统压力降至微正压 [ i ] — 关闭紧急泄压阀 [ i ] — c1106压力用一加氢低分气反串至低压分离器控制 ( m ) — 确认反应系统已紧急泄压 [ i ] — 分馏系统加热炉紧急停炉 [ i ] — 分馏系统退尽容器内油品 [ p ] — 停运分馏系统各运转机泵 退守状态: •系统压力降至微正压 •分馏系统退进存油 在此状态下,若泄漏部位得以处理,则装置按正常开工程序恢复生产 在此状态下,若泄漏部位未能处理,则装置继续保持退守状态
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工艺技术
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高压氮气从炉壁部入气化炉?
如果是在激冷室,那就是二楼说的那样。如果在气化室,应该是压力计接口用的保护氮气。
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博士学化工CFD有前途吗?
博士做理论研究还是很不错的,不能浪费那么多年的理论基础呢 可我现在对这方面的了解基本为零,相关的专业基础基本没有,都要从头学,一到两年能搞定吗
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腐蚀数据与选材手册最新版电子版?
已经下载了,上传有点问题可以留邮箱 麻烦发一份给我, 602384591
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说・吧
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求助:有谁能不能讲一下 化工仪表职称论文怎么写啊!?
把平常的维护使用经验归纳一下,找出自己的最拿手的和最熟悉的仪表设备,细心的写一下原理、使用中常见的故障以及使用中的误差分析,和维修维护经验,如果想在专业的提点改进的意见。这样的论文保证通过,现在论文大部分是从各种期刊网络上东拼西凑的四不像,严重脱离了论文的本质,特别是这种评职称的论文就是糊弄人的东西,但是偶感觉如果把自己工作中的东西写出来要好用这种网络组合体,对于自己的水平也是一种归纳和提高。
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仪器设备
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辽宁恒星TBL稠油凸轮泵检修,太麻烦。你们一样否?
如果吹扫彻底,机油箱没有串进渣油的情况下,盘车还是可以的。实际运用中感觉比螺杆泵耐用,今年我由申报了一台
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仪器设备
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看图说防喘振?
目前基本上大致有两个思路: 1、全流程打通,把两台机组的入口阀开得很小,同步启动,担心4、5段入口开度太小的话,那么高的转速,后续关3段出口放空并入四段入口可能会造成比较大的波动? 2、先开1~3段稳定。4~5段初始由开车旁路进气,1~3段稳定后逐渐导入,这个难点在调整过程太漫长。需要小心翼翼,涉及阀门很多几乎都要动一遍所有阀门,安全?想想这么复杂就是很大的隐患。 其他?期待高手指点。
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化学学科
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催化裂化稳定塔顶压力来回波动?
我也补充点,看看你们那里的冷却器是否存在偏流现象,特别是现在的夏季!
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化学学科
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焦炉气精脱硫?
为什么不采用湿法脱硫?
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仪器设备
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本安电缆与非本安电缆区别?
本安电缆是指具有低电容和低电感,并具有极好的屏蔽性能和抗干扰性能,因而适用于有防爆要求的场合的集散系统和自动化检测控制系统等电路中作传输线,本安电缆和非本安电缆在槽盒敷设中按要求是要加隔板隔开的
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仪器设备
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射气抽气器的作用?
一种效率不高的真空获得方式,另也不利于环保,最大的好处是维护简单和低成本。 如果可能的话,考虑下机械真空泵吧。
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协会电子版的专业注化教材(全国勘察设计注册化学工程师 ...?
有需要的请留下邮箱,我发给你! 14123780 谢谢
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仪器设备
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受损的汽轮机图片?
惨!这情况我貌似我曾经遇到过,印象中是油路故障+喘振同时造成的,当时连大盖的螺栓都蹦出来了,内部损坏 ... 当时我机组是汽轮机带动压缩机的,好像后面还有个尾气透平
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仪器设备
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工艺技术
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长输天然气管线压缩机怎么都是进口的?国产的差距在哪儿 ...?
很多原因, 企业的业绩,对国产的担心,一旦出问题的风险考虑,效益考虑,感觉现在国产化工大压缩机已经起步了,但是还有很多要改进的,支持国产不是光喊的,要行动的,一点点改进,为业主要考虑!
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节能方面的问题?
蒸汽系统在石化行业节能潜力很大,主要存在的问题是减温减压和蒸汽放空。 1吨中压蒸汽减温成低压蒸汽,造成的(火用)损约360mj,浪费的功率约75kw,假如某厂减温减压20t/h中压至低压,则浪费的发电功率约为1500kw,可以增加背压或者抽汽发电机组或者汽轮机驱动的设备,比如透平给水泵等等。热电联产或者热功联产。 放空1吨中压蒸汽浪费的发电能力为200kw,且造成高品位凝结水的损失。若某厂放空10吨中压蒸汽,则每小时就浪费了2000kw的发电能力。如果增设凝汽发电机组,不仅能量回收了,且每小时得到10吨的高品位凝结水。1吨低压蒸汽的做功能力约70kw(我计算过,记不太清楚了)。 另根据热力学第二定律,提高蒸汽参数能提高蒸汽的做功能力,虽然3.8mpa和1.0mpa蒸汽的焓值差别不大,但(火用)(该字组成为火+用,字库中无此字)值差别很大,即蒸汽的做功能力差别很大,故能产中压的地方就不要产低压,产汽参数越高,越有利于节能。 另石化企业大部分1.0mpa系统低压蒸汽用于加热,没有必要这么高的压力,完全可以让1.0m pa蒸汽继续做工至0.3mpa,每吨蒸汽可产生23kw左右的功率(印象中是这个计算结果),蒸汽的焓值下降不大,即热量下降不大,加温用蒸汽从0.3mpa系统引出。 蒸汽凝结水属于高品位水,能回收尽可能回收,必要时进行精处理(除油除铁除硬)。 帖子中数据,根据印象整理,有误之处请原谅。 故节能一定有理论基础才能开展好,热力学第二定律就是指导节能的。随手关灯,关水龙头,关电脑只是拣了芝麻,或者是督促养成节能意识,但石化企业更多的西瓜丢了。
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罗茨风机内煤焦油怎么处理?
看来煤气化中的焦油问题是无所不在啊!固定床气化的焦油问题处理不好真是没前途了。
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仪器设备
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工艺技术
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风关型调节阀停电后为什么会打开?
停电了,阀门定位器输出就是0,也就是仪表风输出是0mpa,所以阀门自动开了
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鲁奇炉为什么要用块状煤而不能掺太多的粉煤呢??
应该说是鲁奇炉就是针对块煤设计的,以前煤矿的块率很高。 鲁奇炉就是固定床结构,煤粉多了或者全是煤粉,与上流氧气接触面会降低(煤粉与煤粉之间没有间隙,形成堆积),严重会造成偏流,导致出口气体氧含量偏高,引发事故。
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仪器设备
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关于用屏蔽泵备料问题?
根据描述,应该是已经达到汽蚀余量了,抽不上来。 楼主可以在罐内通过氮气加压,这样应该会好一点
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简介
职业:江西名成科技发展有限公司 - 工艺专业主任
学校:闽西职业技术学院 - 化学工程系
地区:云南省
个人简介:
不达成功誓不休。
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