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化工研发
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工艺技术
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煤气化的怎么这么累?
楼主是领导吧!不是有备泵吗?怎么会跳车。 干活的而已,这年月有什么领导。
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仪器设备
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水压试验用料厚度计算?
这个按照150上说的办就行,屈服强度和许用应力的定义是什么,搞懂就差不多了 许用应力=屈服强度/安全系数,试压需要取那么高的安全系数么?
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求SH/T 3098-2011石油化工塔器设计规范?
这个清楚吗?
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仪器设备
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关于气柜进出口的问题?
水封井中煤气管道的排液如何设置对操作比较方便?!
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仪器设备
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SYSTEM1在振动故障诊断监测中的作用?
加入在syetem1中会使故障诊断更加方便,但是没有必要加入那么多点,本特利是按照点收费的,如果你家不差钱可 ... 我们正准备去参加本特利这方面的培训,以后多多交流。 system1是随机组一起购买的,里面已经有dcs测点,但是还没有使用,我是想加入工艺变量以后,能够更好的监护机组状况。
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安全环保
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哪来的规定,公司风险评价要一月一次?
什么样的风险评价?
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变换炉压差?
压差最大到多少是可允许范围 变换炉压差的大小直接影响着气体的分布,如果偏流严重,将严重影响变换炉的变换率,也就意味着会影响生产。如果生产无法维持了,那么此时的压差就是不可允许的了。
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异丙醇储罐条件?
异丙醇物性数据 1. 性状:无色透明具有乙醇气味的可燃性液体。 2. 沸点(oc,101.3kpa):82.45[6] 3. 熔点(oc):-87.9 4. 相对密度(g/ml,20/20oc):0.7863 5. 相对蒸汽密度(g/ml,空气=1):2.1 6. 折射率(n20oc):1.3772 7. 黏度(mpa•s,20oc):2.431 8. 闪点(oc,闭口):12 9. 燃点(oc):460 设计安装是应考虑防火防爆降温措施,
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请教一个有关结构判断的问题!?
lotuscsx ,你好,我是搞结构化学的,不必客气。dmso-d6是氘代二甲亚砜,是nmr的溶剂。 如果可以的话,你可把你可能的结构发给我,看我能否帮你找到数椐。 汪茂田 celan
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工艺技术
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电解氯氢压力调节的问题?
我想主要是从安全角度考虑,需要直接调节氯气的压力,保持在一个很稳定的范围内波动。氯气的高危使得氯气压力的过低或者过高都有氯气水封的保护。氢气侧压力控制目的主要就是减少离子膜在阴阳极室内受到压力影响而产生的抖动,保护离子膜。 另一方面,氯气量的产生(刚出电槽时含水多)比氢气要多,更容易维持稳定。在量多的一侧作为主动,量少的一侧从动,比较容易控制。
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制氢转化炉开车鼓风机和引风机哪个先开?
你们的鼓、引风机是变频的吗?
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化学学科
,
关于催化裂化装置烟气脱硫?
投资上,氨法和双碱法都可以。前者用液氨做原料时,占地面积会大些。流动资金大些,但硫酸铵副产品有市场和销路时,经济性好一些;后者正好相反,副产品脱硫渣用途比较窄,可以做建筑填充料。 qq:1315072661
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仪器设备
,
关于离心泵的运行:如果将入口和出口直接相连压力会不会 ...?
一看到这个问题觉得好奇葩,哈哈 后面看一下也觉得不无道理。 压力是不会无限上升的,另外介质温度升高,机封受热膨胀会失效; 至于进口压力一般有规定在多少bar之内,这是相对泵体材质及设计压力而言,有些小泵设计压力才1.6mpa(泵体壁厚薄,灰口铸铁材质),进口压力要是太大,比如搞个1mpa,或者直接就搞大于1.6mpa,那么起泵瞬间,泵就直接给嘣飞了都
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#离心泵
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仪器设备
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为什么泵出口止回阀泄露,需要在泵入口管道设置安全阀?
是因为泵入口设计压力较低,倒串回来会导致泵入口系统超压。 这不是一条管线的问题,是泵入口前设备的设计 ... 如果高压倒流,首先损坏的应该是叶片啊,还有必要考虑泵入口管道吗
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高压洗涤器下液去液氨喷射器管线保温?
楼主是害怕喷射器不抽吸造成此处管道内甲铵不流动,造成结晶堵塞吧
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潞安煤间接液化?
公司在哪?还招人不? 长治吧,还有个几万吨的钴基固定床。
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安全环保
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关于应急演练的问题?
可以参照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》aq/t9002-2006, 这是一个国家推荐的国标,编制的时候考虑周到,注意关键节点,任务对应责任人等
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说・吧
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刚接触制氢设计工作 感觉要学很多东西 但是又不知如何入 ...?
实践联系理论!什么不懂学什么啊,看前辈们的设计,不懂就问,思考,提问;
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我单位一个3000立的浮顶油罐抽瘪了,如何修复呀?请大家 ...?
首先要看抽瘪的具体位置、抽瘪的程度,如果是罐壁,可暂不处理,等介质充满后一般可自动恢复,如果严重则要机械修复。
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制氢装置转化炉管漏如何处理?
回复 31# gjm402 请问你们今年换了没呢??打算什么时候更换呢???
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简介
职业:浙江联盛化学工业有限公司 - 化工研发
学校:成都理工大学工程技术学院 - 自动化
地区:山西省
个人简介:
想告别这无聊的日子,又讨厌无用的自己。
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