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液化石油气泵装车问题?
叶片泵很容易维修,泵内少量气泡对泵的运行没有影响,另外不需要增加平衡线,祝好!
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求助焦炉烟道废气的计算?
想计算什么?给我原始数据,我给你算!
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仪器设备
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Cr-Mo钢不能用氧乙炔预热吗?
主要原因:随着材料强度级别的提高,断裂韧性随之下降而缺口敏感性增加,如采用氧切割、等离子切割、碳弧气刨等火焰切割的方法加工坡口,在坡口表面易形成淬硬层,切割时造成的微小缺陷都可能在焊接接头的弯曲变形中扩展,危机运行安全,因此要严加控制,故gb150中有这样的规定。
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仪器设备
,
双作用气缸的保位问题?
我认为是保位,因为你用的是双作用阀门定位器,在伐不动时,双作用阀门定位器的2路输出时达到平衡了,如果这时断气或气源慢慢下降时,双作用阀门定位器的2路输出与气缸两边的气压还是平衡的,要降一起降,要没气一起没气,所以我认为是保位、
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高浓度钴铜溶液分离回收?
-- 加水稀释铜在铜萃取剂可以负载的浓度,萃取铜,再水解除铁,再p204除杂,最后用p507分离钴镍。 --请大 ... 加水稀释增加工作量,控制不好还容易使铁等金属水解,铜萃取剂饱和容量较低,理论上容量=浓度*0.5 ,这里铜有60g/l左右 若是40%的m5640只能萃20g/l的铜,需要增加相比或者使用多级逆流增加萃取率。
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求:HPF煤气脱硫工艺的特点、问题及解决方案?
学习了,耐腐蚀性请详述
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工艺技术
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德士古气化炉氧气管线限流孔板的作用?
应该是限流稳压,使氧气的压力、流速平稳,减少气化炉的波动。
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仪器设备
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双作用气缸的保位问题?
我提过类似的问题,没有找到一个合理全面的解释,顶一下
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仪器设备
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单法兰液位计问题?
可以用单法兰液位计,因为是敞口容器。双法兰液位计用于密封容器的液位测量。
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#液位计
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工艺技术
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蒸馏闪蒸塔的汽油如何处理?
我们公司也出现了此类问题,已经导致两套加氢装置停工处理。解决的办法,首先要从源头处理,不知道你们那的原油是什么性质的,是否加入了含氯的助剂,如果有,应设法替换或禁止含氯助剂的使用。如果原油中盐含量高,那么,开好电脱盐装置是必须的,指标最好要小于2。加氢装置如何处理呢,因为氯盐结晶温度高,因此注水点应前移,通过大量的注水减少氯盐的结晶。再有就是加氢反应器后增设脱氯反应器,但投资很高。最后只有在反应系统注缓蚀剂,在管壁形成保护膜防止铵盐的结晶腐蚀。 个人认为,氯对装置的主要危害,不是增加系统压降,而是设备腐蚀,加氢反应后生成的盐酸,在遇到第一滴水时,浓度非常高,如果注水量少时,腐蚀相当严重。氯离子穿透力很强,氧化铁形成的保护膜对其没有作用。
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凸轮 齿轮 弹簧 螺纹 链轮小插件集合?
回复 1# tam2 123
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化学学科
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如何检测换热器是否漏气?
最简单的办法,打开人孔,拿个电筒进去,一根一根的照,再用一根1.2米的钢筋捅一下酸泥,漏气的管是湿的,不漏的是干燥的。或者是化验结果长期、稳定超标,也可以判定为换热管漏气(同时,转化的温度表现异常,难以控制)
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伴热管怎样布置最合理?
通常在侧下方,正下方如何布置还没想到 当然,当伴热主管较大,采用双伴热的时候,选择两边侧下方双伴热方案
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工艺技术
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新换了四台换热器,为什么循环水中的总铁一直比较高?
有酸性物质、如硫化氢、硫酸,ph值偏低,
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化学学科
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催化分馏塔?
补充下上部淹塔主要原因有: 1、上部液相负荷过大,气相无法顺利通过塔板,致使整塔压降增大,塔顶压力上升。 2、下部气相负荷过小,液相在塔板处出现漏液现象,致使整塔压降过小,塔顶压力下降。 处理方法: 1、合理调整各段回流和温度。 2、联系反应加大深度,确保塔内有足够量的气相进行气液交换。
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仪器设备
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设备到场之前为什么都充氮气?
设备一般都是油封或氮封运输的,保护气嘛,防止氧化、腐蚀什么的,氮气稳定啊。 还有就是很多设备制造时不是都在制造厂就做好防腐的,有些买家会要求到自己工厂自己做防腐,可能针对性强些吧。
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制氢转话蒸汽发生器?
你的标题转化的“化”都打错了就不要追究怎么读了,知道是什么就行了,蒸汽发生器内衬有问题要加强监控,问题严重需要停工修复,曾经有发生鼓包的情况
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仪器设备
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立式储罐的高径比最大可以做多少?
这个不妨碍吧,实在高了你按照塔器标准来做,灵活运用,只要计算过关就行
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#立式储罐
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7月22日压应力与应力腐蚀(前60参与+2,答对另+3~8财富 ...?
正确
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化学学科
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工艺技术
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催化 反应终止剂 用粗汽油还是酸性水?
我接触的催化装置 用 粗汽油
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简介
职业:南通众益鑫化工有限公司 - 设备工程师
学校:湖北师范学院 - 化学与环境工程系
地区:贵州省
个人简介:
个人的智慧只是有限的。
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