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仪器设备
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工艺技术
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压缩机轴向力?
力大时需要采取平衡装置,余力由止推轴承承担!
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“脱焦”里面的焦指什么?
难道是去除“焦油”或者“焦油渣”,这个名词倒是还没听说过~~
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大家有没有遇到这种情况?
我以前接触过电机变频器信号遇到过这样的情况,就是测量有信号,接上端子就不行,最后差了好久,结果是接地的问题,建议楼主把接地的部分仔细检查一下~
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常减压塔抽真空系统?
如果需要技术咨询或交流了话可以加我qq28230918我们公司是美国专门作抽真空系统的,我们在中国800万吨以上的炼油的抽真空系统基本都是我做的
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含氨废水对制浆质量的影响?
可以发个样品过来,我们帮着做做实验,我是做添加剂的
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甲苯甲醇烷基化工艺流程图?
好心的楼主,给我也发一份呗,谢啦哈。 dhbwqwj
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仪器设备
,
Q345R(HIC)钢板的许用应力怎么取?
同q345r就行啊
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HTRI Xchanger Suite 5.0 换热器计算的软件?
这个好,方便
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化学与化工的差异?
化学是研究理论基础;而化工则是研究化学理论在工程中的应用,属于应用科学
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化学学科
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尿素醇解制碳酸二甲酯新技术?
这是去年我整理的相关资料,见笑 1. 技术开发背景 目前国内外各大[wiki]石油[/wiki]公司均详细论证了dmc作为燃油添加剂的可行性,只是受目前dmc的高合成成本的限制,相关的技术开发一直停留在试验研究阶段。 中国科学院山西[wiki]煤炭[/wiki]化学研究所采用尿素和甲醇作为反应原料,合成了dmc,这使得dmc的吨产成本可降低至每吨4000元人民币,在经济上保障了dmc作为燃油添加剂的可行性。 2002年,中国石油宁夏石化分公司与中国科学院山西煤炭化学研究所合作完成了200 ml的尿素-甲醇法直接合成dmc实验室小试研究,并完成了[wiki]催化剂[/wiki]的制备放大和1000 h的稳定性研究。初步的经济核算表明,该过程可使dmc的生产成本降低到每吨5000元人民币(按1000 t/a规模计算),比其他合成路线具有更好的工业化应用前景。为此,在进一步对所开发的催化剂体系和反应工艺技术进行深入的研究基础上,于2003年分别在宁夏石化分公司和山西煤炭化学研究所各建立了一套20 l级中试装置。 2. 技术原理及特点 在较高温度条件下,尿素中的两个氨基可以被醇逐步取代,第一步生成氨基甲酸酯,然后第二个氨基被取代生成碳酸酯。随反应温度和反应时间的不同,可以得到收率高达98%的氨基甲酸酯和dmc的混合物。两步反应都是在催化剂存在的条件下进行的,因此该方法的关键是研制合适的催化剂。由于醇/尿素**产生大量的副产物氨,因此采用该法的工艺过程适合于建造在尿素生产厂附近。 1) 中试试验流程 中试装置采用导热油加热,全部参数采用计算机自动化控制。反应前先将尿素溶解在甲醇溶液中,然后计量泵计量后进入尿素预热器,随后进入反应器上部, 原料甲醇经计量泵计量后进入甲醇预热器,随后进入反应器下部。二者在催化剂作用下生成粗dmc液。一部分粗dmc液经过反应器的蒸馏段经塔顶冷凝器冷凝到常温后,进入产品共沸物储槽,另一部分回流到反应器顶部。反应器底部为没有反应完全的氨基甲酸甲酯和甲醇的溶液混合物,循环回尿素预热器继续参与反应。粗dmc液从产品共沸物储槽中通过加料泵由加压精馏塔中部进入dmc精馏塔,塔顶馏出组分是轻组分甲醇,经过冷凝冷却流入甲醇中间槽,甲醇可循环使用。用泵打入甲醇预热器与进料新鲜甲醇汇合进入反应器继续参与反应,精馏塔底部的重组分为dmc。 2) 中试工艺条件 ① 反应温度:催化剂床层温度对dmc收率和出口dmc浓度的影响结果显示,反应性能随温度增加而增加,但过高的反应温度容易导致尿素或氨基甲酸甲酯的分解,考虑到氨基甲酸甲酯的[wiki]沸点[/wiki]为450 k,根据反应尾气中co2含量和温度的关系,催化剂床层的操作温度确定为453~458 k之间。 ② 反应压力:在反应条件为温度458 k,尿素浓度30%,尿素溶液液体空速0.3 h-1,进料甲醇和尿素溶液的体积比为2:1,[wiki]回流比[/wiki]为2:1情况下,对反应压力的考察结果表明,随着压力的升高,dmc收率和出口dmc浓度也升高。因此采用较高的压力有利于dmc的合成,本中试研究采用的反应压力为1.2 mpa。 ③ 尿素浓度:尿素溶液浓度的增加使dmc的收率略有下降,但可使dmc的出口浓度急剧增加,有利于降低后续产品的分离费用。通过对尿素浓度影响的考察,确定适宜的尿素浓度为30%。 ④ 甲醇/尿素进料比:甲醇的进料量越高,催化剂的反应性能越好,有利于dmc的生成。但甲醇量太大则使出口dmc的浓度降低,一般选择甲醇的进料体积是尿素溶液的2倍。 ⑤ 回流比:回流比的增加,会使dmc的收率和出口dmc的浓度增加,但会增加能耗。通过回流比的考察,认为较合适的回流比为2:1。 3. 技术现状 在优化工艺条件的基础上,确定了较佳的反应条件为:反应温度458 k,压力1.2 mpa,尿素溶液的浓度30%,甲醇的进料体积是尿素溶液的2倍,回流比为2:1。在此条件下,尿素转化率为100%,氨基甲酸甲酯和dmc的总选择性大于98%,dmc的单程收率大于50%,dmc的出口浓度在9%左右。中试研究证实了小试所开发的固体催化剂具有高活性和高稳定性,同时验证了依据小试结果所设计的反应精馏工艺流程的基本合理性。在中试的过程中还对其不合理的地方进行了改造,使得中试装置能稳定连续运转。
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仪器设备
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请教塔节长度问题?
