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仪器设备
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现场紧急停车按钮的信号进不进DCS系统?
紧急停车,在小电厂这方面是直接给deh信号不经过dcs,后续动作是因为其他联锁导致的。
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#DCS
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重奖讨论:下降管堵塞及解决措施?
压差大了就停炉检修啊,不是有备用炉可以开吗 下降管那么粗,多久能堵一次啊,而且煤质好的情况下挂渣也少 ... 楼上说的有理,不过下降管渣堵,一旦发生,很难控制,挂渣处的渣越积越多,带来的除了堵塞风险外,还使下降管处水膜分布不均。 锁斗直排拉渣的方法一定要慎重用,气化炉压力难免受到影响,耐火砖本身不能承受高压,正常生产时内外压力一致,一旦气化炉压力突降,内外压力失衡,耐火砖可能会发生剥落。同时固含量高的渣水进入管径小的泄压管线,也容易发生堵塞。
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工艺技术
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PID控制经典培训教程?
虽然不是搞仪表自控的,但看看还是有好处。
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悬赏:焦化装置切换四通阀后加热炉进料流量波动?
目前辐射泵出口压力和设计流量:3.26mpa,166.667t/h; 加热炉总进料:200t/h; 切换四通时不波动; 我认为问题还在辐射泵上,设计流量小于实际流量,循环油中焦粉多、进入辐射泵介质温度低、介质中轻组分含量高都有可能引起辐射泵流量波动,因为泵设计流量卡边,流量轻微的波动就有可能引起加热炉偏流
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工艺技术
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合成氨的原料不同,工艺有何不同?
煤做原料:备煤-煤气化-冷却-变换-低温甲醇洗-液氮洗-氨合成。 天然气原料:天然气-脱硫-转化-变换-脱碳-甲烷化-深冷净化-氨合成。
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安全环保
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请问:哪种软件比较适合环保(废气处理)工艺的模拟?
目前知道得那些软件。如:chemcad,hysys,proii,aspen plus,大家似乎都不用?
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仪器设备
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塔釜持液量?
持液量计算说实话不怎么不算,但是我能通过实际的操作来判断最佳的塔釜液位,也不知道我理解的对不对,塔釜 ... 根据你的说法是水从非饱和状态到饱和状态,总量不一样,消耗热量不一样,这样一般是开车的工况。但是稳定操作并非如此,就好比一锅开水,向里面添加一些冷水,向系统内补热就是补充的冷水的热量(煮饺子就是这样)。对于稳定操作的塔的热负荷是一定,不会因为液位高了热负荷就变了。 如果塔底有立式热虹吸再沸器,还要结合换热器结构,计算安装高度后,确定液位(或再沸器进料管口位置) 通常情况下虽然达到了停留时间,但是由于塔径的关系,液位变化范围过大,不利于操作,很多塔也做成“酒瓶塔”。
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化学学科
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关于催化剂回收重复利用的问题?
你这说的是固定床,国内固定床不多,基本是流化床为主。
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求助:氮钾肥生产工艺?
到图书馆去看一看,我在那里见过生产工艺关于氮钾肥的书.轻工业出版社
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求助钢衬塑料/四氟管道在设计、施工中的处理方法?
我们是第一种。第二种如果设计院质量不过关的话也会很麻烦。
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液化气输送管线安装导淋的要求?
对,在液化气管线上排凝阀经常不用的一定要增加管帽主要防止阀门内漏,液化气泄漏安全风险增加。
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工艺技术
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用变频器控制的电动机还用装综保吗?
应该装一个! 变频器不是万能的 装在进线的地方!
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化学学科
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工艺技术
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甲醇合成水冷器清理石蜡的方法?
同意,热带法是最好看办法!!!
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化学学科
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什么是催化剂的热点温度?
就是催化剂床层中最高的温度点。
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#催化剂
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工艺技术
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加氢反应进料炉?
炉管在出炉管厂前要求做稳定化处理,管束焊接完毕后直接在焊接处稳定化处理即可!没必要做整体稳定化处理
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化学学科
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导致催化剂中毒的物质?
导致催化剂积碳的原因有很多,但是导致中毒的一般是原料中的杂质类
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#催化剂
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仪器设备
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费希尔DVC6200定位器?
还真没用过双作用,都是用的单作用
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工艺技术
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U-GAS气化炉的操作方法?
随着u-gas气化炉生产装置的不断改进,个人认为已经成为流化床气化炉最好序列里了。其分布板、中心管结构,同时改进了后续除尘灰粉返炉问题,保证了整个气化装置是个密闭的空间,说白了气化炉吃进煤粉和气化剂后只有排渣和后续送气,不仅煤的转化率大大提高了,同时保证了现场的清洁。
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安全环保
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煤焦化脱硫废液处理?
用氨的目前挺多的,但硫铵的去向是个问题
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三氯氢硅生产中,水冷一直堵,求教一下好的风冷结构??
水冷一堵,炉顶压力就高,没法继续开车 所以想弄一个效果好的风冷,切换着清洗,就不用停车了 而且这里面的高沸物是必然会堵的,我是希望它堵在前面,不要堵到水冷 有哪位大哥知道告知小弟一下,万分感谢,那怕是一点提示也行!!!
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简介
职业:上海燕达建设有限公司 - 工艺专业主任
学校:山东胜利职业学院 - 机电一体化
地区:河北省
个人简介:
只要让我创造一个国家的迷信,我就不管归谁给他制定法律,也不管归谁给它编歌曲了。
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