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脱水罐下可以装水表吗?
我们公司也准备入手,坐等专家
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安全环保
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技术讨论:含氨(铵或胺)废水中脱除/回收氨铵或胺)的 ...?
呵呵 谢谢。 看来是长途哦。还是。。。 那我把号码给你吧,有机会请你赐教。 13869606417 陈老弟
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cad2007乘号显示问题?
不能旋转嘛,我记得我也遇到过,。。。
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仪器设备
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高压锅炉用无缝钢管?
这么久远的标准,论坛里有好多了吧····
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化学学科
,
浓硫酸的浓度?
分析纯的浓硫酸是有浓度范围的,95%-98%,分析方法及手法很重要,工业的硫酸有可能是大于98%的,所以有可能出现你说的这种情况,吸潮误差不会太大,
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化学学科
,
煤造气制甲醇驰放气组成?
循环气和新鲜气的气量比,以及经过合成塔的h2、co的转化率一般取多少?
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液化用煤的硫含量要求大于1%为什么?
煤液化也是加氢,是要注硫的。楼主说的是哪个直接液化工艺啊
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冬季用氮气在环境温度(-21~-9℃)管道分段试压有什么需 ...?
可以用气压试验,气温选择在高于-20度以上的气温环境。根据gb/t20801 第9.1.4 气压试验 a)气压试验时脆性破坏的可能应减至最少程度。设计在选材时必须考虑试验温度的影响。 b)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于1.1 倍试验压力。 c)用作试验的流体应是空气或其它不易燃和无毒的气体。 d)承受内压的金属管道,气压试验压力应为设计压力的1.15 倍,真空管道的试验压力应 为0.2mpa。 e)试验程序 1)试验前应进行预试验,预试验压力宜为0.2mpa; 2)试验时,应逐级缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,应进行初始检查。如 未发现异常或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压(每级应有足够的保压时间以平衡管道 的应变),直至试验压力。然后将压力降至设计压力,检查有无泄漏。 其中,压力泄放装置可以采用安全阀,防止超压。
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加氢精制的原料种类?
本装置是汽、柴油加氢装置,原料有焦化汽、柴油,还混兑催化0号-10号柴油,常二,常三线,混兑比例不固定,所以原料性质经常变化。产品中汽油收率大概20%左右,柴油80%左右。
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发证前后工资的变化情况调查?
一百大洋,还得承担责任。
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仪器设备
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工艺技术
,
求助各位朋友,PSA吸附塔的层数和进出口压力是怎么确定 ...?
各位朋友,制氢的psa吸附中,吸附塔的层数由什么决定的,比如说我要生产年产量为0.8万吨的氢气,psa吸附需要多少塔? 还有,进出口的压力,流量怎么确定啊 求各位朋友解答
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各馏分油如何测算他们的分子量?
最好是做一下质谱,找到分子离子峰即可;如果你要估算的话,找沸点落在你沸程范围内的烷烃,取其分子量即可 ... 您知道一个馏份油有多少个单体组分么? 质谱对于复杂混合物根本没办法求得分子量,另外质谱对于馏分油会产生多少个分子离子峰,您大约统计过么? 馏分油的分子量是用特殊的数据进行估算的,不是质谱可以直接检测的。原油评价的数据中一般会有馏分油的分子量分布或类似的数据表。
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化学学科
,
液氨罐(15标方)顶安全阀泄放去哪里合适?
没有 装置需要稀氨水,有独立的洗涤塔,一方面用液氨制稀氨水,一方面水洗任何氨气逃逸的设施
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化学学科
,
水洗塔冷却塔结垢严重?
那就停车检修时更换吧,旧的处理下,或者直接扔了(不是国企就算了),如果洗恐怕时间有点长,还不够生产赚的呢。
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常减压泵抽空的问题?
常底泵抽空的原因比较多: 1、封油比重过轻,封油带水; 2、封油量过大; 3、塔底液位过低; 4、填料压盖太松,冷却水进入泵体; 5、塔底油温度过高,饱和蒸汽压过大,产生气阻现象; 6、泵入口扫线蒸汽阀没有关严或有泄漏现象; 7、泵内有空气或塔底油内混有不凝气; 8、泵进口管线堵,或进口阀芯脱落或常底防涡流器脱落;
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工艺技术
,
尿素二段分解塔改规整填料后蒸汽消耗偏高原因?
尿素二段分解塔原为鲍尔环填料,改规整填料后汽液分离效果较好但蒸汽消耗偏高,请教各位学长原因? [ ]
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2008注册环保工程师专业考试第一天下午试题(回忆版)?
简单看了下,比较难,不光要有理论知识,还要有专业技术知识。
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低温甲醇洗吹扫,水冲洗的方案!!!?
同意楼上的意见,得针对不同的工艺流程和现场条件采用不同的吹扫方法,水联运就是用水代替甲醇进行系统试运行,调试阀门和清除管道设备杂物。
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煤制气:真正减排还是污染转移?
在现有技术水平下,煤制气发电的综合能源效率仅在27%至31.8%之间, 他们不都说煤制气能达到60%么???差距怎么这么大呢
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工艺技术
,
甲醇循环机跳闸?
快速停掉原料气改放空,塔后放空降低系统压力,并迅速开备用机。若备用机开不起来,若有多系统可用合成精炼气补入系统降低co浓度
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简介
职业:浙江新汇化工仓储有限公司 - 给排水工程师
学校:昆明理工大学 - 生物与化学工程学院
地区:河南省
个人简介:
瞬息东陌 丶找不到狂妄释放点.
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