塔节是由工艺决定的。
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有做生物质燃料(秸秆压块、木屑颗粒)的朋友?
生物质燃料、生物质颗粒 根据瑞典的以及欧盟的生物质颗粒分类标准,若以其中间分类值为例,则可以将生物质颗粒大致上描述为以下特性:生物质颗粒的直径一般为6~8毫米,长度为其直径的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量小于10%~15%,灰分含量小于1.5%,硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。若使用添加剂,则应为农林产物,并且应标明使用的种类和数量。欧盟标准对生物质颗粒的热值没有提出具体的数值,但要求销售商应予以标注。瑞典标准要求生物质颗粒的热值一般应在16.9 兆焦上。
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折流板选哪种方案?
左边!右边两头进出口存在换热死区!
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仪器设备
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往复机油站问题。?
更换油站是要根据更换前的油站的各项指标参数享相符的。也就是说要求泵出口压力的参数与原来的要一致,到润滑点的也要一致。比如泵出口要求在0.6mpa的,就先行用系统中的安全阀设定起跳压力自动调压的。润滑点的油压是根据润滑点前节流阀(调节节流螺栓)进行控制的。在这之前应有一路回油箱的流程上,设置一个回流阀(近路阀)用它可以调整泵出口与个润滑点的系统油压。最好发个图(流程图)。有响声可能是泵体上的压力调节回油开启的回油声音。将近路阀调节一下就可以了。有空气的可能也是有的,但是开一段时间就会消失得。
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Aspen計算共沸物時mass basis數值錯誤?
试试别的物性方法
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光伏一个真实的谎言?
哥们,有点夸张了吧,呵呵,哪有让国人痛不欲生,仅仅是光伏产业这点人而已。也不要都怪人家忽悠,只能怪国内一窝蜂似的建了太多工厂,水平又参差不齐而已。国外的那些大厂现在不也正在呼呼的生产呢嘛,每个季度向国内卖那么多产品
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请问目前生产多晶硅主要企业?
一、世界多晶硅主要生产企业 有日本的tokuyama、三菱、住友公司、美国的hemlock、asimi、sgs、memc公司,德国的wacker公司等,其年产能绝大部分在1000吨以上,其中tokuyama、hemlock、wacker三个公司生产规模最大,年产能均在3000-5000吨。 二、国内多晶硅企业(多晶硅股票和多晶硅上市公司资料供你参考) 多晶硅项目及上市公司股票 川投能源600674 参股新光硅业(1260吨),持有38.9%新光硅业。参股35%新津项目(3000吨)。 天威保变600550 25.99%天威英利,35.66%新光硅业,51%新津3000吨多晶硅,49%乐山3000吨多晶硅。 乐山电力600644 51%的乐山3000吨多晶硅项目,预计于2010年初投产。 岷江水电600131 14%的新津3000吨多晶硅项目,预计于2010年初投产。 通威股份600438 持有50%永祥硅业,该公司1000吨多晶硅已于2008年7月初试生产,后续3个3000吨多晶硅预计将于2009年6月和12月及2010年6月投产。 特变电工600089 75%特变电工多晶硅:1500吨多晶硅项目,61.82%新疆新能源公司,预计2010年投产。 南玻a000012 规划5000吨多晶硅、450mw组件、160mw硅片、其1500吨于08年下半年试生产。 江苏阳光600220 65%宁夏阳光硅业,4000吨多晶硅项目,首期1500吨预计于08年10月投产。 鄂尔多斯600295 3000吨多晶硅项目,预计2010年投产
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安全环保
,
技术求助:脱盐水排污的时间和水量?
谢谢楼上各位的解答 正在做功课,然后准备跟运行的人一起把这个问题解决掉 btw,可能是我没表述清楚。把“在一个脱盐-再生周期内的再生”说成同步了
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大家放假都是怎么过的啊?
回家看望老父母,团聚团聚。
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无水氯化钙生产工艺?
求酸法生产液体氯化钙的工艺流程图及设备资料。。。
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简介
职业:上海龙翔生物医药开发有限公司 - 给排水工程师
学校:河南大学 - 历史文化学院
地区:吉林省
个人简介:
人生的意志和劳动将创造奇迹般的奇迹。
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